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鋅浮渣高效回收試驗研究

2019-04-11 07:38申開榜鄒小平
中國資源綜合利用 2019年3期
關鍵詞:含鋅液固比廢液

申開榜,鄒小平

(1.巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司,內蒙古 巴彥淖爾 015543;2.北京礦冶科技集團有限公司,北京 100160;3.東北大學,沈陽 110006)

巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司現有一套8000 t/a鋅浮渣干式處理系統,該系統將剛出爐的鋅浮渣,經過搗碎機和高位渣斗,將大塊金屬鋅分離出來,并返回熔鑄鑄錠,剩余鋅浮渣經過球磨-振動篩后,篩上鋅浮渣仍返回熔鑄鑄錠,篩下鋅浮渣返回焙燒爐重新焙燒[1-2]。本次試驗原料就是此篩下鋅浮渣,目前篩下鋅浮渣每天約產出30 t,需要返回原料工段重新配礦,再一次進入焙燒爐焙燒,由于此鋅浮渣含鋅84%左右,重新回爐效果不大,而且成本增加。針對此現象,鋅浮渣若能直接浸出,避免回爐作業,可以間接提高產量,減少重復作業,還可以使焙燒相對情況下投礦量增加,故需要開展鋅浮渣直接浸出工藝研究,并對新工藝進行試驗和可行性分析,為成果產業化實施提供理論依據與技術支撐[3]。

1 試驗

1.1 試驗原理

基于鋅浮渣可以直接和硫酸進行反應,而且反應充分,易進行,在節約成本的前提下,利用濕法系統產出廢液與鋅浮渣反應,找到最佳反應條件?;瘜W方程式如下:

1.2 試驗原料

本次試驗原料為公司篩下鋅浮渣與現場廢液。具體結果如表1、表2所示。

表1 鋅浮渣成分

表2 廢液成分

1.3 試驗工藝流程

鋅浮渣與廢液按一定液固比進行一段浸出反應,反應后再進行二段浸出,盡可能地反應完全,反應后濾液進行除氯工序(公司已有除氯工序)。試驗工藝流程如圖1所示。

圖1 篩下鋅浮渣浸出工藝流程

2 試驗內容

2.1 濃硫酸浸出試驗

取50 g鋅浮渣,加入400 mL水,分別加入50 mL、100 mL和200 mL濃硫酸,反應2 h,反應后過濾分析,結果如表3所示。

從表3可以看出,鋅浮渣在酸度達到一定量時,浸出率可達94%,說明鋅浮渣可以直接浸出。另外,反應后液體Cl元素含量升高,后續需要除氯工序。

2.2 廢液浸出試驗

取50 g鋅浮渣若干,加入一定量廢液,分別考察液固比、反應溫度、反應時間對鋅浮渣直接浸出的影響,結果如表4所示。

從表4可以看出,對比1#~3#,在浸出時間和液固比相同時,反應溫度對鋅浮渣浸出率影響不大,渣率變化也不大;對比3#、5#、6#,在反應溫度和液固比相同時,反應時間越長,浸出率越大,并且渣率越來越少;對比3#、8#與6#、9#,在反應溫度和反應時間相同時,液固比越大,浸出率越高,渣率越來越少;綜合情況分析,與硫酸直接浸出試驗結果對比,鋅浮渣直接浸出,渣率較大,浸出率不高,可能是粒度對其影響較大,后續研磨后重新試驗。

2.3 研磨后廢液浸出試驗

從表5、表6可以看出,未研磨的鋅浮渣,+80目的占57.1%,且含鋅較高,說明未研磨的鋅浮渣顆粒較大;研磨后,鋅浮渣中鋅的分布比較均勻。

取50 g研磨后鋅浮渣若干,加入一定量廢液,分別考察反應溫度、反應時間對鋅浮渣直接浸出的影響,結果如表7所示。

表3 濃硫酸直接浸出試驗數據

表4 鋅浮渣廢液浸出試驗數據

表5 鋅浮渣研磨前后粒度分布

表6 鋅浮渣研磨前后鋅含量分布

表7 研磨后廢液浸出試驗數據

從表7可以看出,在反應時間和液固比相同的條件下,反應溫度對研磨后鋅浮渣浸出影響不大,渣率變化也不大;在反應溫度和液固比相同的條件下,反應時間越長,浸出率越高,渣率越來越少;對比表3和表6可以看出,研磨后,鋅浮渣浸出率可以提高10%,并且渣率較少,說明研磨后有利于鋅浮渣浸出;反應后Cl離子濃度有所升高,主要是鋅浮渣中帶入,后續需要除氯;浸出后,液體酸和鋅變化不大,而且渣含鋅在98%以上,渣率和浸出率較硫酸直接浸出相差較大,并且過濾時,液體比較黏稠、發白,過濾困難,可能原因是液體中鋅已飽和,不能再進一步浸出,后續對上述浸出渣二段浸出,考察浸出情況。

2.4 二段浸出試驗

取一次浸出渣若干,按液固比10:1加入廢液,考察反應時間對鋅浮渣二段浸出的影響,結果如表8所示。

從表8可以看出,當二次浸出加入22 g后,浸出率在71%~77%,浸出率有待提高,當二次浸出加入18 g,反應2 h,浸出率達80%,而且渣率較少,加大反應時間,浸出率提高不大。另外,一段浸出液氯離子含量上升,二段浸出液氯離子含量變化不大。

表8 二段浸出試驗數據

表9 二段浸出加入硫酸試驗數據

對比表8和表9可以看出,當加入一定量硫酸時,二段浸出效果更好,說明鋅浮渣還可以繼續浸出,受到液固比和浸出時間的影響,二次浸出渣可以返回一段浸出繼續反應。

綜上所述,鋅浮渣需要進一步球磨,達到一定粒度,從而提高鋅浮渣浸出率;考慮到二次浸出加18 g以后,浸出率較好,結合現場工藝流程及成本,故選取一次浸出渣率在36%左右的最優浸出條件,即一次浸出最優條件為:液固比10:1,常溫下反應時間2 h即可。二次浸出最優條件為:液固比10:1,常溫下反應2 h即可,由于生產上廢液量較大,不建議再加硫酸,再結合生產負荷和設備,二次浸出渣可返回一次浸出繼續反應。

3 優缺點

3.1 優點

熔鑄分廠每天約產出30 t鋅浮渣(返回焙燒配礦重量),可分配給兩個濕法廠共同處理,從而避免重新配礦回爐焙燒,可以提高焙燒產能。處理30 t鋅浮渣,可消耗300 m3廢液,過濾后液體含鋅110 g/L,含酸80 g/L,相當于高上清,可以直接進低浸工序,有效解決了目前生產上廢液體積過多、不吃酸的現象。該工藝流程簡單,不需要加溫作業,常溫浸出就可進行,利用現有綜合回收工段反應槽和壓濾機即可作業。

3.2 缺點

由于鋅浮渣中含CL 0.73%、含硫2.58%,故鋅浮渣浸出時會放出H2S氣體,生產過程中氣味比較難聞,要做好通風工作;另外Cl會浸到液體中,需要除氯工序,建議在綜合回收分廠鎘工段除氯工序前進行鋅浮渣浸出,然后進行銅渣除氯,最后直接進低浸反應槽。由于公司原料含鋅較低,原來加入鋅浮渣可提高鋅精礦含鋅品位,如果鋅浮渣直接浸出,不進行配礦,按每天配礦600 t,鋅精礦含鋅會降低1個百分點。

4 結論

熔鑄分廠產出的鋅浮渣直接浸出,浸出率不高,需要進一步球磨,可提高浸出率10%。一次浸出最優條件為:液固比10:1,常溫下反應時間2 h。二次浸出最優條件為:液固比10:1,常溫下反應2 h,二次浸出渣可返回一次浸出繼續反應。鋅浮渣經過兩次浸出后,浸出率為94%,生產上可以有效實施,從而避免了重新配礦回爐焙燒,可以提高焙燒產能。鋅浮渣浸出后液體可直接進入低浸工序,每天可消耗廢液300 m3,降低了系統廢液體積大的現象,為消耗廢液找到開路。鋅浮渣浸出過程中出現的氣味和Cl升高的問題,已給出解決方案,另外二段浸出氯離子含量沒有上升,二段浸出渣可返回一段浸出繼續作業。

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