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探析市政道路不良路基填料改良施工控制技術

2024-01-31 08:55張志誠
工程建設與設計 2024年1期
關鍵詞:石粉填料市政道路

張志誠

(太原市市政公共設施建設管理中心,太原 030002)

1 引言

在城市建設發展中,市政道路工程對交通通行、對外貿易具有重要意義,以往研究多傾向于道路施工技術優化,忽視了不良路基填料對道路質量、使用壽命的影響。本研究彌補了以往研究的缺陷,采用案例分析法,重點探究以高液限土為主的不良路基填料改良問題,制訂切實可行的改良方案,提出將石灰粉摻入高液限土的方式,增強粗顆粒骨架作用,提高土質級配,使路基更加穩定牢固,預防開裂、沉陷等質量病害發生,延長道路使用壽命。

2 工程概況

以某市政道路工程為例,其位于丘陵地區,地勢起伏較大,土石方量較大。該標段內土方以高液限土為主,不宜直接路基填筑,否則易產生路基滑移、開裂及基面凹凸不平等質量病害。如若將土方廢棄,不但會增加土方借調工程量,還會增加大量成本,周圍也沒有合適用作填料的土質。綜合分析工期、質量和經濟性,決定采用土方改良方案,利用生石灰進行不良路基填料改良后進行填筑,使市政道路的施工質量得到保障。

表1 不良路基特征與處理方案

3 不良路基填料改良的施工技術

3.1 改良目標

針對原本不良路基填料進行改良,采用摻入一定量石灰粉的方式,使改良后的填料能滿足填筑施工要求。高液限土內部粗顆粒數量較少,分布不緊密,骨架作用較弱,工程性質受土粒間相互作用影響,與結晶格架體特點緊密相關。摻入石粉改良后,高液限土的粗粒含量得以改變,土內含水量下降,最大干密度提升,粗顆粒在土中產生強大的骨架作用,降低細顆粒對土體性質的影響,達到改良目標。因土內細顆粒數量較多,少量粗顆粒懸浮在細顆粒內,當摻入石粉量不斷增加時,土內粗顆粒的含量會隨之增加,土體級配得以改善,細石粉和土粒將粗顆粒間的縫隙充分填充,使骨架作用更為顯著,路基強度與穩定性隨之增強。同時,在干石粉作用下,高液限土內的部分水分被吸收,土體含水量降低[1]。

3.2 填料力學特性控制

該項目路基結構由基床、填土與地基土3 層構成。填料放入基床下側與填土處,對人工填筑層的路基質量進行改良,在整體結構中,該層受荷載影響最大,在長期行車作用下很容易發生變形,應注重填料力學特性控制,為回填提供材料質量保障。初始填料的孔隙比a的計算公式為:

式中,a為孔隙比;p為改良填料的密度,kg/m3;p1為初始填料的密度,kg/m3;n為初始填料的含水率,%。然后,對填料荷載沉降量F進行計算,公式如下:

式中,F為荷載沉降量,mm;Δa1為荷載影響下路基填料的變形值,mm;b為填料的初始高度值,m。填料經過改良后,沉降量的計算公式如下:

式中,F1為改良后路基填料的沉降量,mm;ω為沉降量改良系數,可用荷載沉降量、孔隙比等計算得出;F為荷載沉降量,mm。

根據該項目中填料物理性質,對初始填料物理參數進行確定,如表2 所示。

表2 初始填料物理特性參數

通過表中數據可知,填料荷載量為60 kPa,塑限為16.58/%,超過規定的最低值??梢?,初始路基填料無法滿足路基持力層要求,需要改良處理,使其物理性能得以提升[2]。

3.3 填料改良

3.3.1 原材料試驗

選取具有代表性的土樣開展土工試驗和摻配試驗。試驗過程中。石粉摻入比取20%,30%和35%三種。根據土工試驗可知,土質主要特征為CBR 符合要求,標準范圍為1.70~1.83,液限超過60%,塑性指數超過40,屬于高液限土,經過填筑后路基外表開裂,與水接觸后軟化,難以達到填筑要求。

將總量占比分別為25%,30%和35%的石粉摻入高液限土中,開展重型擊實試驗,得出最大干密度和最佳含水量,經過擊實后進行顆粒分析,繪制不同含粉量、最大干密度、最佳含水量的關系曲線。為促進填料綜合承載性能提升,使路基承載性、質量得以穩定,該項目選用Ⅱ級生石灰,對填料的物理性能進行改善。將生石灰磨成粉末后摻入初始填料內,拌和均勻,摻配比計算公式如下:

式中,R為生石灰的摻配比;M1為摻合料的干質量,kg;M2為初始填料的干質量,kg。

經過計算得出水泥與石灰的摻配比為4:5。待石粉摻入初始填料后,通過離子交換、碳酸化、結晶等多種化學反應,可促進填料物理力學性能提升[3]。

3.3.2 機械設備

經過原材料試驗后,正式進入施工環節,提前準備所需的機械設備,為后續施工順利開展打好基礎,該項目所用機械如表3 所示。

3.3.3 施工工藝

1)填料試驗檢測。根據運土車的運輸能力計算方格網大小,按照網格控制進土量,使松鋪厚度小于30 cm,將填料中超尺寸顆粒剔除。填土后用推土機初步整平,計算摻石粉量,人工布格,按照各格用量摻加石粉,以鏟車攤鋪為主,人工攤鋪為輔,設置專門實驗員,隨時檢查攤鋪質量,對凹凸不平之處進行調整,確保石粉和土均勻平整。同時,檢驗混合料的含水量、含石量,最佳含水量為4%~7%,如若超過這一范圍,需要現場翻曬處理;如若低于4%,則要及時灑水濕潤。

2)填筑階段。正式填筑前,選取長約200 m 的路段作為試驗路段。確定碾壓設備的最佳組合方式,合理設定相關參數,如碾壓速度、遍數等。經過監理人員審批后,正式開展路基填筑。要求填筑過程嚴格遵循施工技術規范,采用分層填筑法,利用挖掘機、壓路機、自卸汽車等多種機械設備聯合運送填料,準確計算填料方量和運輸距離,在專人指揮下,將填料卸在路基上,先用推土機初步平整,再用平地機壓平,要求松鋪厚度最大值小于30 cm,每碾壓一層都要由監理人員檢查,待合格后才可填筑下一層。

3)施工管理要點。在施工開展前應做好交通管制工作,任意設備區碾壓完畢的路面都要設置禁止通行的交通標志,直至路面強度滿足標準;待路面壓實后,確保養護時長符合規定,在養護期間禁止行人、車輛通過;對于已經攤鋪完畢的路段,如若遇到降雨天氣,應使用雨布覆蓋路面,提高防水效果。待雨停后,針對局部滲水位置翻曬處理,嚴重時需要重新施工,確保道路質量[4]。

3.4 施工質量檢測

經過路基填料改良處理后,為檢驗改良施工質量,開展直剪試驗、靜力荷載試驗,分別對改良前后基料的抗剪強度進行驗證,具體如下。

1)直剪試驗。選用二速電動直剪儀,以改良前后路基填料為對象進行試驗,將豎向剪力荷載設定為0~400 kPa,以填土的剪切變形量為指標,分析抗剪強度,如圖1 所示。根據圖中曲線走向可知,在改良前后填料的豎向剪力荷載、剪切變形量均具有正比關系。在改良之前,當豎向剪切荷載壓力為160 kPa時,填料破壞;在改良后,當豎向剪切力為400 kPa 時,剪切變形量為5.12 mm,未超過標準值10 mm,且填料沒有被破壞,這意味著改良后填料的抗剪強度明顯增強,說明此種改良方案科學可用。

圖1 基料改良前后剪切曲線對比圖

2)靜力荷載試驗。在該工程施工范圍內,每間隔200 m 路基處采樣一次,開展靜荷載加載試驗。在100~2 000 kN 平穩施加靜載,在此期間,準確記錄路基最大沉降量,隨機抽取10 處采樣點,匯總檢測結果,如圖2 所示。根據該圖可知,在10 處采樣點內沉降量最高達到5.74 mm,與路基設計標準的15 mm相比較低??梢?,該項目中改良方案可行,可使道路運行更穩定可靠。

圖2 路基沉降量檢測圖

4 結語

綜上所述,當前城市規模不斷向外拓展,市政道路工程數量隨之增加,并對道路質量、通行安全提出嚴格要求。路基填料作為道路施工的重要內容,不但會影響路基質量,還與整個道路工程質量息息相關,針對不良路基填料應積極采取改良措施,結合實際情況,制訂改良方案。該項目立足實際,根據綜合物理特性,采用向高液限土中摻入石灰粉的方式,增強填料的力學性能,為不良路基施工提供高性能的填筑材料。根據試驗結果可知,與改良前相比,改良后填料的抗剪強度提升,最大沉降量低于設計標準,可使路基更穩定牢固,道路運營安全得到保障。

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