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鋁電解槽爐優化控制技術開發與工業化運用分析

2021-11-22 15:02吳茂軍
裝備維修技術 2021年40期
關鍵詞:優化控制

吳茂軍

摘 ?要:本文對鋁電解槽爐側優化控制技術進行了研究,提出了爐側厚度的數學模型和優化控制規則。在500千伏安鋁電解槽上進行了工業試驗,爐側厚度、延伸腿長度和主要技術經濟指標均有相應提高。

關鍵詞:鋁電解槽;爐幫厚度;伸腿長度;優化控制

1鋁電解槽爐側優化控制技術

為了有效解決鋁電解槽厚度和延伸腿長度的有效優化控制問題,提出了專利技術“鋁電解槽爐厚優化控制方法”[1]。

1.1計算爐側熱阻系數

測量電解液溫度和初晶溫度、爐側厚度(或腿伸長度)及其對應的側罐殼溫度、側內襯材料和罐殼鋼板總厚度等數據。根據爐側(或爐腿延伸部分)熱阻系數的數學模型:

α=(δ+H)×(Tb-T1)/(T1-Ts)(1)

式中:α ——爐側(或爐腿延伸部分)熱阻系數,mm;

δ ——爐側厚度(或爐腿延伸長度),mm;

H——對應于爐側厚度(或支腿延伸長度)的一側內側

襯里材料和槽殼鋼板的厚度,mm;

Tb——電解質溫度,℃;

T1——電解液的初始結晶溫度,℃;

Ts——對應爐側厚度(或腿伸長度)的側罐殼溫度,℃。將采集到的數據帶入爐側(或腿伸)熱阻系數的數學模型(1),得到爐側(或腿伸)熱阻系數。

1.2計算爐側厚度(或支腿延伸長度)

收集電解槽電解質溫度和初晶溫度、爐側(或腿伸)側槽殼溫度和對應的爐側(或腿伸)熱阻系數,根據爐側厚度(或腿伸長度)數學模型:

δ=α(T1-Ts)/(Tb-T1)-H(2)

將采集到的數據帶入爐側厚度(或支腿延伸長度)的數學模型(2),得到爐側厚度(或支腿延伸長度)。

1.3爐壁厚度(或爐腿延伸長度)的優化控制方法

通過優化控制電解液溫度和初晶溫度、爐側(或爐腿延伸)側罐殼溫度及相關技術參數,爐側(包括人工爐腿延伸)厚度控制在15±5cm,爐腿延伸長度(不包括人工爐腿延伸)控制在5±10cm。

1.3.1調節和控制電解液溫度

電解溫度通過以下措施控制在937±5℃。

(1)提升鋁液位

全石墨化陰極電解槽的鋁水平比石墨(含50%石墨)陰極電解槽低2厘米,如21 ~ 23 ~ 25厘米的全石墨化陰極電解槽和23 ~ 25厘米的高石墨陰極電解槽。通過適當提高和降低鋁含量,可以提高和降低電解溫度。

(2)增加或減少絕緣材料的厚度

全石墨化陰極電解槽陽極絕緣覆蓋材料厚度比石墨陰極電解槽高2厘米,如全石墨化陰極電解槽30 ~ 32厘米,高石墨化陰極電解槽28 ~ 30 ~ 32厘米。冬季適當加厚保溫材料,夏季減少保溫材料,可以提高和降低電解溫度。覆蓋材料不得掩埋爆炸焊接塊。

(3)提升罐電壓

在合理的槽電壓范圍內,如全石墨化陰極電解槽3.820 ~ 3.870 V,高石墨化陰極電解槽3.920 ~ 3.950 V,結合電解溫度1℃升降,500kA電解槽槽電壓1小時升降36mV,極性絕緣材料增減1mm槽電壓上升6~9mV(夏季6 ~ 9mV,春季7mV,秋季8mV,冬季9mV

電壓,計算槽電壓的增減值,調整槽電壓每次不超過5mV,每天不超過20mV。

(4)上升和下降電流強度

在總能量上升和下降值為64×106焦耳(17.8千瓦時)和極間電壓下降為2994毫伏的500千安培電解槽中,電解質溫度上升和下降1℃,對應于5.9千安培(17.8千瓦時〉2.994千瓦時/千安培)的1h電流強度上升和下降值。每1h調節電流強度不超過0.8kA,穩定1h后再調節,每天調節電流強度不超過8kA每次調節電流強度到8kA,穩定運行一個月,再調節電流強度。當熱交換器安裝在電解池的側壁上時,電解質溫度可以根據需要在電流強度的20%范圍內升高和降低。

1.3.2調節和控制初級晶體溫度

當氟化鈉與氟化鋁的分子比(摩爾比)不大于3時(保持電解質弱酸性,抑制Na+放電,防止電流效率降低)(LiF ≥ 2.5% ~ ≤ 3.5%,分子比≥2.5 ~ < 2.7;LiF > 3.5% ~ ≤ 4.5%,分子比≥2.7 ~ < 2.8;LiF > 4.5% ~ ≤ 5%,分子比≥2.8 ~ < 2.9;LiF > 5%,分子比≥ 2.9 ~ < 3.0),主要包括過熱7.5℃和初晶溫度930.5℃兩種控制方法。

(1)增加或減少氟化鋁的量并降低分子比

500kA電解槽的電解質水平為18 ~ 20 cm,槽室尺寸為19380mm×4300mm,爐膛厚度按120mm計算,爐膛尺寸為19140mm×4060mm,陽極總面積為1750mm×740mm×48mm,平均電極間距為45mm,平均電解質量為12078078kg。電解液減少1%氟化鋁,初始結晶溫度提高5℃。500kA電解槽將電解液的初始結晶溫度提高和降低1℃,氟化鋁的添加量需要減少24kg(12078kg×1%/5℃)。

(2)降低堿金屬氟化物的含量

在占≥25%的低氧化鋰氧化鋁(Li2O≤0.015%)和占≤75%的高氧化鋰氧化鋁(Li2O > 0.015% ~ 0.035%)范圍內,控制氧化鋁中Li2O、K2O、氧化鎂和氧化鈣的含量,控制電解液中LiF≤3.5%、KF ≤ 1.5%和KF≤1.5%,當LiF≥3.5%系列電解液時,低氧化鋰氧化鋁的比例相應增加(高達100%)。

1.3.3調節和控制罐殼溫度

通過裝卸散熱板和隔熱板,安裝可調式換熱器(罐殼最高溫度≤325℃),降低爐側(腿伸)側罐殼溫度。主要包括:

(1)利用罐下窗口協助調節罐殼溫度,當天氣最低溫度≤4℃時,關閉罐下所有窗口,防止底部溫度過低;

(2)部分側罐殼溫度高,爐壁薄,應根據需要增加散熱板的面積和性能,選用導熱系數高的散熱板(如銅或鋁等)。)應該安裝在本地;部分側罐殼溫度過低,爐壁過厚,所以局部保溫板(如硅酸鋁纖維保溫板等。)根據需要安裝,以適當減少散熱;某一面的爐壁整體厚度與罐體其他面有差異,所以爐壁過厚的面加強保溫,爐壁過薄的面安裝高導熱散熱板;

(3)利用電解槽側壁上的外置可控流量換熱器,根據需要調節和控制槽殼溫度,實現爐側的最優控制。

2工業試驗

2.1優化爐側的厚度和支腿長度

2.1.1爐壁厚度和爐腿延伸長度的實際優化

優化后的試驗池爐頂厚度為12.4cm,比優化前高6.2cm,同時比對比池高7.1cm優化后試驗池爐頂高度為20.2cm,比優化前的16.9cm高3.3cm,同時比對照池高1.2cm優化后的測試電池腿長為4.2厘米,比優化前高4.0厘米,同時比對照電池高1.1厘米,有助于降低測試電池的水平電流分量,增加垂直電流分量和陰極電流密度,提高電流效率。

2.1.2測量的爐側厚度和腿長的比較和分析

其中,實心點代表測量值,其余部分使用爐頂厚度和支腿延伸長度的數學模型進行計算。7月16日使用耐高溫探頭罐殼溫度在線測量系統后,爐側厚度和腿伸長度的實際測量值與該數學模型的計算值偏差較小,表明該數學模型在電解溫度、初晶溫度、爐側和罐殼溫度測量完整準確的情況下具有一定的準確性。

2.2罐殼溫度降低

7月16日(開始使用改進的在線測溫系統)是優化前,11月8日是優化后(8月19日4117號罐停罐是優化后)。優化后的試驗罐罐殼最高溫度為327.0℃,比優化前的432.9℃低106.0℃,比同期對照罐的425.9℃低98.9℃。優化后試驗罐殼平均溫度為286.3℃,比優化前的347.0℃低60.6℃,比同期對比罐的331.2℃低44.9℃,有助于降低試驗罐的熱損失和噸鋁電耗。

2.3電解溫度的優化提高

電解溫度從優化前3月23日的平均931.6℃逐漸升高,11月8月達到平均940.3℃,保持在937.5℃的合理范圍內。

2.4主要技術經濟指標有所提高

中間4104#槽(全石墨化陰極)為3.876V,比優化前低32mV,比對比槽低24mV(2)優化后測試電池的電流效率為90.44%,比優化前高0.59%,比對照電池高0.82%。其中4104#罐為91.18%,比優化前高1.13%,比對比罐(4125#)高2.06%;(3)優化后,試驗槽的DC電耗為12952千瓦時/噸鋁,比優化前低144千瓦時/噸鋁,比對比槽低。(1)優化后的測試電池平均電池電壓為3.930V,比優化前低18mV,比對照電池(同期)低24mV。197千瓦時/噸鋁。4104#罐為12671千瓦時/噸鋁,比優化前低263千瓦時/噸鋁,比對比罐(4125#)低373千瓦時/噸鋁。(4)優化后試驗槽原鋁液可達13353千瓦時/噸鋁,比優化前低148千瓦時/噸鋁,比對照槽低203千瓦時/噸鋁。4104#罐為13063千瓦時/噸鋁,比優化前低272千瓦時/噸鋁,比對比罐(4125#)低385千瓦時/噸鋁。(5)優化后試驗槽氟鹽單耗期為9.3 kg/t-al,比優化前降低8.1 kg/t-al,同期比對照槽低7.7 kg/t-al。4104#罐為9.1 kg/t-al,比優化前低8.6 kg/t-al,比對比罐(4125#)低7.9 kg/t-al。(6)試驗槽碳陽極優化總消耗為494.5 kg/t-al,比對照槽低10.5 kg/t-al。4104#罐為487.2kg/t-al,比對比罐(4125#)低12.3kg/t-al。

2.5降低每噸鋁的成本

(1)降低生產成本

與對比槽相比,試驗槽電耗成本降低203千瓦時/噸鋁× 0.2638元/千瓦時=53.5元/噸鋁,氟化鹽成本降低7.7公斤/噸鋁× 6.788元/公斤=52.27元/噸鋁,鋁碳陽極成本降低10.5公斤/噸鋁× 2

(2)降低大修的啟動成本

該技術使電解槽壽命延長一年以上,全石墨化陰極電解槽大修啟動成本降低42.48元/噸鋁,高石墨化陰極電解槽大修啟動成本降低72.02元/噸鋁,每噸鋁電解槽大修啟動成本降低62.18元/噸鋁。生產總成本和大修開車成本降低195.46元/噸鋁。

參考文獻

[1]成庚,等.一種鋁電解槽爐幫厚度優化控制方法:ZL201611227093.7[P].2018-07-20.

[2] 邱竹賢.預焙槽煉鋁[M].3版.北京:冶金工業出版社,2005.

[3] 劉業翔,李劼,等.現代鋁電解[M].北京:冶金工業出版社,2008.

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