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濕法脫硫系統節能優化探索

2017-03-28 20:32王帥雯
山東工業技術 2017年4期
關鍵詞:燃煤電廠

王帥雯

摘 要:為推動燃煤電廠節能減排工作,不斷提高脫硫系統的節能水平、降低濕法脫硫系統電耗,在確保脫硫設施安全穩定運行的前提下,采取了多項系統優化措施,極大程度地降低了脫硫系統在啟動、運行、停機過程中所消耗的電耗,降低了運行成本,增強了企業的盈利能力。

關鍵詞:濕法脫硫系統優化;節能探索;燃煤電廠

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.04.046

1 某電廠脫硫系統整體概述

某電廠燃用煤種為高硫無煙煤,一期工程2×360MW機組采用武漢凱迪電力股份有限公司引進的美國B&W公司(Babcock&Wilcox巴布科可.威爾科克斯)的石灰石/石膏濕法脫硫工藝。每座塔配備6臺皮帶傳動漿液循環泵。

二期2×360MW燃煤機組為液柱雙級矩形塔石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置,脫硫裝置在燃用脫硫設計煤種(收到基硫5.13%)時,入口SO2濃度在14200mg/Nm3(d),出口SO2濃度≤400mg/Nm3,脫硫效率≥97.2%,且滿足裝置可用率≥99%。每座塔配備6臺漿液循環泵。

三期脫硫采用武漢凱迪電力股份有限公司引進的美國B&W公司(Babcock&Wilcox巴布科可.威爾科克斯)的石灰石/石膏濕法脫硫工藝,設計S份 4.06%,每座吸收塔配備5臺漿液循環泵。

2 節能優化措施

2.1 機組冷態啟動節能優化

(1)鍋爐點火初期,僅啟動一臺漿液循環泵運行。

(2)吸收塔入口煙氣溫度≥60℃,啟動第二臺漿液循環泵運行,吸收塔出口煙氣溫度≥60℃或吸收塔入口煙氣溫度≥120℃,啟動第三臺漿液循環泵運行。

(3)機組并網后啟動第一臺氧化風機,電流按照70A控制。

(4)如果機組冷態啟動需要做試驗,大量燒煤的情況下,應根據還實際情況,確定運行漿液循環泵臺數和啟動氧化風機的時機。

(5)機組負荷≥180MW,啟動第二臺氧化風機運行。

2.2 機組正常運行時節能優化

(1)脫水系統。a)脫水系統均采取間斷運行方式,脫水機的石膏厚度以確保脫水機下漿口漿液不溢流為準,不允許脫水機采取低負荷運行方式。b)吸收塔密度超過1120kg/m3,啟動脫水機運行,密度低于1080kg/m3,停運脫水機備用。c)每個單元雙機運行時,吸收塔漿液密度可控的情況下,運行一臺脫水機,雙機間斷回收石膏的方式運行。d)脫水機處于備用狀態,不回收石膏時,停運石膏排出泵。一期還應停運石膏溢流緩沖箱泵。一期和二期應將濾液水箱排空,停運濾液水箱攪拌器。

(2)氧化空氣系統。氧化空氣系統的節能運行以確保氧化正常為主,關注化學報表,亞硫酸鹽不超過2mmol/L。

a)一期脫硫氧化風機節能調整表:

b)二期脫硫氧化風機節能調整表:

c)三期脫硫氧化風機節能調整表:

(3)漿液循環泵系統。原則上漿液循環泵按照機組負荷和進口SO2情況調節運行臺數。

a)漿液循環泵節能優化調整表(臺數)

b)一三期脫硫,當排放值低于250mg/Nm3,PH值低于5.0,4條以上漿液循環泵運行,應停運一臺漿液循環泵。二期脫硫應確保不低于3臺漿液循環泵運行。

c)二期脫硫:當排放值低于200 mg/Nm3,PH低于5.0,5臺及

以上漿液循環泵運行時,應停運一臺漿液循環泵;當排放值低于230 mg/Nm3,PH低于5.0,4臺及以上漿液循環泵運行時,應切換一臺大泵為小泵運行。

d)有備用漿液循環泵的情況,PH高于5.6,應啟動備用漿液循環泵運行。

e)一期和三期漿液循環泵連續停運備用時間,不允許超過24小時,否則應進行切換。

(4)煙氣系統節能優化:

a)定期對增壓風機葉片的磨損、結垢進行檢查,確保增壓風機能夠處于高效區運行。

b)定期對所有煙道進行清灰除垢,補漏,降低煙道阻力和泄漏,減少增壓風機電耗。

c)改善風機的調節方式。一期引風機處于變頻調節時,機組負荷300MW以上時,進口壓力控制在-500PA;機組負荷在300MW以下時,進口壓力控制在-400—-500PA之間。

d)一期引風機處于工頻運行,靜葉調節時,增壓風機進口壓力按照0—-50PA進行控制。

e)三期引風機和增壓風機都是采用靜葉調節,將入口壓力設定為0PA,確保煙道阻力最小,減少電耗。

f)根據GGH壓差情況,每班至少進行一次蒸汽吹灰,減少GGH的阻力,降低增壓風機電耗。

g)除霧器壓差,嚴格控制在150Pa(三期300Pa)以內,其沖洗頻率和沖洗時間按照負荷進行自動控制。

(5)除霧器沖洗系統節能優化:

a)除霧器沖洗系統,應以確保除霧器運行工況優良為準。

b)除霧器沖洗系統的節能,重點是加強定期工作和消缺,確保閥門可靠,控制沖洗水閥門的最大內漏量不超過10%。

c)嚴格控制除霧器的壓差,減小煙氣系統的阻力。

2.3 機組停運節能優化

(1)接到機組停運通知后,應立即降低吸收塔液位和密度。(2)機組停運后,吸收塔漿液密度不高于1100kg/m3,停運氧化風機。(3)吸收塔進口煙氣溫度高于60℃,保持1臺漿液循環泵(小泵)運行。進口煙氣溫度低于60℃ ,立即停運漿液循環泵。(4)當鍋爐需要冷卻時,煙氣溫度高于60℃,應啟動一臺漿液循環泵。如果低于60℃,應聯系熱控強制一臺漿液循環泵的運行信號,停止漿液循環泵運行。(5)鍋爐強制冷卻時,原則上只運行引風機,脫硫打開煙氣通道即可。(6)如果是短時間停機,吸收塔液位降至啟動液位;如果是長時間停機,應逐步將吸收塔漿液轉移至運行機組使用,吸收塔排空。

4 結束語

某電廠通過多年來脫硫運行的經驗總結,實施以上多項優化節能措施后,將使脫硫環保、穩定、高效、經濟地運行;最大限度的降低脫硫系統的廠用電率,降低脫硫系統的生產成本,拓寬了該廠的節能降耗空間,節能工作較去年同期取得了較大的進展。我們將不斷的總結經驗,為加快建設資源節約型和環境友好型企業做出更大的貢獻。

參考文獻:

[1]李超,劉建民,呂晶.濕法脫硫系統增效節能研究[J].東北電力技術,2012.

[2]某電廠《一期脫硫運行規程》、《二期脫硫運行規程》、《三期脫硫運行規程》[S].

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