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滑油分油機排水口緣何跑油?

2021-03-05 02:37中遠海運能源運輸股份有限公司朱飛
中國船檢 2021年2期
關鍵詞:水封尼龍電磁閥

中遠海運能源運輸股份有限公司 朱飛

某輪電噴系統對主機滑油的干凈程度要求極高,所以配備了兩臺滑油分油機對主機滑油進行凈化。某日,運行NO.2滑油分油機時,出現了排水口跑油的故障。

該滑油分油機的油水分界面由比重環控制,水封水、排渣水、密封/補償水分別由電磁閥SV10、SV15、SV16控制,排水口與排渣孔均在分離桶內。圖1為滑油分油機的工作原理圖。

圖1 滑油分油機工作原理圖

朱飛 中遠海運能源“新連洋”輪大管輪。善于將理論用于實踐,勤于思考。曾在“新寧洋”號VLCC上任職。

故障現象

NO.2滑油分油機剛啟動時,空載運行正常,轉速穩定后,開始進臟油凈化,凈油出口壓力為1.6bar。運行2~3分鐘后,凈油出口壓力開始變低,并低至0.3bar。但NO.2滑油分油機控制面板并未發出凈油出口壓力低報警,只是停止進臟油,并打開水封水電磁閥進行補水,將分離筒內部的油置換成水后,又開始進臟油凈化,凈油出口壓力恢復至1.6bar。再次運行2~3分鐘后,又出現上述現象,之后周而復始的重復著這一現象。

NO.2滑油分油機正常運行的2~3分鐘內,通過排渣管路上的觀察孔檢查,發現一直有小量的水流出。在凈油出口壓力降低的時候,排渣管內小量的水開始變成油,并且油量逐漸變大。

該型號的滑油分油機排水口與排渣孔均在分離筒內部,所以從排渣管觀察到的水和油,無法第一時間判斷是排水口漏的還是排渣孔漏的。

故障分析

1、根據上述故障現象描述,NO.2滑油分油機在每次置換水封水后,凈油出口壓力能恢復正常。于是,在NO.2滑油分油機凈油出口壓力開始有變低的跡象時,立即手動打開SV10水封水電磁閥進行補水,觀察凈油出口壓力也能恢復正常。重復這樣的操作,NO.2滑油分油機能一直正常運行,排渣管不再跑油,只是一直有小量的水流出。

此過程中,SV15排渣水電磁閥及SV16密封/補償水電磁閥一直沒有動作,除了SV16做補償水電磁閥每5分鐘補1秒水以外,這兩個電磁閥閥后共用的管路一直沒有水,說明SV15、SV16電磁閥關閉嚴密;而且也一直沒有聽到分離桶有被打開進行排渣的聲音,說明密封水系統密封正常,無泄漏。由此可初步判斷排渣管內持續流出的小量水是水封水。

2、驗證排渣管內持續流出的水為水封水。

使用全手動控制NO.2滑油分油機。

(1)啟動NO.2滑油分油機,等系統程序走完后,不點擊自動分油程序。

(2)手動打開SV15排渣水電磁閥(打開2-3S),通過排渣管觀察,有大量水流出的時候關閉,大量水流完后,觀察是否還有小量的水繼續流出?沒有水繼續流出。

(3)等待15秒,手動打開SV16密封/補償水電磁閥(打開15S),通過排渣管觀察,有大量水流出的時候關閉,大量水流完后,觀察是否還有小量的水繼續流出?沒有水繼續流出。

(4)再次打開SV15電磁閥(打開3S),此時注意能否聽到分離桶有被打開的聲音? 有聲音,說明上述(2)至(3)步操作正確,重復(2)至(3)步。

(5)通過上述(2)至(4)步的操作,可判斷出分離桶可以正常開、關,密封系統的密封環密封正常,無漏水跡象。

(6)手動打開SV10水封水電磁閥(打開10S),通過排渣管觀察,有大量水流出時關閉,大量水流完后,觀察是否還有小量的水繼續流出?觀察到一直有小量的水流出,而且漏水的大小與正常分油時漏水的大小差不多,由此驗證排渣管流出的是水封水,并且是從排渣孔流出的。

3、通過上述的故障分析得出:NO.2滑油分油機正常分油時,比重環控制正常的油水分界面,當分離桶內部的水封水慢慢從排渣孔漏掉時,油水分界面開始往外移,直到油從排水口跑掉,凈油出口壓力就開始變低,排渣管發現跑油。這時候打開SV10水封水電磁閥進行補水,油水分界面又開始往內移,重新建立合適的油水分界面,凈油出口壓力又恢復正常,排渣管不再跑油。此故障分析的結論與故障現象一致。

4、排渣孔漏小量的水,可能的原因是分離桶關閉不嚴、尼龍密封環失效、皮帶或摩擦片打滑導致分離桶轉速不夠等等。

故障排除

按照先易后難的原則進行檢查。

1、檢查NO.2滑油分油機空載狀態下的電流為5A,與正常的NO.1滑油分油機一樣。表明NO.2滑油分油機馬達、剎車片、皮帶等傳動機構正常(該滑油分油機未裝轉速探頭,只能通過電流來判斷)。

2、 檢 查SV10、SV15、SV16這三個電磁閥正常,閥后的截流板水流量正常,檢查供水壓力正常。

3、拆檢NO.2滑油分油機。

(1)NO.2滑油分油機更換原廠膠圈修理包后的使用時間不長,存在膠圈老化的可能性比較小,再結合上述的故障分析結論,只拆出分離桶蓋Bowl hood,檢查鎖緊環、分離桶蓋Bowl hood、尼龍密封環與排渣盤Discharge slide的狀態(如圖2所示)。

圖2

(2)拆出上述部件后,檢查鎖緊環、Bowl hood及Discharge slide表面沒有機械損傷。檢查尼龍密封環整體完整,沒有損壞的跡象,密封表面壓痕完整。各部件的檢查結果都很正常,問題出在哪呢?

(3)分離桶的密封,靠作用在Discharge slide四周下面的水壓,使Discharge slide底部變形四周上移,壓住Bowl hood上的尼龍密封環來實現。

因為滑油分油機的轉速是固定的,所以滑油分油機高速旋轉時,使水獲得的離心力也是一定的,也就是作用在Discharge slide四周下面的水壓是一定的,Discharge slide底部變形四周上移量也是一定的。而Bowl hood被鎖緊環所固定,無法上下移動。所以Bowl hood與變形后的Discharge slide之間的距離也是一定的。這時尼龍密封環的厚度就決定了密封的好壞。

(4)回憶起上次拆檢NO.2滑油分油機,更換尼龍密封環時,發現Bowl hood放置尼龍密封環的環槽底部,整個一圈都有損傷,而且凹坑比較多(如圖3所示)。為什么會損傷呢?可能是以往的檢修人員在拆卸Bowl hood環槽內的尼龍密封環時,沒有嚴格按說明書要求使用鋁制鑿子Chisel專用工具導致損傷。Bowl hood環槽底部有損傷,相當于尼龍密封環被擠壓時,一部分尼龍密封環要去填補Bowl hood環槽底部的凹坑,使得尼龍密封環變薄,導致Bowl hood與Discharge slide之間無法壓得很緊,就會出現細微滲漏的情況。同時滑油分油機說明書對Bowl hood環槽底部有特別明顯的警示:從Bowl hood取出尼龍密封環時,一定要防止環槽底部受損。

圖3 Bowl hood環槽底部局部損傷圖

(5)綜上所述,NO.2滑油分油機排水口跑油的故障極大可能是Bowl hood環槽底部受損造成。

故障解決

根據故障排除的結論,對Bowl hood環槽底部進行修復。先使用丙烯酸酯膠(俗稱AB膠,使用強度高,可在-60℃至100℃下使用)進行凹坑填補,之后對整個環槽底部修平。雖然凹坑已填平,但考慮到整個環槽的深度因損傷可能變化,所以在裝復舊尼龍密封環時,在環槽底部墊了8層生料帶(厚度約0.5mm),相當于增加了尼龍密封環的厚度。

將NO.2滑油分油機裝復,運行了2小時,沒有出現本文開頭闡述的故障現象了。

為了進一步確認本文的故障是由于NO.2滑油分油機Bowl hood環槽底部損傷造成,又一次拆出Bowl hood,換上了新的原廠尼龍密封環,測量所有新的尼龍密封環備件厚度都一樣,這次沒有墊生料帶。將NO.2滑油分油機裝復,一開始使用就出現本文開頭闡述的故障現象,并且排渣管的漏水量比之前還要大一點。再次拆出Bowl hood,在環槽底部墊上8層生料帶,仍然使用舊的尼龍密封環,NO.2滑油分油機又能正常運行了。經過一個月的連續使用,NO.2滑油分油機經受住了時間的考驗。

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