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子午線輪胎重皮問題解決案例分析

2023-11-01 11:41葉明瑞呂偉偉李安銘彭蔭萌叢海波呂麟華
小型內燃機與車輛技術 2023年4期
關鍵詞:胎側裂口排查

葉明瑞 呂偉偉 李安銘 彭蔭萌 叢海波 呂麟華

(重慶金康賽力斯新能源汽車設計院有限公司 重慶 401135)

引言

輪胎是車輛正常行駛的關鍵因素之一。隨著汽車工業的發展,輪胎的需求量越來越大。隨著人們對汽車的使用越來越頻繁,對輪胎的質量提出了更高的要求。

子午線輪胎因結構科學合理、流動阻力?。山档蛙囕v耗油)、承載能力大、減振性能好等優點,被廣泛應用于乘用車上[1]。但是,子午線輪胎存在缺膠、裂口和重皮等外觀質量缺陷[2]。其中,輪胎重皮是一種罕見的外觀缺陷。因為輪胎的制作工序比較繁瑣,重皮的形成原因多種多樣,一般由胎側形狀設計、成型工藝、半成品運輸、硫化工藝等各方面綜合形成[3]。

本文闡述了某乘用車路試過程中發現子午線輪胎有重皮現象,通過制定緊急檢測措施避免問題輪胎流入生產線、對輪胎重皮產生的內在原因進行分析、對輪胎重皮產生的外在原因進行排查,從輪胎生產過程中徹底解決了輪胎重皮問題。

1 某乘用車輪胎重皮問題

1.1 問題描述

某乘用車在吐魯番進行路試過程中,發現同一輛車上有3 個子午線輪胎的胎側有疑似裂口,如圖1a 所示。隨著路試行駛里程的增加,裂口變得更加嚴重。對更換下來的輪胎進行切割,發現裂口明顯,如圖1b 所示。

圖1 問題輪胎裂口圖

針對問題輪胎進行全面分析,從圖1b 可以看出,問題分為2 部分,一是橡膠表面沒粘?。▓D1b 中的位置1),二是橡膠異常流動(圖1b 中的位置2)。經過分析確認,該輪胎為胎側重皮裂口外觀病象(簡稱重皮)。

1.2 緊急解決措施

輪胎重皮在正常檢測時無法檢出,必須使用專業工具進行排查才能檢出。為此,要求生產線上的輪胎每2 h 排查一次,排查方法如圖2 所示。

圖2 生產線上輪胎重皮排查方法示意圖

為了防止重皮輪胎裝配到整車上,采用圖2 所示的方法排查庫存輪胎,直到未發現重皮為止。

2 重皮產生的內在原因分析

為了找出輪胎重皮產生的內在原因,對圖1b 中的截面圖進行放大(圖3),將其與普通輪胎撕裂情況下的裂口圖(圖4)進行對比。

圖3 裂口內部表面200 倍放大圖

圖4 普通輪胎撕裂情況下產生的裂口圖

從圖4 可以看出,裂口表面粗糙不平,有明顯的橡膠分子斷裂現象。對比分析圖3 與圖4,可以排除該輪胎為撕裂導致裂口。根據外護膠有彎曲打折現象、裂口部位200 倍放大后可見裂縫平滑,可判斷為硫化時膠料流動過大產生胎側重皮。

問題輪胎和正常輪胎的斷面對比如圖5 所示。

圖5 三角膠厚度對比

從圖5 可以看出,問題輪胎的三角膠厚度存在明顯異常,比正常輪胎厚約1 mm。

3 重皮產生的外在原因排查

根據圖3,從材料、機器、人為操作規范、生產環境、法規要求以及成型工藝、硫化工藝等各個方面篩選問題輪胎重皮產生的可能外在原因[4-5],最終鎖定7 個可能的外在原因,然后逐個進行排查。具體如下:

1)成型膠囊氣壓低于標準值,導致反包不實,可能造成重皮現象?,F場排查操作如圖6 所示,將標準氣壓0.35 MPa 調整為0.17 MPa。

圖6 成型膠囊氣壓排查

排查結論:反包不實造成三角打褶,硫化后割斷面發現三角形狀已變形,胎側膠與外護膠分型面處打褶,與問題輪胎的重皮現象一致。因此,反包不實是造成重皮的原因之一。

2)胎側分型面處存在異物,可能造成重皮現象?,F場排查操作如圖7 所示,在正常胎側表面噴上一層噴涂液。

圖7 胎側分型面處存在異物排查

排查結論:胎側膠與外護膠分型面無打褶,三角形狀正常,與問題輪胎的重皮現象不符,非重皮問題產生原因。

3)成型膠囊氣壓低于標準值,導致反包不實,同時胎側表面存在異物?,F場排查操作如圖8 所示,調低成型反包膠囊氣壓(從0.35 MPa 調至0.17 MPa),使反包不實,同時在正常胎側表面噴上一層噴涂液。圖8 中,噴噴涂液簡稱噴涂,遮擋而不噴噴涂液簡稱未噴。

圖8 成型膠囊氣壓+胎側異物排查

排查結論:反包不實造成三角打褶。未噴區域硫化后割斷面發現三角形狀已變形,胎側膠與外護膠分型面處打褶;噴涂區域硫化后割斷面發現三角形狀已變形,胎側膠與外護膠分型面處打褶,且存在重皮裂口現象。因此,反包不實為主要原因,噴涂液是次要原因。

4)成型膠囊氣壓低于標準值,導致反包不實,同時胎側未按標準貼合?,F場排查操作如圖9 所示,調低成型反包膠囊氣壓(從0.35 MPa 調至0.17 MPa),使反包不實,同時胎側向外移8 mm,且在正常胎側表面噴上一層噴涂液。

圖9 成型膠囊氣壓+胎側未按標準貼合排查

排查結論:反包不實造成三角打褶。未噴區域硫化后割斷面發現三角形狀已變形,胎側膠與外護膠分型面處打褶,且存在重皮裂口現象;噴涂區域硫化后割斷面發現三角形狀已變形,胎側膠與外護膠分型面處打褶,且存在重皮裂口現象。因此,反包不實為主要原因,胎側未按標準貼合為次要原因。

5)胎側未按標準貼合?,F場排查操作如圖10 所示,反包正常,胎側外移8 mm,且在正常胎側表面噴上一層噴涂液。

圖10 胎側未按標準貼合排查

排查結論:反包正常,胎側外移8 mm。未噴區域硫化后割斷面發現胎側膠與外護膠分型面處打褶,且存在重皮裂口現象;噴涂區域硫化后割斷面發現胎側膠與外護膠分型面處打褶,且存在重皮裂口現象。胎側未按標準貼合為次要原因。

6)胎側打折?,F場排查操作如圖11 所示,胎側貼完之后,人為使胎側打折。

圖11 胎側打折排查

排查結論:胎側膠與外護膠分型面有輕微打褶,但三角形狀完好,與問題輪胎的重皮現象不符,非問題產生原因。

7)三角膠在成型前端點已發生卷邊現象?,F場排查操作如圖12 所示,輪胎成型前,人為將三角膠邊端打折,并將此位置固定標識。

圖12 三角膠在成型前端點已發生卷邊現象排查

排查結論:胎側膠與外護膠分型面無打褶,三角端點偏厚凸出,使外護膠外凸,與問題輪胎的重皮現象不符,非問題產生原因。

4 重皮產生的根本原因

對上述7 個可能的外在原因進行排查后,得出的結論匯總見表1。

表1 輪胎重皮產生的可能外在原因、排查及結論

從表1 中的結論可知,輪胎重皮產生的根本原因為成型膠囊氣壓低于標準值(主要原因)、胎側表面有噴涂液以及胎側未按標準貼合(次要原因)。輪胎重皮產生的根本原因的誘導因素見表2。

表2 輪胎重皮產生的根本原因的誘導因素

結合表1 與表2,總結出輪胎重皮的永久糾正措施見表3。

表3 輪胎重皮的永久糾正措施

5 結論

本文對某乘用車子午線輪胎重皮產生的內在原因進行了分析,并對輪胎重皮產生的外在原因進行了排查,發現成型膠囊氣壓低于標準值、胎側表面有噴涂液、胎側未按標準貼合為輪胎重皮產生的根本原因。通過督促輪胎供應商在生產過程中對輪胎質量進行嚴格把控,目前輪胎合格率為100%??偨Y輪胎重皮問題解決經驗,可為后續輪胎供應商從輪胎生產過程中解決輪胎重皮問題提供參考。

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