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凝汽器

  • 600MW 機組凝汽器結垢原因分析及處理
    有限責任公司1凝汽器結垢原因分析1.1 結垢情況某電廠4 號600MW 號600MW 機組停機后,對凝汽器水側進行檢查,發現A 凝汽器A 側水室壁面及支撐、凝汽器換熱不銹鋼管及管板等與循環冷卻水接觸的部位都出現了較為嚴重的結垢現象,垢厚度達0.4mm 左右,其它地方未見結垢,取樣分析垢樣中碳酸鈣含量為90.51%。1.2 凝汽器結垢原因排查1.2.1 循環水運行指標情況該電廠循環水處理采用連續加緩蝕阻垢劑、加硫酸,定期加氯錠、加季銨鹽方式處理,主要指標控制

    節能與環保 2023年9期2023-11-16

  • 百萬千瓦等級機組三背壓凝汽器新型布置方案研究
    缸的數量以增加凝汽器排汽面積,由傳統的二個低壓缸增加到三個低壓缸,即百萬千瓦等級機組需要設計出配套的三殼體凝汽器。1 幾種傳統布置的三殼體凝汽器1.1 布置方式三殼體凝汽器,通過水側聯通管道(以下簡稱聯通管道)和循環水進出接口的布置,以及汽側聯通與否,可以形成單背壓、雙背壓和三背壓布置方式。圖1、圖2和圖3為三種傳統布置方式的流程示意圖[2]。圖1 單背壓流程示意圖圖2 雙背壓流程示意圖圖3 三背壓(傳統)流程示意圖圖1布置的凝汽器,三個凝汽器的汽側均聯通

    電站輔機 2022年3期2022-11-07

  • 淺析凝汽器鋼管泄漏原因與預防
    00)0 引言凝汽器是火力發電廠重要的輔助設備。凝汽器鋼管泄漏會使凝結水受到污染,水質惡化,防止凝汽器鋼管泄漏對保證給水品質尤為重要[1]。為了解凝汽器鋼管泄漏的原因,避免此類事故發生,保證機組安全經濟運行,本文從設備本身和運行操作兩方面對泄漏原因進行分析,總結出凝汽器鋼管泄漏的原因,提出有針對性的預防措施,解決凝汽器鋼管泄漏問題。1 凝汽器鋼管泄漏的危害在汽輪機低壓缸排汽口建立并維持一定的真空是完成發電廠熱力循環的基本條件和提高汽輪機運行經濟性的重要手段

    山東電力高等??茖W校學報 2022年4期2022-09-22

  • 凝汽器汽側和水側聯通管仿真研究
    00)0 引言凝汽器是核電站二回路最大的熱量中轉站,其穩定高效的運行為機組的安全及經濟性提供了保障。凝汽器的功能主要為將汽輪機的排汽冷凝成水供蒸汽發生器重新使用,以及在汽輪機排汽處建立真空和維持真空[1-4]。一般地,核電廠汽輪機由二個或三個低壓缸組成,每個低壓缸均連接一臺凝汽器。多臺結構和參數相同的獨立殼體冷凝器在汽側和水側各有聯通管相聯,用于保證各臺凝汽器的真空度基本一致,即保證各低壓缸的背壓基本一致,從而保證各汽輪機低壓缸轉子的出力均衡。在對核電站凝

    電子元器件與信息技術 2022年1期2022-03-26

  • 凝汽器整體上浮分析與對策
    618000)凝汽器作為電站系統的重要冷端設備,主要作用是冷凝汽輪機排汽,達到真空條件。大型機組汽輪機通常采用下排汽,凝汽器布置在汽輪機底部[1]。汽輪機低壓缸排汽口與凝汽器直接連接,由于整個凝汽器上需要連接汽輪機汽水系統上的各種管道及設備,如:5段抽汽接口、6 段抽汽接口、7&8 號合體低壓加熱器,低壓軸封送回汽接口、疏水接口、補水接口、循環水接口等,受力復雜;各種接口對凝汽器的推力互相疊加,尤其是規格較大的接口產生的巨大推力直接作用到凝汽器上,不僅影響

    科技與創新 2022年4期2022-03-09

  • 凝汽器海水泄漏影響及應對優化
    作為冷源來冷卻凝汽器。由于海水中顆粒物的沖刷,海生物的生長等原因,基本各個核電廠都曾發生過凝汽器的泄漏,凝汽器鈦管泄漏會對二回路水質產生污染。凝汽器泄漏發生時,根據凝汽器泄漏導致的SG水質變化情況,可能使機組降功率,甚至停機,2000年以來某電廠由于凝汽器泄漏導致過3次降功率,1次停機的事件。在沒有干預的情況下,凝汽器海水泄漏進入二回路的雜質會最終進入SG,雜質會在SG內發生濃縮、隱藏。在傳熱管-管板(支撐板)縫隙下的雜質離子濃縮倍率可高達到108倍,增加

    中國核電 2022年5期2022-02-13

  • 某燃氣聯合循環工程汽輪機冷端優化及分析
    配置一臺表面式凝汽器,汽機采用下排汽方式。凝汽器循環水采用污水處理廠市政中水,循環水濃縮倍率為4,根據中水水質分析估算,循環水中氯離子含量范圍為170~1230mg/L,硫酸根含量范圍為160~383mg/L。凝汽器換熱管束采用鈦管。1 該工程凝汽器結構特點及其對機組性能的影響該工程凝汽器的結構特點:凝汽器是蒸汽輪機的重要組成部分,其性能直接影響到整個機組熱經濟性[1]。凝汽器在汽機的熱力循環中起到冷源的作用,降低汽輪機排汽背壓就可減小冷端損失、提高熱效率

    電力設備管理 2021年9期2021-10-30

  • S109FA機組凝汽器壓力異常分析與處理
    力的三分之一。凝汽器是火電機組的重要輔機,在電廠熱力循環中起著舉足輕重的作用,其運行狀況惡化將直接引起汽輪機排汽壓力上升,機組熱耗、汽耗增大,出力下降,危害機組的安全運行。凝汽器真空每惡化1 kPa,便會造成機組熱耗升高約0.8%,因此凝汽器的正常運行對火電廠的安全、經濟的運行有著重要的影響[1]。凝汽器真空取決于冷卻水進水溫度tw1、冷卻水溫升Δt以及傳熱端差δt。李建剛[2]等提出了與凝汽器傳熱端差相對應的臨界冷卻水量的概念,得出了凝汽器傳熱端差和冷卻

    燃氣輪機技術 2021年2期2021-07-09

  • 某軸向排汽式凝汽器壓力的影響因素分析
    200090)凝汽器壓力是反映汽輪機冷端系統經濟運行的綜合指標, 往往也作為評價發電機組經濟性的一級指標, 在蒸汽發電循環中有著舉足輕重的作用, 凝汽器壓力低則蒸汽發電循環經濟性好[1-3]。但是, 目前較多蒸汽發電機組普遍存在凝汽器壓力偏高的現象, 影響了發電機組經濟性。 因此, 運行人員一直希望了解各因素[4-8]對凝汽器壓力影響的程度, 尤其是與運行有關的因素, 以便在可調節的運行范圍內盡可能地達到降低凝汽器運行壓力的目的。本文以某燃氣-蒸汽聯合循環

    東方汽輪機 2021年1期2021-04-17

  • 凝汽器多點集中發球技術在1 000 MW超超臨界機組的應用
    言內陸火電機組凝汽器冷卻水大多來自地下水、水庫、中水,水中雜質會粘附在冷卻管道上,造成冷卻管道清潔度降低,凝汽器換熱效果變差,凝汽器端差增大,凝汽器真空降低,機組經濟性變差。為保持凝汽器清潔度,目前凝汽器在線清洗應用較多的有傳統膠球清洗技術、機器人清洗技術[1]、螺旋紐帶清洗技術[2]、超聲波在線清洗技術[3]、集中發球技術等。傳統膠球清洗技術收球率低,清洗范圍受限,人工成本及維護量大;機器人清洗技術清洗周期長,投資、維護成本高;螺旋紐帶清洗技術不僅增加了

    山東電力技術 2021年3期2021-04-13

  • 低壓內缸落地凝汽器喉部結構設計
    了廣泛的應用。凝汽器是汽輪機組必不可少的重要輔機,凝汽器性能的優劣直接影響電廠的經濟性、可靠性和安全性[1]。低壓內缸落地汽輪機組凝汽器相比傳統的低壓外缸落地機組凝汽器,低壓外缸與凝汽器喉部采用剛性連接,在機組運行中凝汽器喉部內處于真空狀態,低壓外缸重量和低壓外缸的真空載荷同時承載到凝汽器喉部上。低壓內缸落地凝汽器喉部的受力情況與傳統凝汽器喉部區別較大。2 常規凝汽器喉部結構常規凝汽器與基礎及低壓缸的連接方式通常有剛性支撐-彈性連接和彈性支撐-剛性連接兩種

    科技與創新 2021年3期2021-02-27

  • 汽輪機真空系統常見問題解析
    的重要指標,而凝汽器是形成汽輪機真空的主要輔機設備,其主要作用是降低汽輪機的排汽壓力,即形成高度真空,以增大蒸汽在汽輪機內的理想焓降,保持凝汽器的較高真空,對促進汽輪機組的安全、經濟、穩定運行具有重要意義。1 真空系統存在問題(1)機組排汽壓力升高,機組運行效率下降。目前馮營電力1#汽輪機背壓排汽壓力0.0081 MPa,明顯高于0.0049 MPa 的設計值。蒸汽在汽輪機內的可用焓降減少,蒸汽在凝汽器中的冷源損失增大,機組效率下降,機組出力減少。(2)凝

    設備管理與維修 2020年17期2020-09-24

  • 凝汽器檢漏架頻繁觸發報警問題分析和處理
    做功后的乏汽在凝汽器內通過循環冷卻水(海水)冷卻成凝結水,由于凝汽器為表面式冷卻器,循環冷卻水有可能通過傳熱管(鈦管)泄漏進入凝結水,從而污染凝結水水質;為此,設置了凝汽器檢漏架,連續監測凝汽器的可能泄漏情況。2號機組凝汽器配置了4臺檢漏架,每臺檢漏架共設有3個不同的取樣監測點,通過取樣泵將3個不同的取樣監測點匯總的樣水送至儀表盤經陽樹脂交換后測量其陽電導率(根據陽電導率數據判斷凝汽器是否存在海水泄漏,陽電導率報警值為≥0.3 μS/cm),監測后樣水回到

    中國核電 2020年3期2020-08-13

  • 600 MW汽輪機組凝汽器改造后性能分析
    38000型凝汽器,該凝汽器采用雙殼體、雙背壓、單流程、橫向布置、殼體和水室全焊接結構。河北西柏坡第二發電有限責任公司600 MW汽輪機組由于運行多年,凝汽器傳熱性能變差,不能滿足增容改造后的機組背壓設計值。因此,對凝汽器進行改造,改造內容主要有凝汽器管板、支撐隔板、冷卻管、抽空氣管路、前水室、后水室更換。2 問題分析及解決措施導致凝汽器傳熱性能差的原因在于凝汽器內部空氣積聚或冷卻管臟污。在進行凝汽器管束清洗之后,凝汽器的運行狀態并沒有發生太大變化,證明

    河北電力技術 2020年2期2020-06-04

  • 水冷式凝汽器建模與仿真
    443002)凝汽器是發電機組一個非常重要的輔助設備,其能否建立并維持一個良好的背壓,直接影響核電站的經濟性與安全性,因此,其運行特性一直是核動力裝置與運行仿真研究的一個重要課題[1]。仿真技術是計算機技術在工程領域的重要應用,具有安全、經濟及高效的優點[2]。為了解凝汽器穩態工況及變工況下的運行特性,建立一個準確度高、精度高的數學模型是非常有必要的[3]。劉成洋等[4]為了分析凝汽器尺寸對核電站二回路的影響,建立了凝汽器的集總參數模型,并運用不同的算法對

    重慶理工大學學報(自然科學) 2019年5期2019-06-14

  • 凝汽器真空系統泄漏的原因分析及處理
    機組,該機組的凝汽器真空系統發生泄漏,真空系統受到破壞[1],可造成循環水的冷卻效果降低,進而造成排汽溫度上升,排汽壓力增大,同等流量的蒸汽熱耗增加,汽輪機的效率明顯下降,對機組的運行經濟性產生影響。此外,發生泄漏時凝結水富氧程度將明顯提升,加速汽機低壓設備的吸氧腐蝕,對機組的運行安全性造成威脅。因此一旦機組凝汽器真空系統發生泄漏,應迅速查明原因并及時處理解決,以保證機組運行的經濟性與安全性。1 事故現象2018年3月28日,#1機組正常運行過程中凝汽器

    綜合智慧能源 2018年8期2018-09-17

  • 考慮真空泵變工況影響的凝汽器性能數值計算
    稱真空泵)作為凝汽器下游的抽氣設備。作為容積式抽氣設備,如果真空泵在工作狀態下抽氣容量不足,則會減少凝汽器的真空。因此,凝汽器的性能(即其所維持的真空)不僅與機組負荷和其自身的若干因素有關,還與下游真空泵的運行狀況有關[1]。國內外關于凝汽器性能方面的研究多數僅限于凝汽器自身范圍[2-5],只考慮了凝汽器自身相關參數對其流動和傳熱性能的影響,沒有考慮下游抽氣設備運行狀況對凝汽器性能的影響,只能確定設計工況下凝汽器的性能,而無法確定凝汽器工作點的性能。凝汽器

    動力工程學報 2018年8期2018-08-29

  • 降低凝汽器排汽阻力的措施
    計邊界,而利用凝汽器壓力P2作為凝汽器的設計邊界。將P2與P1的差值ΔP稱之為排汽阻力。在工程設計中,一般將汽輪機排汽口壓力P1與凝汽器壓力P2假定為同一數值P。這一假定,在大型化電站機組的設計方案中,已不適用。隨著機組大型化的建造趨勢,機組的發電功率提升迅速。同時,低壓缸排汽口至凝汽器管束上方的連接結構也日趨復雜。因此,這些因素導致了與凝汽器壓力相關的機組指標的偏差也越來越大。在常規火電機組中,背壓每變化1 kPa,機組熱耗將變化4‰~7‰,而大型機組的

    電站輔機 2018年2期2018-08-18

  • 哈汽原600MW超臨界機組凝汽器抽真空系統優化改造研究
    MW超臨界機組凝汽器抽真空系統,屬于雙背壓凝汽器,三臺真空泵,兩運一備,高低壓凝汽器抽空氣管采用串聯方式方式布置,由于高背壓凝汽器的未凝汽器氣體進入低背壓凝汽器,使得高低背壓凝汽器壓差接近0KPa,導致凝汽器平均真空降低;真空泵配置效率較低、電耗高、噪音大。雙背壓凝汽器是整個機組的重要部分,它的運行效果直接影響著汽輪機組的經濟性。所以,本文將分析哈汽原600MW超臨界機組,雙背壓凝汽器抽空氣系統存在問題,進而以此為基礎優化改造哈汽原600MW超臨界機組凝汽

    數碼世界 2018年7期2018-08-11

  • 凝汽器真空度低的原因及改善措施
    710077)凝汽器真空是衡量汽輪機工作安全性及經濟性的重要指標,一直以來,是設備設計人員和作業單位的關注重點。凝汽器真空過低不但會造成汽耗增加,汽輪機效率下降,使得整體機組的經濟性大幅降低,而且還會因排汽溫度過高而引起汽輪機軸承溫升,軸心發生位移,進而導致機組振動過大,影響汽輪機組運行穩定性。同時,當凝汽器真空檢測值未達到應達值時,為確保汽輪機組出力恒定,須提高蒸汽流量,推力軸承受到的軸向推力隨蒸汽流量的增加而增大,長時間過載極易造成設備事故。因此,分析

    中國設備工程 2018年7期2018-04-21

  • 凝汽器仿生雙連樹型管束優化布置在電廠中的應用
    啟云, 鄒曉輝凝汽器仿生雙連樹型管束優化布置在電廠中的應用俞啟云, 鄒曉輝(華電電力科學研究院,浙江 杭州 310030)大型火電機組凝汽器改造前存在傳熱特性差現象,嚴重影響機組的經濟性,采用仿生雙連樹型布管方式對凝汽器進行改造,并進行改造后性能鑒定試驗。結果表明:該布管方式是可行的,在設計循環水溫度、流量、凝汽器熱負荷相同的條件下,改造后的凝汽器真空能達到設計值。凝汽器; 管束布置; 性能分析; 流動與傳熱特性0 引言凝汽器是汽輪機冷端系統中的主要設備,

    發電技術 2017年4期2017-11-02

  • 軸向排汽凝汽器支座載荷分析
    軸向排汽凝汽器支座載荷分析王 健 (哈爾濱汽輪機廠有限責任公司,黑龍江 哈爾濱150090)軸向排汽凝汽器具有流動損失少,結構緊湊、拆裝方便等優點,在大型電站汽輪機中具有良好的應用前景。針對軸向凝汽器的軸向載荷引起各支座載荷的影響,結合漕涇項目軸向排汽凝汽器結構特點,通過等效密度方法建立了凝汽器簡化模型,計算分析了凈重、運行及滿水工況下凝汽器各支座載荷,并于設計參數進行了對比。結果表明軸向排汽凝汽器的支座載荷受到運行工況的影響明顯,在軸向排汽凝汽器結構設計

    裝備制造技術 2017年8期2017-10-19

  • 凝汽器管束布置方式優化及應用效果分析
    310030)凝汽器管束布置方式優化及應用效果分析曹榮1,2,寧玉琴1,2,胡清1,2(1.華電電力科學研究院,杭州 310030;2.杭州華電能源工程有限公司,杭州 310030)為解決火力發電廠凝汽器壓力不達標的問題,提出了凝汽器管束采用新型仿生布管形式,并用不銹鋼管替代銅管的優化措施。系統投運測試表明:通過優化凝汽器管束布置方式,凝汽器壓力降低了0.88 kPa,過冷度小于0.5 ℃,凝汽器熱力特性得到很大改善,主凝結區不存在渦流和空氣積聚現象,機組

    綜合智慧能源 2017年6期2017-07-07

  • AP1000核電凝汽器的技術特點
    P1000核電凝汽器的技術特點胡偉卿1,羅吉江2(1.中電投電力工程有限公司,上海 200233;2. 山東核電有限公司,山東 煙臺 265116)核電常規島內凝汽器,是核電機組重要的輔機設備。凝汽器的性能直接影響核電機組的熱經濟性和安全性。AP1000核電凝汽器采用了三殼體、單流程、單背壓的表面式凝汽器。根據凝汽器技術參數的要求,分析了設計時的設定條件和結構特點,并對核電凝汽器的試驗項目進行了說明。根據凝汽器技術參數,提出了運行時需注意的事項,為AP10

    電站輔機 2017年1期2017-05-18

  • 鹽酸清洗工藝在電廠凝汽器清洗中的應用
    清洗工藝在電廠凝汽器清洗中的應用苗 宇(大唐東北電力試驗研究所有限公司,吉林 長春 130012)采用鹽酸酸洗工藝對某電廠凝汽器銅管進行化學清洗,結果表明,針對凝汽器垢成分特點選擇鹽酸酸洗對凝汽器清洗,管內垢被清除,清洗效果符合 《火力發電廠凝汽器化學清洗及成膜導則》 (DL/T 957—2005)的驗收標準,獲得良好的清洗效果,機組熱效率得到提高,經濟效益顯著。凝汽器;腐蝕;結垢;鹽酸酸洗;MBT成膜1 概述某電廠3號機組凝汽器規格型號為N-7500-4

    東北電力技術 2017年3期2017-04-14

  • 凝汽器喉部變形及結構改造
    概述火電機組的凝汽器,是利用循環冷卻水將汽輪機的排汽冷凝成水。通過凝結水泵,將凝結水輸送回鍋爐以重復使用。同時,凝汽器在汽輪機排汽處建立了一定的真空度,從而提高了汽輪機的輸出功率。若凝汽器的真空度被降低,將影響機組的熱經濟性。1 凝汽器現狀某型機組于1996年投入運行,凝汽器的換熱管為銅質換熱管。至2016年,該機組已服役20年,已接近該凝汽器的使用壽命。近年來,凝汽器的銅質換熱管泄漏嚴重,多次發生泄漏后,被封堵的換熱管較多,凝汽器的換熱面積顯著減少,換熱

    電站輔機 2017年4期2017-04-11

  • 核電站凝汽器故障信號定值設置分析
    172)核電站凝汽器故障信號定值設置分析黃美華, 蘇 鴻(深圳中廣核工程設計有限公司, 廣東深圳 518172)某核電廠在調試期間,因凝汽器壓力定值設置不合理觸發凝汽器故障信號。從核電廠核島、常規島工藝、儀控專業全面分析了問題原因。利用傳熱學原理、凝汽器瞬態計算軟件,進行了詳細計算和風險判斷,最終給出優化設計方案。解決方案有效提高了核電廠反應堆、汽輪機運行安全性和經濟性。凝汽器; 故障; 壓力定值; 優化設計某核電廠6臺百萬級核電機組,1~4號機組采用CP

    發電設備 2017年1期2017-02-07

  • 電站凝汽器改造后性能評價方法研究
    054)?電站凝汽器改造后性能評價方法研究程東濤,鄒 洋,馬汀山,居文平(西安西熱節能技術有限公司,西安 710054)為彌補傳統凝汽器性能評價方法的不足,采用考慮水阻變化的凝汽器性能評價方法,以某電站凝汽器改造方案決策為例,對比分析各改造方案對應的凝汽器改造前后水阻變化量,分析計算凝汽器水阻變化對冷卻水體積流量和循環水泵耗功的影響,進而計算其對凝汽器整體性能的影響,最終評價出最優改造方案.結果表明:考慮水阻變化的凝汽器性能評價方法更合理、更具有實際意義,

    動力工程學報 2016年11期2016-12-22

  • 300 MW機組凝汽器改造及性能分析
    00 MW機組凝汽器改造及性能分析許 寧1,李軍爍1,楊燕燕1,楊海生2,李永華1(1.華北電力大學能源動力與機械工程學院,河北 保定 071003;2.國網河北省電力公司電力科學研究院,河北 石家莊 050021)某300 MW機組凝汽器運行狀態不佳,導致機組經常限負荷運行。介紹凝汽器性能試驗和性能計算的方法,并以此對凝汽器進行性能分析,確定了凝汽器存在的問題和改造方向。對比改造前后凝汽器性能試驗數據,結果表明:改造后凝汽器各性能參數基本保持穩定,與改造

    電力科學與工程 2016年7期2016-08-24

  • 凝汽器真空度下降的原因分析及解決措施
    515723)凝汽器真空度下降的原因分析及解決措施張學濤(廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 廣東潮州 515723)現代大型電廠凝汽式汽輪機組的熱力循環中,凝汽器的真空度對汽輪機裝置的效率、功率有重大影響,直接影響到整個汽輪機組的熱經濟性。本文通過對凝汽器真空的分析,深入分析影響汽輪機凝汽器真空的各種因素對凝汽器的影響的程度。汽輪機;凝汽器;真空下降;原因分析;解決措施引言由于導致機組運行中凝汽器真空下降的影響因素有很多,主要由機組負荷、負壓系統的漏點,高

    大科技 2016年32期2016-07-12

  • 關于AP1000循環水泵與凝汽器配合方案的討論
    00循環水泵與凝汽器配合方案的討論劉 杰,張月紅(哈爾濱汽輪機廠有限責任公司,黑龍江哈爾濱150046)歸納了核電機組中常見的循環水泵與凝汽器的配置方式,分析了各種配置方式對機組運行的影響。在極端情況下,需考慮單臺或多臺循環水泵突然停運時,對凝汽器背壓產生的影響。如果某臺循環水泵停運,將改變凝汽器的運行狀態,并產生瞬時壓力差,同時,給系統的安全運行帶來隱患。核電機組;AP1000;循環水泵;凝汽器;瞬時壓力;配合;運行;方案0 概 述AP1000核電機組采

    電站輔機 2016年2期2016-06-01

  • AP1000核電凝汽器的技術特點
    P1000核電凝汽器的技術特點胡偉卿中電投電力工程有限公司凝汽器是核電常規島的重要設備。凝汽器工作性能的好壞直接影響著整個機組的熱經濟性和安全性。因此,掌握凝汽器的工作原理和技術特點十分必要。AP1000核電凝汽器為三殼體、單流程、單背壓表面式凝汽器。本文簡要介紹了凝汽器的設計特點、技術參數、結構特點、接口系統、試驗項目。對凝汽器的技術特點充分認識和理解的基礎上,對凝汽器的運行注意事項提出建議,為AP1000凝汽器的調試和運行提供幫助。AP1000;常規島

    環球市場 2016年36期2016-03-18

  • 首臺300MW機組凝汽器高溫循環水供熱的性能研究與分析
    300MW機組凝汽器高溫循環水供熱的性能研究與分析劉光耀1,王學棟2,劉傳玲2,宋昂2(1.華電電力科學研究院,浙江杭州310030;2.華電電力科學研究院山東分院,山東濟南250014)由300MW高溫循環水供熱機組凝汽器高、低背壓運行的試驗數據,計算了凝汽器在兩種運行狀態下的性能指標。在高、低背壓工況下運行,凝汽器端差都較小,高背壓工況,凝汽器平均端差為2.09℃,低背壓工況,凝汽器平均端差為2.74℃,都小于設計端差。改造后,在正常背壓319MW工況

    發電技術 2016年6期2016-02-05

  • 電站凝汽器改造性能分析與評價
    0002)電站凝汽器改造性能分析與評價陳義森(國網山東省電力公司電力科學研究院,濟南250002)介紹145MW機組凝汽器改造的原因、技術方案和性能指標。為驗證改造效果,在改造前后分別進行了凝汽器性能試驗,根據測試和計算結果對凝汽器壓力、端差、水阻、凝結水過冷度等重要指標在相近條件下進行了對比分析,結果均達到性能保證值。對凝汽器改造后的換熱性能、經濟性、可靠性以及影響凝汽器的因素進行了分析評價,提出了進一步提高凝汽器運行性能的建議,供同類型機組凝汽器改造借

    山東電力技術 2015年2期2015-12-19

  • 外部環境對凝汽器的影響分析及對策
    摘 要:凝汽器能夠保證長期穩定地正常運行,除了正確的熱力計算外,還需要了解凝汽器實際運行時所處的環境,外部環境的種種參數的變化會直接影響凝汽器的運行。本文從外部環境的溫度、腐蝕、地震等幾個方面來分析對凝汽器的影響,對凝汽器的設計及運行工作具有重要指導作用。關鍵詞:凝汽器;溫度;腐蝕;地震在現代大型電站凝汽式汽輪機組的熱力循環中,凝汽器設備起著冷源的作用,其主要任務是將汽輪機排汽凝結成水并在汽輪機排汽口處建立與維持一定的真空度[1]。凝汽器的運行狀況對汽輪機

    中國機械 2015年1期2015-10-21

  • 輕微泄漏凝汽器漏點范圍判定
    付文雙輕微泄漏凝汽器漏點范圍判定陳樹科 付文雙凝汽器管子數量巨大,輕微泄漏時,漏點數量極少,造成查漏難度極大。本文通過對某廠凝汽器泄漏情況進行分析,提出一種注水憋壓的方法,此方法能有效確定凝汽器漏點范圍,為后續泡沫查漏(或其他方法)奠定堅實基礎,在維護電廠安全運行方面發揮了重要作用。凝汽器泄漏后,高電導率的海水將通過鈦管的漏點進入干凈的凝結水,將會造成以下的危害。一、化學精處理混床的運行周期將會縮短,導致樹脂再生頻繁,除鹽水用水量增大。一旦化學制水跟不上,

    中國科技信息 2015年9期2015-01-28

  • 1000MW超超臨界機組凝汽器抽真空系統優化
    凝汽式汽輪機;凝汽器型式為單流程、雙背壓、表面式,冷卻面積51500m2,采用開式循環海水冷卻,設計100%容量冷卻水流量為115373 m3/h;凝汽器抽真空系統采用水環式真空泵,每臺機組配置3臺250 EVMA 真空泵。2 凝汽器抽真空系統存在的問題及原因分析2.1 抽真空系統概況平海電廠凝汽器抽真空系統原設計采用高、低壓凝汽器串聯抽真空方式,如圖1所示。即高壓側凝汽器抽真空管路先引入低壓側凝汽器,與低壓側凝汽器抽真空管路串聯起來后再引入真空泵。串聯抽

    山東工業技術 2014年10期2014-07-19

  • 查找凝汽器真空值偏低原因的實踐與思考
    3100)1 凝汽器的功能凝汽器的主要功能是在汽輪機的排汽部分建立低背壓,使蒸汽能最大限度地做功,然后冷卻下來變成凝結水,并予以回收。凝汽器的這種功能由真空抽氣系統和循環冷卻水系統給予配合和保證,真空抽氣系統的正常工作,將漏入凝汽器的氣體不斷抽出,循環冷卻水系統的正常工作,確保了進入凝汽器的蒸汽能夠及時地凝結變成凝結水,體積大大縮小既能將水回收,又保證了排汽部分的高真空。2 凝汽器真空降低對機組的影響凝汽器真空降低對機組的影響主要表現為以下幾個方面:其一是

    山東工業技術 2014年19期2014-05-17

  • 600 MW超臨界機組凝汽器運行方式優化
    汽輪機。雙背壓凝汽器由汽輪機制造廠家配套提供,單殼體、雙流程、表面式、橫向布置,型號為N-34000。由于海水先流經低壓凝汽器,待一定溫升后再流經高壓凝汽器,所以循環水溫不同,凝汽器壓力也不同。在循環水入口側的凝汽器,由于海水溫度較低,冷卻效果好,所以凝汽器的壓力比較低;相反,在循環水出水側的凝汽器,由于海水溫度升高,冷卻效果下降,所以凝汽器的壓力較高。在額定負荷工況時,24℃海水溫度下的高壓凝汽器背壓約為6.575 k Pa;低壓凝汽器背壓約為5.250

    電力與能源 2014年3期2014-04-13

  • 濱海核電廠配置單、雙背壓凝汽器技經分析
    重要輔助系統,凝汽器作為該系統的核心設備,其性能直接影響核電廠的安全運行及經濟效益[1-3]。目前我國核電廠皆為濱海核電廠,全部配置單背壓凝汽器,其設計、建造和管理國內都具有豐富的經驗,雙背壓凝汽器尚無使用先例。本文基于不同的廠址條件、投資和運行經濟性,分析比較核電廠采用單、雙背壓凝汽器的技術適應性和經濟性。1 國內核電廠凝汽器配置情況及參數1.1 凝汽器配置情況目前我國所有運行和在建的濱海核電廠均采用單背壓凝汽器,其設計、建造和運行管理經驗都很豐富,而多

    電力建設 2013年3期2013-08-09

  • 1000 MW機組凝汽器鈦管循環水泄漏側的快速確認
    04)采用水冷凝汽器的汽輪發電機組,如果凝汽器發生嚴重的鈦管泄漏,應快速確認泄漏位置,然后進行單側隔離并處理。但泄漏側通常難以立即確認,即使安裝了凝汽器檢漏裝置,也無法保證準確判斷泄漏位置,由此造成事故處理的不確定性,延誤堵漏時機,嚴重時可能造成機組因水質惡化而被迫停機甚至設備損壞。1 目前存在的問題1.1 凝汽器鈦管泄漏的等級1000 MW超超臨界機組的凝汽器泄漏按嚴重程度不同分為3級,如表1所示。1.2 確認泄漏側的難點圖1是常見的雙背壓、雙殼體、單流

    浙江電力 2012年12期2012-09-12

  • 某340 MW機組凝汽器改造試驗分析
    210096)凝汽器的換熱效果對機組經濟性有很大的影響,目前國內有很多老式凝汽器,由于設計年代早,管束排列方式落后,又經過多年運行,冷卻管腐蝕泄漏嚴重,其換熱效果已嚴重影響整個機組的安全經濟運行[1]。因此,對老式凝汽器進行改造不僅可以提高電廠的效益,而且符合我國節能減排的發展要求。通過對國內某電廠340 MW機組凝汽器改造試驗及其結果進行分析,并對其改造效果進行評價,對于其他電廠凝汽器改造具有一定的參考價值。1 凝汽器設備概述及運行存在問題1.1 設備概

    電力工程技術 2012年1期2012-07-03

  • 凝汽器鈦管泄漏的原因及處理
    凝汽式汽輪機。凝汽器為N-51500型雙背壓、雙殼體、表面型,殼體和水室為全焊接結構,水室人孔門布置在凝汽器上部,凝汽器管束材質為鈦管。帶外護包殼的7,8號低壓加熱器分別安裝于A,B凝汽器喉部。1 事故經過2011-03-08T18:00左右,凝結水泵出口母管鈉離子濃度由小于1 μg/L逐漸上升,電導度也相應增加。就地取樣化驗,鈉離子濃度為600 μg/L左右(當時鈉離子在線濃度表量程設置范圍為20 μg/L),并緩慢上漲,最高達857 μg/L(合格標準

    電力安全技術 2011年10期2011-04-02

  • 超臨界600 MW機組雙背壓凝汽器抽空氣管路的改進
    MW機組雙背壓凝汽器抽空氣管路的改進于曉龍1,張進軍1,程繼舜1,孫永平2(1.浙江大唐烏沙山發電有限責任公司,浙江 寧波 315722;2.浙江省電力試驗研究院,杭州 310014)某電廠超臨界600 MW機組基建投產以來,高、低壓凝汽器壓差一直較小,分析判斷認為其根源是凝汽器抽空氣管路設計配置不合理,導致低壓凝汽器空氣抽出受阻,從而出現傳熱惡化的現象。通過調整節流孔板孔徑等措施,恢復了凝汽器的雙背壓設計功能,提高了機組運行效率。雙背壓凝汽器;壓力差異;

    浙江電力 2010年8期2010-07-18

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