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紅外碳硫儀分析球墨鑄鐵成品含碳量制樣方法的研究

2019-09-10 16:43陳清王波鄭健
E動時尚·科學工程技術 2019年4期
關鍵詞:成品

陳清 王波 鄭健

摘 要:利用紅外碳硫儀分析球墨鑄鐵成品含碳量時,分析結果不穩定。本文通過不同方法制樣,分析球墨鑄鐵含碳量,對檢測結果進行對比,分析含碳量檢測結果不穩定原因,選取最佳制樣方法,達到降低球墨鑄鐵含碳量分析異常的目的。

關鍵詞:球墨鑄鐵;成品;含碳量;制樣方法

1 引言

球墨鑄鐵是通過球化和孕育處理得到球狀石墨,其有效地提高了鑄鐵的機械性能,特別是提高了塑性和韌性,從而得到比碳鋼還高的強度。碳是球墨鑄鐵的基本元素,隨著含碳量的增加,其硬度和強度增加、韌性和塑性降低;反之,含碳量減少,其硬度和強度降低、韌性和塑性增加。使用傳統鉆屑方法制取球墨鑄鐵成品含碳量分析試樣,制樣過程中碳存在不小的損耗,檢測結果偏低。本文通過對比四種常用的球墨鑄鐵含碳量制樣方法,分析碳元素檢測結果不穩定原因,確定最簡單、適用的制樣方法。

2 試驗部分

2.1 儀器與試劑

HCS140 紅外碳硫分析儀(上海德凱),分析范圍:碳(0.00002-0.15%),硫(0.00002-5.0%),重復性:碳(1ppm),硫(1ppm)。

AL104電子天平(梅特勒—托利多),測量范圍:0-100g,精度:0≤m≤50g,MPE=±0.5mg;50

瓷坩堝(在馬弗爐中灼燒至1100oC后保溫四小時,自然冷卻,置于干燥器中備用)。

鎢助熔劑(-20一40目)

2.2 儀器工作條件

氧氣流量3.0L/min,氧氣輸出壓力0.35---0.4MPa,吹氧時間15S---30S,最短分析時間20S,最長分析時間50S。

2.3 制樣方法

2.3.1 鉆屑法:在試樣中部位置沿長度和寬度方向打磨出一暴露的金屬表面,其直徑不小于50 mm,從穿過截面的方向開始鉆取,鉆至距對面近5mm處。如果有必要,可與第一個洞平行的方向再鉆一孔,收集鉆屑。鉆取時最好為低速鉆取。

2.3.2 全量法:在對試樣表面清理后,選用一個φ8-10mm的鉆頭,鉆一個10~15mm深的孔,用毛刷掃凈孔內的細粉末。再在孔底用φ3mm鉆頭鉆一個2mm左右深的孔(如試樣太薄,可選用稍細鉆頭)。將鉆屑全部收集,然后用小毛刷清掃出細末,尤其是孔內細粉末也要全部掃出,一點都不能損失。鉆取試樣重量約為0.15-0.30g(依據含碳量而定)。鉆取時最好為低速鉆取。

2.3.3 機械加工法:用機械加工的方法將試樣表面清理后,用破碎機將試樣破碎成碎片或小塊,收集并充分混合各組份,選取具有代表性的樣品作為分析試樣。

2.3.4 磨剪法:將試樣在砂輪機上打磨,各方向均打磨至露出本體后,繼續打磨掉5mm厚度(試樣較薄的情況可減少打磨厚度)。注意打磨速度,不能引起過熱反應。利用機械剪刀將打磨過的試樣剪成2mm左右的碎塊,收集待用。

2.4 實驗方法

選取已校正好的通道,稱0.2000g試樣于坩堝中,使試樣平鋪于坩堝底部,輸入重量。在試樣中加人約1.5g鎢粒,搖勻。將坩堝置于坩堝托上。自動分析,分析完畢顯示并打印分析結果。

3 結果分析

以QT500-7為例,選取同一球墨鑄鐵產品,分別采用鉆屑法、全量法、機械加工法、磨剪法制取樣品,檢測結果見表1:

QT500-7牌號球墨鑄鐵,碳元素含量范圍為3.5-4.0%,生產廠家一般控制含碳量在3.6-3.8%。

從表1可以看出,1#制樣方法在制樣過程中造成碳元素損耗,所測結果偏低;2#制樣方法則可大幅度避免因碳損耗造成分析結果偏低現象。3#、4#制樣方法也造成了碳元素一定的損耗,結果稍微偏低。從實驗數據分析,由于制樣方法造成碳損耗由小及大依次是:全量法<磨剪法<機械加工法<鉆屑法。

球墨鑄鐵中的石墨碳在鑄鐵基體中以球狀分布,在顯微鏡下看是不均勻的。而且,由于球墨鑄鐵中石墨與基體鐵結合不牢固,鉆取屑狀試樣時,石墨極易從鉆屑表面脫落,使鉆取的試樣更加不均勻。細末試樣中由于多為脫落下的石墨,故在分析時碳含量很高;粗屑試樣表面碳有脫落,碳含量略有偏低。因此隨機稱取同一試樣所測結果相差很大,根本無法滿足分析要求。

1#方法在制樣過程中,會造成石墨脫落,一些細碎的鉆屑和粉末飛濺、飄散,造成碳損失。在收集過程中,這部分細碎的鉆屑因不容易收集而被忽略,秤樣過程更是如此。而這部分碎的鉆屑和粉末恰恰含碳量較高,這就是鉆屑法制樣導致含碳量偏低的主要原因。

2#方法雖然在制樣過程中也會造成石墨飄散、逃逸現象,但該方法是將所有鉆屑(包括細小的粉末試樣)收集并分次分析,最終通過計算得出相對客觀、正確的結果的。當然,在操作過程中,鉆樣速度過快、一些過于細小的粉末未收集,也會造成分析結果偏低。

3#方法雖可減少制樣過程中石墨飄散、逃逸的現象,但由于樣品不均勻、隨機稱樣的關系,不能保證所稱樣品的代表性。通常稱樣時會選擇稍大一些的試樣,而含碳量較高的粉末試樣則被忽略。再者,顆粒較大的試樣更不容易燃燒完全,造成檢測結果偏低。對于3#制樣方法,樣品不能完全從破碎機中收集出來,也是造成碳含量偏低的原因之一。

4#方法雖可減少制樣過程中石墨飄散、逃逸的現象,減少樣品不均勻的誤差,但由于減下來的試樣顆粒較大,不容易燃燒完全,造成檢測結果偏低。在分析過程中,注意調整分析時間及助溶劑的用量也是減少誤差的一個好方法。

4 結論

從上述可看出,采用全量法制樣分析球墨鑄鐵含碳量是最為可行的方法。磨剪法分析結果雖稍偏低,但因其操作簡單,僅需砂輪機和機械剪刀,無需過多設備輔助,在實際操作過程中,注意分析時間的控制及助溶劑的用量,減少誤差,在工業分析過程中也是可以采用的。尤其對一些比較薄的成品試樣,采用全量法不好鉆樣,磨剪法將是最好的選擇。

參考文獻

[1]張長均,王蓬,張之果.影響高頻紅外碳硫儀分析結果穩定性因素的探討.冶金分析,2006,26(6):90-91。

[2]侯寶花,李光科,查慶芳.球墨鑄鐵中總碳鼙的測定——“全樣分析法”[J].光譜實驗室,2005,22(5):1054—1055.

[3]GB/T 20066-2006,鋼和鐵 化學成分測定用試樣的制取和制樣方法

作者簡介:

陳清(1984——),陜西西安人。理學學士、工程師。主要從事金屬材料、油脂的理化分析工作。

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