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促進劑CBS裝置工藝設計

2014-03-28 11:59陳珩炅
江蘇建材 2014年3期
關鍵詞:粒狀促進劑次氯酸鈉

陳珩炅

(中石化南京工程有限公司,江蘇 南京 211100)

0 引言

硫化促進劑CBS的化學名為N-環己基-2-苯并噻唑次磺酰胺,分子式C13H16N2S2,是一種應用廣泛的橡膠硫化促進劑,主要用于制造輪胎、膠鞋、膠管、膠帶、電纜等工業制品。

生產CBS通常采用促進劑M(2-硫醇基苯駢噻唑)與環己胺反應,氧化劑用次氯酸鈉、雙氧水或氧氣。生產方法有四種:次氯酸鈉氧化法、雙氧水氧化法、無氧化劑合成法和氧氣氧化法。雙氧水法生產成本高,氧氣法的安全性無法保證,無氧化劑合成法輔料消耗多,工藝過程復雜,廢氣廢液難處理。而次氯酸鈉氧化法有工藝簡單、成熟,操作穩定、對設備要求低、轉化率高等優點。目前國內一般采用次氯酸鈉氧化工藝。綜合考慮,在南化公司-南京化工廠資源優化重組項目中,以粗M為原料,采用次氯酸鈉法工藝,異地新建一套CBS生產裝置,設計能力由2.5 kt/a提高到5.0 kt/a,其中粉狀干燥一條線,設計能力2.0 kt/a,粒狀干燥兩條線,設計能力各2.0 kt/a。

1 反應原理及原生產工藝

1.1 反應合成原理

30℃條件下,粗M與過量環已胺成鹽形成環己胺絡合鹽MBT,在攪拌下均勻滴加次氯酸鈉得到CBS?;瘜W反應式:

1.2 原促進劑CBS生產工藝

原CBS生產裝置采用間歇法生產,由氧化、打漿吸濾、潮品吸濾、蒸餾回收、粉狀干燥、粒狀干燥等步驟組成。其生產工藝見圖1。

粗M和環己胺反應生成環己胺絡合鹽MBT,在氧化釜中與NaClO30℃反應,生成粗品CBS。CBS經打漿吸濾器固液分離,經10%環己胺打漿洗滌,除有機雜質,經工藝水三次洗滌,除無機鹽。濾液進入母液罐。CBS送至潮品吸濾器,進行真空吸濾分離。潮品CBS去干燥。母液經蒸餾釜分餾、冷凝、冷卻回收環己胺,送罐貯存。蒸餾廢液做廢水排放。

潮品CBS,人工挖出,小車運至粉狀干燥系統。干燥系統有兩段空氣預熱器,熱空氣由干燥管底部進入,形成向上的干燥氣流。在高速熱氣流的沖擊和帶動下,干燥物料。干燥尾氣經布袋除塵器去煙囪排空。物料在系統中經一段干燥管、二段干燥器干燥,旋風收塵器收集,卸料閥放料,經旋振篩對CBS進行篩分,人工包裝送至成品庫。

潮品CBS挖至入捏合機,加水和添加劑捏合,捏合后放料至小車,送至擠壓造粒機造粒成型,進入流化干燥床,干燥后的物料經振動篩分離、包裝。尾氣經布袋除塵器去煙囪排空。

2 新建促進劑CBS生產工藝

異地新建的促進劑CBS生產能力為5.0 kt/a。通過設計改進,將原有2.5 kt/a促進劑CBS擴大為5.0 kt/a,其生產工藝見圖2。

2.1 放大氧化釜

原裝置有6臺氧化釜同時生產,周期為8 h/ (臺·批),生產能力417 t/(a·臺)。由于CBS的氧化反應周期在工藝上還難以進一步縮短,若將裝置的生產能力擴大到5.0 kt/a,最簡單、有效的辦法是增加氧化反應器的換熱面積和罐容。原氧化釜4 m3,夾套換熱面積9 m2;三層槳葉攪拌,攪拌效果不理想,電機功率7.5 kW;僅一個次氯酸鈉進口,滴加分布不均勻,導致局部過氧化。

圖2 新建CBS生產工藝

經計算,新設計維持6臺氧化釜;容積增至18m3;夾套換熱面積20 m2;為保證反應溫度穩定,增加內管進出水口各4個,可換熱面積10 m2;攪拌槳采用兩層折葉開啟渦輪,一層彎葉開啟渦輪形式,攪拌接觸面積增大,效果更好,電機功率需18.5 kW;次氯酸鈉采用多點滴加,管口對稱布置,滴加分布更均勻;同時采用真空抽取上層油相進行油水分離,分開洗滌,減少洗滌強度。核算結果表明,增大氧化釜后,可有效提高產量。

2.2 采用廂式壓濾機

原打漿、潮品吸濾器為半敞開式,母液中未反應的環己胺大量揮發,嚴重污染生產環境。為確保洗滌效果,洗滌水用量大,致母液產生量過大,加大了蒸餾系統的處理負荷。擴能后原一臺蒸餾塔能力遠遠不夠,要增加到4臺才能滿足生產,且是間歇操作,勞動強度過大,油水混合,清理油渣時費時費力,用水量和廢水量也很大。

“大人比小孩有更多本領,如果一個大人要幫忙,一定會找其他大人,而不是小孩。如果你遇到這樣的情況,一定要拒絕,并且第一時間告訴媽媽?!?/p>

改進后,采用廂式壓濾機取代打漿、潮品吸濾器,避免環己胺的揮發損耗,且強制過濾分離效果更好。經計算需3臺,每臺過濾面積280 m2。選用蒸餾塔2臺,分別蒸餾水相母液和油相母液中的環己胺,水相采取連續蒸餾,油相間歇蒸餾,用廢罐清理油相釜底廢油。改造后顯著改善操作環境,油水分開處理,水相蒸餾可提高生產連續性,降低勞動強度,減少用水和廢水排放,并提高環己胺的質量。

2.3 改進干燥系統

粒狀干燥原流化床尺寸為7.5 m×1.2 m,床體過寬,致激振力分布不均,且易造成熱空氣短路,熱效率低,局部積料,受熱不均,局部物料焦化或水分無法移出,達不到流化效果。原尾氣收塵系統較簡陋,粉塵擴散嚴重。故改進粒狀干燥系統及尾氣收塵。

2.3.1 干燥系統組成及流程

粒狀干燥工段由擠壓造粒機、振動流化床干燥機、給熱風機、給冷風機、引風機、預熱器、旋風除塵器、造粒布袋除塵器、自動包裝機、組式旋風除塵器、系統袋式除塵器和尾氣煙囪等組成。粒狀干燥流程見圖3。

圖3 粒狀干燥流程

2.3.2 設備選型

(1)流化床選型

尺寸:經計算需6 m2左右的干燥面積,因流化床不宜過寬,選用TGZZ7.5×90L振動流化床干燥機一臺,尺寸7.5 m×0.9 m。

篩板:流化床篩板的床面開孔率、孔徑、孔形,直接影響干燥效果。結合CBS特性,在干燥段采用4%開孔率開2.5 mm的孔。經改進,在整個干燥過程中達到了最佳沸騰干燥效果。

分室操作:在干燥過程中,物料含水率、粒重、床層厚度沿床面方向逐漸減少,篩板開孔率及所需風量、風壓也是相應變化的。采用分室操作可調整各分室的風量、分壓。設備分三個腔,前段為干燥室,長7.5 m,為預干燥和干燥段,配1~3#鼓風機;后段為冷卻室,長1.5 m,配4#鼓風機。

(2)風機

經計算,干燥段,風量Q風=10 500 m3/h;冷卻段,風量Q風=2 105 m3/h。

選用風機計算參數見表1。

表1 選用風機計算參數

(3)除塵器

原除塵器效率不高,除塵后廢氣中含料粉量較大,操作環境差,當廢氣經過風機時,料粉會沾粘在風機的轉子上,造成轉子動平衡破壞,產生強烈振動,燒壞電機,地基也受到破壞。改進的干燥系統采用組式旋風除塵器,具有除塵效率高、結構簡單、效果好等特點。為提高產品回收率,同時尾氣能達標排放,在旋風除塵器后增加一個布袋除塵器。旋風除塵器中不合格粒料收集到破碎機繼續破碎,合格料送至成品包裝處,除塵尾氣與包裝附近尾氣進袋式除塵器進一步收塵,改善生產環境。

(4)改進后,在干燥工段,大量使用皮帶機和螺旋輸送機輸送CBS物料,大大提高自動化程度,節約勞動力。

3 結論

(1)放大氧化釜,可使裝置的生產能力由2.5 kt/a提高到5.0 kt/a,改進氧化釜結構,可使反應更充分,采用真空抽取進行油水分離,減少洗滌強度。

(2)用廂式壓濾機取代打漿吸濾器和潮品吸濾器,強制過濾分離效果更好,且避免環己胺的揮發損耗,改善生產環境;一臺蒸餾回收塔改為水相和油相分開蒸餾,顯著改善操作環境,提高生產的連續性,降低勞動強度,減少用水量和廢水排放,并提高環己胺的質量。

(3)改進流化床系統干燥裝置,提高流化效果,減少粉塵擴散,提高生產自動化程度。

[1]武振宇,王翠珍,張躍.硫化促進劑CBS合成新工藝[J].河北化工,1997,(4):13-15.

[2]劉秀蘭,賴燕平,何春,等.雙氧水氧化法合成橡膠硫化促進劑CBS的中試研究 [J].精細化工,2007,(10):24-10.

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