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滿功率處理高加給水溫度計蒸汽泄漏經驗總結

2021-11-18 17:35倪郁
科學與生活 2021年20期
關鍵詞:泄漏核電

倪郁

摘要:某核電機組高加給水側管線溫度計向外噴蒸汽且泄漏量較大,儀控人員檢查后判定高加運行時無法處理。為配合處理該缺陷、防止泄漏變大,運行人員緊急干預并對高加水側管線泄壓。本文將此次運行操作及消缺過程進行總結,為類似情況處理提供參考。

關鍵詞:核電,高加,泄漏,運行操作

一、缺陷發現

某日,某核電機組滿功率運行,常規島現操匯報高加出口水側管道溫度計向外噴蒸汽,且泄漏量較大。該管道內的介質來自主給水泵,壓力8.94MPa,溫度194℃,屬于高溫高壓介質。為防止人員燙傷,值長安排現場人員拉設隔離警示帶,并安排專人在現場監視泄漏情況。機操立即調取曲線,發現該溫度計示數從194℃突降至128℃,溫度示值明顯低于正常值,其他溫度測點正常。

二、缺陷響應

值長立即根據相關程序組織人力物力響應:

1、組織儀控和維修人員核實缺陷,制定處理方案;

2、組織搭設腳手架,拆除保溫,便于缺陷核實及處理;

3、組織工業安全人員現場監督,避免高溫高壓介質燙傷人員。

維修和儀控人員反饋高加運行時無法處理。隨即值長決定退出LCS系統和高加,將高加隔離降壓。組織召開工前會,分析風險如下:

1、LCS泵停運后,LCS水箱介質排向除氧器,會導致除氧器壓力快速上漲,可能導致除氧器安全閥動作;

2、滿功率停運LCS泵,導致給水泵流量增加并可能過載,引起蒸汽發生器液位波動;

3、停運LCS泵以及退出高加,均會引起給水溫度下降,向堆芯引入正反應性;

4、停運LCS泵以及退出高加,均會引起凝結水系統波動;

5、停運LCS泵以及退出高加,部分管線長期無介質流動,可能會影響二回路水質。

運行人員仔細討論并制訂以下方案:

1、降功率至95%,目的一是降低除氧器的壓力,二是降低LCS流量,防止LCS排水轉除氧器后超壓,三是增加主給水泵裕量,防止泵過載;

2、微開LCA26電閥至除氧器壓力有下降趨勢,確保閥門脫離空行程,以便LCS泵停運后能及時調整除氧器壓力;

3、提前檢查輔助給水泵備用情況,順控停運LCS泵過程中,如果單臺主給水泵出口流量大于440kg/s時,立即啟動輔助給水泵;

4、停運LCS泵;

5、機操調節LCA26電閥開度來控制除氧器壓力,如果電閥全開后除氧器壓力仍上漲,則啟動應急補水泵向除氧器供水降壓;

6、二回路穩定后,執行停運高加操作;

7、高加水側泄壓排水,儀控人員焊接堵頭處理漏點;

8、整個操作過程中,密切關注一回路功率、反應性變化、凝結水、主給水系統狀態、二回路調閥動作情況,必要時手動干預。

三、關鍵操作分析

1、停運LCS泵

(1)對LCS51管線預熱時,由于現場噪音較大,就地手搖閥門后無法通過節流聲判斷是否有預熱流量,可通過測量管線閥座溫度上升判斷;

(2)順控停運LCS泵,LCS水箱液位由LCS51調閥維持1000mm,穩定后閥位保證機組95%功率平臺運行,且有裕量;

(3)提前打開LCA26電閥四個脈沖使除氧器壓力緩慢下降;

(4)LCS泵停運瞬間影響:給水溫度下降約7℃,向堆芯引入部分正反應性,一回路功率上升約1.3%。LCS介質排除氧器導致其壓力由0.66MPa快速上漲,LCA26電閥共開7個脈沖,控制壓力至0.73MPa后趨穩;停LCS泵的2min內,LCS泵出口流量先于LCS泵動力水流量下降,從而導致進入蒸汽發生器的給水減少約55kg/s,導致主給水調閥自動開大,四臺主給水泵出口流量分別上漲17/15/15/17kg/s;主給水系統流量波動,導致凝結水系統產生相應波動,但最終趨于穩定。

2、停運高加

(1)提前閉鎖高加液位高跳機保護,以防高加調閥卡澀;

(2)為防止停運高加過程中水質惡化,提前對疏水管線沖洗,同時將精處理系統轉為“1”模式,確保凈化流量;

(3)停運高加時,關注高加疏水調閥工作情況,避免曲線發散;脈沖關閉高加抽汽閥門,密切關注高加系統壓差變化,保證疏水逐級自流;脈沖打開高加旁路閥至脫離關限位,沖洗管線10min,觀察給水水質沒有明顯的變化后,長脈沖開啟高加旁路閥10S并觀察2min,確認水質無異常后,再次操作直到高加旁路閥全開;在整個過程中,給水溫度降低會向堆芯引入反應性,反應堆操縱員密切關注核功率變化,監視功率自動控制器工作正常,控制棒動作正常;

(4)停運高加瞬間影響:由于正常運行時高加旁路管線無介質流動、水溫為廠房溫度,高加旁路閥打開過程中,四臺蒸汽發生器給水溫度從約210℃分別下降至183℃/182℃/199℃/195℃,給水溫度下降最大達到28℃,當高加旁路管線中冷水全部進入蒸汽發生器后,給水溫度逐漸回升并至194℃/192℃/206℃/198℃并穩定;高加退出后,二回路汽水循環效率降低,在一回路功率保持95%的情況下,電功率下降約20MW;由于高加疏水由除氧器轉凝汽器,為維持除氧器液位,這部分疏水流量需要通過凝泵送入除氧器,導致凝結水系統波動。

3、緩慢提升功率

高加退出后,一回路熱功率約95%,除氧器壓力維持0.73MPa,LCS51管線通流能力仍有較大裕量,值長決定緩慢提升機組功率,并要求機操密切關注LCS51調閥閥位以及LCS水箱液位變化。最終一回路緩慢升至99%功率,由于LCS泵停運以及高加退出,二回路汽水循環效率略有下降,電功率維持在1030MW左右。LCS51調閥開度約92%,除氧器壓力上漲至0.75MPa。

4、隔離高加水側并泄壓

高加水側降壓是通過主控電動開啟高加水側電動疏水閥,現場開啟一組高加水側手動疏水閥90°,保證水側降壓速率不大于規程要求的0.5MPa/min,隨著壓力下降需逐步開大疏水閥,但由于該組閥門卡澀,高加水側壓力下降至1.1MPa后不再下降。值長緊急聯系維修人員來將卡處理澀疏水閥,但處理好卡澀全開閥門后高加水側壓力依然無下降趨勢,懷疑高加水側邊界閥門關閉不嚴,維修人員對高加水側出入口電閥手動加關,同時現操再打開剩余手動疏水閥,高加水側壓力才最終下降至0.2MPa、介質溫度下降至140℃。

由于高加水側泄壓疏水量大,導致常規島疏水收集箱及設備冷卻水系統溫度上升,需要及時手動調節冷卻水系統水溫,防止常規島其他設備參數偏離。本次排水過程中設備冷卻水溫由32.7℃上漲至40.6℃,疏水收集箱水溫從36.1℃上漲至53.8℃。

四、經驗總結

1、機組滿功率運行,停運LCS泵,為防止除氧器超壓提前降5%功率,同時將LCA26電閥打開4個脈沖使除氧器壓力稍降,利于操縱員停運LCS系統后對除氧器壓力的控制,LCA26電閥打開7個脈沖就能將除氧器壓力維持在0.73MPa;

2、機組滿功率運行時,主給水泵出口流量裕量小,停運LCS泵時,主給水泵出口流量會上漲,可能會導致主給水泵過載,蒸汽發生器給水調閥限流,引起蒸汽發生器液位大幅波動。根據此次經驗,建議在停運LCS泵之前,通過降功率或提前啟動輔助給水泵來保證每臺主給水泵有20kg/s以上的流量裕量;

3、LCS51管線和調閥的通流能力能滿足滿功率時LCS水箱介質全部排往除氧器的需要;

4、凝結水波動時,若一級凝泵出口集管壓力降到0.90MPa,建議手動啟動第三臺一級凝泵;

5、高加水側泄壓排水時關注泄壓速度,關注常規島疏水收集箱及設備冷卻水系統溫度;

6、操作高加水側手動疏水閥可能卡澀,提前聯系維修人員,節省泄壓時間。

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