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某船主機排溫顯示異常故障排除解析

2024-03-16 04:46彭榮華王逸林
中國修船 2024年1期
關鍵詞:熱電偶航行導線

彭榮華,王逸林

(海裝駐青島地區第一軍事代表室,山東 青島 266000)

某船修后航行試驗時,2 臺12 V20/27 主機工作良好,最高轉速能夠達到該型柴油機的額定轉速。動力系統的油溫、水溫、油壓、水壓和控制氣壓都工作正常,各缸爆炸壓力也比較均勻,主要參數均符合標準要求。但是操縱室內主機排溫顯示儀上顯示的主機各缸排溫混亂,在額定轉速時,部分缸排溫甚至降至60 ℃左右,與主機真實運行狀態完全不符,影響了主機修理人員對主機各缸工作狀態的判斷。

1 故障現象

航行試驗結束后,船廠連夜檢查排溫異常故障。①拆卸所有熱電偶,送計量站進行校驗。經校驗,所有熱電偶實驗室內工作正常,輸出電壓隨溫度升高線性良好;②檢查操縱室排溫顯示儀溫度顯示特性,從機旁和操縱室2 處接線箱模擬K型熱電偶,輸入標準電壓信號,排溫顯示儀上的溫度顯示與K型熱電偶標準分度表要求一致,穩定性較好,沒有發現異常;③由于修理人員對該船以前的工作狀態并不了解,為了徹底解決問題,檢查從操縱室到熱電偶的連接線纜,判斷是否有反接、短路、斷路和接地現象。經檢查,部分線纜因長期工作在高溫環境下有接地情況,還有部分熱電偶正負極性接反。船廠根據實際情況,使用原材質更換了所有存在故障的線纜,系統恢復后,主機空車進1 試驗,各缸排溫顯示100 ℃左右,基本處于正常范圍內。但是在航行驗證時發現,主機轉速進1時排溫基本正常,但轉速達到進2、進3、進4時,排溫再次出現異常,在機旁接線箱測量熱電偶輸出電壓,與顯示溫度一致,主機排溫線性再次混亂。當主機減速到進1時排溫異?,F象依然存在。其中左主機尤為嚴重,A1、A2、A4、A6、B2、B3、B4、B5缸溫度不升反降,溫度曲線明顯異常,左主機(故障驗證航次)排溫記錄表見表1。

表1 左主機(故障驗證航次)排溫記錄表 ℃

2 故障原因判斷

結合第一次航行試驗后故障排查過程,針對2次航行試驗主機的排溫實際情況分析:①主機爆壓均勻,排除主機各缸工作不穩定的可能;②排溫顯示儀溫度顯示與分度表電壓值一一對應,排除排溫顯示儀工作不穩定的可能;③最終問題的根源集中在熱電偶和熱電偶至接線箱間線纜上。

綜合所有現象分析,引起異常的因素可能有以下2個方面:①熱電偶在主機高速運行時,因振動過熱,出現接觸不良或接地情況;②熱電偶至主機接線箱的線纜為K型補償導線,在接線時只關注了電纜的電氣通斷特性,沒有考慮溫度補償特性,如果將補償導線兩端整體接反,高溫時會出現反向溫度補償,從而導致溫度負增長。

3 理論原理和故障現象分析

該型主機原來配套的熱電偶為K 型鎳鉻/鎳硅熱電偶,因主機排煙系統溫度較高,為了保護操作人員安全,防止高溫燙傷,在排煙管外邊增加了一個隔溫護罩,形成了一個高溫區,熱電偶也被罩在里邊,如果直接將排溫信號從熱電偶送到排溫顯示儀上,缺少熱電偶與真實環境的溫度補償,排溫顯示會普遍偏低。由于在主機運轉時防護罩內溫度非常高,建造設計時,為了保證排溫顯示正常,從熱電偶至主機接線箱配套了與熱電偶同材質的K型補償導線,將低溫端從熱電偶引到接線箱,保證低溫端與環境溫度一致,加上系統環境補償,排溫顯示儀上能正確顯示各缸真實溫度。排溫熱電偶測量原理示意圖如圖1 所示,其中,t1為主機各缸排煙真實溫度;t2為熱電偶安裝區域溫度;t3為環境溫度。

圖1 排溫熱電偶測量原理示意圖

熱電偶是一種無源傳感器,通過2 種不同材質導線組成的回路,在不同溫度下產生不同的熱電動勢,一種為2種導體接觸電動勢,另一種為單一導體溫差電動勢。由圖1可知,主機各缸的排煙溫度測量點的位置在主機內部,而且處于超高溫區,無法直接測量,所以通過K 型鎳鉻/鎳硅熱電偶、補償導線以及環境溫度補償測量真實溫度。本船采用鎳鉻/鎳硅2 種不同金屬材質熱電偶,通過熱電偶分度表綜合計算可以得到熱電偶溫差Δtr:

補償導線與熱電偶是同一屬性材質,所以,根據補償導線兩端產生的電動勢,經分度表綜合計算得到補償導線溫差Δtb:

在接線正確的情況下,顯示溫度t:

當補償導線兩端正負極接反時,形成反向補償,此時補償導線溫差(Δtb′)為-Δtb,反向補償顯示溫度t′為:

由式(3)和式(4)可得:

由式(5)可得,顯示溫度與真實溫度相差2Δtb。通過實驗室模擬試驗,當補償導線整體接反時,如果補償導線部位溫度升高,顯示溫度可能出現負增長。

結合幾次系泊試驗和航行試驗情況分析,當主機系泊試驗空車或進1 時,主機運行時間比較短,Δtr增長較快。而t2還沒有開始升高,與t3相差比較小,所以Δtb數值不會太大,雖然數值偏低一點,綜合主機工況不穩定的現實,排溫顯示誤差能夠接受,呈現排溫正常的假象。當主機航行試驗工況增加到進2、進3、進4時,Δtr增長趨緩。t2顯著增加,局部溫度可以達到80 ℃以上,而t3變化較小。Δtb就被急劇放大,Δtb數值可能達到60 ℃以上,甚至更高。如果此時補償導線是反向補償,顯示溫度t′的線性取決于Δtr和Δtb線性斜率,顯示溫度出現負增長。此時顯示溫度t′與真實溫度t1相差2Δtb,所以300 ℃的排溫顯示100 ℃左右,驗證了表1中溫度異常的現象。此時,當主機轉速降回到進1 后,t2仍然處于高溫狀態,Δtb數值依然保持比較高的狀態,排溫顯示異?,F象依然存在,從理論上證明了航行試驗時的各種現象。

4 故障排查結果

經過現場進一步分解檢查,發現主機排溫曲線異常的熱電偶補償導線全部正負極反接。對補償導線調整后,在現場用烤箱靜態加溫試驗,排溫顯示儀顯示的溫度值隨烤箱溫度升高同步升高,排溫顯示系統工作恢復正常。經過該船返航過程驗證,各缸排溫隨主機工況線性增長,最終故障得以徹底解決。左主機(返航)排溫記錄見表2。

表2 左主機(返航)排溫記錄表 ℃

通過這次排溫顯示故障的排除和原因分析,施工人員在接線過程中,不能通過簡單的線路通斷證明接線的正確與否,尤其是在特種電纜的安裝時,不僅要了解特種電纜的基本電氣特性,還要熟悉掌握其物理特性,為設備安裝和故障分析判斷打牢理論基礎,減少試驗試航頻次,縮短船舶修理周期。

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