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淺析煉鐵廠布袋除塵顆粒物超低排放技改技術

2023-02-02 04:11李堰
昆鋼科技 2023年4期
關鍵詞:花板灰斗清灰

李堰

(云南天朗環境科技有限公司)

1 引言

煉鐵廠1#高爐出鐵場布袋除塵器由于建設投運時間較久,之前環保要求的顆粒物排放標準要求低,依據現行環保要求,無法滿足超低排放,擬對煉鐵廠1#高爐出鐵場布袋除塵器升級改造,實現顆粒物超低排放的目標。

2 現狀

原出鐵場除塵器處理風量設計能力140×104 m3/h,實際運行風量100×104 m3/h,排口濃度30 mg/m3,無法滿足現行實施的鋼鐵行業顆粒物超低排放濃度≤10 mg/m3控制值的要求。原高爐出鐵場除塵器參數見表1。

表1 原高爐出鐵場除塵器參數

3 改造方案

3.1 總體方案

本項目按將原有濾袋加長考慮,將原有6 m長的布袋加長為8.5 m 長,控制過濾風速小于0.7 m/min,滿足超低排放的技術要求,除塵器中箱體整體加高3 m,上部凈氣室等整體相應抬高并技改更新,包括噴吹系統、氣包等全部更新等。

技術改造后除塵器主要技術參數見表2。

表2 技術改造后除塵器主要技術參數

3.2 技術要點

(1)花板是除塵器本體中重要部分,花板孔采用高精度激光自動切割,一次成型,花孔板孔光滑無毛刺,花孔板表面無變形,平面度偏差不大于1/1 000,花孔板孔中心偏差<1.5 mm,孔徑偏差≤0.05 mm?;装灏搴? mm,邊緣花孔板布袋距箱體凈空≥95 mm,花板孔間中心距≥236 mm控制。

(2)布袋噴吹彎頭與直管插接,噴吹時無泄漏。噴吹直管兩端螺栓孔采用圓孔定位、固定,中間設一組U 型螺栓加固。每個噴吹氣包設一套壓力檢查裝置,含球閥、表彎、充油耐震壓力表,高度通過計算機模擬確定。

(3)濾袋籠骨直徑Φ155 mm,雙節,采用Φ4 mm 的冷拔鋼絲,表面噴涂防腐,噴涂后骨架鋼絲直徑≥Φ3.8 mm。濾袋骨架豎筋14 根,每隔200 mm 設一個支撐環。采用微機控制的多點焊接生產線制作。

(4)除塵濾袋:材質超細纖維滌綸針刺氈,表面PTFE 覆膜;單位面積質量≥550 g/m2,透氣度偏差小于20 %,斷裂強度/[N/(5×20)cm2],徑向≥1 200,緯向≥1 400;伸長特性,斷裂伸長率,徑向≤35 %,緯向≤50 %;過濾阻力≤240 Pa;靜態除塵效率≥99.9 %;動態除塵效率≥99.9 %;顆粒物剝離率≥60 %等技術指標的要求。濾袋是實現超低排放的關鍵技術,使用熱溶貼合工藝的濾袋,采用針刺、水刺、紡粘、熔噴等各類非織造方式加工并經過后處理制成。

(5)過濾風速控制:過濾和清灰是核心參數,根據工況及顆粒物特性及使用環境,過濾風速控制0.65-0.8 m/min 以內,確保更久的過濾時間及提高高價值布袋使用壽命。

(6)清灰參數的控制及措施:清灰主要是運用3(76 mm)寸淹沒式脈沖閥噴吹,對箱體內布袋上所粘附的顆粒物進行剝離。參數包括清灰壓力、清灰氣源氣量、清灰頻次、氣源的干燥度、脈沖寬度、間歇時間以及清灰時間的經驗設置等[1]。合理的清灰參數設置能夠較為高效的實現清灰目的,實現精細化清灰,本文是前述的提高中部箱體,增加過濾面積。

(7)脈沖閥使用壽命應大于100 萬次,提供質量性能保證,IP65 防護等級,需提供進口原產地證明和報關單,并簽訂官方質保協議,貨到現場需要邀請廠家人員攜帶官方授權手續進行現場驗貨。

(8)除塵器各室進口彎管改造,使得管內風速低于11 m/s,并設關閉蝶閥、出口設提升閥。除塵器做流場模擬(圖2、圖3),設氣流分布裝置,使各室氣流均勻分布。

(9)除塵器頂部提升閥具備自鎖功能,保證氣缸閥板不發生故障掉落情況,同時,提升閥更換應可以在除塵器外部完成。

(10)為保證設備制造精度,選用三維機械設計軟件建模,更加直觀的3D 設計讓我們把重點放在除塵設備改進和升級上,不斷優化設計意圖,進一步提高制造要求,確保實現100 %精度保證在生產前產品正確,同時對結構干涉檢查,氣流仿真進行模擬,達到最優設計。

(11)頂部門蓋優化設計,用弧形門,進一步減少漏風率,我們對檢修門密封條進行了優化和改進,減少漏風率的可能性。

3.3 具體改造方案

3.3.1 通過模塊化設計解決停機改造工期短的實際困難

由于此次停機時間短,常規設計無法滿足改造要求,此次設計將采用模塊化設計思路,將原除塵器中箱體加高段、凈氣室、氣包等全部在地面按除塵器倉室組裝成數個大的模塊后吊裝,極大的縮減現場停工施工周期(圖1 模塊示意圖)。

圖1 模塊示意圖

3.3.2 除塵器外側濾袋底部易磨損現象

通過現場踏勘及技術交流及分析,發現除塵器外側濾袋底部磨損現象的主要原因有:除塵器中箱體高度為6 m,濾袋高度為6 m,濾袋底部未預留足夠沉降空間;除塵器灰斗進風口流速過高,灰斗進風口處煙氣流速約為28.9 m/s;

解決方案:

此次濾袋長度由6 m 加長到8.5 m,為保證濾袋底部預留足夠沉降空間,此次將中箱體加高3 m,可將大顆粒顆粒物沉降空間增加0.5 m;

改造除塵器灰斗進風口結構,將除塵器灰斗進風口煙氣流速降低到11 m/s 以下,有效減少局部高流速氣流對濾袋底部的沖刷,避免局部高流速氣流沖刷到濾袋表面[2];

重新對除塵器氣流組織進行模擬(見圖2、圖3),依據模擬結果增加除塵器進風道、灰斗進風口及灰斗內的阻流、均風技術處理,改善氣流速度過高的問題,同時可以使進入到每個除塵倉室的煙氣量基本一致,每條布袋同時貢獻過濾,可有效降低噴吹頻率,延長濾袋壽命。

圖2 流場模擬試驗(一)

圖3 流場模擬試驗(二)

3.3.3 除塵器頂部蓋板檢修

除塵器頂部檢修蓋板尺寸較大,不利于檢修;技改調整脈沖閥間距,減小門蓋板尺寸。

3.3.4 離線提升閥系統改造

現場離線提升閥主要存在以下問題:頂蓋板未設計檢修門,閥板如出現故障無法快速檢修;閥孔處煙氣流速過高,會導致局部阻力增加,不利于除塵器穩定運行;提升氣缸無法在除塵器頂蓋外直接更換。技改頂蓋板增加檢修門;增加閥板尺寸,將閥孔處煙氣流速控制在12 m/s 以下;重新設計提升氣缸閥座,使提升氣缸可以在除塵器頂蓋外直接更換。

3.3.5 焊接要求

除塵器所有焊縫必須連續焊接且平直,無焊接缺陷,焊縫焊腳高度符合規范,并進行煤油滲漏試驗,三檢合格才可進入下道工序。

3.3.6 現場安裝

(1)除塵器最終使用效果和安裝質量息息相關,要嚴格把控安裝質量,除塵器的濾袋全部安裝完畢后,在箱體凈室內必須要做“熒光粉檢漏”,檢驗布袋安裝、結構密封焊接投入使用的二次檢驗。

(2)正確且認真的安裝,嚴禁花板或濾袋內部不妥善安裝而導致漏灰,嚴禁濾袋安裝時內部未清掃造成二次污染。布袋袋口與花板口要可靠密封及固定、濾袋垂直懸空在花板下面、相鄰濾袋之間不相互碰撞、濾袋與框架配合正確。

4 技改效果

煉鐵廠1#高爐出鐵場布袋除塵器顆粒物超低排放技改后指標見表3、表4。

表3 新區煉鐵1#高爐出鐵場廢氣1#除塵器排氣筒廢氣檢測結果

表4 新區煉鐵1#高爐出鐵場廢氣2#除塵器排氣筒廢氣檢測結果

5 結語

(1)響應國家綠色環保政策,企業清潔生產和降本增效要求的推動,為了實現布袋除塵器實現超低排放,在滿足關鍵參數的同時,關鍵參數還需做流場模擬分析,其中布袋花板中心距≥240 mm,噴吹管距花板高度需控制在230-295 mm之間,底部設計距灰斗口距離≥650 mm,濁室進口流速V ≤11 m/s,濾袋、花板、袋籠三者的公差配合≤±0.05 mm等技術參數的控制較為關鍵。

(2)項目技改后煙囪排口顆粒物排放≤5 mg/Nm3,取得了較好技術成果,最終實現了煉鐵廠1#高爐出鐵場布袋除塵的超低排放的目標。

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