?

裂解丙烯塔操作優化,降低釜內丙烯損失

2013-09-30 06:39高晶孫利民
中國信息化·學術版 2013年6期

高晶 孫利民

[摘要]通過分析乙烯裝置裂解老區丙烯塔的工藝流程特點,找出了丙烯塔ET-451塔釜丙烯損失大的主要原因,通過優化丙烯塔操作,降低丙烯塔進料中C4含量,降低丙烯塔的進料量,從而降低丙烯塔ET-451塔釜丙烯損失,提高丙烯收率,實現裝置的效益最大化。

[關鍵詞]丙烯塔;塔釜內冰系損失;急冷水溫度;進料量。

[中圖分類號]TQ042 [文獻標識碼]A [文章編號]1672-5158(2013)06-0188-01

一、裂解裝置工藝簡介

大慶乙烯裂解裝置1986年建成投產,裝置乙烯生產能力30萬噸/年,1999年裝置經過擴能改造,乙烯生產能力達到48萬噸/年。老區裝置流程采用的是美國S&W;公司的順序分離流程,加氫方式為后加氫。從脫丙烷塔(E T441)塔頂出來的碳三組份通過C3Rx反應器加氫除去甲基乙炔(MA)、丙二烯(PD),再進入丙烯汽提塔(ET-473),汽提出氫氣和甲烷等輕組分,最后進入丙烯精餾塔。丙烯塔由串聯兩塔組成,1#丙烯塔(ET451)塔釜采出循環丙烷進裂解爐裂解,2#丙烯塔(ET-452)采出丙烯產品。ET-451塔釜再沸器用急冷水加熱,ET452塔頂冷凝器用冷卻水冷凝。ET452塔頂采出的是純度為99.60mol%的聚合級丙烯產品,第145層塔盤側線采出的是純度為95.0mol%的化學級丙烯產品,聚合級丙烯產品、化學級丙烯產品采出比例可根據實際生產需要進行調整,一般情況下化學級丙烯產量是聚合級丙烯產量的2倍。因為丙烯與丙烷的相對揮發度較小,因此丙烯塔具有回流比大、塔盤數多的特點,ET-451共有浮閥塔盤88層,ET-452共有浮閥塔盤100層,兩塔共有188層塔盤。原塔盤為普通浮閥塔盤,2004大檢修全部更換為組合導向式高效浮閥塔盤,改造后可以全部生產聚合級丙烯,在全產聚合級丙烯的情況下,ET-451塔釜丙烯含量設計小于15mol%。

丙烯塔簡要流程如(圖1):

二、存在的問題

目前根據生產需要,聚合級丙烯和化學級丙烯的產量比例大約為1:2,因此ET-451塔釜丙烯損失更應該低于設計值15mol%。但是2007年12月份ET-451塔釜丙烯含量平均為27mol%,最高時達到39.9mol%。大量丙烯返回裂解爐重新裂解,造成丙烯損失大;同時大量丙烯返回裂解爐易造成裂解爐管結焦,降低裂解爐運行周期。

三、ET-451塔釜丙烯損失高的主要原因

1、丙烯塔ET-451共有3臺再沸器(EH-451A/B/C),均用急冷水作為加熱介質。而急冷水溫度控制在78-80℃,造成EH-451A/B/C加熱量不足,EH-451急冷水調節閥QC-1473處于全開狀態,仍然不能滿足ET451加熱要求,造成塔釜丙烯損失大。

2、脫丙烷塔ET-441分離效果不好導致塔頂夾帶大量C4進入ET451塔釜,C4重組份進入再沸器后排不出去,嚴重時還引起丁二烯聚合,導致殼程結垢,這些因素直接影響到再沸器的傳熱效果。同時C4使得丙烯與再沸介質的接觸面積減少,大量丙烯沒有被加熱汽化,而是隨著循環丙烷損失掉,造成ET45l塔釜丙烯損失大。

3、丙烯塔操作不統一,對于丙烯塔的塔壓和回流比調整隨意性大,塔壓控制在1.45-1.85MPa,回流比控制在在8.5~12,丙烯塔運行不穩定。另外有個別班組為爭產量,在交接班前減產品采出、加回流,造成ET-451塔釜丙烯損失大。

4、裂解老區丙烯塔設計進料量為18.9噸/小時,由于裂解新區脫丙烷塔ET-1610負荷大、頂溫高,被迫將EV-1640的部分物料改進老區脫丙烷塔回流罐EV-442,造成老區丙烯塔進料量增大、負荷偏高。另外丙烯壓縮機EC-351不凝氣返EV-303的量過大,大量丙烯在系統的循環量,即增加壓縮機負荷,又造成丙烯塔進料量大。由于上述原因,老區丙烯塔的進料量在22噸/小時左右,由于老區丙烯塔負荷高,并且再沸器(EH-451A/B/C)加熱量不足,造成老區丙烯塔損失大。

四、降低ET-451塔釜丙烯損失大的主要措施

1、由于EH-451的急冷水流量不能再提高,因此提高EH-451再沸量只能靠提高急冷水溫度。和急冷系統聯系,在保證急冷水塔ET-202穩定運行的情況下,急冷水溫度控制在82~84℃,ET-451的再沸量得到很大提高。

2、脫丙烷塔ET-441有兩股進料,分別來自脫乙烷塔ET-421和凝液氣提塔ET-323,當這兩股總進料量超過36t/h時,ET441超負荷分離效果變差,因此ET441調整要首先控制進料量不超過36t/h。其次,在保證ET441塔釜不夾帶C3,碳四產品合格的同時,盡量降低ET441靈敏板溫度設定值,靈敏板由原來的64℃降至59℃,同時將ET-441的回流量由11噸/小時提高到14噸/小時,ET-441塔頂物料C4含量明顯下降。另外將EH451的重組份返到裂解爐,提高EH-451的加熱效果。

3、統一丙烯塔操作條件,將丙烯塔壓力冬季控制在1.65~1.75MPa、夏季控制在1.75~1.85MPa;穩定聚合級丙烯和化學級丙烯的產量比值;ET-452的回流比控制在9~10,同時穩定ET-45`的進料量。另外將ET-451塔釜丙烯損失班組經濟核算考核指標,這樣可以加強主操的責任心,穩定丙烯塔操作。

4、在保ET-1610/1611穩定運行的情況下,逐漸降低裂解新區EV1640到老區EV-442的物料,降低丙烯塔負荷。另外在保證EC-351穩定運行的情況下,盡量減少EV-355不凝氣返EV-303的流量,減少丙烯在系統的循環量,減少丙烯塔進料量。通過上述調整,老區丙烯塔的進料量由原來的22噸/小時降到19噸/小時,使丙烯塔的進料量接近設計值。

五、調整后的效果檢驗

通過對上述四個方面進行優化調整,效果十分明顯,ET-451塔釜丙烯損失大幅度降低,如(表1)所示:

通過對老區丙烯塔進行優化調整,效果十分明顯,ET-451塔釜丙烯損失大幅度降低,由活動前的27%降低至活動后的10%以下。ET-451塔釜丙烯返回裂解爐按丙烷原料進行裂解,丙烯產品價格為7000元/噸,丙烷產品價格為5000元/噸,丙烯塔操作時間按8000小時/年,ET-451塔釜物料返回裂解爐按2噸/小時,則每年由ET-451塔釜所減少丙烯損失而創造的直接效益為:

(7000-5000)元/噸×8000小時×2噸/小時×(27%-10%)=544萬元

同時可以減小丙烯裂解結焦對爐管的影響,提高裂解爐運行周期。

六、結束語

通過優化裂解老區丙烯塔操作,效果十分明顯,ET-451塔釜丙烯損失大幅度降低,提高了裝置的丙烯收率,實現裝置的效益最大化。

參考文獻

[1]張旭之,我國乙烯工業發展中的相關問題[C],大慶石化公司科技會議報告,2006

12l Morrison,R.T Boyd,R.N.Organic Chemistry[M],6th ed.Prentice Hall:Englewood Cliffs,NJ,1992,35-36

91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合