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圍巖膨脹引起水工隧洞破壞的修復實例分析

2018-10-19 01:40陳雪峰翟礦山
水能經濟 2018年11期
關鍵詞:隧洞水工錨桿

陳雪峰 翟礦山

【摘要】由于水工隧洞圍巖吸水后,圍巖軟化、體積膨脹,導致承載能力下降,導致水工隧洞襯砌的邊墻下沉、開裂,底板上拱,嚴重影響隧洞的使用安全,甚至造成隧洞的整體塌陷,在水利工程上是比較少見。其成因是比較復雜,對于維修方法,可供參考資料也不多,本向大家介紹一個成功修復的水工隧洞實例。為今后出現類似的情況供大家參考。同時在水工隧洞設計時要注意此類巖石的處理。

【關健詞】隧洞;圍巖膨脹;破壞;維修;實施

1 、工程的基本情況及問題

工程龍游縣營盤山隧洞主要承擔輸水任務。全長2203.5米,為無壓水工隧洞,圓拱直墻斷面,襯后斷面為4.8m*5.48m(寬*高),直墻高度4.15m,頂拱圓角1160,內半經2.83m,隧洞坡降1/3500,設計過水流量24.51㎡/S。該隧洞1993年開工至1995年完工,1997年開始通水并投入使用,由于該下游有一座小型電站,需常年通水。

在1998年11月停水進洞檢查后發現樁號1+090~1+439段約300米長隧洞邊墻有水平、垂直裂縫,裂縫寬度約2~5mm,底板中間開裂拱起,最高拱起約60cm,嚴重影響隧洞通水的安全,該地段由于當時出于投資的考慮,大部分為邊墻現澆素砼厚20㎝,底板現澆素砼厚15㎝,頂部噴6-10㎝厚砼,少部分斷層處為邊墻、頂部現澆鋼筋砼厚35㎝,底板現澆素砼厚20㎝。

事情況發生后,引起領導的高度重視,組織水利有關專家一起進行分析情況,主要原因是:該段隧洞的圍巖巖性為蝕變凝灰巖,經過長期的通水,大量的水滲入地下,經過長期的浸泡,圍巖軟化、體積膨脹,導致承載能力下降,邊墻下沉,并與巖石分離,出現裂縫,底板是15㎝厚素砼澆筑,相對抗剪能力較差,不足抵抗由于巖石體積膨脹出帶的力,故出現上拱的現象。

2 、處理方法:

針對此現象,在查閱了大量的資料后發現,由于圍巖膨脹引起隧洞破壞,在水利工程上是比較少見,故可供參考資料不多,根據其產生的破壞原理,經討論,主要采取以下方法修理:

2.1邊墻修理

對于1+090-1+439段邊墻全部采用Ⅱ級鋼筋Φ20 L=3M錨桿間距1.2米,按梅花型布置,進行加固;對于邊墻上的裂縫開鑿寬*深為5㎝*5㎝“V”型溝槽,用高強度的環氧砂漿補平;并對造孔進行接觸灌漿,增加邊墻與巖石的凝結力。

2.2底板修理

底板起拱段砼全部撬掉,并清除已分化的巖石,并Ⅱ級鋼筋Φ20 L=2.5M錨桿間距1.2m,打入底板的巖石中,回填C20砼至表面設計高程,在底板表面配置¢14@300鋼筋網格,保護層5㎝。改善砼的剪能力。

2.3頂拱加固

對該地段的隧洞頂拱進行統一加固,對末進鋼筋砼襯砌的項拱,打入Ⅱ級鋼筋Φ20 L=2.5 M錨桿間距1.2米,并配置¢14@150鋼筋網格,噴12~15㎝厚砼。對已進鋼筋砼襯砌的項拱進行回填灌漿。

3 、施工方案

3.1準備工作

本著先邊墻,后底板、頂拱的原則,從隧洞進口向出口推進的方法。1999年5月,按排有豐富隧洞施工經驗單位進場施工。首先在隧洞下游出口按排兩臺水泵抽水機,排干隧洞內的積水,清除需維修段的淤泥,對隧洞進行全面檢查,并架設線路、輸氣管路等各項準備工作,實施修理。

3.2邊墻施工

對有裂縫邊墻根據錨桿設計間距,用油漆標出眼位:再氣腿風鉆造孔,鉆孔時鉆桿垂于層理面。用高壓風吹凈孔中石屑及細小石塊,并檢查孔距、孔深,要求錨桿孔距偏差小于10㎝,深度偏差小于5㎝,注漿采有漿泵注漿,將漿液經壓漿管輸送至孔底,再由孔底返出孔口,注漿時勻速注入,待孔口溢出漿液停止注漿。漿液采用M25普通硅酸鹽水泥和中細砂現場拌制的砂漿。用榔頭把錨桿打入,錨桿應伸入砼護面2㎝以上,然后用環氧砂漿抹平。對邊墻的裂縫,延裂縫走向開鑿5㎝*5㎝“V”型溝槽,用高壓風吹干凈,后用環氧砂漿補平,環氧砂漿配比:環氧樹脂:二丁脂:丙酮:乙二胺:水:細砂 =100:10~15:10~15:8:125:375,到強度達到設計的80%后,用風鉆造孔,孔經為¢38㎜,孔深入巖石10㎝,灌漿壓力為0.053MPa,灌漿時,壓力從零開始緩慢升高,注意灌漿的變化,如有變位或外鼓的現象,立即降低壓力,作好記錄。

3.3底板施工

本著由內向外的施工方法,待邊墻全部處理完畢后,清除底板上的砼和風化的巖石,挖至較完整的基巖,若遇到破碎帶,按帶寬的一倍挖深,清理干凈后,打入錨桿Ⅱ級鋼筋Φ20 L=2.5M錨桿間距2.5米,按梅花型布置,然后回填C20砼,回填砼厚度不少于50厘米,底板表面配置¢14@300鋼筋網格,保護層5㎝,,底板采用跳塊澆筑,注意澆筑砼的質量。

3.4頂拱施工

對于頂拱,先按間距3米,按梅花型布置打入錨桿,清除表面各種浮石及雜物、泥巴,然后布置網筋,網筋與巖面距離3-5㎝。捆扎牢固,并與錨桿用點焊聯結,采用干噴法,噴砼配合比為:水:水泥:砂:石子=(04-0.5):1:2:2,噴射機工作壓力控制在1.2kg/㎝2左右,水壓大于2.2kg/㎝2,每次噴射厚度約5-7㎝左右,砼噴射結束終凝2小時后進行噴水養護。對于頂拱已襯砌段,用手風鉆造孔,用砂漿泵按填壓式進行了灌漿,灌漿終孔壓力為3MPa左右。

4、 實施后成效

對于隧洞處理后,我們在該段設置觀點,按底板中間設一點、兩邊墻高1.5米各設置一點,每年隧洞放水檢查一次,并用水準儀實測沉降量。通過多年觀測,發現隧洞邊墻不再出現下沉,也沒有出現裂縫,隧洞底板無上拱現現象,效果顯著,隧洞正常運行。

結束語

由于圍巖吸水后,圍巖軟化、體積膨脹,導致水工隧洞的破壞實例不多,其成功的修復的方法,還在摸索中。主要是做好防水工作,盡可能減少地表水滲入圍巖,防止圍巖吸入過量的水,增加抵抗膨脹產生的力。對于水工隧洞的地質條件很復雜,由于不同的巖質、不同的工作環境,其維修方法不盡相同,本方法供大家參考。

參考文獻:

[1]華東水利學院.水工設計手冊.第三卷.

[2]華東水利學院.水工設計手冊.第七卷.

[3]劉漢東.巖土力學.

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