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井下回采工作面頂板突水點帷幕注漿堵水技術研究

2022-11-06 11:05
山西化工 2022年7期
關鍵詞:煤窯導水涌水量

王 楊

(汾西礦業礦山救護大隊,山西 孝義 032300)

引言

井下突水會給煤炭開采效率以及作業人員生命健康等帶來較大威脅[1-2]。根據已有研究成果,煤層頂板水以靜儲量為主,具有易疏干、水量小等特點,水源多為礫巖含水層、砂巖含水層等導水通道為多為裂隙或者地質構造[3-5]。一般采用疏排方式進行治理,但當突水點與其他水源存在水力聯系時,采用疏排方式難度大、耗時長,而注漿封堵切斷涌水裂隙時最為合適的處理方式[6-8]。為此,文中就山西某礦3601 綜采工作面頂板突水點防治為工程背景,依據現場實際情況,提出采用帷幕注漿方式對采面突水進行治理,現場取得較好應用效果。

1 工程概況

3601 綜采工作面位于3 采區西側,主采6# 煤層。3601 工作面為該采區首采工作面,采面傾向長200 m、走向長685 m,煤層埋深均值460 m,開采的6#煤層厚度平均4.8 m。采面在回采期間頂板淋水主要來源于上覆大占砂巖含水層,依據生產揭露情況以及抽水試驗得出,鉆孔單孔涌水量介于0.002 5 L/(s·m)~0.129 L/(s·m)、滲透系數0.001 29 m/d~0.207 m/d。在3601 工作面回采巷道、切眼等掘進期間頂板水以滴淋方式進入到采掘空間,化驗得到該水化學類型屬于HCO3-Na,與采面切眼相距200 m 的小煤窯采空區內水化學類型一致。采面切眼西側200 m 位置存在小煤窯采空區,停采時間已超過8 a,小煤窯回采空間存在有老空水,預計小煤窯淹沒區面積、水量分別為56.9 萬m3。

在3601 回采巷道掘進期間為避免誤揭小煤窯采空區,并確保隔水煤柱可靠性。在采面回采巷道掘進期間,布置超前鉆孔探測小煤窯采空區,探測鉆孔均未穿透下煤窯老巷。超前探測鉆孔孔口水壓0 MPa~1.3 MPa、鉆孔涌水量0 m3/h~32.1 m3/h。施工的探測鉆孔涌水量共計153.6 m3/h。探測鉆孔個別鉆孔涌出量可達到32.1 m3/h,水質類型與小煤窯采空區一致,表明超前探測鉆孔終孔已接近小煤窯采空區影響范圍內;超前探測鉆孔均為穿透老巷,注漿壓力可升至8 MPa,表明鉆孔為進入到小煤窯采空區。

2 工作面突水點帷幕注漿封堵

帷幕注漿是增強巖體抗滲能力的一種常用技術方法,是通過鉆孔注漿使得各個鉆孔漿液相互搭接形成類似帷幕擋水結構,以便實現突水點封堵,從而實現防滲、堵水目的。根據3601 綜采工作面現場實際情況,判定采面突水水源源于鄰近小煤窯采空區積水,導水通道為煤層頂板裂隙以及砂巖含水層。為此,提出采用帷幕注漿對導水通道進行封堵,切斷小煤窯采空區積水進入3601 綜采工作面通道。

2.1 探查鉆孔注漿封堵

在回采巷道內分別2 鉆場,在鉆場內鉆孔扇形布置,布置18 個鉆孔(14 個注漿鉆、4 個檢驗鉆)。前期理論計算得到的隔水巖(煤)柱寬度為48.96 m,為提高導水通道封堵效果,施工的注漿鉆孔在切眼西側30 m、50 m 位置分別形成隔水帷幕。導水裂隙最大長度為58.2 m,為確保煤層頂板砂巖層有效注漿,注漿孔終孔位于煤層頂板50 m~70 m 處。

根據礦井以往注漿鉆孔施工經驗,單個鉆孔注漿有效擴散半徑可達到10 m~30 m,設計的注漿鉆孔間隔為10 m~20 m,檢測孔間隔為60 m~70 m,具體鉆孔布置如下頁圖1 所示。

圖1 帷幕注漿鉆孔布置示意圖

注漿鉆孔共計布置2 級套管,用Φ133 mm 鉆頭鉆進11 m 并下放10 m、Φ127 mm 套管,后固結套管;采用Φ113 mm 鉆頭鉆進21 m,下放20 m 長、108 mm管徑套管;最后鉆孔終孔孔徑控制在75 mm 以內。止水套管接箍位置錯開500 mm。套管固結后透孔穿過套管外1 m~1.5 m 并進行試壓,一級、二級套管分別用2 MPa~3 MPa、4 MPa 試壓,穩壓30 min 不漏水為合格。

注漿漿由普通硅酸鹽水泥、粉煤灰、黏土等混合物并添加一定量水組成,為確保注漿效果,取壓力為2 倍靜水壓力,具體將注漿壓力取4 MPa。注漿遵循先稀后稠原則,注漿前期將注漿漿液比重控制在1.0~1.2,若注漿期間壓力不升壓或者注漿量較大時,則將注漿漿液比重增加至1.33~1.35。鉆孔終孔注漿壓力控制在4 MPa 且穩壓30 min 以上時可停止注漿。

2.2 注漿效果分析

為掌握注漿效果,對注漿完后進行透孔檢查水量,透孔后水量應在5 m3/h 以內,否則應進行二次注漿封堵。在3601 綜采工作面共計布置18 個鉆孔,總進尺深度為3 085 m,現場共計注入普通硅酸鹽水泥、粉煤灰、黏土等混合物共計8 569.25 t?,F場布置的檢查、對原鉆孔透孔后鉆孔出水量均在5 m3/h 以內,表明現場帷幕注漿取得較好的堵水效果。

對帷幕注漿期間采面涌水量、鉆孔注漿量以及臨近小煤窯采空區水位等進行監測,具體監測曲線見圖2 所示。從圖中看出,在開始帷幕注漿前,臨近小煤窯采空區內水位由呈不斷降低趨勢,同時采面涌水量較大,最大可達到260 m3/h;隨著采面注漿量逐漸增加,采面涌水量不斷降低,臨近小煤窯采空區積水高度則呈增加趨勢后逐漸趨于穩定。

圖2 采面涌水量、鉆孔注漿量以及臨近小煤窯采空區水位監測曲線

通過檢驗鉆孔涌水量、采面涌水量以及小煤窯采空區積水高度判斷,通過采用帷幕注漿技術可實現滲水通道封堵,避免出現突出問題。同時3601 綜采工作面在后續回采期間頂板淋水量控制在20 m3/h 以內。

3 總結

1)通過綜合分析水位、水質以及鉆孔水量、采面頂板含水層富水情況等綜合判定,礦井臨近小煤窯采空區積水為3601 綜采工作面頂板砂巖水補給,從而導致采面涌出量增大部分位置頂板出現突水。

2)封堵采面頂板導水裂隙通道是實現堵水的主要途徑,為此選擇采用帷幕注漿方式進行封堵,并依據現場實際情況對帷幕注漿鉆孔終孔高度、施工及注漿方案等進行設計?,F場應用后,采面頂板突水問題得以有效解決,后續采面回采過程中頂板淋水量控制在20 m3/h 以內,帷幕注漿取得較好效果。

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