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660 MW 超超臨界機組1 號軸承異常振動研究及處理

2022-10-27 02:23史勇劉先航劉云杰
東方汽輪機 2022年3期
關鍵詞:汽封軸瓦墊片

史勇,劉先航,劉云杰

(淮北申皖發電有限公司,安徽 淮北,235000)

1 機組概況

某公司1 號機組為引進型超超臨界、一次中間再熱、四缸四排氣、單軸、雙背壓、凝汽式汽輪機。額定功率:660 MW,額定主蒸汽壓力:27.0 MPa(a),額定主蒸汽溫度:600 ℃,工作轉速:3 000 r/min,旋轉方向:順時針(從汽輪機向發電機看)。發電機為水-氫-氫冷卻、靜態勵磁汽輪發電機。冷卻方式為定子線圈水冷、定子鐵芯、轉子繞組氫冷。機組支撐系統示意圖如圖1 所示。

圖1 機組支撐系統示意圖

2 機組異常振動起始

2021 年4 月12 日12 時38 分,1# 機組正常運行,機組負荷490 MW,主蒸汽壓力20.466 MPa,主蒸汽溫度598.457 ℃,高調門1A/1B 開度36.9%/36.7%,1# 瓦1Y 向軸振逐步增大,振動最大值為122.1 μm,此時1X 向軸振44.5 μm,瓦振值0.6 mm/s,隨后機組負荷保持490 MW 運行,1Y 向軸振在80~100 μm 波動,夜間機組負荷降至360 MW,1Y 向軸振在20~30 μm 波動;4 月12~25 日機組調停前,機組負荷在350 MW 低負荷階段和630 MW 高負荷階段,1Y 向軸振均在20~30 μm 波動,升負荷階段振動爬升較快,500 MW 左右負荷階段,1Y 向軸振相在120~160 μm 波動,振動瞬間值最大達到過183 μm。

2021 年4 月12 日14 時至14 日10 時,對1號機組高壓轉子1 號、2 號瓦軸振數據進行了連續采集。其X、Y 向軸振趨勢如圖2、圖3 所示。

圖2 1# 瓦X、Y 向軸振趨勢圖

圖3 2# 瓦X、Y 向軸振趨勢圖

由圖2、圖3 可以看出,1 號、2 號瓦軸振均存在明顯變化,變化規律性一致。振動數據經頻譜分析其振動主要以1X 倍頻振動分量為主,振動性質屬于強迫振動。

機組高負荷、低負荷及600 MW 以上負荷1號、2 號瓦軸心軌跡圖如圖4 所示。

圖4 1#2# 瓦側軸心軌跡圖

由圖4 可以看出,在高參數的汽流力作用下,高壓轉子在軸心位置發生了較為明顯的變化:1 號瓦從汽機向發電機看左右位移約為50 μm,上下位移約為50 μm;2 號瓦從汽機向發電機看左右位移約為90 μm,上下位移約為40 μm。測試數據反映,3 號、4 號瓦軸心軌跡穩定不隨負荷變化。

3 振動原因分析

系統對1Y 向軸振變化過程進行分解,如圖5所示,可分為6 個階段。

圖5 1Y 向軸振變化曲線

(1)降負荷后振動降低過程;

(2)低負荷振動穩定工況;

(3)升負荷后振動增加過程;

(4)高負荷振動波動工況;

(5)升負荷至600 MW 以上振動增加后降低;

(6)600 MW 以上振動穩定工況。

經分析認為,機組負荷變化過程轉子的相對軸心位置發生變化,1 號瓦側油擋或軸封處出現輕微動靜碰摩,是造成1 號瓦軸振變化大的主要原因[1]。同時不排除1 號瓦存在支撐系統剛度薄弱的可能。

4 軸承解體檢查

4.1 軸承解體情況

(1)解體時發現:上瓦調端烏金有磨損,磨損區域尺寸:130 mm×30 mm;下瓦電端有磨損,磨損區域尺寸170 mm×62 mm。該軸承承載采用下部支撐方式,穩定性不高,一旦出現軸承振動異常,將引起軸承位移,軸瓦很難自動恢復原位。從該軸承上下瓦磨損的部位及軸瓦頂隙調端偏小,電端偏大,說明軸瓦存在傾斜現象(軸承向調端傾斜),這也是軸瓦上瓦磨損的原因,從而也證明了其穩定性較差[2]。

(2)軸承支架與軸瓦接觸面不均勻,存在輕微腐蝕。

經測量檢查發現:下軸承水平方向兩側的插片間隙解體測量均為0.09 mm,標準為0.01~0.03 mm,超標,這也是導致軸承運行時產生振動及位移的一個因素;同時,解體時發現該軸承上下油擋均積碳嚴重。

4.2 高壓缸端部軸封間隙檢查情況

用塞尺測量高壓缸調端最外道及次外道端部汽封發現,上部汽封間隙小于設計值(這兩道軸封為平齒汽封),特別是頂部90°度范圍內0.05 mm的塞尺不入,動靜間隙為0 mm,說明高壓缸前部下沉,端部汽封上部抱死,碰摩,運行中出現動靜摩擦。其原因為貓爪滑動墊片材質為黃銅,材質較軟,機組在多次啟停汽缸滑動導致該墊片磨損所致,如圖6 所示。

圖6 高壓缸勵端端部汽封A 排數據

5 缺陷處理

5.1 1 號軸瓦處理情況

(1)對上下瓦烏金進行著色及超聲波探傷,未發現異常。

(2)對上下瓦烏金磨損處進行刮瓦修復。

(3)對軸承支架腐蝕處進行研磨處理[3],研磨后對軸承帶球面墊片與軸承支架之間的接觸面進行涂紅丹檢查,接觸面可達70%~80%,但接觸輪廓分布不均,因檢修時間所限,未進一步處理。

(4)將1 號瓦抬高0.10 mm,增加瓦載荷,有利于軸承的穩定。

(5)軸瓦回裝時將兩側插板間隙調整為0.01 mm、0.03 mm,將軸瓦擺正、放平后,軸瓦的側隙、頂隙在設計范圍內;考慮到該軸承穩定性較差,軸承的防跳間隙調整為0.14 mm,小于實際值,如圖7 所示。

圖7 調端端部汽封間隙調整后測量

(6)對油檔積碳徹底清理并刮尖油封齒。

5.2 高壓缸處理措施

通過高壓缸碰缸試驗,調整高壓缸前端貓爪墊片,A 排加墊片0.60 mm,B 排加墊片0.70 mm,使高壓缸調端軸封間隙基本符合設計要求[4],如圖8 所示。

圖8 調端端部汽封間隙調整后測量

6 效果及結語

1 號機組啟動并網運行后,在320~660 MW 負荷段下,1 號軸承1Y 向軸振最大19.4 μm,1X 向軸振最大25.2 μm,軸振復合值最大14.4 μm,1號軸承振動總體優良,設備隱患圓滿消除。另外在日常工作中,要做到:(1)機組運行期間加強振動監視,做好劣化趨勢分析;(2)加強1 號-7 號瓦頂軸油模塊運行狀態監視及巡檢力度,記錄頂軸油壓、進油溫度;(3)利用機組調停檢修機會,定期對主機各軸瓦油擋積碳情況及油擋間隙進行檢查調整、測量高中低壓缸端部汽封間隙并做好記錄[5];(4)根據各軸瓦劣化趨勢分析情況,定期對各個軸瓦進行全面翻瓦檢查,重點測量檢查軸承蓋防跳間隙、插片間隙、軸瓦頂隙、側隙等數值是否偏離設計值,必要時對軸瓦下瓦枕與軸承座接觸情況進行檢查;(5)利用機組計劃性檢修機會,做好汽缸碰缸及負荷分配試驗,確保轉子與汽缸的相對位置符合相關技術要求[6];對滑銷系統墊片間隙及磨損情況進行檢查,確保汽缸膨脹均勻不受阻;(7)高壓缸處于中心后,軸封漏氣量基本降低到零,節約了大量能源。

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