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鍋爐與空分裝置及蒸汽放空閥聯鎖邏輯優化淺析

2023-01-03 03:32劉家勝
中氮肥 2022年1期
關鍵詞:空分跳車管網

劉家勝

(荊門盈德氣體有限公司,湖北 荊門 448000)

0 引 言

荊門盈德氣體有限公司(簡稱荊門盈德)煤化工項目產能為300kt/a合成氨、500kt/a甲醇及60000m3/h氫氣,配套3臺150t/h的9.8 MPa蒸汽鍋爐(分別稱作鍋爐A、鍋爐B、鍋爐C)、2套60000m3/h汽拖空分裝置(分別稱作1700空分裝置、1800空分裝置)、4臺有效氣(CO+H2)產量100000m3/h的水煤漿水冷壁清華爐(三開一備),以及耐硫變換系統、低溫甲醇洗系統、液氮洗系統、氨合成系統、甲醇合成及精餾系統、PSA制氫系統等。本項目于2019年8月底全線貫通,投入正常生產。

荊門盈德鍋爐運行模式為兩開一備,空分裝置運行模式為兩開無備(2套空分裝置各配套1臺汽輪機,汽輪機同時拖動空壓機與增壓機,汽輪機所用蒸汽產自9.8MPa蒸汽鍋爐,富余的9.8MPa蒸汽經減溫減壓后補入3.82MPa蒸汽管網)。9.8MPa蒸汽管網設有1臺高壓蒸汽放空閥(HV1001),HV1001全開(HV1001為FO型,斷電時HV1001全開)放空量為1臺鍋爐的產汽量150t/h。鍋爐與空分裝置及蒸汽放空閥三者之間的聯鎖邏輯關系比較復雜,設計院最初設計的聯鎖邏輯為:鍋爐為兩開一備,運行中的1臺鍋爐跳車空分裝置無聯鎖動作,運行中的2臺鍋爐跳車則2套運行空分裝置全停;2套空分裝置任意停1套則HV1001全開;2套空分裝置全停則2臺鍋爐全停。

1 聯鎖邏輯第一次修改

1.1 問題分析

鍋爐與空分裝置及蒸汽放空閥聯鎖邏輯第一次修改是在2019年5月。2019年5月空分裝置臨近開車,發現設計院設計的聯鎖邏輯存在如下問題。

(1)鍋爐兩開一備,單臺鍋爐產汽量150t/h,空分裝置2臺汽輪機,單臺汽輪機耗汽量122t/h,按照最初設計的聯鎖邏輯,1臺鍋爐跳車空分裝置無聯鎖動作,單臺鍋爐是無法滿足2套空分裝置同時運行需求的,而空分裝置汽輪機停車條件比較苛刻,汽輪機轉速降至額定轉速的96%(即4827r/min,額定轉速為5028r/min)延時10s觸發汽輪機停車,如此一來勢必會造成2套空分裝置跳車,空分裝置操作員此時只能迫停1臺汽輪機,即此時工藝上要求迫停1臺汽輪機而保另一臺汽輪機正常運行,以維持1套空分裝置運行;同時,根據設計院最初的設計,停1套空分裝置高壓蒸汽放空閥(HV1001)聯鎖全開,會導致9.8MPa蒸汽管網壓力迅速下降,后果依然是2套空分裝置跳車。

(2)鍋爐與空分裝置及蒸汽放空閥聯鎖邏輯設計為2套空分裝置全停則2臺鍋爐全停,而此時通常需要的是保留1臺鍋爐運行以迅速恢復生產。

1.2 解決辦法

2臺鍋爐+2套空分裝置運行模式下,1臺鍋爐跳車時,聯鎖停車信號送空分裝置,選擇1700空分裝置或1800空分裝置聯鎖停車(1700空分裝置和1800空分裝置設置“投入”和“切除”按鈕,1700空分裝置和1800空分裝置此時只能投入1套聯鎖);換言之,1臺鍋爐跳車造成的空壓機跳車HV1001不能打開,而其他原因造成的空壓機跳車HV1001仍舊聯鎖打開。

3臺鍋爐兩開一備,停1臺運行鍋爐實際上按照鍋爐運行三選二即為鍋爐原因跳車,聯鎖動作后觸發空分裝置跳車,此時通過一個觸發器(SR101)使其輸出為“1”,與空分裝置其他跳車條件一起經過或門 (OR),來控制電磁閥(HV1001)SR101輸出為“1”,使HV1001仍舊得電,HV1001不打開;當2臺鍋爐運行時,SR101輸出為“0”,此時空分裝置跳車觸發即非鍋爐原因,經過或門(OR),HV1001失電,HV1001打開。

對于2套空分裝置全停則2臺運行鍋爐全停的聯鎖,修改為2臺運行鍋爐只有1臺運行鍋爐投用此聯鎖,2臺運行鍋爐中有1臺鍋爐聯鎖跳車時,可以實現2套空分裝置全停但保留1臺鍋爐運行。

2 聯鎖邏輯第二次修改

2.1 問題分析

鍋爐與空分裝置及蒸汽放空閥聯鎖邏輯第二次修改是在2019年8月。鍋爐投運初期,由于操作經驗不足等,其運行狀況較差,需要3臺鍋爐全開才能夠滿足2套空分裝置運行及全廠蒸汽管網所需。2019年8月16日鍋爐C跳車,因當時是3臺鍋爐運行,跳停1臺,沒有觸發任何聯鎖,但由于鍋爐運行狀況不好,不能滿足2套空分裝置運行及全廠蒸汽管網所需,當時操作工想降負荷或卸載1700空分裝置(卸載空分裝置,意指汽輪機仍在運轉,但空壓機和增壓機的回流閥、放空閥均已經全開了,此時沒有產品產出了,汽輪機耗蒸汽也少了)來保生產,但是鍋爐C跳車3min后,1700空分裝置還是因汽輪機轉速低跳車,1700空分裝置跳車后,聯鎖觸發蒸汽放空閥(HV1001)打開,進而拖垮了蒸汽管網壓力,導致2套空分裝置跳車,由此造成整個生產系統停車。當1700空分裝置因汽輪機轉速低聯鎖跳車而造成HV1001打開時,操作工也想趕緊將HV1001關閉,迅速保住蒸汽管網壓力,但因具體操作比較麻煩,需經歷調出聯鎖畫面、解除聯鎖、復位電磁閥(HV1001)、調出HIC1001(HIC1001為對應HV1001的手操器,在DCS界面上操作)操作面板、改為手動模式、手動操作調整閥門等步驟而延誤了處理時間。

2.2 解決辦法

3臺鍋爐運行為非常態,以后鍋爐爐況調整好了仍會恢復為兩開一備,對于兩開一備,所有的聯鎖也都是運行正常的,關鍵就是1套空分裝置自身聯鎖跳車造成蒸汽放空閥(HV1001)全開后,HV1001復位等比較麻煩。于是,修改為當1套空分裝置跳車發出脈沖信號觸發電磁閥(HV1001)斷電而全開,增加HV1001聯鎖自復位功能——當蒸汽管網壓力(PZT-1002)降至9.0MPa時,HV1001自動得電復位,并按照蒸汽放空量100t/h核算,復位預設HIC1001開度為56%,此時HV1001已具備手動操作條件。對于已跳車的那一套空分裝置,事后必須進行對HV1001跳車聯鎖旁路操作,防止再次發出跳車信號。

實際上在其后的運行中,還存在一個特殊的時期——當鍋爐倒爐的時候,2臺鍋爐正常運行+1臺鍋爐點火升溫升壓,待備用鍋爐運行正常后,再停下在運的1臺鍋爐,恢復為兩開一備狀態,此倒爐過程大約耗時6~7h。由于疏忽了這個問題,對這個正常倒爐過程的預案沒有引起重視,2020年10月3日鍋爐倒爐時,在運的2臺鍋爐跳停了1臺,而處于點火升溫升壓狀態的鍋爐還沒有產出蒸汽,當時表象為3臺運行鍋爐跳了1臺,生產系統運行2臺鍋爐停1套空分裝置且HV1001不動作,但此時蒸汽供應已經嚴重不足,操作工趕緊緊停1700空分裝置,而此時HV1001打開,又導致蒸汽管網被拖垮,1800空分裝置也迫停了,即2套空分裝置全停,由此造成整個生產系統停車。后經研究分析,決定對于鍋爐倒爐的這特殊的6~7h,制定好倒爐預案,鍋爐和空分裝置操作員時刻盯住屏幕,如果出現上述情況,等HV1001聯鎖復位后將HIC1001及時關到零位,保住蒸汽管網壓力,如此可保住1套空分裝置正常運行。

3 聯鎖邏輯第三次修改

3.1 問題分析

鍋爐與空分裝置及蒸汽放空閥聯鎖邏輯第三次修改是在2020年4月。2020年3月份受新冠疫情影響,原料煤和燃料煤供應不足、產品銷售不暢,當時系統維持低負荷運行,即2臺鍋爐(鍋爐A、鍋爐C) +1套空分裝置運行模式;2020年3月9日因鍋爐A跳車造成1700空分裝置跳車,同時由于1800空分裝置本就處于停車狀態,導致觸發空分裝置全停停1臺鍋爐聯鎖,而當時聯鎖正好掛在鍋爐C,造成鍋爐C跳車,即造成整個鍋爐系統全停,而實際上生產中是希望保留1臺鍋爐運行以迅速恢復生產的。當時有人提議,將空分裝置全停停1臺鍋爐聯鎖改為空分裝置全停且蒸汽管網壓力高于10.1MPa時1臺鍋爐聯鎖,但筆者認為此舉恐存在以下不足。

(1)2臺鍋爐+1套空分裝置運行模式下,當空分裝置跳車時,蒸汽放空閥(HV1001)打開,因此時2臺鍋爐負荷低而HV1001打開,正常情況下蒸汽管網壓力根本達不到10.1MPa,換言之,空分裝置全停且蒸汽管網壓力高于10.1 MPa時1臺鍋爐聯鎖這一邏輯修改不起作用。

(2)2臺鍋爐+2套空分裝置運行模式下,當2套空分裝置全停時,1套空分裝置的蒸汽通過HV1001放空,且要等到蒸汽管網壓力升到10.1MPa才動作停1臺鍋爐,這里存在一個信號滯后的問題,并且鍋爐停車的瞬間還會繼續產蒸汽,勢必造成蒸汽管網超壓,遠不如空分裝置全停停1臺鍋爐聯鎖來得迅速、安全、可靠。

3.2 解決辦法

原來這個聯鎖設計是針對2臺鍋爐+2套空分裝置的運行模式,當2套空分裝置全停的時候,1套空分裝置的蒸汽通過HV1001放空,另外再通過空分裝置全停聯鎖停1臺鍋爐,使蒸汽能夠得到平衡,這樣動作非常迅速,并可保證還有1臺鍋爐在運,這個聯鎖邏輯是沒有問題的,但在2臺鍋爐+1套空分裝置運行模式下,就會出現2020年3月9日這種情況。

針對2臺鍋爐+1套空分裝置的運行模式,筆者建議將空分裝置全停停1臺鍋爐的聯鎖旁路,如此就可避免2020年3月9日的那種情況發生,原因如下:①2臺鍋爐+1套空分裝置運行模式下,1臺鍋爐跳車,空分裝置因蒸汽供應問題自然停車,而由于空分裝置全停停1臺鍋爐聯鎖被旁路,因此剩下的這臺鍋爐就還能繼續運行;②2臺鍋爐+1套空分裝置運行模式下,如果是由于空分裝置自身原因跳車,HV1001打開,放空的蒸汽量正好也是1套空分裝置運行所需的蒸汽量,此時2臺鍋爐仍處于運行狀態,蒸汽量也是平衡的,具體操作可根據當時的生產情況保留2臺鍋爐運行或保留1臺鍋爐運行。

3.3 優化完善措施

以上聯鎖邏輯修改從理論分析角度而言是沒有問題的,對于空分裝置全停停1臺鍋爐聯鎖,為保留停車后有1臺鍋爐在運,可采取1套空分裝置運行的時候不掛此聯鎖、2套空分裝置全開的時候才掛此聯鎖的方式,由操作工來進行選擇和操作。但后來筆者仔細分析,認為還存在以下不足:①操作工有時候可能會忘記掛此聯鎖或是忘記摘除此聯鎖;②當2套空分裝置運行,突然停1套空分裝置的時候,此時可能就保留1套空分裝置運行或是馬上準備開停下的那套空分裝置,有時候操作工不好判斷是立刻摘除此聯鎖還是繼續掛此聯鎖。

后來通過深入分析與研究,決定對此聯鎖進行如下完善:當只有1臺鍋爐運行的時候(信號取自鍋爐運行三選二聯鎖取反,當鍋爐運行三選二聯鎖動作即輸出跳車信號為“0”,而將其取反則為“1”,代表此時鍋爐最多為1臺運行了,利用這個信號來旁路空分裝置全停停1臺鍋爐聯鎖),即使此臺鍋爐掛了空分裝置全停停1臺鍋爐聯鎖也不會跳車,只有當2臺及以上鍋爐運行的時候,空分裝置全停停1臺鍋爐聯鎖才動作。如此一來,可以一直將需掛聯鎖的那臺鍋爐一直掛著,不論是2臺鍋爐+2套空分裝置運行模式、2臺鍋爐+1套空分裝置運行模式、1臺鍋爐+1套空分裝置運行模式,聯鎖都可以一直掛著;當只剩下1臺鍋爐運行的時候,系統會自動將空分裝置全停停1臺鍋爐聯鎖旁路,不過鍋爐自身的聯鎖沒有被旁路,壓力、流量、風機運行等聯鎖還是起作用的。

對于2020年3月9日的那種生產模式,即2臺鍋爐+1套空分裝置運行工況,1臺鍋爐(鍋爐A)跳車造成在運的1700空分裝置跳車(當時1800空分裝置本就處于停車狀態,相當于觸發了2套空分裝置全停停1臺鍋爐聯鎖),此時只有1臺鍋爐(鍋爐C)運行,若空分裝置全停停1臺鍋爐聯鎖被旁路,此時不論剩下的那臺鍋爐(鍋爐C)是否掛著此聯鎖均可維持運行,由此即可避免出現2020年3月9日那種鍋爐全停的局面。

4 結束語

荊門盈德鍋爐與空分裝置及蒸汽放空閥聯鎖邏輯,從設計之初就開始討論并成型,運行實踐中發現問題并進行了三次修改才得以完善,使其更能應對各種非正常生產情況。目前的應用情況表明,鍋爐與空分裝置及蒸汽放空閥的聯鎖邏輯設置非常安全可靠。在鍋爐與空分裝置及蒸汽放空閥聯鎖邏輯的修改與完善過程中,筆者認識到,系統間的聯鎖設置一定要考慮周全,若聯鎖設置不當,有時可能會造成巨大的安全隱患與經濟損失,甚至還不如系統之間不設聯鎖、而是系統之間各自為政或完全靠人員操作會更好,但只要系統之間的聯鎖設置得當,將大大提高整個生產系統的安全性與運行效能。

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