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AS市場某車型發動機高溫故障分析

2020-09-10 13:23孫定煌
內燃機與配件 2020年9期
關鍵詞:冷卻液高溫發動機

孫定煌

摘要:本文對某車型在海外市場發生發動機高溫故障,造成發動機損壞車輛不能行使的問題進行分析,查明根本原因并給出相應的解決對策,消除不良影響。

關鍵詞:發動機;高溫;冷卻液;副水箱總成;開啟壓力

1? 背景

關于AS市場反饋發動機高溫的問題,公司成立了專項攻關小組,對故障展開調查和分析,進行了多輪次的整改(整改過程另有報告,本文不做詳細闡述,只是進行總結性的回顧):

1.1 整改履歷

1.2 小結

①加注設備、副水箱配合尺寸、風扇控制模塊、壓力蓋結構優化措施實施后,故障率從2.36%,降低到0.51%,削減了78%,說明整改有效,短里程故障得到有效的遏制。

②2018年2月,120kPa副水箱壓力蓋子和ECU數據優化(優化發動機冷卻液溫度策略)切換后,故障率由0.51%,降至0.30%,削減41%,說明整改有效果。

③經過5輪次的整改,發動機高溫故障從整改前的2.36%降低至0.30%,下降了87%,整改效果明顯,但未能徹底消除故障。跟蹤18下半年至19年3月的故障情況,累計發生10例高溫故障反饋,通過統計分析,發現故障發生的里程變長,平均故障里程為35048km(整改前平均故障里程為8142km),最長故障里程76549km。

發動機發生高溫故障,會點亮組合儀表上高溫故障指示燈,警示駕駛員車輛需檢查維修,如果駕駛員及時停車報修,就不會造成發動機損壞,但是如果駕駛員不注意,繼續行駛,會使發動機直接報廢或者大修,導致客戶抱怨非常大。

2? 再次調查

為了分析是否還有其他未知的故障原因導致發動機高溫,再次到達AS市場進行現場調查。

①調查31臺正常無故障的車輛(平均里程3.1萬km),檢查確認副水箱冷卻液的情況(液位/顏色),結果如圖2。

小結:

1)35%的車輛冷卻液顏正常,其余65%的車輛冷卻液異常,不符合要求。

2)9%車輛缺少冷卻液,23%的車輛冷卻液超上限且顏色異常,說明在車輛使用過程中,存在冷卻液減少的情況,且客戶沒有按要求正確補充冷卻液。

②現場調查,發現車輛普遍存在一個現象,即在發動機倉內,靠近副水箱通氣管下方的擋泥板上,均發現有水流的痕跡,94%的車輛都有這個現象,如圖4。

而這個位置剛好對應副水箱上的通氣管的下方,分析是發動機冷卻液從通氣管向外溢出造成。

現場排查過的高溫故障車輛,也都有這個現象,如圖5,只不過相比之下,高溫故障車輛的痕跡要嚴重得多。

小結:根據這個現象,確認車輛存在使用過程中冷卻液因溫度過高壓力增大而溢出的情況,如果沒有及時補充冷卻液,發動機將因缺水造成冷卻不良,導致高溫故障的發生。

③更換31臺車中的4臺車輛的副水箱總成,測量副水箱總成蓋子的開啟壓力(標準120±14.7kPa),如表1。

小結:

1)使用后副水箱總成壓力蓋開啟壓力失效或偏低。

2)副水箱總成蓋壓力失效,可能是有水垢或其他異物使蓋子空氣閥關閉不嚴導致,與使用的冷卻液有關,將蓋子清洗后測量,開啟壓力為60kPa-90kPa,壓力不合格,蓋子使用后壓力衰減非常明顯。

④為了驗證開啟壓力偏小的現象,更換5臺正常車輛的副水箱總成,分別與標準工裝(壓力蓋出廠開啟壓力檢測工裝)和副水箱本體配合,測量蓋子的開啟壓力(單位:kPa),如表2。

小結:蓋子本身的開啟壓力(在標準工裝上測量)沒有問題,但是蓋與副水箱原狀態測量,壓力達不到要求(衰減約30kPa),說明副水箱總成在使用后的保壓性能不能滿足要求。

⑤調查結論:

1)AS車輛的冷卻液普遍都有異常,說明客戶沒有按要求使用冷卻液,存在加水的現象,加水會降低冷卻液的沸點,增加發動機高溫的風險。

2)副水箱總成在使用后副水箱蓋開啟壓力失效或衰減,在沒有壓力或壓力低的情況下,降低了冷卻液的沸點,AS又是高原地帶,副水箱的保壓性能下降,就會降低冷卻液的沸點,容易導致發動機高溫故障的發生。

3? 原因分析及整改對策

3.1 原因分析

通過調查確認,副水箱保壓性能失效,使用過程中冷卻液減少,是造成發動機高溫故障的主要原因,因此對副水箱總成開啟壓力不良原因進行分析。

發動機冷卻系統由散熱器、電子風扇、副水箱總成等部件組成。其功能是對發動機進行強制冷卻,保證發動機能始終處于最適宜的溫度狀態下工作,以獲得較高的動力性、經濟性及可靠性。

副水箱一般分溢流式和膨脹式兩種:

①溢流式副水箱:壓力閥不在副水箱上(一般在散熱器上),當冷卻系統內壓力過大時壓力閥被頂開,冷卻液流向副水箱以釋放壓力;冷卻系統內壓力過小時形成負壓,將副水箱內的冷卻液吸回散熱器內。

②膨脹式副水箱:壓力閥在副水箱上,當系統壓力過大時壓力閥被頂開,膨脹的水蒸氣通過排水管流向外部以釋放壓力。

本車型發動機冷卻系統為閉式強制水冷系統,結構示意圖如圖6。

冷卻液的加注口設在副水箱總成上,通過副水箱總成上的壓力蓋調整冷卻系統內部的壓力,副水箱總成屬于膨脹式副水箱,也叫做膨脹水壺。

膨脹水壺本體和蓋的結構及配合關系如圖7。

靠蓋子的橡膠墊與副水箱口密封,通過扣壓安裝方式建立壓力。在AS調查過程中還發現,個別車輛的副水箱壺口變形,蓋子丟失,分析懷疑是高溫使副水箱產生變形導致。

研究副水箱總成的圖紙、技術標準及試驗標準,發現標準要求較低,如開啟壓力,僅對壓力蓋單體的開啟壓力有要求,但是對蓋子和本體配合后即副水箱總成的開啟壓力沒有要求,且密封性能要求也很低,這不符合膨脹水壺的技術條件要求。

為了進一步驗證,把副水箱總成按照膨脹水壺的技術標準進行高溫恒壓試驗,實際試驗1小時后,就已經觀察到副水箱本體已經鼓起變形,壺口變形(橢圓),如圖8,實測氣密性不合格,不符合膨脹水壺的標準要求。

經試驗驗證,在用的副水箱總成是按照溢流式水箱的標準設計,也就是說副水箱總成是按溢流式水箱的標準設計,但是作為膨脹水壺的功能使用。

由于膨脹水壺在工作中要參與冷卻系統的循環,承受高溫、高壓的作用,對使用條件的要求遠高于溢流式水箱,因此,設計標準的偏低,使用中副水箱總成有可能高溫變形、橡膠老化、壺口變形等因素的影響,造成冷卻系統保壓性能不穩定,達不到使用技術要求,表2數據就是最好的證明,加之AS又是屬于高原地區(平均海拔1600m),且AS客戶開車的習慣比較粗暴,又不按要求使用正規的冷卻液,在這些因素的綜合作用下,使得個別車輛發生發動機高溫的故障。

3.2 整改措施

按照膨脹水箱總成的標準重新對副水箱總成進行設計變更,提高材料等級及試驗標準,同時提高副水箱蓋的開啟壓力到140kPa(經過評估和驗證,140kPa這個壓力對整車冷卻系統的零部件性能及可靠性能沒有影響,可行,評估過程在此不展開論述),以便提高冷卻液的沸點,更好地適應AS高原氣候。

新狀態副水箱總成其結構原理圖如圖9,蓋子和本體為螺紋連接,密封靠蓋子的“O型圈”與壺口過盈配合密封,壓力由蓋子上的閥門建立,保壓性能穩定可靠。

3.3 整改效果驗證

①熱浸工況對比驗證:整改前和整改后的副水箱總成分別裝在2臺試驗車上(SS-1921車裝整改前的副水箱,SS-1920車裝整改后副水箱),在AS進行熱浸工況試驗(模擬AS使用惡劣的工況),觀察副水箱總成中冷卻液的液位變化,對比確認整改效果。

1)整改前的副水箱總成在試驗過程中冷卻液液面逐漸上升,直到漲滿整個副水箱總成,最終冷卻液從通氣管處溢出,如圖10。

2)整改后的副水箱總成在試驗過程中,液面始終保持在正常的位置不變,冷卻液無益處現象,如圖11。

②實車驗證:整改后的副水箱總成,更換在AS市場故障車輛上進行跟蹤確認,截止發稿時,最長里程行駛了約8萬公里,冷卻液沒有減少,沒有再發生高溫的故障。

通過熱浸工況試驗對比驗證以及裝車實車驗證,效果良好,整改有效。

4? 總結

投放AS市場的車型在國內早已量產多年,沒有發生過類似AS市場的高溫故障。因此AS發生故障后,沒有經驗可借鑒,在調查分析的過程中沒有從副水箱總成的結構方向去考慮,致使前5輪整改都沒有對其進行改善,經過不斷地總結和積累,最終從根本上解決了問題。希望通過此次故障的分析,對公司投入海外市場的其他車型起到借鑒作用,避免犯經驗主義錯誤,只有經過在當地進行充分的適應性試驗驗證,才能避免問題的發生。

參考文獻:

[1]關文達.汽車構造[M].四版.機械工業出版社,2016.

[2]企業標準,膨脹水壺技術條件.

[3]豐加兵.淺談康明斯KAT38-C發動機高溫原因及解決辦法[J].內燃機與配件,2019(10):42-43.

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