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自回熱精餾降低甲苯二異氰酸酯(TDI)水解氯含量工藝流程構建及優化

2023-12-15 10:45謝華生丁心成王紅星
精細石油化工進展 2023年6期
關鍵詞:板數精餾塔塔頂

謝華生,劉 增,丁心成,王紅星

1.滄州大化股份有限公司,河北省改性異氰酸酯技術創新中心,河北 滄州 061000;2.天津科技大學生物工程學院,天津 300457; 3.天津科技大學化工與材料學院,天津 300457

甲苯二異氰酸酯(TDI)在有機合成工業、泡沫塑料、涂料及化學試劑等領域具有廣闊應用前景[1]。目前,TDI合成方法主要采用工藝成熟且經濟效益高的光氣法,但此方法會產生氨基甲酰氯、溶解光氣和氯代芳烴等含氯雜質,導致產品中殘留氯代副產物[2]。水解氯含量是TDI 產品質量的一個重要指標,因為水解氯含量高不僅會增加后續純化難度,還會導致反應活性下降、產品顏色加深、性能下降等問題[3]。由于水解氯對TDI 產品的性能會產生不利影響,因此在生產過程中需要降低水解氯含量。

現有研究主要通過原料胺類的處理以及光氣的提純、精餾及吸附等方法來降低TDI 粗品中水解氯含量[4-6]。對于工業化生產來說,既有的原料處理、工藝過程等條件不容易改變。精餾法大規模處理TDI 含量高的產品,不僅使產品達到較好效果,而且能提高精餾效率,降低水解氯含量,可見,精餾法更適合工業化TDI生產[7]。道森等[8]對TDI 粗產品進行部分回流、部分回流加分餾、完全回流加分餾等工藝處理,結果發現粗品中一些水解氯分解成HCl 氣體和異氰酸酯,從而降低水解氯含量。鄧如雷等[5]采用冷熱兩步光氣法制備TDI,并在熱反應過程中利用冷反應生成的光氣尾氣與NO2形成的混合氣對熱反應液進行高溫汽提處理,結果發現,水解氯含量降至原來的19%,從根源上控制氯溴含量。Keggenhoff 等[9]首先對反應液進行脫光氣處理,當控制光氣量少于2%(按質量計)后,然后再通過分餾除去溶劑和可選的反應殘留物,從而獲得粗TDI,最后在分壁精餾塔中分離得到4 個產品餾分,所得TDI 質量分數為99.5%,溶劑質量和水解氯含量都能降低到較低水平。

盡管精餾法處理TDI中水解氯廢水的效果較好,但是普遍存在能耗高、能量利用率低等方面的問題。目前,精餾過程消耗的能量約占所有分離過程的60%,但是精餾過程的能量利用率只有10%左右。自回熱精餾系統利用壓縮機來維持系統的能量平衡,通過塔頂蒸汽的汽化潛熱達到節能目的,可用于沸點相近組分的分離、需要降低蒸汽供應的工藝、需要采用制冷技術或其他方法來解決冷卻的工藝過程[10]。彭濤等[11]在不改變原甲醇鈉生產工藝的前提下,采用自回熱精餾系統,精餾塔塔頂甲醇蒸汽一部分由壓縮機壓縮后直接送往反應塔塔底,另一部分壓縮升溫升壓后送往精餾塔塔釜,結果發現,該工藝節約了蒸汽和循環冷卻水,年平均節約能耗成本約900 萬元及標煤4 400 t,大幅降低了生產成本。Kansha等[12]開發了原油自回熱精餾技術,并通過模擬計算分析優化,最終運行工藝的能耗可降低48%。甄璞杰等[13]以某工廠所運行的甲醇精餾工藝及參數為依據,采用自回熱精餾技術,標煤消耗量降低68.09%。

為了降低TDI 生產能耗和提高能量利用率,本文采用自回熱精餾工藝,對TDI 降解水解氯精餾過程進行研究,以國內某化工廠所提供的TDI降低水解氯工藝的技術指標,借助Aspen Plus VII流程模擬軟件對TDI降解水解氯精餾過程進行穩態模擬和計算,在此基礎上進行工藝、設備及相關塔內件等的設計,以期建立符合生產實際、節能降耗、成本低廉的工藝流程。

1 工藝流程設計與優化

1.1 物料分析

物料,滄州大化股份有限公司雙酚A 生產工藝車間。

擬分離的TDI 和水解氯混合液進料溫度為40 ℃,進料速率為10 000 kg/h(8 萬t/a),其中TDI質量分數為99.940%,水解氯質量分數為0.005%~0.006%。分離后的TDI 質量分數≥99.90%,水解氯質量分數≤0.001 5%。

1.2 自回熱精餾工藝流程概述

降低TDI 水解氯含量的精餾工藝流程如圖1所示。

圖1 降低TDI水解氯含量精餾工藝流程

含有TDI及水解氯等重組分的原料液經進料泵送至T1 TDI 產品塔進行連續精餾,從頂部分離出TDI產品,冷凝的物料進入回流罐,冷凝成液相也進入回流罐,再通過回流泵一部分回流入塔,另一部分采出,采出的TDI 產品輸送出界區。塔釜采出TDI 和少量水解氯重組分,通過塔釜泵采出后輸送出界區。進料溫度與壓力分別為40 ℃與600 kPa,進料總流量為10 000 kg/h,其中TDI質量流量為9 999 kg/h,TDI Cl 質量流量1 kg/h。公用工程條件如下:循環水供水壓力為0.4 MPa,溫度33 ℃,回水壓力為0.25 MPa,溫度41 ℃;加熱方式為16 kg 飽和蒸汽;電力設備采用電壓為380 V/220 V,供電為380 V、50 Hz。

2 結果與討論

根據現有工藝參數條件,采用Aspen Plus V11 流程模擬軟件對自回熱精餾技術降低TDI 水解氯流程進行模擬。物性方法選用ELEC-NRTL模型。精餾計算采用嚴格精餾模塊,并采用靈敏性分析模塊考察進料位置、理論板數和回流比對塔頂水解氯含量的影響。

2.1 進料位置對塔頂水解氯含量的影響

考察進料位置對塔頂水解氯含量(質量濃度,下同)的影響,結果見圖2。由圖2可知:當進料位置在第2~4塊塔板時,隨著進料位置塔板數增加,塔頂水解氯含量呈快速降低趨勢;與進料位置為第2 塊塔板相比,當進料位置為第4 塊塔板時,塔頂水解氯含量降低了85.7%;進一步增加進料位置塔板數,塔頂水解氯含量降低趨勢變得緩慢;與進料位置為第4塊塔板相比,當進料位置為第5塊塔板時,塔頂水解氯含量降低了59.1%??梢?,增加進料位置塔板數能夠有效降低塔頂水解氯含量,但塔頂水解氯含量仍然處于較高水平(0.56 mg/L)。

圖2 進料位置對塔頂水解氯含量的影響

從進料位置為第4塊塔板開始分析,當從第4塊塔板到第8 塊塔板時,塔頂水解氯含量迅速降低;與進料位置第4 塊塔板相比,當進料位置為第8塊塔板時,塔頂水解氯含量降低了97.1%。進一步增加進料位置塔板數,當進料位置塔板數為10時,塔頂水解氯含量僅為0.007 mg/L,趨于0。進一步增加進料位置塔板數,塔頂水解氯含量變化不明顯。綜合分析后確定,進料位置選第10 塊塔板。

2.2 理論塔板數對塔頂水解氯含量的影響

考察理論塔板數對塔頂水解氯含量的影響,結果見圖3。由圖3 可知:當理論塔板數為5~8時,隨著理論塔板數增加,塔頂水解氯含量迅速下降。與理論塔板數為5時相比,當理論塔板數為8時,塔頂水解氯含量降低了91.0%,但塔頂水解氯含量仍然處于較高水平(1.8 mg/L);進一步增加理論塔板數,塔頂水解氯降低幅度變小,與理論塔板數為8時相比,當理論塔板數為10時,塔頂水解氯含量降低了82.1%,且此時塔頂水解氯含量處于較低水平(0.3 mg/L)。由此可知,當理論塔板數為10時,塔頂水解氯含量即可滿足要求,但是考慮降低回流比的需要,適當增加理論塔板數為15塊,此時塔頂水解氯含量處于低水平(0.004 mg/L)。

圖3 理論塔板數對塔頂水解氯含量的影響

2.3 回流比對塔頂水解氯含量的影響

考察回流比對塔頂水解氯含量的影響,結果見圖4。由圖4可知:當回流比為0.1~0.4時,隨著回流比增加,塔頂水解氯含量迅速降低。與回流比為0.1時相比,當回流比為0.4時,塔頂水解氯含量下降了95.1%。即回流比為0.4時,塔頂水解氯含量為3.9 mg/L即滿足要求;進一步增加回流比,塔頂水解氯降低幅度變小。與回流比為0.8時相比,當回流比為1.0 時,塔頂水解氯含量下降了78.9%。當回流比為1.0 時,塔頂水解氯為0.004 mg/L,趨于0??梢?,當回流比大于0.3 時,塔頂的水解氯已經低于指標要求,但考慮到水解氯的復雜性和潤濕填料的需求,實際選取回流比為1.0。

圖4 回流比對塔頂水解氯含量的影響

綜上可知,在最優進料位置選第10 塊塔板、理論塔板數為15 塊塔板、回流比為1.0 時,在一定溫度和壓力下,經過模擬塔頂得到TDI 產品總的質量流量為9 504 kg/h,TDI 分質量流量為9 504 kg/h、水解氯痕量;塔釜TDI 產品總的質量流量為496 kg/h,TDI分質量流量為495 kg/h、水解氯質量流量為1 kg/h。精餾模擬結果如表1所示??梢?,塔頂基本沒有水解氯存在,水解氯都在塔釜中,滿足要求的塔頂TDI 質量分數≥99.90%,水解氯質量分數≤0.001 5%。

表1 精餾模擬結果

精餾塔設計進料量為10 000 kg/h,塔頂水蒸汽量為3 011 kg/h。本裝置能在設計能力的60%~120%的負荷下運行。

精餾塔壓縮機核算結果見表2。

表2 精餾塔壓縮機核算

本方案設計前已充分考慮精餾工藝的復雜性,蒸汽壓縮機是自回熱精餾裝置的核心裝備。壓縮機采用樂科自行設計制造的雙螺桿式蒸汽壓縮機,設計優異,抗震能力強。設置流量1 000 Nm3/h,壓縮介質為精餾塔內產生的蒸汽。蒸汽經壓縮后進入降膜蒸發器,并在降膜蒸發器發生相變,釋放熱量后轉變為冷凝液。

再沸器采用橫管降膜再沸器,其具有傳熱效率高、所需傳熱溫差小的特點。

塔底設置循環泵,將塔釜液泵至降膜式再沸器頂部入口,在再沸器內汽化,由再沸器底部進入精餾塔底部。

2.4 經濟性分析

根據表3 自回熱精餾系統的消耗定額,僅需192 kW 的電耗即能維持整個TDI 降解水解氯裝置的正常運行。根據該公司提供的所在地區能源價格:工業蒸汽價格為160 元/t,冷卻水為0.2 元/m3,電價為0.7 元/(kW·h),以及表3 中實際的運行參數,比較自回熱精餾工藝與傳統工藝的經濟性。按照GB/T 50441—2007《石油化工設計能耗計算標準》,蒸汽的能源折算值(以標準煤來計)為103 kg/t,循環水為0.143 kg/t,電為0.371 kg/(kW·h)。以全年工作時間8 000 h 計算,兩者的經濟性對比見表4。由表4可知:采用自回熱精餾技術降解TDI生產水解氯后,運行費用從614.4萬元降為214.7 萬元,每年可降低65.06%的成本,大大降低了污染物排放,有極大的社會和經濟效益。

表3 自回熱精餾系統的消耗定額

表4 自回熱精餾工藝與傳統工藝的經濟性比較

以蒸汽耗量4.4 t/h、循環冷卻水320 m3/h的規模計算,計算過程分為原系統運行費用和自回熱精餾系統每年運行費用。

1)原系統運行費用。

蒸汽耗費:4.4 t/h×160 元/t×8 000 h/年=563.2萬元/年。

循環水耗費: 320 m3/h×0.2 元/噸×8 000 h/年=51.2萬元/年。

由此可知,原系統每年運行費用 563.2 萬元+51.2萬元=614.4萬元。

2)自回熱精餾系統每年運行費用。

電耗費:192×0.7 元/(kW·h)×8 000 h/年=107.5萬元。

循環水耗費:30 m3/h×0.2 元/噸×8 000 h/年=4.8萬元/年。

蒸汽耗費:0.8 t/h×160 元/噸×8 000 h/年=102.4萬元/年。

自回熱精餾系統每年運行費用:107.5 萬元+4.8萬元+102.4萬元=214.7萬元。

采用自回熱精餾系統每年可節省的運行費用:614.4 萬元-214.7 萬元=399.7 萬元,較原系統運行費用減少65.06%。

綜上可知,利用精餾法大規模處理TDI 含量高的產品可達到較好效果,可以通過模擬方式優化最優進料位置、理論塔板數、回流比等,進一步降低水解氯含量,因此精餾更適合工業化TDI 生產。本研究與文獻[8-10]的精餾研究結果相比,水解氯含量能夠控制到更低水平,TDI 質量也更好,這也再次證明了水解氯含量是決定TDI 質量的關鍵因素,對于工業化TDI生產是致命的缺陷,本研究大大降低了精餾能耗,提高了精餾能量利用率,提高了經濟性。

3 結論

1)采用Aspen Plus V11 流程模擬軟件對自回熱精餾技術降低TDI 水解氯流程進行模擬,最優進料位置選第10 塊塔板,理論塔板數為15 塊,回流比為1.0,塔頂基本沒有水解氯存在,滿足要求的塔頂TDI 質量分數≥99.90%,水解氯質量分數≤0.001 5%。

2)基于自回熱精餾降解TDI 生產水解氯技術,僅需192 kW 的電耗即能維持整個裝置的正常運行,運行費用從614.4萬元降為214.7萬元,每年可降低65.06%的成本。

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