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某水廠能源回收工程調流調壓電站電氣設計

2024-02-04 07:15袁文娟倪玉飛
小水電 2024年1期
關鍵詞:廠用電水廠水頭

袁文娟,吳 韜,倪玉飛

(水利部農村電氣化研究所,浙江 杭州 310012)

1 概 述

某水廠位于浙江省湖州市,是從老石坎水庫和賦石水庫引水,水廠近期規模40萬m3/d,遠期規模60萬m3/d。近期原水流量40萬m3/d,水流進入水廠時還有33.5~58.8 m的富余水頭,隱含大量的剩余能量;如果不進行回收,這部分剩余能量將通過調流調壓閥白白浪費掉。因此,水廠利用原水輸水管道出口處剩余水頭發電,在內部新建1座能源回收電站進行消能處理,主要建筑物只有發電廠房,總裝機容量為2 230 kW,最大出力為1 728 kW,年發電量為1 639~1 102萬kW·h;其電力電量均可全部被水廠消化,不用倒送入電網。

電站水輪機運行水頭變化范圍為34.25~59.24 m,流量變化范圍為2.66~4.63 m3/s,機組出力變化范圍為1 109~1 728 kW。由于流量變化較大,且考慮到設備的檢修和故障備用,本電站裝設1臺630 kW機組和2臺800 kW機組,平時2臺機組運行,1臺機組備用。電站按少人值班控制方式設計,采用計算機監控系統控制。

2 水輪發電機組選型

從水庫到水廠配水預臭氧池水面的毛落差有56.75~66.67 m。從不同流量時引水系統的全程水頭損失,計算不同流量時水電站的運行水頭,從而可計算出不同流量時調流調壓電站的出力,計算結果如表1所示。

表1 調流調壓電站出力計算成果表

從計算結果可見,電站最大出力出現在近期40萬m3/d、水庫水位到達正常蓄水位79.12 m時,最大出力為1 728 kW,所以近期調流調壓電站出力為1 109~1 728 kW。

由于流量變化較大,并考慮到設備的檢修和故障備用,因此本電站裝設3臺機組,大部分時間2臺機組運行,1臺機組備用;必要時在短時間3臺機組可同時運行。有2個裝機容量方案可供選擇:2×630 kW+1×800 kW=2 060 kW和1×630 kW+2×800 kW=2 230 kW,其中630 kW機組的額定流量為1.67 m3/s,800 kW機組的額定流量為2.47 m3/s。

如果采用2 060 kW方案,需要3臺機同時運行才能滿足40萬m3/d(4.63m3/s)的要求,備用能力弱。如果采用2 230 kW方案,2臺大機組運行的流量可達到4.94 m3/s,可滿足40萬m3/d的要求,備用能力強。所以推薦電站安裝1臺630 kW機組和2臺800 kW機組,平時2臺機組運行,1臺機組備用,大機組的檢修應盡量安排在供水量較小的枯水期。

根據運行水頭和容量,擬定電站裝設3臺臥軸混流式水輪發電機組,機組主要參數如下:

1號和3號機組額定容量800 kW,水輪機型號HLA801—WJ—65,額定水頭40.00 m,額定流量2.47 m3/s;配套發電機型號SFW800—8/1180,額定電壓0.4 kV,額定轉速750 r/min。

2號機組額定容量630 kW,水輪機型號HLA743—WJ—52,額定水頭45.00 m,額定流量1.67 m3/s;配套發電機型號SFW630—6/990,額定電壓0.4 kV,額定轉速1 000 r/min。

3臺機組的額定頻率均為50 Hz,功率因素均為0.80,全部采用無刷勵磁方式。

3 電站接入水廠供電系統

水廠調流調壓電站出力為1 109~1 728 kW,發電機機端電壓380 V。如果以380 V電纜接入水廠供電系統,電纜投資過大,而且水廠220/380 V用電設備容量不大;所以最后確定通過10 kV電纜接入水廠10 kV側供電系統進線柜,所發電量供水廠供電設備使用。10 kV電纜通過水廠的電纜溝接入沖洗泵房的10/0.4 kV低配中心,總長度約280 m。

4 電氣主接線及廠用電

水廠用電設備為220/380 V、10 kV電壓等級,配電電壓等級分為10 kV和220/380 V。結合本電站接入水廠配電系統的方式、電壓等級等因素,對本站擬定2個接入方案。

方案一:3臺發電機機端電壓均為0.4 kV,配置1臺升壓變,機組與變壓器組成擴大單元接線的接線方式,通過1回10 kV線路接入沖洗泵房低配中心的10 kV進線柜。

方案二:3臺發電機機端電壓均為0.4 kV,其中1號和2號機組與1號主變組成擴大單元接線;另外3號機組與2號主變組成單元接線。10 kV側采用兩進一出的接線方式通過1回10 kV出線接入沖洗泵房低配中心的10 kV進線柜。

方案一的優點是供電安全可靠、接線簡單清晰、維護方便、布置緊湊、投資省。缺點是僅有1臺變壓器,在主變故障、檢修時,會影響電站發電;另外3臺機組匯流時,匯流電流過大,給安裝電纜、母排帶來不便。

方案二的優點是供電安全可靠、接線清晰、布置合理、運行方便靈活、維護方便。缺點是設備多、投資大。

從技術上看,兩個方案均能滿足安全發供電的需要。從經濟上看,由于方案二增加的投資不多,綜合比較后還是推薦方案二的接線方案。

本電站廠用電供電范圍主要是廠房區域,廠用電采用公用電和機組自用電混合供電方式。

根據廠用電負荷統計結果,廠用電最大負荷容量為87.23 kW,采用綜合系數法,全廠廠用電負荷混合供電時的綜合系數取0.78,則最大計算負荷為68.04 kVA。因此,本電站廠房采用380/220 V低壓供電系統。

電站采用3回廠用電源,2回分別取自發電機0.4 kV母線端作為工作電源,2路電源互為備用。另一回取自水廠的0.4 kV供電系統作為廠用備用電源。正常情況下,只要電站發電,廠用電由工作電源供電;電站不發電或10 kV線路檢修時,切換至備用電源,可靠性高。

5 主變壓器及10 kV斷路器選型

主變壓器選用1號主變SCB13—2000/10型帶外殼戶內干式變壓器,額定容量2 000 kVA,電壓比為10±2×2.5% kV/0.4 kV,接線組別為Dyn11,阻抗電壓百分比為5.72%;2號主變SCB13—1000/10型帶外殼戶內干式變壓器,額定容量1 000 kVA,電壓比為10±2×2.5% kV/0.4 kV,接線組別為Dyn11,阻抗電壓百分比為5.65%;均采用自然冷卻方式。

10 kV斷路器采用VS1型真空斷路器,額定電壓10 kV,額定電流630 A,額定頻率50 Hz,額定短路開斷電流和短時耐受電流為25 kA,額定峰值耐受電流和短路關合電流為50 kA,額定短路持續時間為4 s。

斷路器與其他電氣設備一起采用成套開關柜的形式,布置在廠房內高壓開關室內。

6 電站設備布置

主廠房安裝3臺水輪發電機組,1、2號機組間距8.42 m,2、3號機組間距6.54 m;主閥布置于水輪機的上游側,調速器布置于水輪機的下游側;單梁橋式起重機布置于主廠房上部。

副廠房位于主廠房上游側,布置有中控室、高壓柜室、空壓機室、備品備件倉庫和辦公資料室。中控室布置有3面機組綜合一體化控制屏、1面公用LCU屏、1面直流屏和1面低壓配電屏。高壓柜室布置2臺主變、2面10 kV主變高壓側斷路器柜、1面10 kV出線PT柜、1面10出線開關柜和1面10 kV出線隔離柜。

7 過電壓保護和接地

廠房防雷保護采用在廠房屋頂敷設避雷帶的方式,整個避雷帶以多根引下線與接地網連接。為防止雷電侵入波及操作過電壓損壞電氣設備,在10、0.4 kV母線裝設金屬氧化鋅避雷器進行保護,電站內所有電力設備外殼均可靠接地。

廠房接地裝置充分利用直接埋入地中的鋼筋等金屬件,以及其他各種金屬結構等自然接地體可靠焊接成一體,并與水廠內人工接地裝置可靠焊接構成站內接地系統。電站內設置人工接地裝置并與水廠內接地系統可靠焊接,構成水廠統一接地網,其接地電阻值在任何季節不得大于1 Ω。

8 照明及電纜橋架

照明設計具體按《建筑照明設計規范》(GB 50034)有關規定進行。電站除正常工作照明以外,還同時增設事故照明,工作照明采用380/220 V三相四線制,電源由低壓配電屏引至照明配電箱。全廠正常工作照明時由交流220 V供電,事故照明時自動切換到直流電源,由直流電源供電。

電纜橋架全部采用高新的高分子合金塑料(PVC與ABS有機材料合成)托盤的形式,立柱和托臂采用鍍鋅鋼制作。合金塑料電纜橋架主要特點有高強度、耐腐蝕、重量輕、易安裝、不導電、阻燃強、外觀美和壽命長等。

9 結 語

本項目建設場地在水廠廠區內,充分利用現有水工建筑物,不占用耕地,不會對環境造成影響。利用管道富余水能發電不僅能夠為水廠帶來效益,還能為更好地節約資源、保護環境作出貢獻,對實現節能減排的目標具有積極的意義。

目前水力發電為成熟技術,機電設備也為成熟產品,其可靠性是較高的,一般故障排除也是簡單、快捷的。調流調壓電站建成后,調流調壓閥退居為備用設備。

本電站機組規模小,水輪機轉動部件和流道內均不需要油潤滑或冷卻,外部也沒有油或污水流入,所以不會對原水構成污染。電站運行期間無廢水、廢氣排出,噪聲比目前的調流調壓閥產生的噪聲小。所以,調流調壓電站建成后,不會對水廠輸水的可靠性、水質和環境構成影響,而且社會效益顯著。

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