?

PLC技術在煤礦機電設備中的應用

2020-01-19 04:29張文波山西華潤煤業有限公司
環球市場 2020年18期
關鍵詞:提升機電控機電設備

張文波 山西華潤煤業有限公司

中國是世界第一產煤大國,也是煤炭消費大國。21世紀是信息化時代,隨著計算機信息技術及機械自動化技術的迅速發展,依托信息化技術進一步提高了我國煤礦開采質量,推動了煤炭工業現代化建設。信息化是煤炭產業升級的助推器,PLC技術的合理應用,大幅提升了我國煤礦機電設備自動化控制水平,取代了傳統人工煤礦作業方式,有效提高了煤礦開采作業效率,為煤礦安全生產運營管理提供了技術保障。

一、PLC技術的應用優勢

PLC是可編輯邏輯控制器的簡稱,是一種專用于工業控制的計算機。通過用戶輸入的指令,PLC技術可以對數據進行邏輯運算和機械定時,從而實時控制各類機電設備。將PLC技術用于煤礦機電設備,可有效提升機電設備控制的可靠性,其應用優勢如下:

(一)可靠性高

在煤礦資源開采中,因其特殊性,開采安全風險隱患大。因此,必須高度重視機電設備控制,嚴控設備故障,避免發生安全事故,造成嚴重損失。PLC技術具有可靠性高,抗干擾能力強等特點,平均無故障時間可以達到數萬小時以上,故障率極低,同時具備完善的自診斷和顯示功能,將其用于煤礦機電設備,可以很好地提高設備的安全性能。同時,還能實時監控設備運行狀態,為機電設備安全運行提供可靠保障。

(二)實用功能多

PLC功能強,具有很多實用功能,一臺小型PLC內就有幾千種,甚至更多可供用戶使用的編程元件,能夠滿足復雜控制需求。在煤礦機電控制中,能夠借助于PLC的強大運算數據功能,實現機電設備精確控制,做好機電設備故障檢測、溫度調控和位置監管等工作,并能夠強化機電設備控制效率,大大降低工作人員的勞動強度。

(三)節能效果好

“節能減排”是我國能源事業發展的基本國策,煤礦產業作為能耗較大的行業,如何建設綠色礦山成為近幾年關注的焦點。煤礦開采難度大,技術復雜,生產任務重,在生產過程中,機電設備能耗嚴重,若不緊跟時代步伐,積極采用先進的信息化技術,將會阻礙煤礦事業發展。相比傳統繼電器,PLC能耗極低,煤礦生產采用PLC技術正是響應了國家節能、減排的號召,是實現煤礦產業可持續發展的重要途徑。

二、案例分析

煤礦開采生產中,礦井提升機是各個工作點連接的關鍵節點。電控系統是提升機的核心組成部件,電控系統運轉是否正常將會對提升機的正常工作造成嚴重影響。一旦發生電控系統故障,將會給轉移井下機械、運轉煤炭、接送人員進出工作面等工作的開展帶來嚴重安全危害,為此,本文以PLC技術在煤礦提升機中的應用為例展開探討,希望能夠找出問題,積極完成改造,消除安全隱患,保障煤礦生產安全。

某礦井提升機投入使用時間較長,已基本達到設計使用年限,在運行時產生的噪音和高溫環境,將會對井下工作人員造成嚴重影響。此外,根據現場觀測可知,該提升機元件老化問題較為嚴重,穩定性不足,甚至發生過停車不穩、制動反應慢等情況,已無法滿足礦井安全生產要求。經匯總與分析,主要問題如下:

1.系統過于臃腫。該提升機電控系統采用的模擬調節方式,此類調節方式分立元件數量很多,在環境溫度長期影響下,很容易出現系統振蕩、短時間內內部功率迅速增長等現象,甚至會發生觸發熔斷器與提升機緊急制動等問題,一旦產生上述問題,將會嚴重影響生產效率。此外,在功率不斷變化過程中,電流和速度監測結果顯示異常,不能精確控制電控系統,將會對提升機運行安全造成嚴重影響。

2.設備損耗嚴重。據調查發現,在提升機減速停車環節,原電控系統會出現跳級切換電阻現象,從而影響系統內部電流情況,產生較大變化,促使觸發脈沖混亂,在此環節控制系統的電控元件極易被損壞,將會大大增加設備保養和維修費用。

3.控制可靠性下降。原電控系統PLC控制結構僅有1套,需依托開關位置的電信號工作,當受到高負荷沖擊時,很容易發生控制系統電路失效現象,或干擾電信號線路情況,由于沒有備用線路,很難合理控制設備運行速度,導致系統控制可靠性低。經設備維修資料顯示,原系統使用階段已發生多次錯位停車、超行程以及掉道事故,對井下安全生產影響甚大。

三、PLC技術改造方案與應用

控制柜、輔助柜、低壓柜、主整流柜、勵磁柜、高壓柜、平波電抗器、快速斷路器等為本次改造電控系統的主要部件,核心控制部位采用PLC,分別用于主控、輔控,主控下接操作臺、控制柜、輔助柜和高壓柜等,在老設備基礎上所選硬件設備均需更新,這樣將會大幅加快安裝和連接速度,避免嚴重影響生產正常運行狀態。

系統裝置內設有2臺PLC,分別用于主控、輔控,軟回路和硬回路共同存在,可滿足煤礦安全相關規定的安全回路數量需求。主控PLC功能主要在于2點,其一,啟動程序,產生提升機工作信號;其二,觸發停止,保證在緊急狀態下閉鎖。當輔控PLC與主控PLC共同作用時,則可達到以下功能:

第一,緊急制動。當一條線路出現故障,那么,另一臺PLC將成為主控設備,從而完成提升機緊急制動工作,保證運行安全。

第二,連續監測。PLC具有實時監測功能,可生成運行速度曲線,同時采集、分析與匯總系統內部電信號與其他信息,為故障判定提供準確、客觀、真實的數據。

第三,定點監測。在提升機即將停車時,通過電磁開關,可定點監測將要到達指定停車點的提升機速度,若速度超過規定值,便會觸發停車保護動作。

四、PLC技術改造效果分析

1. PLC、編碼器是組成數字行程監控器的主要成分,可以實時監控提升機速度,除了能夠滿足數字行程罐位顯示以外,還能同步校正編碼器。

2.改造后采用現場總線技術,可滿足提升機邏輯控制及保護功能等需求,保證系統安全,同時還能達到電控系統和計算機聯網,進一步提高控制的可靠性。

3.安全回路與其他正?;芈贩珠_,選用繼電器雙重保護回路,獨立運行,且互為安全冗余,能夠在監視器上實時監測電控系統的工作狀態,當出現異常情況時,便會觸發停車保護動作,有效避免嚴重安全事故發生。

4.PLC、安全繼電器、可調閘模塊是提升機制動控制系統的主要構成部分,一旦出現故障,安全回路將會斷開,利用PLC采集到的速度信號和油壓信號,可以對液壓站制動電液閥進行PID閉環控制,從而達到液壓站減速制動作用。

五、結束語

綜上所述,PLC技術在煤礦機電設備中的應用,可以有效提高煤礦生產的安全性,簡化機電系統結構,實時監測煤礦機電設備運行狀態和煤礦生產環境,具有較強的抗干擾能力,進一步提升了煤礦機電設備運行的整體效率。

猜你喜歡
提升機電控機電設備
干熄焦提升機控制系統的改造
智能建筑機電設備自動化技術
PLC技術在煤礦提升機控制系統的應用
論機電設備安裝工程接地的重要性
土木建筑和機電設備安裝工程施工技術探討
煙臺優利機電設備制造有限公司
ECAS空氣懸架電控系統介紹
礦井提升機調速控制系統探討
東風雪鐵龍C5各電控系統電路圖解析(九)——ESP電控系統上篇
電控發動機點火控制系統的原理與診斷
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合