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降低三鋼球團工序能耗實踐

2024-01-07 08:50冉啟峰許寶科羅映明
山西冶金 2023年7期
關鍵詞:生球球團礦球團

冉啟峰,許寶科,羅映明

(福建省三鋼(集團)有限責任公司,福建 三明 365000)

0 引言

福建省三鋼(集團)有限責任公司(全文簡稱“福建三鋼”)帶式焙燒機球團生產線于2019 年12 月正式投產運行,為國內首條擁有自主產權的帶式焙燒機,設計生產氧化球團礦160 萬t/a。生產初期,由于經驗不足、設備故障較多、原料不穩定等原因導致能耗偏高,2020 年球團工序能耗高達27.54 kgce/t,在全國30 家球團企業排名第11 名,距離行業先進水平有一定差距。

為了降低能耗,福建三鋼加大“對標學習,降低工序能耗”技術攻關,向同行業其他先進的企業學習[1-2],從生產操作、技術創新和精細化管理等方面入手,采取多項技術措施以降低工序能耗,取得了明顯效果。截至2021 年底,該生產線工序能耗已降到19.88 kgce/t,2021 年度平均能耗為21.80 kgce/t,在同行業27 家企業中排名第2 名,為公司降本增效作出了貢獻。

1 球團工序能耗結構分析

表1 所示為2020 年球團生產線各項指標工序能耗情況,圖1 所示為球團工序能耗結構圖。由此可知,球團工序能耗主要由三部分構成:焦爐煤氣消耗、電耗和高爐煤氣消耗,其中焦爐煤氣消耗占比最高,達60.31%;電耗次之,為18.08%;高爐煤氣消耗占17.86%。

圖1 三鋼球團工序能耗結構圖

表1 2020 年三鋼球團各項指標工序能耗 單位:kgce/t

因此,焦爐煤氣耗量、耗電量以及高爐煤氣耗量是攻關的重點。

2 降低球團工序能耗的主要措施

2.1 降低焙燒溫度

攻關前,三鋼帶式焙燒機根據高爐外購球團礦的抗壓強度生產球團礦,其抗壓強度保持在≥2 500 N/個。但是,隨著自產球團礦替代外購球團礦,且高爐入爐比例不斷提高,由外購時的5%入爐比不斷提高到15%~20%,不僅導致球團焦爐煤氣消耗居高不下,而且使得高爐爐況不順。究其原因主要是:球團礦抗壓強度不斷提高,相對應其還原性能逐漸降低[3],同時隨著自產球團礦高爐入爐比不斷提高,高爐還原性能變差,爐況不順。

為了滿足高爐生產,同時達到降低煤氣消耗的目的。通過不斷試驗、總結,最終得出:在自產球團礦高爐入爐比為15%~20%的情況下,球團礦抗壓強度維持在2 000~2 500 N/個,還原度保持在70%以上時,高爐運行穩定、順行。此時,焙燒溫度可以從原先的1 270 ℃逐步降至1 200 ℃左右,大大減少了焦爐煤氣消耗。

2.2 改造智能造球系統

確保造球穩定性是降低工序能耗的關鍵。生球濕返率低、粒級均勻,帶式焙燒機運行穩定,五大風機調節量小,工序能耗低;反之,生球濕返率波動大,粒級不均勻,焙燒機運行速度快進快退,五大風機調節量大,工序能耗自然高。

生產線現有4 個Ф7.5 m 造球盤,前期造球工藝主要靠人工完成,不僅工作強度大,而且造球不夠穩定,濕返率波動大,對相關數據無法實時跟蹤及調整。為了改善落后的人工造球方式,穩定生球質量和濕返率,決定對生產線進行球團智能造球系統改造。采用自動化控制的方式,依靠大數據的對比和計算,根據采集到的生球數據(粒徑、粒級、占比等)進行快速分析,快速判斷并及時調節水分,以提高生球粒徑均勻性和布料平整度[4](見圖2)。

圖2 智能造球系統實時采集到的生球照片及其粒徑分析結果

運行智能造球系統后,生球落下強度達到6~10次/0.5 m,生球粒徑控制在8~16 mm,其中8~14 mm 粒級占比80%以上,10~12.5 mm 粒級占比55%以上,濕返率<20%,能夠根據需求調節生球的粒度,且調節時間不超過10 min,設備故障率小于0.5%。

2.3 降低脫硫、脫硝系統耗能

脫硫、脫硝系統是球團生產重要組成部分。據估算,脫硫系統電耗占球團總電耗的16%,脫硝系統電耗占總電耗的8%(不含主抽風機),脫硫、脫硝工序能耗占球團生產總能耗的26%。因此,降低脫硫、脫硝系統的工序能耗對于降低球團生產工序能耗具有重要意義。

為了有效降低脫硫系統耗電量,嘗試對生產線脫硫主機采用低負壓運行模式,不斷降低脫硫煙道入口負壓,在不影響脫硫、脫硝效率的情況下,最終將脫硫煙道入口負壓由原有的1.5 kPa 降至1.0 kPa,實現節電。

三鋼球團生產線脫硝系統采用的是選擇性催化還原技術(SCR),其反應原理為:在催化劑的作用下,利用還原劑(NH3)有選擇性地與煙氣中的NOx反應并生成無毒、無污染的N2和H2O。影響脫硝效率的主要因素為催化劑類型及其催化溫度[5-6]。球團生產線采用錳系催化劑,其催化溫度在230~280 ℃。生產前期,由于經驗不足,為了保證脫硝效果,催化溫度一直保持在258 ℃以上,隨著生產經驗的不斷積累,在保證氨水消耗不變、氮氧化物排放符合國家標準的前提下,逐步降低催化溫度,將該溫度由原來的258 ℃降至235 ℃,減少了高爐煤氣消耗。

3 節能效果

通過采取上述攻關措施,球團工序能耗指標完成情況如表2、圖3 所示。從表2 可以看出,攻關措施取得了明顯的效果,每月工序能耗逐步降低,并保持在較低水平。將2021 年球團工序能耗控制在了21.80 kgce/t,在同行業27 家企業中排名第2 名,獲得了公司2021年重點技術攻關獎二等獎。

圖3 2020、2021 年球團工序能耗月對比柱狀圖

表2 2020、2021 年球團工序能耗指標 單位:kgce/t

通過技術攻關,2021 年三鋼共生產球團礦184.75 萬t,2020 年和2021 年球團各項指標單耗如表3 所示,2021 年球團各項指標單價如表4 所示。產生的經濟效益為[(40.02-32.56)×0.08+(30.22-21.50)×0.56+(40.52-37.42)×0.57+(0.005-0.009)×67+(28.59-29.12)×0.1+(2.72-2.72)×0.25+(0.05-0.17)×0.49](元/t)×184.75 萬t=1 268.72 萬元。

表3 2020、2021 年球團各項指標單耗

表4 2021 年球團各項指標單價

通過技術攻關,產生的社會效益計算如下:據估算,1 kg 標準煤產生約2.5 kg CO2,2021 年實現碳減排為5.74 kgce/t×2.5 kg×184.75 萬t/1 000=2.65 萬t。

4 結論

1)通過降低焙燒溫度的攻關與實踐,使系統溫度降低了70 ℃,不僅滿足了高爐生產需求,也減少了焦爐煤氣消耗。

2)采用智能造球系統,提高了生球粒徑均勻性和布料平整度,從而提高了焙燒機運行穩定性,同時,避免了因球粒過大而增加的煤氣消耗,減少浪費。

3)創新實施脫硫主抽風機低負壓運行,進一步降低脫硝催化劑的催化溫度,減少了脫硫、脫硝系統電耗和高爐煤氣消耗。

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