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過濾器出水擋板的失效分析

2022-12-02 07:48李洪波曲瑞波徐少可侯宗宗
內燃機與配件 2022年19期
關鍵詞:酚醛樹脂擋板過濾器

李洪波,曲瑞波,徐少可,張 輝,侯宗宗

(洛陽船舶材料研究所,中國 洛陽 471000)

0 引言

壓載水是保證船舶航行安全的重要措施,但壓載水的抽取與排放,勢必因攜帶大量微生物,而對環境造成污染。因此,國際海事組織大會通過了《船舶壓載水及其沉積物管理和控制的國際公約》[1]。該公約的制訂意味著國際航運船舶,必須安裝壓載水處理系統,同時達到公約要求的排放標準[2],才能在所到港口國停泊。因此如何保證壓載水處理系統中,各配套設備的正常穩定運行,已成為眾多配套設備廠家的當務之急。

過濾器為壓載水處理系統中的關鍵設備之一,在壓載水處理過程中,過濾器設備中的組裝件—出水擋板發生了開裂失效現象,如圖1所示。由于出水擋板的開裂失效,導致了整個壓載水處理系統無法正常運行,迫使航運船舶無法正常在所到港口國???,無疑給船東帶來了巨大的經濟利益損失。為避免此類問題的出現,保證壓載水處理系統穩定、可靠地運行,迫切需要對過濾器設備中的出水擋板進行失效分析研究。本文采用有限元分析與試驗相結合的方法,對出水擋板的失效,進行分析研究并提出了可行的優化改進方案。通過改進,成功解決了出水擋板的失效問題。

1 原因分析

1.1 受力分析

壓載水過濾器中的出水擋板位于過濾腔體與反沖洗腔體之間,將待過濾的海水與反沖洗后含有雜質的污水分離隔開。在過濾器運行過程中,需要過濾的海水經進水口進入過濾器,經內置于過濾器內部濾筒的過濾,過濾后的海水再經出水口流出,過濾時海水中懸浮的雜質在濾筒的內表面聚積。隨著過濾的進行,聚積在濾筒內表面的雜質逐漸增多并形成濾餅,造成濾筒內外的壓力差。當濾筒內外的壓力差,達到預先設定的壓差值時,過濾器啟動自動反沖洗功能,開始自動反沖洗。反沖洗過程中,過濾器內的吸污管通過上下往復旋轉運動,將聚積在濾筒內側的雜質污物清洗干凈,實現在線連續自動反沖洗的功能。過濾器的結構簡圖,如圖2所示。

壓載水過濾器運行過程中,出水擋板既受到過濾腔體內部待過濾海水的壓力,又受到自動反沖洗過程中,吸污管上下往復運動的摩擦力,受力情況較為復雜。出水擋板在過濾器的正常運行過程中,發生開裂失效,足以說明出水擋板的結構強度不能滿足實際工況的需求。需要對其進行強度校核或有限元仿真分析。

1.2 材料分析

由于工程塑料具有質量輕、力學性能良好的特點,工程塑料已在工程設計中,可替代金屬作某些機械構件或其他特殊用途的材料。常用的工程塑料有聚酰胺6(尼龍)、聚甲醛、ABS、酚醛樹脂等[3]。

ABS塑料是由丙烯腈、丁二烯、苯乙烯組成的三元共聚物,具有優異的抗沖擊性能和耐低溫性能、表面光澤性好、易加工成型、尺寸穩定等特點,是一種用途廣泛的熱塑性工程塑料。ABS的拉伸強度一般在35~50MPa,拉伸強度受溫度影響較大,隨溫度升高而明顯下降。拉伸過程中產生屈服點,表現一定的韌性[4-5]。

為便于過濾器的安裝與維護,實現裝配零件的輕量化需求,出水擋板的材料在設計時選擇了ABS塑料。過濾器運行過程中,由ABS材質制成的出水擋板,發生了開裂失效現象。經初步分析,應是出水擋板在實際工況運行過程中,所承受的應力超過了其彈性極限,ABS塑料中的橡膠粒子為分散應力集中點,在橡膠粒子界面上出現微裂紋,發生白化,同時吸收應力。隨著應力的逐漸增大,微裂紋會在應力集中點形成裂紋,最終導致開裂失效。

1.3 有限元仿真分析

針對出水擋板的失效問題,在三維建模軟件Pro/E中,建立了出水擋板的三維模型,再將所建模型保存為stp文件格式,導入到有限元分析軟件ANSYS Workbench18.0中。

在有限元分析軟件中,對導入的三維模型進行前處理工作,完成單元網格大小、網格類型的設置,進行網格劃分,生成有限元模型。再根據出水擋板的實際運行工況,對出水擋板施加載荷及約束等邊界條件,并進行求解。

通過仿真求解,得到出水擋板的應力分布圖及位移變形圖,如圖3、圖4所示。

從應力分布圖中可以看出,出水擋板的最大應力,恰好出現在出水擋板中部,用于固定軸套的螺栓孔處,與出水擋板實際發生斷裂失效時的趨勢較為吻合。仿真分析計算所得到的最大等效應力值達到了58.559MPa,局部區域的應力值已明顯超過了材料的極限屈服強度值50MPa;從位移變形圖中可以看出,出水擋板中部的螺栓孔位置,完全處于位移變形的最大區域,在該區域螺栓孔的邊緣處易于形成應力集中現象,造成潛在的微裂紋產生。

2 優化改進

通過上述分析,決定對出水擋板的結構及材料進行優化改進。具體措施如下:

結構方面:調整出水擋板中部螺栓孔的位置,使其遠離位移變形的最大區域,同時在位移變形的最大區域,增加蓋板進行結構加強。

依據改進方案,再次對改進后的出水擋板進行有限元仿真分析,得到改進后出水擋板的應力分布圖,如圖5所示。從改進后出水擋板的應力分布圖中可以看出,此時應力最大值為37.838MPa。改進后出水擋板所承受的最大應力明顯減小,改進效果較為顯著。

材料方面:采用其他材質的工程塑料進行替換,依據工程塑料的力學性能及相關參考文獻[6-11],選取聚酰胺6、聚甲醛(共聚)和酚醛樹脂三種材質,作為出水擋板的預制材料。對預制的出水擋板進行對比試驗,選擇綜合性能較好的材料,作為出水擋板的最終確定用材料。預選的三種工程塑料的力學性能參數,如表1所示。

表1 聚酰胺6、聚甲醛及酚醛樹脂的力學性能

3 水壓試驗

水壓試驗裝置由壓載水過濾器、4DSY-165/6.3型打壓泵、壓力傳感器和壓力表等設備組成。在水壓加載前,為確保檢測數據的準確性,需將過濾器殼體內部的氣體,通過排氣閥排空。加載時,壓力從0.2MPa開始,每次壓力遞增0.1MPa,每次保壓10min,觀察并記錄壓力及出水擋板的變化情況。

試驗結果及分析:

1)由聚酰胺6材料預制的出水擋板,當水壓打至0.7MPa時,出水擋板出現滲漏現象;當壓力打到1.3MPa時,出水擋板發生破裂,如圖6所示。

2)由聚甲醛(共聚)材料預制的出水擋板,壓力逐步升至1.5MPa時,未出現漏水、破裂現象,后經反復多次驗證,均未發生異?,F象,如圖7所示。

3)由酚醛樹脂材料預制的出水擋板,當壓力打至0.8MPa時,加強蓋板法蘭邊緣出現裂紋,并發生漏水現象,如圖8所示。

根據水壓試驗所得到的數據,可以繪出三種預制材料的出水擋板,在打壓試驗時的耐壓對比曲線,如圖9所示。通過試驗的結果可知,由酚醛樹脂制成的出水擋板發生開裂,這與酚醛樹脂屬脆性材料,彎曲性能差,易被折斷,抗沖擊強度較低的特性有很大關系。聚酰胺6材料的材質韌性差,存在缺口沖擊強度低、缺口敏感的缺點,由該材料制成的出水擋板,在打壓試驗過程中發生破裂現象,也與該材料的本質特性有關。采用聚甲醛材料制成的出水擋板,經過多次反復試驗,均未出現漏水、開裂現象,綜合性能較好,決定選用該材質作為出水擋板的替代材料。

4 結語

1)本文從壓載水過濾器中出水擋板的開裂失效問題出發,采用有限元分析的方法,對出水擋板的結構進行了分析。通過分析得出,出水擋板中用于固定軸套的螺栓孔位置設計不合理,易于形成應力集中,造成出水擋板的開裂。

2)工程塑料的選用必須依據其本質特性,在滿足結構使用性能的前提下,結合試驗進行合理選擇。

3)通過對出水擋板的結構及材料進行改進,成功解決了出水擋板的失效問題,同時為過濾器的穩定、可靠運行提供了必要保障。

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