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三維管理延長稠油井免修期

2022-02-21 23:46閆麗偉
科技信息·學術版 2022年3期
關鍵詞:稠油管理水平

閆麗偉

摘要:魯源采油管理區在勝坨油田、寧海油田、永安油田有7個開發區塊,探明含油面積27.6Km2,地質儲量3157.97×104t。其中稠油井280余口,占比80%,原油粘度范圍為2023-4301 mpa·s。面對新增產能不足、成本緊張、人員不足等諸多困難和挑戰,管理區重點抓好以實現稠油高效生產為目標的三維管理,實現管理區稠油井穩產高產,促進了稠油管理水平的有效提升。

關鍵詞:稠油;高效生產;管理水平

1 前言

自2018年以來,國際原油價格一路下滑,低油價的嚴峻形勢注定了油田要走精細化管理發展之路,所以必須把注重細節、精益求精培養成一種工作習慣,通過精細化管理增值出效。在開發管理方面,管理區主要分為稠油、水驅和注聚三種開發方式。目前稠油產量占了管理區產量的80%,是全管區產量完成的關鍵。而稠油區塊受儲層發育、油品特性、開采工藝等的影響,作業投入較大,占井周期長,對全管區的產量平穩運行有很大的影響。為降低作業成本、延長免修期、增加稠油井產量,重點做好稠油井的精細管理工作和低成本工藝和管理方式方法的推廣。

目前管區有職工180人,管理著512口油水井。2018年“信息化”全面建設完成并投入運行后,將傳統工藝技術與信息化等技術高度融合,實現油井數據遠程傳輸、遠程控制,生產現場實現可視化、智能化管理,老油田生產運行方式從此發生巨大變革。伴隨著稠油井的連續數據采集,方便了技術人員更加準確及時的摸索稠油井的生產規律,提出目標性較強的針對性措施,實現抽油井的穩產高產。

管理區目前的稠油單元普遍存在著伴生氣大、油稠、低液等特點,具體表現為:一是套管氣未做到根據油井的抽油泵實際工作狀況選擇性的回收套管氣;二是套管滴加降粘劑由于沒有理論依據和現場效果對比,降粘劑加入量和周期都是憑經驗,存在著降粘劑的浪費現象;三是空心桿水循環降粘工藝效果表現滯后,導致摻水及生產參數優化不及時,影響原油產量。只有在信息化大數據分析的基礎上,提出針對性的措施,才能解決稠油井在生產實際過程中的問題。

2 以延長稠油井免修期為目標的三維管理運行過程

2.1及時發現異常井,提高采油時率,為稠油高效生產筑牢根基

通過制定一井一策的報警閾值,達到PCS推送報警信息。制定報警處置指導書,包含溫度和回壓模板,針對上限和下限報警結合其他參數分別建立11項和12項報警分析結果,并提出處置建議;示功圖報警將功圖與11種標準功圖對比,找出對應分析結果。分析人員通過推送的報警信息按圖索驥找出對應的存在問題,提出針對性措施。

通過多參數組合預警在PCS制定了抽油機皮帶斷模型和非標準信息化變頻柜故障停機模板,及時發現稠油低液井的異常停井,降低停井時間,避免油井出砂躺井或者光桿緩下影響采油時率。

2.2優化套管氣回收周期,提高油井泵效,為稠油高效生產提供保障

將管理區套壓高的稠油低液井分為兩類,第一類為套壓高不影響泵效,第二類為套壓高影響泵效。針對第一類井實施密切關注套壓變化與油井產出液的關系,及時調整;第二類井優選套管氣回收時機:一是采用功圖法預警,設定功圖面積的預警范圍,當油井功圖面積報警時,分析抽油泵的工作狀態是否存在氣體影響,制定合理的套管氣回收措施;二是分析人員定期分析示功圖數據,找出氣體影響的示功圖,結合套壓等其他在線數據制定套氣回收措施。

通過安裝套管氣回收設備,在15口套壓高于1.5MPa的稠油井上實施套管氣回收。NHTG6井套壓從0.5MPa上升至1.5MPa,該井日液從平均14t/d下降至9t/d,日油下降了3.8t/d,通過優化套管氣進干,回收套管氣,液量逐漸恢復正常。

2.3優化空心桿摻水降粘工藝動態調節機制,為稠油高效生產注入動力

通過設置平均電流、日計產液量、最大載荷上限或最小載荷下限可準確判斷摻水量過小;通過平均電流、最大載荷和功圖面積可判斷出摻水量過大。為更加準確指導生產制定了兩級預警模型,根據報警推送信息,一級預警:摻水量過小需增加摻水量,摻水量過大需降低摻水量,二級預警:摻水量過小需增加摻水量和下調參數,摻水量過大需降低參水量和上調參數。

空心桿摻水降粘工藝動態調節模型在管理區5口井應用,快速準確的反應了抽油低液井的異常,通過調節摻水量和生產參數,及時恢復油井生產正常。STS2-XR26 井于2021年2月16日10:48出現組合預警,通過遠程調節摻水量0.3m3/h至0.4m3/h。11:06出現組合預警,調節沖次1.94次至1.47次,2月10日油井最大載荷下降,恢復正常生產。

3 延長稠油井免修期為目標的三維管理實施效果

經濟效益顯著:該方案實施中,對套管氣影響泵效的稠油低液井得到了有效的治理,在15口井上推廣影響,平均月增油15噸,每噸原油按2000元計算,年經濟效益:15×12×2000=36萬元。優化降粘劑加入周期避免了藥劑的浪費,25口稠油井平均每口井月節約藥劑250kg,每噸藥劑按市場價1萬元計算,年節約藥劑費用:250×12×1=3萬元??招臈U摻水降粘工藝預警模型在全區5口井上推廣,平均月增油5t,每噸原油按2000元計算,年經濟效益=5×12×2000=12萬元。

經濟效益為:36萬元+3萬元+12萬元=51萬元。

社會效益:實施后,培養了職工稠油低液井的精細管理意識,有效的提高了稠油低液井的免修期、工況和自然遞減指標,提高了職工的工作積極性。

4 結論

魯源采油管理區通過實施以延長稠油井免修期為目標的三維管理,增強了稠油區塊的可持續發展能力,稠油井的免修期由實施前1011天到實施后的1062天,延長了51天,降低了稠油的開發成本,切實走出了稠油井高產穩產的精細管理之路。

參考文獻:

[1]孟憲超,閆玉杰,郭丹丹.延長稠油井生產周期的措施及效果分析[J].中國石油和化工標準與質量,2014(12):111-111.

[2]鄭建輝,李艷云,張延國.應用套管連續加藥裝置,延長稠油井生產周期[J].中國石油和化工標準與質量,2011(1):78-78.

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