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新型脫硫劑在水泥生產過程中的研究與應用

2022-02-25 21:42郎海軍
科技信息·學術版 2022年8期
關鍵詞:二氧化硫水泥

摘要:本文比較分析了水泥公司目前采用的一些脫硫方法,研制了新型高效中性脫硫劑,在中低溫度條件下降低了堿性組分和SO2反應溫度,通過達到含硫量和減少SO2排放的目的,促進了SO2在預熱器原材料中的完全吸收。

關鍵詞:水泥;二氧化硫;脫硫劑;生料磨

目前市場上有多種脫硫脫硫技術,首先,有FGD濕法脫硫,平均需要500平方米;投資額高,為1500-2000萬元,運營成本高,熟料6元/噸。干式脫硫技術面積小,但運營成本高,熟料至少需要8元/噸。凝固期不能穩定在調節水平,導致成分波動。但硫酸銨的耐熱性較差,二次分解引起濃縮循環,不總是穩定地達到標準,因此對硫酸和泵激素的生產也有很大影響[1]。設備的收集、腐蝕和氨水泄漏是不可控制的,在一些水泥廠,氮氧化物顯著增加。此外,市場上的設備與操作設備要求高、能耗高且價格昂貴、脫硫性能差等缺點存在[2]。

1水泥行業的SO2排放

含硫燃料燃燒到大氣中的年排放量SO2超過 2 億噸。根據《國家環境統計公報》公布的數據,工業SO2排放量近年來一直居高不下,主要支撐SO2排放總量的80%以上,其中水泥行業占3-4%。因此,水泥行業是防治環境污染的重點行業[3]。

水泥行業采用一定的加工方法從礦物原料生產水泥,生產過程中往往使用大型、重型設備,空氣污染尤為明顯。隨著我國水泥產量的增加,大氣污染物排放量逐年增加,SO2排放量從2020年的53萬噸增加到2021年的179萬噸。環境空氣質量0.0285~0.0652 g/m3 (1 h)。

2 實驗

2.1 金豐水泥鴻豐#9窯脫硫劑試驗

實驗方法:停止原料粉碎,停止使用脫硫液后等待。窖內二氧化硫指標達到政府標準上限后,加入高效脫硫劑確定,指標是否降到較低值,觀察二氧化硫值的穩定性和使用情況,然后停止脫硫劑觀察二氧化硫最大值,然后再次啟用高效脫硫劑,觀察二氧化硫排放值的演變,判斷高效脫硫效果。

實驗步驟:原料粉碎停止后,停止使用原料和一次脫硫劑,觀察二氧化硫的排放值,然后加入高效脫硫劑對產品性能進行測試。為了在14分鐘后停止脫硫,二氧化硫的排放量達到195mg/m3,7分鐘后達到215mg/m3。最初的添加量為3L/m3,10分鐘后,二氧化硫排放量將降至14mg/m3,脫硫應用量將降至3.5L/min。

2.2 東臺#1窯脫硫劑試驗

測試方法:加入脫硫劑時,硫含量約100mg/m3,加入脫硫劑時,通過測定硫含量趨勢、脫硫效率觀察效果,實驗方法同上。

2.3 西藏高正水泥#3窯脫硫劑試驗

2.3.1 測試方法

脫硫劑的設計原理是將部分硫化物通過粉碎和稱重反應進行消化,為了快速評估脫硫效果,并將其連接到配料加油倉。原料從儲藏室出來,進入烤箱。工廠可停產約5天,停產后(標準條件下)硫排放量可增加約100-200mg/m3,而典型的停窖為1100-1200mg/m3,與當前硫排放值基本一致實驗接受窯槽,添加脫硫劑的實驗方法,收集不添加脫硫劑,添加脫硫后和停止脫硫時的排放值,得出脫硫劑脫硫效果的比較與評價[4]。

2.3.2 實驗步驟

原料粉碎后,觀察二氧化硫排放值,每10分鐘記錄一次,采集時間1.5小時,然后加入高效脫硫劑對產品性能進行檢測。上午10時40分加上脫硫劑,硫排放量為1230 mg/m3,每10分鐘記錄10小時的硫排放量。上午10時40分最高853mg/m3和766mg/m3至11時10分,上午11時30分最高574mg/m3,11時五十分最高629mg/m3,12時停止添加,下午12時40分、12.50分分別至1074mg/m3、13174mg/m3,實驗結束時,持續時間170分鐘。

3結果與討論

3.1確保停止#9窖后再次添加脫硫劑

通過停止使用脫硫劑,觀察二氧化硫排放值,加入高效脫硫劑來測試產品的效果。上午11時35分,關閉輔助脫硫器,40分鐘后二氧化硫排放值為177.8mg/m3。下午12時17分,二氧化硫排放值上L至181.1mg/m3。啟用高效脫硫機。最初的增加是4L/min,7分鐘后二氧化硫排放下降到159.7mg/m3,使用脫硫上L到4.5L/min,15分鐘后下降到98.1mg/m3,脫硫速率高達5L/min,13:02穩定在52.5mg/m3,13:08穩定在49.2μg/m3,實驗結束。

3.2 實驗效果分析

在第一階段停止使用粉碎機和一次脫硫試劑的試驗中,應用高效脫硫劑效果明顯,在這種情況下,二氧化硫的排放受到控制,二氧化硫的排放量可以在50mg/m3的范圍內進行調整。第二階段停止脫硫,提高到一定值后,加入高效脫硫劑,控制二氧化硫排放,可控制在50mg/m3,表明脫硫效率有一定提高.效果明顯,可有效控制二氧化硫排放。

根據現場添加劑的用量,制定組合添加劑的配比,產品設計和研究理念是生料磨前與黃鐵礦反應消化部分硫,然后作為備用在窯轉道后部,分步加入可以提高脫硫劑的使用效果,減少脫硫劑的使用,降低裝置的運行成本。

4結論

結合以上實驗,得出初步結論:與國內同類產品相比,這種新型高效脫硫劑具有添加方式簡單、使用少、控制降低成本低等特點,適用于脫硫需求量大的企業防腐設備,不損壞織物除塵器除塵布袋,有效避免了傳統的高堿脫硫加熱器系統。這種高效脫硫劑適應性強,適用于各種水泥熟料及原料,通用性好。

參考文獻:

[1] 徐東耀, 劉偉, 陳佐會,等. 一種新型鈉系脫硫劑在水泥廠的應用[J]. 環境工程, 2017, 35(3):5.

[2] 孟究棟, 崔文剛, 杜會平,等. 一種新型催化脫硫劑在水泥窯尾煙氣脫硫中的應用[J]. 水泥, 2020(3):3.

[3] 朱國強. 新型低共熔脫硫劑的合成及其在燃油萃取脫硫中的應用研究[D]. 青島科技大學.

[4] 張海濤, 馬來運, 詹楠,等. 電石渣作為脫硫劑在熟料生產線的應用[J]. 水泥, 2019(9):2.

作者簡介:郎海軍 1975.02- 男 甘肅酒泉 裕固族 助理工程師 水泥工藝生產技術及建材裝備應用 酒鋼(集團)宏達建材有限責任公司

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