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T/C65/35 14.6/14.6 133/80 264 cm光邊坯布品種的工藝優化

2015-08-18 01:14馮照峰楊新海管廷香
山東紡織科技 2015年2期
關鍵詞:漿紗坯布經紗

馮照峰,楊新海,管廷香

(山東萬泰創業投資有限公司, 山東 棗莊 277103)

T/C65/35 14.6/14.6 133/80 264cm光邊坯布品種的工藝優化

馮照峰,楊新海,管廷香

(山東萬泰創業投資有限公司, 山東 棗莊 277103)

文章詳細闡述了通過調整漿紗張力工藝、穿綜方法工藝、噴氣織機等量開口工藝,解決T/C65/35 14.6/14.6 133/80 264cm光邊坯布品種因經紗粘連造成的效率低問題的方法。文章最后得出結論,增加漿紗卷繞張力、增加前片綜框經紗密度、調整噴氣織機等量開口是比較好的解決T/C混紡紗織造時紗線粘連的方法。

光邊坯布;T/C紗粘連; 漿紗張力; 穿綜方法; 調整等開口量

T/C65/35 14.6/14.6 133/80 264cm光邊坯布在國際國內家紡市場屬于高檔床上用品。布邊光滑挺直豐滿,為家紡企業省去了鎖邊等后加工費用,可直接漂白或印染做成床上用品、高檔裝飾布。

1 上機初期出現的問題

我們在津田駒ZA209i織機上織造T/C65/35 14.6/14.6 133/80 264cm光邊坯布時最初的工藝是:布幅264.2cm,筘幅271.3cm,張力3430N±98N,后梁前后6格、高80cm,停經架高2格,綜框高162-2mm,開口量84+4mm,開口時間3、4片300°、5、6片280°平齊,緯密輪50/95,織物組織1、2片2/2,3、4、5、6片1/1小雙開口平紋。

此坯布按照上述工藝在生產過程中,出現較多問題。比如,布邊不圓整,不夠豐滿,布面由于經紗粘連緯停多,造成開車印多,布面不光滑,機臺效率很低,約為20%。

2 解決方法

2.1問題初步解決方法及新思路

針對以上問題,我們對布機工藝進行有針對性的調整。首先,增大其上機張力,由3430N±8N增大到3920N±98N,雖然布邊不圓整得到一定的改善,但經紗粘連現象仍舊較突出,隨后我們又增大開口量,由84+4mm增大到90+4mm,經紗粘連仍沒有得到改善,考慮到再繼續增大開口量,會造成綜框運動的不平穩,從而造成斷經次數的增加,因而開口量定為90+4mm。其次,我們對綜框高度進行調試,改變原有的綜框調整思路,把在開口狀態下上下兩層經紗做分層調整,具體綜框尺寸調整如下:1片160mm、2片158mm、3片156mm、4片156mm、5片154mm、6片154mm。配合開口量的調整,在開口狀態下的經紗,上層經紗的分層間隙約為4mm,下層經紗的分層間隙約為2mm(見圖1)。調整后經紗粘連有所改善,但還是不滿意。

圖1 調整后紗線分層效果圖

再就是對織機開口時間進行試驗調整,考慮T/C經紗紗線強力大,早開口早打緯不至于增加其斷經次數,所以開口時間先調整為290°/270°。調整后,經過12h的運行,經停次數平均4次/h,緯停次數14次/h,效果不好。又考慮怕經緯紗交織時相互摩擦紗段加長,加劇織口處產生更多的再生毛羽的現象,所以又把開口時間調整為310°,調整開口時間310°后,雖說經緯紗摩擦紗段減小,但過晚的開口時間,經紗沒有完全拉開就有緯紗進入,也會增加緯停次數,更嚴重的是布面游動幅度變大,鋼筘扎斷經紗一小綽的現象時有發生,織機效率更低。這兩種調整對解決阻擋性緯停都沒有太大差別,最終折中調整為300°。對織機后梁高度的調整,我們分別調整為80cm、90cm、100cm進行試驗,經過跟蹤觀察,發現過高的后梁會增加斷經的次數,而較低的后梁會增加打緯阻力,增加經紗與綜絲之間的相對摩擦,相應地增加經紗粘連的次數。為此后梁高度確定為90cm。通過對織機上的工藝優化,織機效率有了一定的提高,由原來的20%提高到60%~70%。經過一段時間的生產,織機效率還是不穩定,不是非常滿意。因而,我們決定從準備漿紗到穿筘再到織機工藝進行全面調整。

2.2優化后的調整工藝

2.2.1漿紗工藝調整

漿紗的主要工藝調整為:淀粉40kg、PVA—1799 50kg、LX—65kg、CD—50E10kg、抗靜電劑 3kg、96油劑 1kg、供漿漿溫度 98℃、漿筒粘度 16~20s、上漿率 11%~13%、漿紗卷繞張力3920N±98N。因PVA是目前效率最高的合成漿料,PVA皮膜具有優異的強韌性、平滑性、耐磨性及對纖維的粘著性,上漿率少效果好,所以適當增加PVA的含量,盡量貼附經紗上的原有毛羽。針對經紗粘連不易拉開的情況,我們增加漿紗的卷繞張力,把經紗的伸長再拉伸一些,減小經紗的彈性,從而增加經紗的剛性,以利于經紗拉開粘連的紗線。

2.2.2穿筘工藝調整

穿筘主要工藝調整:邊組織2/2 方平,由1、2片綜改為5、6片綜,每綜一根。地組織1/1平紋,由3、4、5、6片改為1、2、3、4片,使織造平紋的綜框前移,前移量約為30mm。一般平紋穿綜工藝為1、2、3、4片,每綜一根,我們改為1、2、1、2、3、4片再循環,每綜一根,進一步前移織造平紋的經紗,約又有1/3的經紗從3、4片前移,前移量有30mm。增加靠近鋼筘的1、2片綜的經紗密度,減小3、4片的經紗密度,使1、2片的經紗密度為3、4片綜的2倍,以著力解決如圖2的經紗粘連狀況。穿綜改為1、2、1、2、3、4后,1、2片的綜絲密度不能太大,否則會增加對經紗的摩擦造成經紗起毛斷頭。經計算1、2片的綜絲密度為1.744根/mm,3、4片的綜絲密度為0.874根/mm。1.744根/mm還遠沒有到達綜絲密度的極限,完全可以織造。

2.2.3織造工藝調整

噴氣織機主要工藝調整:上機張力3920N,織機開口量1片94mm、2片94mm、3片94mm、4片94mm、5片100mm、6片102mm,棕高1片158mm、2片158mm、3片158mm、4片158mm、5片158mm、6片158mm,開口時間300°1、2片綜平齊、280°3、4片綜平齊、270°5、6片綜平齊,后梁高度90,后梁前移3格,停經架高度3格,前移5格,入緯時間90°開始入緯,踏盤組裝形式1、2、3、4為1/1平紋,相位差20°的小雙層開口,5、6為2/2踏盤。調整思路,加大上機張力便于拉開粘連經紗,增加開口量易于拉開粘連經紗,后梁前移減少參與拉伸變形的經紗長度,利于拉開粘連的經紗。等量開口工藝的調整,便于經紗分層,減少經紗粘連的機會和拉斷經紗上的毛羽,還利于斷裂毛羽的下落,減少經紗相互糾纏的情況。

調整后的經紗阻擋緯停明顯減少,織機效率有了明顯提高,每班12小時效率可以達到90%以上。

3 結論

通過增大漿紗的卷繞張力,減小漿后經紗的斷裂伸長,可以明顯增強經紗拉伸的剛性,使經紗更易拉開粘連。改變穿筘穿法使更多的經紗靠前,增大了鋼筘前半個開口的高度,利于拉開粘連的經紗??棛C上機張力、開口量的增大,入緯時間的推遲都會使經紗粘連的情況減小。后梁、停經架前移減小了后半梭口的長度,減少了因綜框開口參與拉伸變形的經紗長度,更利于拉開粘連的經紗。

為此,我們可以得出在織造T/C混紡紗時,特別是含滌量大于50%時,我們要把運動次數較多的綜框靠前放置,在經紗密度不是太大時(小于523.6根/10cm)可以把過多的經紗掛在前兩綜上,如121234的穿法。漿紗的織軸卷繞張力不能太小,可以適當減小經紗的斷裂伸長,來增加經紗的剛性。

T/C65/35 14.6/14.6 133/80 264cmCloseSelvageFabricVarietiesofProcessOptimization

Feng Zhaofeng, Yang Xinhai, Guan Tingxiang

(ShandongWantaiEenterpriseandInvestmentCo.,Ltd.,Zaozhuang277103,China)

ThethesisintroducedsomemethodstosolvetheinefficientproblemofT/C65/35 14.6/14.6 133/80 264cmLightEdgeFabricwereintroducedfromtheaspectsofadjustingslashingtension,warpdraftingandtheequivalentopeningofairjetloom.Theresultshowthatthetechnologiesofaddingslashingtension,addingthedensityofthefronthealdframewarpandadjustingtheequivalentopeningofairjetloomweregoodwaystosolvetheyarnadhesionproblemappearedinweavingT/Cblendedyarn.

closeselvagefabric;T/Cyarnadhesion;sizingtension;methodofhealddrafting;justopeningamount

2015-01-20

馮照峰(1973—),男,山東棗莊人,助理工程師。

TS105.4

B

1009-3028(2015)02-0025-03

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