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某V型柴油機因調速器的部件技術狀態惡化引起的故障案例

2021-09-10 18:43荀向紅徐韜王歡宋志皓
內燃機與配件 2021年11期
關鍵詞:驗證分析

荀向紅 徐韜 王歡 宋志皓

摘要:針對某V型柴油機出現的轉速下降、起動失敗和游車等故障,介紹了調速器電液轉速設定機構、起動原理和緩沖補償單元的工作原理,結合電液比例電磁閥、停車裝置和緩沖活塞組件對故障原因進行了分析,取得初步判斷后再進行相應的檢查、分析和故障位置的確定,并進行了相關的驗證試驗。

Abstract: The electro-hydraulic speed setting mechanism and starting of governor are introduced in view of the failure of speed decline, starting failure and traveling of a V-type diesel engine.Combined with electro-hydraulic proportional solenoid valve, stopping device and buffer piston assembly, the fault reason is analyzed.After obtaining the preliminary judgment, the corresponding inspection, analysis and determination of the fault location are carried out, and the relevant verification tests are carried out.

關鍵詞:電液比例電磁閥;停車裝置;緩沖活塞組件;分析、排查和確定;驗證

Key words: electro-hydraulic proportional solenoid valve;parking device;buffer piston assembly;analysis, troubleshooting and determination;validation

中圖分類號:TK429? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)11-0086-03

0? 引言

某V型柴油機的調速器采用電液方式的轉速設定機構,原理圖如圖1所示,依靠裝在膜片上滑油供給管路上的電液比例電磁閥來實現,通過膜片彈簧、推力桿、叉型搖臂、挺桿,推動轉速設定滑閥。柴油機監控系統通過改變電液比例電磁閥輸入的電流信號控制操作該閥。若要增加柴油機轉速,加大輸入電流驅動該閥使壓力油流入膜片;若要降低柴油機轉速,則減小輸入電流驅動該閥時作用在膜片上的滑油壓力降低。

1? 故障一:柴油機空車、進一、進二工況在車鐘穩定后轉速緩慢下降

1.1 故障現象

柴油機接排運行時,空車、進一、進二、進三這四個工況柴油機轉速均為750轉/分。該船離碼頭過程中,柴油機在空車、進一、進二工況運行時在車鐘穩定后均出現轉速由750轉/分逐步降至約620轉/分的過程,隨后又自動恢復到750轉/分的現象。

1.2 電液比例電磁閥

首先拆解、檢查了膜片1和推力桿4,膜片外觀完好且推力桿滑動靈活,由此判斷為故障點可能是在轉速設定的電液比例電磁閥,如圖2所示,該閥是一個按比例控制的電動壓力調節閥,它調節至調速器膜片的控制滑油出口的油壓,與進口的來自滑油系統的油壓無關,但與輸入的電流成比例。該閥法蘭上裝有一個電磁線圈,電磁線圈的銜鐵在存在的電流作用下將活塞沿彈簧力相反方向向下壓,而來自滑油系統的滑油進入后,油壓作用在閥芯底部產生向上的推力。當設定的電流大小確定后,當來自滑油系統的滑油壓力增大時,活塞上行,自動減小入口通道的開度;當來自滑油系統的滑油壓力減小時,活塞下行,自動加大入口的通道的開度,從而使控制滑油的出口壓力保持穩定。

1.3 分析、排查和確定

拆下該閥,進行分解、清洗和檢查。檢查時發現來自滑油系統的滑油進口上部的○型密封圈在擠壓作用下已發生明顯變形,且失去彈性。該柴油機調速器已累計運行約7750小時,初步判斷為該○型密封圈因老化變形,密封不良出現滲漏,造成來自滑油系統的滑油壓力進入活塞底部的實際油壓逐步降低,活塞底部向上的推力減小,活塞下行,控制滑油出口壓力減小,轉速也隨之緩慢下降。當控制滑油油壓降至一定程度后,隨著系統滑油通道入口逐步增大,進入的滑油壓力也隨之增大,當活塞底部油壓上升到足夠的壓力,活塞重新上升至正常位置,轉速也隨之恢復正常。隨著該密封圈持續的泄漏,在空車、進一、進二工況重復出現轉速下降的現象。當車鐘越過進三轉至進四、進五、進六工況時由于轉速設定電流顯著增大,轉速大幅上升,銜鐵的向下推力增大,密封圈泄漏造成的向上推力減小的影響程度也隨之逐步減輕,故在進四、進五、進六工況未出現轉速下降的現象。

1.4 故障處理和驗證

更換該處○型密封圈后,經過碼頭空車工況試驗和出海航行驗證,車鐘穩定后空車、進一、進二工況后柴油機轉速穩定,未再出現轉速下降的現象。

2? 故障二:柴油機連續三次啟動,轉速僅為90轉/分左右,各氣缸不發火,啟動失敗

2.1 故障現象

按下啟動按鈕,柴油機轉速在90轉/分左右徘徊,各氣缸不發火,隨后停車。停車后又進行了兩次起動,轉速依舊在90轉/分左右,啟動失敗。

2.2 調速器起動原理圖

圖3為調速器起動原理圖,柴油機起動時,啟動預供滑油泵,調速器內全部工作油腔充滿了油壓為0.5bar左右的柴油機系統滑油。借助外部系統,一部分增壓后的滑油經停車滑閥⑤至動力活塞底部,推動動力活塞將齒條移到起動的燃油噴射位置。

為了保證柴油機不在最大燃油噴射位置時起動,從預供滑油泵來的壓力油使燃油限制滑閥③克服彈簧力,移動到切斷限制活塞的末端位置。這樣,限制活塞②底部泄壓后在彈簧力作用下移到較低的底部。安裝在限制活塞上的連接桿,將動力活塞強制拉下來,使起動時高壓油泵的最大供油齒條格數限制在26~28格之間。

2.3 調速器停車裝置

圖4為調速器停車裝置,結合圖3可知,當停車電磁閥6得電,電磁閥內的挺桿下行,推動停車杠桿4轉動,停車杠桿再驅動圖3所示的停車滑閥⑤向上移動到頂部,滑閥移動使動力活塞底部滑油泄壓,動力活塞下行切斷了燃油供給,柴油機停車。

2.4分析、排查和確定

檢查柴油機的運行記錄,發現該機三次起動過程中調速器供油的最大齒條位置均僅為8格左右,而正常起動時通常能達到26~28格,顯然調速器沒有供給起動所需足夠的供油量。進一步檢查,停車裝置的停車手柄3的位置不在水平狀態,目測向下偏轉了約15°,而正常狀態下是應處于水平狀態的。

隨后,在柴油機靜態,對停車電磁閥進行試驗。按下停車按鈕,停車電磁閥得電,停車電磁閥內的挺桿能夠正常伸出至最低點位置,達到停車所需行程;但松開按鈕失電后,挺桿在自身所帶的回復彈簧的作用力下不能自動回復到最高點位置,而是停滯在接近最高點途中。試驗說明停車電磁閥能夠正常停車,但挺桿不能正?;貜偷阶罡唿c位置,造成停車手柄回復不到水平狀態,回程存在卡滯現象。

柴油機起動失敗的原因基本可以確定為因停車電磁閥回復過程存在卡滯現象,停車滑閥上行的行程不足,未能完全封閉動力活塞的泄壓油道,造成調速器起動過程動力活塞底部油壓欠壓,動力活塞行程不足,柴油機起動時實際供油量嚴重不足。

2.5 故障處理和驗證

更換了新的停車電磁閥后進行起動試驗,連續進行多次起動,柴油機均起動順利。

3? 故障三:柴油機怠速運行時存在游車現象

3.1 故障現象

柴油機怠速運行時存在游車現象,轉速在604~636rpm之間波動,加載后游車現象明顯減輕并消除。

檢查燃油控制桿和高壓油泵齒條驅動轉盤未發現有卡滯現象;通過調整補償針閥,故障現象仍無明顯改善,之后排查方向轉向調速器的補償緩沖系統。

3.2 調速器緩沖、補償單元

圖5為緩沖補償單元,通過對調速器滑閥動作的阻尼作用,其保證調速器動作的穩定性。液壓補償主要由補償活塞④、兩端面受彈簧作用的緩沖活塞⑤、⑨和與調速器油池連通的處于補償系統油路上的可調針閥⑩組成。補償活塞④由動力活塞通過杠桿驅動,并使調速器滑閥的柱塞承受內部油路的滑油壓力。柴油機負荷改變引起發動機轉速變化,并使調速器飛塊和調速器滑閥朝變更燃油噴射量的方向移動,其移動方向與補償力方向相反。當動力活塞朝加油或減油方向移動時,因調速器滑閥的移動而產生的油壓分別推動補償緩沖活塞⑤和⑨排出補償室內相應容積的滑油。補償緩沖活塞⑨被排出的滑油不是自由的進出補償室,必須經過到油池去的補償油路上的補償針閥⑩流出。一旦緩沖活塞處于原始位置,滑油壓力即減小到零,也就是說,全部排出的滑油已通過針閥瀉出。

3.3 分析、排查和確定

拆下圖5所示的低轉速補償緩沖活塞⑤,進行分解、清洗和檢查,目測檢查緩沖活塞外圓和襯套內孔表面只有輕微摩擦痕跡,未發現有劃傷的線條。隨后拆解、檢查并清洗了蓄壓器活塞、彈簧,蓄壓器活塞表面無劃傷現象,并對腔室內部的油污進行了認真的清理。

拆下圖6所示補償油路上的進、回油螺塞1、彈簧2和鋼球3,并對其油道進行了清洗。拆下圖6所示密封圈5、緩沖活塞6、襯套7、彈簧座4、9等進行檢查,發現活塞外圓和襯套內孔表面局部有劃傷的痕跡,活塞外圓上的線條有略有手感,自由狀態下進行滑落試驗有阻滯現象。由此判斷故障原因是二者表面的劃痕造成緩沖活塞滑動受阻,不能靈活運動造成緩沖補償作用受到影響。

3.4 故障處理和驗證

更換了新的緩沖活塞和襯套后進行動車驗證,怠速運行過程中進行了排氣和針閥重新調整,最終轉速變化穩定在8轉/分以內,游車故障得到排除。

4? 結束語

以上介紹了某V型柴油機因調速器相關的部件技術狀態惡化而引發的三個故障案例,均結合系統原理圖和部件的功能展開分析和判斷,為該機型診斷與調速器相關的相關故障積累了經驗。

參考文獻:

[1]母忠林.柴油機維修技巧與故障案例分析[M].成都:機械工業出版社,2010.

[2]黃少竹.現代船舶柴油機故障分析[M].大連:大連海事大學出版社,2005.

[3]徐茂,吳慶林,李勝,等.某型柴油機調速器調速系統仿真與試驗分析[J].內燃機與配件,2020(13):34-36.

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