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利用水電站生產管理系統數據指導電站經濟運行工作

2014-10-21 14:28孟繁華
科學與技術 2014年11期
關鍵詞:經濟運行電站指導

摘 要:提高水電站經濟運行是每個已投產水電站日常工作的重中之重,深挖潛力,不斷提高電站經濟指標。如能合理利用水電站生產管理系統數據計算,更能有效的找到提高經濟運行工作的重點和方向,以及所采取的方法。

[關鍵詞]管理系統,指導,電站,經濟運行

1引 言

為了最大限度提高水能利用率,每個水電站都在進行節能降耗、優化運行方式、抬高電站水頭、節約廠用電等方法來達到目的。如何更好的提高經濟運行工作,結合水電站生產管理系統數據,進行分析計算,更能準確找到經濟運行工作的重點和實現的方法。

2實施方法

李家峽水電站水庫設計洪水位▽2181.3米,校核洪水位▽2182.6米,水庫多年平均流量662m3/s。電站一期工程裝機1600MW,設計工作水頭122米,保證出力58.1萬kw,多年平均發電量59億kwh,設計年利用小時數2950小時(含二期5號機組投產后)。

2.1利用水電站生產管理系統做好電站上游水位、耗水率等運行指標的跟蹤工作

表一 2013年水庫運行情況表

月份

指標 1 2 3 4 5 6 7

月平均水位 m 2178.39 2179.5 2179.55 2179.16 2178.83 2179.00 2179.22

月平均水頭 m 126.8 128.38 127.95 126.89 126.39 126.58 127.26

出庫平均流量 m3/s 625 507 610 775 833 812 712

月份

指標 8 9 10 11 12 全年

平均

月平均水位 m 2178.46 2178.72 2177.46 2179.28 2179.58 2178.93

月平均水頭 m 126.12 126.86 126.48 127.64 128.55 127.16

出庫平均流量 m3/s 818 703 587 693 570 687.08

按電站2013年全年發電量67.13億kwh計算,平均每日出力為發電量為1839.18萬kwh,平均出力766.32MW。

水輪機出力計算公式N=9.81QHη水輪機

水輪發電機組出力為E=9.81QHη水輪機*η發電機=9.81Qη機組綜合

按2013年全年電站平均出力766.32MW可以計算出電站機組綜合效率η機組綜合=全年電站平均出力/全年電站平均理論出力×100%

η機組綜合=766.32×103/(9.81×687.08×127.16)×100%=89.41%

假如2013年上游水位為2180.00米,則比實際全年平均上游水位高1.07米,該水位下全年平均上游水位為128.23米。因相差1.07米,水輪機運轉綜合特性曲線,效率非常接近,機組綜合效率相差不大,這里仍用89.41%,流量不變,按此水頭可以計算出全年機組發電量為:

E=9.81QHη機組綜合×24×365=9.81×687.08×128.23×0.8941×24×365≈67.69(億kwh)

可以看出,如2013年全年平均水頭為2180.00米,則可以多發67.69-67.13=0.56(億kwh)=5600萬kwh。

如2013年全年平均上游水位為2180.30米,同理:

E=9.81QHη機組綜合×24×365=9.81×687.083×128.53×0.8941×24×365≈67.85(億kwh)

則可以多發67.69-67.13=0.72(億kwh)=7200萬kwh。

如按0.218元/千瓦時上網電價計算,就能多增加1220~1570萬元的收益??梢娫诜茄雌跓o防汛壓力,適當提高電站上游運行水位,就能提高電站全年的發電量,是提高電站經濟運行行之有效的良好方法。

2.2分析生產管理系統數據做好節能降耗工作

2010年至2013年,電站前方用電量在395.84萬kwh與457.79萬kwh之間(最小最大之比為0.8647),電站后方用電量在780.71萬kwh與814.96萬kwh之間(最小最大之比為0.9580)。電站多年后方生活用電在800萬kwh左右,前方生產用電在420萬kwh左右。冬季廠用電用電量與夏季廠用電用電量相差很大,最大可達5.08倍。前方非采暖期和采暖期用電量相當,甚至冬季前方廠用電量還略少一些,應該是夏季廠房通風系統比廠房冬季防凍部位采暖更費電。

2010年至2013年多年年均廠用電量1217.43萬kwh,前方多年年均用電量420.8萬kwh;非采暖期后方多年日均廠用電量0.5070萬kwh,冬季多年平均采暖用電量可達611.58萬kwh,可見冬季采暖用電量占廠用電量很大比例,可以占到全年廠用電量的一半。如提高采暖效率,節能10%,就能省出近61萬kwh電量。因此,冬季提高后方采暖效率工作顯得尤為重要。李家峽電站自1997年發電至今,生活基地最早房屋建設時間為1995年左右,供暖系統管路及暖氣有的已長達近20年,大多數房間暖氣仍為鑄管暖氣,由于供暖管路老化,熱效率越來越低。加之以前房屋建筑無保溫層,散熱相對較快,因此想提高室溫,就不得不增加電鍋爐投入的加熱功率。因此對現有的鍋爐,供暖系統管路需要更換和改造,房屋及供暖管路做好保溫措施,才能提高采暖效率和節約冬季采暖用電。

此外,損耗電量占綜合廠用電量比例很高。2010年至2013年平均損耗電量為1163.585萬kwh,占平均年綜合廠用電量48.32%。李家峽電站機變部分采用單元接線,發電機與主變壓器之間設有機組出口斷路器,作為并網和解列點,330kV GIS采用一倍半接線方式,廠高變死接于主變低壓側,雖然這種接線方式靈活,停機不用考慮倒廠用,但存在以下問題:

當發電機解列后,主變倒掛系統的這種運行方式,主變壓器空載損耗就會白白浪費較多電能。尤其對于來水量偏少,多年平均流量只有662m3/s,多年平均發電設備平均利用小時數不足4000小時的李家峽電站來說,就顯得非常不經濟。

如果電站二期5號機組投產后,設計年利用小時數只有2950小時,這種弊病將更加突出。

電站主變空載損耗電量計算如下:

單臺主變空載損耗電量計算:

單臺變壓器空載運行小時時間×變壓器空載損耗

單臺變壓器空載小時時間=365×24-發電設備平均利用小時數)

李家峽單臺SSP7-450000/330主變空載損耗為:172.8kW

單臺主變空載損耗電能=(365×24-發電設備平均利用小時數)×172.8(kwh)

李家峽電站一期工程:4臺機組,全站主變個數:4臺

2013年經查綜合生產月報,電站全年發電設備平均利用小時數為:4167.5小時

電站主變空載損耗電量=(365×24-發電設備平均利用小時數)×172.8×4

=(8760-4167.5)×172.8×4

=3174336(kwh)

=317.4336(萬kwh)

考慮一倍半接線330kV GIS母線長期不停電的特點,如果廠用變壓器直接利用330kV斷路器分別接入330kV GIS Ⅰ、Ⅱ母來帶廠用,一來可以避免啟停機不用倒廠用。二來,機組出口可以不設斷路器,以節省投資,按李家峽目前4臺機組,可以省出4臺進口ABB大電流發電機出口斷路器(GCB)。廠用變壓器空載損耗相比主變損耗很小,能省下較多空載損耗電量。這種對于多年發電設備平均利用小時數不足4000小時的黃河流域電站來說,采用這種方式,經濟效益還是比較客觀。

隨著電網間直流輸配電工程的要求,網上對大型變壓器操作越來越謹慎,主變需去磁后才能全電壓充電,要么主變隨機組一起升壓至額定,用高壓側斷路器并網。而機變采用死連接,開機方式就是主變隨發電機升壓至額定,用主變高壓側斷路器并網,就能避免主變全電壓充電時,引起的激磁涌流問題。發電機出口采用大電流母線斷路器后,存在發熱損耗問題,李家峽機組出力達320MW(啟動定值11.1KA)以上是,發電機出口斷路器冷卻風機必須強制投入冷卻。而發電機、主變壓器直接連接,就能減少開關發熱損耗的問題。

通過水電站生產管理系統數據,2012年、2013年損耗電量占比上升幅度較大,超年廠用電用電量。需要認真分析損耗電量上升原因,對主變壓器實際損耗進行認真計量和計算,采取措施,降低主變壓器損耗。

3 結束語

充分利用水電站生產管理系統各生產數據,就能很好的指導水電站經濟運行工作,從數據中抓住提高電站經濟和節能降耗工作的重點,從而提高電站經濟運行,提高經濟效益。

參考文獻:

[1] 李家峽發電分公司運行規程2013.8

[2] 黃河李家峽水電站主要設備技術手冊2003.12

[3] 水輪機,鄭源等主編2007.4

作者簡介:

孟繁華(1973—)男 工程師,主要研究方向:水電運行、光伏發電

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