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柴油線腐蝕失效分析

2011-12-20 03:49孫培尊
城市建設理論研究 2011年23期
關鍵詞:失效分析

孫培尊

摘要:在石油煉化行業中,輸送工藝介質的工業管道發揮著至關重要的作用,工藝管線的失效直接影響著煉化生產鏈的順利流通。柴油線是輸送成品柴油的一種工藝管線,本文通過對柴油線的全面檢測,分析失效原因,有針對性的提出預防措施。

關鍵詞:柴油線;失效分析;孔蝕

1前言

克拉瑪依石化一聯合車間老柴油線2003年9月投用至今,實際運行96個月,2011年8月委托進行在線檢測,僅對RBI評價的高風險彎頭部分進行了壁厚測定,未發現異常。9月份由于直管段發現漏點,管線停工維修,為找出失效原因,對露點附近直管段截取1000mm做失效分析。該條管線為裸管,局部埋地,基本參數詳見表1。

表1 柴油線基本參數

2管線整體檢測

2.1宏觀檢查

整條管線宏觀檢查,發現2段腐蝕嚴重區域(A段和B段),其中A段存在漏點,點腐蝕坑聚集于底部埋地管壁外表面,沿管線走向分布,有的腐蝕坑呈單個分布且較深,有的則比較集中且較淺,腐蝕產物內部結構疏松,呈黑褐色,局部呈黃褐色。管壁頂部未見腐蝕坑。

2.2壁厚測定

通過超聲波測厚,A段腐蝕坑深度多為1.0mm~4.8mm范圍內,腐蝕最嚴重處已腐蝕穿孔;B段腐蝕坑深度大多在2.5mm左右。若以腐蝕坑深度粗略計算該管線年平均腐蝕速率為0.6mm/a。整段管線管壁頂部壁厚5.8mm左右,為均勻腐蝕,且腐蝕輕微。

2.3腐蝕產物分析

取腐蝕坑產物,經分析腐蝕產物的主要成份是三氧化二鐵(Fe2O3),占92%以上,由此可知管線底部表面的腐蝕主要是氧腐蝕。

2.4管線內壁檢查

對截取直管段解體,內表面未發現嚴重腐蝕,由此判斷該條柴油管線屬于外部環境腐蝕失效。

2.5土壤分析

取管線埋地部位土壤化驗分析,土壤偏堿性。

3腐蝕分析

從腐蝕形態看,該柴油線管段埋地面腐蝕嚴重,而管線裸露的表面以及整個內表面腐蝕輕微。由腐蝕產物分析得知腐蝕后主要成份為Fe2O3,可以判斷柴油線表面的腐蝕是氧化腐蝕。而且從腐蝕形態、宏觀檢查及測厚結果和腐蝕產物分析結果看該管線孔蝕相當嚴重。

3.1氧化腐蝕

氧化腐蝕是一種電化學腐蝕,其機理為:正常情況下,金屬表面存在一層鈍化保護膜,存在應力集中的部位在拉應力的作用下產生金屬滑移,破壞表面的鈍化保護膜,露出新的金屬表面。由于滑移臺階附近的滑移帶中堆集了大量位錯,碳或合金元素在滑移帶上析出,使滑移臺階處金屬活化,形成電化學腐蝕的陽極,鈍化保護膜未破壞區則成為陰極,即典型的大陰極小陽極。由于該環境中土壤溶液富有極性,在極性分子的吸引下,陽極Fe成為帶正電的鐵離子,放出的電子被水溶液中的溶解氧吸收還原成為OH -。陽極的Fe不斷溶解,導致鋼管上逐漸出現坑洞,產生了腐蝕。腐蝕坑一旦形成,將以很快的速度擴展。土壤溶液的溶解氧具有去極化作用,會使這一過程加劇,而去極化作用的強弱與含氧量多少有關,也就是說溶解氧的含量多少決定著腐蝕的強弱,且兩者成線性正比關系。

電極反應如下:

陽極反應:Fe - 2e = Fe2+

陰極反應:2H2O + O2 + 4e = 4OH -

陽極反應生成的電子在電位差的作用下轉移到陰極,立即被溶解氧還原消耗掉,使陽極鐵的溶解加快。

土壤中若附著氧較多,則Fe2+可以繼續氧化成Fe3+:

4Fe2+ +O2 + 2H2O = 4Fe3+ + 4OH -

OH -的生成促使環境土壤偏堿性。

3.2 孔蝕

在長期的運行中,土壤中的無機鹽、堿雜質等在管壁上聚集成垢,聚集物下面金屬溶解氧得不到補充而逐漸耗盡,還原反應難以進行,但金屬表面的陽極溶解反應還在繼續進行,在溶液中產生了過量的Fe2+,在電場的作用下,加速了金屬溶解,逐漸形成孔蝕,這種現象未被抑制時,往往會出現腐蝕穿孔。

柴油線由于局部埋于土壤中,且該管線未有防腐層及其它防護措施,裸露部分溫度為常溫,埋地部分溫度較高。由于暴露在溫熱的土壤環境中,常年雨水侵蝕,使管線底部出現大量點腐蝕坑。

4整改措施

根據柴油線檢測結果,提出以下整改防范措施:

1.新管線設計中增加防腐蝕要求,建議表面涂防腐層,并加設陰極保護裝置以防止孔蝕。

2.使用過程中,應注意確保管溝排水通暢,避免長期積水使管線處于土壤溶液介質中。

參考文獻

[1]《在用工業管道定期檢驗規程(試行)》,2003

[2]曹楚南《腐蝕電化學原理》.北京:化學工業出版社,2008

[3]魏寶明主編.金屬腐蝕理論及應用.北京:化學工業出版社,1995

注:文章內所有公式及圖表請以PDF形式查看。

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