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復雜斷塊油藏提高油井檢泵周期技術研究

2021-11-20 00:32劉海燕
油氣·石油與天然氣科學 2021年10期
關鍵詞:油藏技術研究

摘要:受桿管偏磨嚴重、抽油泵漏失及出砂等原因影響,M區塊生產中存在檢泵頻繁問題,增加作業成本,影響油井生產時率,為此開展技術對策研究,包括完善管理制度、優化管柱設計、優選防偏磨材料、扶正器以及采油泵等,提升修井質量,取得較好效果,2020年檢泵75井次,同比減少40井次,檢泵周期由265天提高至405天,節約作業成本200余萬元,間接增油量2000余噸,低油價下實現降本增效目的。

關鍵詞:復雜斷塊 ?油藏 ? 檢泵周期 ?技術研究

1.概況

M區塊屬于復雜斷塊稀油油藏,斷層發育,構造特征復雜,儲層發育受構造-巖性雙重控制,構造形態為斷背斜,上報含油面積3.25平方公里,石油地質儲量1025.3萬噸,標定采收率25.0%,可采儲量256.3萬噸。

自投入開發以來,M區塊先后經歷天然能量、注水開發、深部調驅等三個開發階段,共有油井165口,開井145口,注水井40口,開井35口,日注水850噸,日產液1413.8噸,日產油205噸,綜合含水85.5%,采油速度0.73%,累積注采比0.95。

2.生產中存在問題

受井眼軌跡復雜、管柱受力運動、出砂等因素影響,近年來,M區塊油井檢泵井次逐年呈上升趨勢,如表1所示,大幅度增加作業成本,影響油井生產時率。以2019年為例,全年檢泵115井次,占總數69.7%,平均檢泵周期僅225天。

造成油井頻繁檢泵原因主要有三方面:

一是桿管偏磨嚴重,包括三種情況,一是發生在高沖次井和井斜角變化大井,抽油桿與油管在井斜拐點處易接觸偏磨,導致桿斷;二是管柱運動受力失穩造成桿管偏磨;三是低液量影響,上、下沖程的震動載荷值較大,增加了桿管接觸的可能性。

二是抽油泵漏失,主要原因有三種,一是含砂液體沖擊閥體,造成抽油泵閥漏失;二是井筒流體中含有異物(膠皮、泥砂等),導致泵閥關不嚴;三是抽油泵材質差,泵閥主要成分為不銹剛,硬度相對較低,易發生沖蝕磨損,造成固定閥漏失,主要以刺漏和擴邊為主。

三是出砂影響,M區塊出砂類型為細粉砂,粒徑范圍0.15~0.25mm,M區塊平均日產油量9.75噸,按照理論計算公式,最大攜砂粒徑為0.06mm,多數砂粒將無法隨采出液到井口,進入泵筒間隙,不斷沖擊泵體,造成抽油泵間隙磨損以及固定閥損壞漏失。

3.治理對策研究

3.1完善管理制度,建立長效機制

按照“躺井追責”原則,劃分各部門管理界面,明確職責分工,完善考核細則,編制《異常井管理辦法》,做至“地面、舉升、開發、修井”各系統緊密結合,確保油井正常生產。

對于生產異常井,實施每天生產例會制度,會上各生產部門協力定措施,會后第一時間組織實施,實現后及時跟蹤效果,強化措施執行力,優化油井工作制度,盡可能降低“躺井率”。

3.2多措施相結合,減緩桿管偏磨程度

針對桿管偏磨嚴重問題,主要技術手段包括三方面:

一是運用Peoffice、Pipesim等軟件實現井眼軌跡曲線再現和中和點分析,結合作業過程跟蹤和單井基礎資料數據分析,制定合理的工程設計方案,提高方案的可靠性和科學性。

二是對集中偏磨段研究應用高分子材料內襯油管,其耐磨強度是一般工程材料4~10倍,內襯油管變形溫度及軟化溫度均大于100℃。

三是對于偏磨井段長、偏磨頻繁油井,采用全井段注塑扶正器扶正,相比普通扶正器,其具有摩擦系數小、重量輕、價格低、壽命長等特點,防止抽油桿柱下沖程的失穩彎曲和由井斜引起的桿管直接接觸磨損。

3.3以問題為導向,多手段治理泵漏問題

(1)應用排沉砂抽油泵,延長油井生產周期。

針對區塊出砂嚴重、砂卡斷桿、下行遇阻等問題,利用長柱塞泵、短筒泵的環空沉砂通道結構,防止柱塞砂卡和砂埋。

(2)優化固定閥結構,解決流體漏失問題。針對固定閥材質耐磨性差、易磨損漏失問題,推廣應用無磁閥,其不具備磁性,耐磨性高,硬度高達89MRA。

(3)針對砂粒進行泵筒間隙致使抽油泵間隙磨損和固定閥漏失問題,開展了旋流沉砂裝置、軟密封柱塞抽油泵及柔性金屬泵試驗,控制地層砂進行泵筒間隙量,減少抽油泵間隙漏失。

3.4強化過程管控,提升修井質量

作業前要明確三大設計中要點,作業中要堅持檢查內容清、關鍵工序清、管桿丈量清、問題描述清、工具數量清,要將管柱下至方案要求深度,嚴禁有問題的管桿、丈量不準管桿、不干凈的管桿入井。同時強化現場監督,對作業現場反饋的管桿、施工質量問題等,要及時處理,嚴格追究責任,做出相應處罰。

4.實施效果

在上述技術指導下,2020年M區塊共實施檢泵75井次,檢泵率45.5%,同比下降24.2%,平均檢泵周期由265天提高至405天,上升幅度52.8%,節省作業成本200萬元,間接增油量2000噸以上,低油價下實現降本增效目的。

5.結論

(1)M區塊生產中存在檢泵頻繁問題,增加作業成本,影響油井生產時率。

(2)造成油井檢泵原因包括桿管偏磨嚴重、抽油泵漏失及出砂等。

(3)開展技術對策研究,包括完善管理制度、優化管柱設計、優選防偏磨材料、扶正器以及采油泵等,提升修井質量,取得較好效果。

(4)本文所取得成果和認識,可為其它油藏提供借鑒經驗。

參考文獻:

[1]孫家暉.油井檢泵原因分析及延長檢泵周期措施探討[J].化工管理.2017(09).

[2]李健康.有桿泵井管桿偏磨原因分析及技術對策[J].石油機械.2000(06).

作者簡介:

劉海燕,女,1973年12月出生鞍山臺安,漢族,助工,1998年畢業于遼寧財政高等??茖W校,現于遼河油田興隆臺采油廠從事生產經營工作。

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