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Q235B鋼下連桿斷裂失效分析

2024-04-07 09:03李娜馬志華蔡作新黃家路
金屬加工(熱加工) 2024年3期
關鍵詞:宏觀連桿斷口

李娜,馬志華,蔡作新,黃家路

1.金豐(中國)機械工業有限公司 浙江寧波 315221

2.寧波均普智能制造股份有限公司 浙江寧波 315040

1 序言

連桿是機械設備中非常重要的傳動機構,具有機械動力傳動和傳動方向的轉換等功能,如果發生斷裂失效會帶來嚴重的財產損失和安全事故[1-3]。Q235B鋼下連桿失效形式主要有疲勞斷裂、過量變形等模式[4-6],通常是由產品材料本身的力學性能或材料組織不均勻等因素導致的[7-12],而且其斷裂方式通常是瞬時發生的。因此,通過下連桿的失效模式分析,找到失效模式的原因是非常有必要的。

2 失效分析

金豐(中國)機械工業有限公司Q235B鋼下連桿在使用過程中發生斷裂,零件加工成形后無熱處理工藝,設計使用壽命20年,但在使用3年后下連桿發生失效斷裂。失效樣件和斷裂位置如圖1所示。通過分析樣品的化學成分、硬度、沖擊與拉伸性能、金相組織及斷口形貌等,找出下連桿斷裂的原因。

圖1 失效樣件及斷裂位置

3 結果分析與討論

3.1 化學成分分析

化學成分試樣取自于樣件斷裂位置附近,采用OES和C/S儀進行化學成分分析,結果見表1。從表1可看出,失效樣wC高達0.5%,明顯高于GB/T 700—2006《碳素結構鋼》中Q235B鋼wC≤0.2%的要求。

表1 樣件化學成分分析(質量分數)(%)

3.2 硬度檢測

硬度檢測試樣取自于失效件,采用顯微維氏硬度計進行硬度檢測,按GB/T 4340.1—2009《金屬材料 維氏硬度試驗第1部分:試驗方法》規定執行,硬度檢測結果見表2。從表2可看出,失效件心部硬度平均值為217.3HV,而失效件裂紋所在側面的表面硬度不均勻,不同位置的硬度分別為386HV、463HV和554HV,均遠高于心部硬度。

表2 硬度試驗結果(HV)

3.3 沖擊試驗

沖擊試樣取自失效樣品裂紋附近,測量室溫(20 ℃)下的夏比V 型缺口,試片尺寸55mm×10mm×10mm,根據標準GB/T 229—2020《金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗方法》進行沖擊試驗,測試結果見表3,結果顯示失效件的沖擊吸收能量僅為7.2J,而標準GB/T 700—2006中要求Q235B的沖擊吸收能量≥27J,失效件的沖擊吸收能量遠低于標準要求,說明失效件的沖擊韌度很差。

表3 沖擊試驗結果(J)

3.4 拉伸試驗

在失效件上取樣,按GB/T 228.1—2021《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》規定執行,試驗結果見表4。從表4可看出,失效件抗拉強度平均值為650MPa,超過GB/T 700—2006中Q235B鋼抗拉強度范圍,而斷后伸長率平均值為6.2%,低于標準所規定的≥21%的要求。

表4 拉伸試驗結果

3.5 宏觀金相組織檢測

在失效件裂紋附件制取低倍宏觀試樣,按GB/T 226—2015《鋼的低倍組織及缺陷酸蝕檢驗法》規定執行,檢測結果如圖2所示。從圖2可看出,試樣表面存在明顯的枝晶組織,沿著枝晶生長方向發現裂紋,而且心部存在縮松、疏松缺陷。

圖2 樣品低倍宏觀形貌

對失效件近表面和心部進行宏觀低倍檢測,結果如圖3~圖6所示。結果顯示,失效件表面存在厚度約235.8μm的硬化層(見圖3),心部存在寬度1658.3μm、深度417.8μm的裂紋缺陷(見圖4),并且心部存在縮孔缺陷(見圖5、圖6)。

圖3 近表面宏觀低倍金相組織

圖4 心部裂紋

圖5 心部宏觀金相組織

圖6 心部縮孔缺陷

3.6 微觀金相組織檢測

在靠近和遠離缺陷區分別制取金相試樣,通過鑲嵌、研磨、腐蝕等,采用金相顯微鏡進行檢測,結果如圖7~圖9所示。從圖7~圖9可看出,近表面脆硬層金相組織主要由馬氏體+珠光體+貝氏體組成的不均勻組織。心部遠離缺陷區的金相組織中鐵素體含量多,珠光體含量少;而心部靠近缺陷區的金相組織中鐵素體含量少,珠光體含量多,金相組織存在一定的不均勻性。

圖7 近表面微觀金相組織

圖8 心部遠離缺陷區微觀金相組織

圖9 心部靠近缺陷區域微觀金相組織

3.7 宏觀斷口檢測

下連桿失效件宏觀斷口如圖10、圖11所示。從圖10、圖11可看出,失效件宏觀斷口表面平整,無撕裂特征,裂紋在表面形成后向心部擴展,并且裂紋擴展方向與斷裂表面呈近乎垂直的關系;A區斷口表面相對平滑,其形成與表面脆硬的硬化層有關,B區斷口表面顆粒狀較明顯。

圖10 裂紋樣品

圖11 斷口宏觀形貌

3.8 微觀斷口檢測

將下連桿失效件的裂紋打開,采用顯微鏡和掃描電鏡對裂紋斷口金相觀察,結果如圖12、圖13所示。結果顯示,A區和B區均呈現解理斷裂特性[13-15],為脆性斷裂。

圖12 A區斷口形貌

圖13 B區斷口形貌

4 結果和討論

由化學成分分析結果可知,失效件中的wC高達0.5%,高于GB/T 700—2006中關于Q235B鋼的要求,根據失效件的硬度檢測結果,失效件心部硬度為217.3HV,而失效件裂紋所在側的硬度均值為467.7HV,遠高于心部硬度。

由拉伸試驗結果可知,失效件抗拉強度高達650MPa,高于GB/T 7000—2006中對于Q235B鋼的要求,而斷后伸長率僅為6.0%,遠低于標準要求,說明該失效件抗拉強度過高,塑性較差。同時沖擊試驗結果表明,失效件沖擊吸收能量僅為7.2J,遠低于GB/T 7000—2006中對Q235B鋼的要求,說明該失效件沖擊韌度很差。

綜合以上力學性能分析結果,失效件呈現強度過高、塑性和韌性很差的現象。

由宏觀檢測結果顯示,失效件沿枝晶生長方向存在裂紋,心部存在較嚴重的疏松和裂紋,近表面存在深度約2351.8μm的淬火硬化層。而且微觀檢測結果顯示,失效件心部組織不均勻,靠近缺陷區域與遠離缺陷區域相比,鐵素體含量少,珠光體含量多。這與硬度檢測結果呈現的失效件表層硬度高于心部的結果相一致,進表面脆硬而且不均勻,導致其內應力較大,容易在使用過程中導致表面萌生裂紋,加上材料本身的塑性和韌性較差,而且心部組織不均勻,在實際惡劣工況環境下,承受反復沖擊載荷,增加了其斷裂傾向。

斷口宏觀和微觀檢測表明,斷口表現為典型的解理斷口特征,裂紋擴展方向與斷裂表面近乎垂直,而且裂紋斷口的外觀平整,無撕裂特征,可以判定為脆性斷裂。

綜上分析,下連桿失效的主要原因是其組織及力學性能分布不均勻,加之心部缺陷多,在實際的工況下因承受反復的沖擊載荷而導致斷裂。

5 結束語

1)失效件的化學成分、硬度、拉伸性能、沖擊性能均不符合標準要求;失效件碳含量高,硬度分布不均勻,失效件強度高、塑性和韌性差。

2)失效件組織及力學性能的分布不均勻,以及心部缺陷較多是造成該失效件斷裂的主要原因。

3)根據斷口掃描電鏡檢測,斷口表現出解理斷口特征,可以判定失效件為脆性斷裂。

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