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煙氣氨法脫硫技術應用探討

2021-06-29 00:49魯博穎
化肥設計 2021年3期
關鍵詞:硫酸銨氨水結晶

魯博穎

(陜西興化集團有限責任公司,陜西 興平 713100)

我國是以煤炭為主要能源的國家,煤炭產量居世界第一位,而高硫煤的儲量占煤炭總儲量的20%~25%,因此,在日常生產和生活中會排放大量硫化物,且以二氧化硫為主。二氧化硫是酸雨的主要成因,酸雨不但能直接影響植物、建筑物,還可能隨著雨水的沉積下滲到土壤和水源中,從而造成二次污染。因此,在利用煤炭能源時,應盡可能采用低硫煤,同時做好廢氣減排和限排工作。

DB61/941—2014《關中地區重點行業大氣污染物排放限值》要求,煙氣排放應滿足如下要求:煙塵≤20 mg/Nm3、SO2≤50 mg/Nm3。

1 現有的煙氣脫硫技術

煙氣脫硫工藝路線較多,大體分為濕法、干法、半干法,其中濕法占多數。目前,在工業上廣泛應用并占據主導地位的有氨法脫硫、鈣法脫硫及石灰石/石膏法脫硫。

1.1 濕法—氨法脫硫

煙氣與氨水在吸收塔進行氣液反應,脫除煙道氣中的SO2,生成亞硫酸銨。亞硫酸銨溶液被空氣氧化成為硫酸銨,硫酸銨溶液經蒸發濃縮,離心分離得到固體硫酸銨,再經干燥、包裝得到硫酸銨產品。煙氣經分離除霧除塵后直接排放。

(1)氨法脫硫的優點如下:①反應速度快,可在瞬間完成;②吸收劑利用率高,能達到95~97%;③脫硫效率高,能達到95%~99%;④適用范圍廣,操作彈性大。氨法脫硫適合于中、高、低硫煤,且機組負荷在30%~110%之間波動時,脫硫裝置也能正常運行;⑤脫硫劑來源廣泛,氨法脫硫以氨為原料,其形式可以是液氨、氨水和廢氨水,特別是化工廠自有氨源,采用氨法脫硫更是方便;⑥副產品具有商業價值。氨法脫硫的SO2可資源化,可將污染物SO2變為附加值較高的氮肥,可以變廢為寶;⑦無二次污染。該法不產生任何廢水、廢液和廢渣,沒有二次污染。更值得注意的是,氨水對NOx有一定吸收作用,可達20%~30%以上,脫硫脫硝一舉兩得。

(2)氨法脫硫的缺點如下:脫硫劑氨水屬于?;?,對運輸、存儲及使用的操作要求較高,且在脫硫時容易造成氨逃逸。

1.2 干法—鈣法脫硫

爐內噴鈣法脫硫技術,其反應原理如下:

CaCO3=CaO+CO2

S+O2=SO2

CaO+SO2+1/2O2=CaSO4

反應區域溫度為850~950 ℃。以陜西興化集團有限責任公司(以下簡稱興化公司)130t/h流化床熱電鍋爐為例,實際運行中鍋爐負荷為90t/h,耗煤量為150kg/t蒸汽。煤硫含量為0.6%左右時,出口煙氣中SO2含量可控制在10mg/m3以內,脫硫效率可以達到95%以上。但興化公司的脫硫效果是靠加大鈣硫摩爾比來實現的,正常情況下反應所需要的鈣硫摩爾比為2.5∶1,而興化公司鈣硫摩爾比最高達到了4∶1。鈣法脫硫降低了鍋爐的熱效率,并加大了鍋爐爐膛內部沖刷磨損,而且為使反應充分,要求石灰石粒度更精細,這也提高了運行成本,且反應過程中生成的二氧化碳會造成溫室效應。反應產物隨爐灰一起排出,無法二次利用,容易堵塞。

1.3 半干法—石灰石/石膏法脫硫

石灰石/石膏法煙氣脫硫技術采用石灰或石灰石乳濁液吸收煙氣中的SO2,從而生成半水亞硫酸鈣或石膏。其優點是脫硫效率一般大于90%;吸收劑利用率可達90%;設備運轉率可達90%以上。缺點是在吸收SO2反應過程中,置換出CO2,每脫除1t SO2生成0.7t CO2,造成新的污染;吸收劑活性弱,循環泵等選型大、耗電高;成本較高、副產石膏可利用率低,建筑行業摻混不高于5%,產生二次污染;受氯離子濃度影響,需要排放一定量廢水。目前,大約90%電廠采用石灰石-石膏法進行煙氣脫硫。

綜上所述,現將3種方法的優缺點列于表1中,以便于對比。

表1 脫硫技術優缺點一覽表

2 氨法脫硫技術在興化公司的應用

興化公司4×160t/h鍋爐煙氣脫硫采用的是江蘇和億昌公司的氨法脫硫技術——塔外蒸發結晶副產硫酸銨。吸收系統采用漿液循環吸收,塔內強制氧化工藝,4爐合用1套預洗塔及脫硫塔,后系統采用雙效蒸發結晶工藝。裝置主要吸收劑為液氨(20%的氨水),副產品為硫酸銨。鍋爐煙氣首先經過布袋除塵器除塵后,通過引風機增壓,煙氣進入脫硫系統。煙氣進入預洗滌塔,在預洗滌塔內,煙氣與循環噴淋的硫酸銨漿液進行熱交換,煙氣溫度下降至60℃左右后進入吸收塔。同時,硫酸銨溶液吸熱、蒸發,進而達到濃縮的目的,原煙氣經過預洗滌塔,在吸收塔內與循環漿液逆流充分接觸反應,脫除SO2,脫硫后的凈煙氣經除霧器除霧后,通過脫硫塔塔頂煙囪高空排放。工藝水不斷從塔頂補入,保持系統的水平衡。

該環保工程鍋爐負荷按照4×160t/h、煤硫含量0.55%,煙氣量840 000Nm3/h、脫硫效率>95%、年運行時間8 000h進行設計,硫酸銨后處理工序設計生產能力為1.96t/h(該設計后處理能力偏小,實際生產能力只能達到1.3t/h,更顯不足),脫硫后排放的凈煙氣φ(SO2)≤50mg/Nm3、粉塵含量≤20 mg/Nm3。鍋爐實際運行情況為3開1備,單臺鍋爐負荷為140t/h左右,耗煤量150kg/t蒸汽,煤硫含量平均值在0.7%~0.8%左右,耗電量在900~1 200kW·h/h之間,用水量在20t/h左右,每小時消耗濃度為20%氨水約2.5~3.0t/h左右,排放φ(SO2)一般能控制在10mg/Nm3以內,可達標排放。

3 氨法脫硫裝置運行注意事項

3.1 氨硫比如何控制

4臺鍋爐滿負荷總煙氣量為840 000Nm3/h,工況煙氣量為1 329 136m3/h(140℃、96.92kPa,原煙氣φ(SO2)1 295mg/Nm3計算,相當于SO2為816kg/h)。脫硫塔本身保證的脫硫效率為95%,因此,脫硫量為775kg/h??偟陌彼牧繛? 725kg/h(含量以20%計算)。

在吸收段,NH3/SO2的比例需要控制,過高將引起尾氣中的氨逃逸過高,過低則脫硫效率會降低。因此,要控制吸收段的氨加入量,一般將φ(SO2)控制在20~35mg/Nm3之間,若φ(SO2)低于20mg/Nm3,需降低氨的加入量;若φ(SO2)高于30mg/Nm3,需增加氨的加入量。但是僅依據SO2濃度調整加氨量存在滯后性,在實際操作過程中需兼顧吸收塔pH值的變化趨勢,低于5.2時增加氨水投加量,高于6.0時降低氨投加量。同時,pH值的變化對蒸發結晶系統存在影響,過低或過高的pH值均不利于晶體顆粒的長大,在離心分離工序會出現出料困難的問題,經過實際運行比較,發現pH值維持在5.2~6.0之間較為經濟可行。

3.2 氧化風量大小如何選擇

氧化風機鼓風量直接影響亞硫酸銨漿液的氧化效率。正常運行期間,氧化效率需大于98%,才能保證后處理結晶良好,通常采取取樣分析脫硫塔漿池中的液相組成,測定SO42-與HSO3-、SO32-濃度的比值,即為氧化效率,簡稱氧化率,當氧化率>98.5%時,表示氧化效果良好。

興化公司原氧化系統設計采用2臺羅茨風機,1開1備,單臺風量為3 400m3/h。但實際運行時,即使2臺風機同時工作,氧化風量也難以滿足需求,特別是當進口煙氣φ(SO2)長時間大于800mg/m3時更顯不足,主要原因是羅茨風機效率不足。為此,興化公司引進了1臺磁懸浮鼓風機替代羅茨風機,該風機最大風量為7 200 Nm3/h,通常開啟80%的負荷即可滿足實際生產需求。

3.3 影響硫酸銨結晶的因素

首先,氨水中攜帶鐵、鋁、銅、鉛、氯等離子,這些離子會覆蓋硫酸銨晶體表面的活性區域,使晶體生長緩慢、晶核多,晶體體積過小。其中以鐵離子的影響最大。而離心機無法對細小的晶體顆粒進行分離,造成溶液過飽和度升高。所以一定要控制氨水質量。

其次,pH值對結晶的影響。其主要表現在兩個方面:一是對結晶形狀的影響,二是破壞晶體的正常生長條件。在一定條件下,隨著溶液pH值的升高,溶液的介穩區減小,硫酸銨晶形由多面體顆粒變成細長的六角棱柱形,甚至針形。同時,母液黏度增大,硫酸銨分子擴散阻力增加,阻礙晶體的正常生長。當pH值為5.0~6.0時,硫酸銨晶體可生長為較大的圓形晶體。當溶液的pH值突然降低時,溶液中的細小晶體消失,破壞了晶體正常的生長條件。

最后,隨著蒸發結晶系統操作溫度升高、真空度增大,蒸發器的蒸發量則越大,造成溶液過飽和度增加,提高了成核速率,但要注意避免溶液中過早出現大顆晶體結晶,造成管道、泵葉輪堵塞。但是當溫度和真空度較低、蒸發量較少時,溶液過飽和度增加慢,生產效率低。經過實際經驗總結發現,硫酸銨結晶的最佳溫度為72~75℃,故應嚴格控制蒸汽用量、結晶溫度和真空度。

4 氨法脫硫裝置的優化改造

4.1 兩效蒸發結晶改為單效蒸發結晶

原脫硫后處理工藝為兩效串聯蒸發,外加一級水力旋流工藝,若出現故障時,必須停車方可處理,無法滿足連續生產要求。興化公司將原來的兩效蒸發由串聯變為并聯,出現故障時可以切出一路進行檢修,此時裝置仍可以50%負荷運行。改造后,實現了脫硫后處理不停車檢修,保障了環保裝置長期穩定運行,也為全廠生產提供了穩定的動力保障。脫硫后處理兩效串聯蒸發變并聯蒸發工藝管路改造示意見圖1。

4.2 臥螺排污端增設沖洗水

運行中發現臥式螺旋沉降離心機磨損嚴重,興化公司在臥螺后軸易磨損部位增設了循環沖洗水,進行定期沖洗,使設備磨損周期由原來2個月提高到5~7個月,極大地減少了設備磨損及檢修強度,延長了運行周期。正常檢修維護費用8萬/次,改造后每年節約檢修費用約4×8萬=32萬。

4.3 硫銨槽增設壓縮空氣系統

由于硫銨槽頂部攪拌器臂長槳葉大、晃動大、電機損壞頻繁,經常發生物料沉積情況。興化公司在硫銨槽增設壓縮空氣管線,對該設備內硫酸銨介質進行強制擾動,消除了槽內物料沉積現象,保證了后處理的穩定運行。

4.4 廢氨水的利用

脫硫裝置原設計用液氨配制稀氨水,既增加了消耗,也增加了裝置運行,費用較高、經濟性較差。興化公司將化工園區廢氨水引至氨水配制區域直接使用,使液氨耗量從0.5~0.6t/h降低到0.25~0.35 t/h。全年節約液氨消耗量為8 000×0.25t=2 000t,液氨市場價按2 800元/t,年節約吸收劑消耗可達560萬元。

4.5 脫硫塔區側式攪拌器改造

運行中發現6臺側式攪拌器傳動軸使用周期短、易斷裂,嚴重破壞了塔內氧化工藝。興化公司將該設備材質更換為鈦合金,改造后側攪傳動軸的備件更換費用由超10萬元/臺降低到5萬~6萬元/臺,并使設備使用周期由1~2個月提高到6個月以上,全年塔區側攪可降低設備檢修費用約240余萬元。

4.6 漿液管道膨脹節改造

原脫硫裝置漿液管道補償器為內襯氟不銹鋼伸縮膨脹節,但在運行過程中頻繁泄漏,無法保證裝置正常運行,興化公司將其更改為橡膠膨脹節。原內襯氟不銹鋼伸縮膨脹節使用周期為1~2月,備件費用約為0.6萬~0.7萬元/個,改造后橡膠膨脹節的使用周期為6個月以上,備件費用約為0.25萬元/個,脫硫界區內軟連接部位約20余處,改造后大大降低了檢修強度,并可節約檢修資金26萬~30萬元。

4.7 消防水并入工藝水管網

脫硫界區供水設備因腐蝕故障率高,興化公司將消防水并入工藝水管網,保證了生產上的二路供水,避免了因工藝水泵故障造成整套裝置被迫停車的情況。

5 結語

興化公司氨法脫硫裝置按照設計條件可減排二氧化硫超6 700t/h,消耗液氨2 500t/a,實際副產硫酸銨約8 000t/a。

環保裝置的正常、穩定投運與企業的生存息息相關,鍋爐煙氣脫硫裝置作為興化公司環保項目之一,其穩定運行、達標排放為公司環保目標的順利實現奠定了堅實基礎。

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