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口井

  • 一種基于統計原理的環空水泥漿流動摩阻計算方法
    2這四個區塊45口井的固井施工現場數據,結合固井聲幅圖,基于統計原理結合最小二乘法,精確計算優選的45口井的不同密度水泥漿的環空流動摩阻,并對該理論結果進行驗證。該計算結果與固井施工實際數據偏差較小,對固井施工設計具有重要的指導意義。1 環空水泥漿流動摩阻計算思路1.1 選擇固井施工數據選取N口井固井施工數據作為計算基礎,N越大越好。根據固井施工中注入不同密度水泥漿總量、返出量、漏失量,結合固井聲幅圖水泥漿返高,確定這N口井的環容。1.2 確定不同水泥漿體

    承德石油高等??茖W校學報 2022年4期2022-09-23

  • 抽油機功率法平衡技術的應用
    共300 口,每口井功率平衡率在50%~100%間均勻分布11 個測試點,分別測試抽油機有功功率值,3 種型號抽油機不同平衡率下有功功率數據見表1。當功率平衡率在80%~100%區間內時,3 種型號抽油機的有功功率值不隨平衡率升高而降低,判斷該區間為耗能最低功率平衡率區間。表1 3 種型號抽油機不同平衡率下有功功率數據 kW綜合以上分析,當抽油機井功率平衡率小于80%時可判定抽油機平衡不滿足能耗最低的標準,需對抽油機進行平衡調整。3 功率法平衡調整技術的應

    石油石化節能 2022年5期2022-06-16

  • 三路開攻,創新創效創紀錄
    常規壓裂1272口井、大型壓裂292口井、修井517口井,施工總量與去年同期相比增長394口井。今年以來,大慶油田井下作業分公司全力抓好“三件大事”,聚焦增儲上產、“治病救井”、效益動用“三大戰場”,科學匹配生產要素,精細運行計劃安排,合理調配保障資源,全力實現井下施工提速提效。增儲上產,開攻!為油“開路”,他們是“專業”的。大慶油田井下作業分公司持續提升隊伍專業化水平,作業二大隊連續油管設備承擔致密油水平井一體化施工,特種工藝作業二大隊帶壓設備承擔壓驅、

    中國科技縱橫 2022年7期2022-05-03

  • 零散短熱洗周期油井加藥技術研究及效果分析
    到目前共計應用6口井,至2021年7月1日,時間最長的1口井已連續加藥272天,最短的1口井已實現連續加藥124天,均實現加藥后免熱洗。結合集中加藥效果,預計6口井均可實現一個檢泵周期內免熱洗。2.1 系統效率上升、噸液百米耗電下降統計6口井試驗前后的動態數據,進行了能耗對比測試,計算了試驗前后的系統效率及噸液百米耗電[6],試驗前后系統效率對比見表2。試驗前后產液量穩定并略有上升,平均系統效率上升2.12%,百米耗電下降0.05kWh。表2 試驗前后系統

    石油石化節能 2022年2期2022-03-30

  • 應用超臨界蒸汽吞吐提高C13 塊開發效果
    吞吐,階段實施6口井,注入超臨界蒸汽13613t,吞吐投產的2口井階段產油6510.3t,另4口井階段增油2372.6t,提高了C13塊的開發效果。關鍵詞:蒸汽吞吐;超臨界;C13斷塊屬于厚層塊狀油藏,區塊儲層物性差,油品性質差,原油粘度為652mPa·s(50℃),油水粘度比較大,含油幅度低(含油幅度50m),油層埋深較深(1650-1800m),受原油物性影響,油井投產后,產量逐漸下降,且隨著開發年限的延長,重質成分含量增加,油井近井地帶易堵塞。為了提

    油氣·石油與天然氣科學 2021年6期2021-09-10

  • 我國首個深層千億立方米儲量頁巖氣田全面開建
    署的8個平臺54口井全部開鉆,已完鉆46口,優質儲層鉆遇率達95%以上,集氣總站和3個平臺12口井已投產,日輸氣量為105×104m3;二期項目建設全面鋪開,計劃建設年產能20×108m3,實施14個平臺110口開發井,9口井已開鉆,10余口井正開展油氣測試,集氣管線、供電線路等工程正加緊施工。

    天然氣技術與經濟 2020年2期2020-12-20

  • 創新管理方法延長油井免修期
    ,共有油井305口井,其中螺桿泵井105口,抽油機井200口。大部分油井位于壓覆區(城區、村屯),開采時間較長,存在著油井桿管磨損嚴重,油井砂面高,油層脫氣,吐砂較為嚴重,城區注水井停注,地下虧空,井筒結垢較為嚴重等諸多問題。2、目前油井大量使用修舊油管,使井下管柱新度系數很低,油井工作狀況變差;油井出砂、出泥漿、結垢現象逐年增多,管桿偏磨、管漏、桿斷脫現象也日趨增多,這些因素增加了油井維護性作業工作量。3、2019年計劃維護性費用264.41萬元,全年計

    石油研究 2020年2期2020-10-19

  • 機采井集中熱洗方法及節能效果分析
    ,一次熱洗只洗1口井,每熱洗1口井需占用1天的時間。某采油廠機采井平均熱洗周期為120天,平均每口井年熱洗3次。隨著機采井數的增多,機采井熱洗工作量逐年加大。2015年初,該采油廠抽油機井、螺桿泵井總數達到了11 200口,年正常熱洗達到33 600井次,加上管線沖洗和泵況核實熱洗,年熱洗達到48 000井次,平均每天熱洗132口井,全廠共計72個采油隊,平均每個采油隊日熱洗1.86口井才能保證熱洗計劃完成。如果采取原有的熱洗方法,想要完成熱洗工作量,顯然

    石油石化節能 2020年3期2020-04-04

  • 中國石油西南油氣田公司“鉆”出中國頁巖氣井最長水平段
    個直井筒就動用2口井地下資源的目標,是提高單井產量、單井最終累計采出氣量和提升經濟效益的重要手段。但因其攜帶巖屑困難、鉆具受力復雜、井壁垮塌風險高等諸多技術難題,在山地頁巖氣鉆井中較難實現。寧209H71-3井位于四川宜賓,是中國石油西南油氣田公司部署在川南頁巖氣田的一口直改平開發井。前期,該公司已完成了長度2 500 m以上水平段井12口,其中2 820 m、3 000 m水平段井各1口。針對寧209H71-3井鄰井資料少、水垂比大等不利因素,該公司認真

    天然氣工業 2020年4期2020-01-08

  • 國內目前壓力最高的氣田產能建設全面展開
    的首批開發井,兩口井油壓都超過104 MPa,日產氣量均超過50×104m3。截至目前,克深13氣田已完鉆的7口井全部獲得高產工業氣流,正在鉆探的5口井也鉆遇優質天然氣儲層??松?3氣田所在的中國石油塔里木油田公司克拉—克深大氣區是塔里木盆地探明的首個萬億立方米大氣區。該氣田產能建設的全面展開,標志著上述氣區埋深7 000~8 000 m超深領域的氣藏全部探明并投入開發。(天工 摘編自中國新聞網)

    天然氣工業 2020年3期2020-01-06

  • 基于滲流力學建立的煤層氣井排水降壓模型及排采規律分析
    往往是多個區塊多口井構成井網同時排采,因此排采中多口井相互貫通干擾,如果繼續排采,同一區塊位置相鄰的井,它們之間壓力會不斷延伸以致重疊,這樣導致壓降漏斗也會最終交匯[9]。在單井壓降漏斗的基礎上壓降漏斗疊加,計算公式可表示為:式中:p(x,y,t)為 t時刻距井筒(x,y)處的儲層壓力;N 為生產井數量;k為 1,2,3,…,N。綜上,得到關于單井與群井排采過程中壓降漏斗模型及相關的輔助模型:2 儲層壓降傳播規律數值模擬分析根據柿莊南10口排采井數據,利用

    煤礦安全 2019年2期2019-03-20

  • 對穿連通技術在地熱井的設計應用
    臺井,目標一共9口井,中間是1口直井,周圍分布8口水平井,方位設計為順時針螺旋分布,垂深落差設計為20米,該項目已經準備如下:關鍵詞::地熱井開發;對穿井軌跡設計;平臺井設計一、設計依據1.1 ?地理及環境資料已規劃居民區未建居民房的空曠地或附近地下地熱資源好的地方(空間足夠,克服地面建筑限制),在安全環保且不擾民的前提條件下實現有效的鉆井施工。1.2 ?鉆井工程概況整個設計平臺先后共鉆成9口井,先鉆直井,通過儀器檢測優選采熱井段,然后根據直井采取地層溫度

    科學與技術 2019年3期2019-03-05

  • 吉林油田研發壓裂式調剖堵水新技術
    塊調堵結合試驗6口井的方案設計后,正式進入現場試驗階段。這種新的低成本、強有效調堵體系的現場應用,標志著改善水驅的壓裂式調剖堵水工藝關鍵技術已經形成。針對老區無效水循環嚴重、單體措施改善水驅效果有限的問題,吉林油田將現有的調剖、堵水技術進行有機結合,初步形成新木147典型區塊調堵綜合治理方案新思路,將常規低排量調堵與壓裂式高排量調堵結合,將以往的成熟調堵劑進行多段塞組合,編制完成6口井調堵方案,助力老油田改善水驅。吉林油田老區已進入開發后期,為了治理無效水

    石油知識 2019年3期2019-02-13

  • 大慶油田提高氣體鉆井效率措施分析
    4.64d,有4口井鉆井周期縮短20d,其中XH271井鉆井周期比鄰井縮短50.12d。同時由表1可知,氣體鉆井周期縮短20d以上的4口井,進尺均在700m以上,處理復雜時間平均7.275h,其中XH271井縮短鉆井周期50.12d,進尺達到了1100m,處理復雜時間為零,所以要想提高氣體鉆井效率,縮短鉆井周期,需要通過完善氣體鉆井技術來提高氣體鉆井進尺,減小井下復雜幾率和減少處理井下復雜時間。1.1 應用井段較短通過統計所鉆的11口氣體鉆井井段、層位及進

    西部探礦工程 2018年12期2018-11-21

  • S油田西區異常壓力形成原因及分布范圍分析
    進行施工,仍有3口井在鉆井過程中發生井涌、油氣浸等復雜情況,12口井使用密度1.85~1.95g/cm3的水泥漿固井,11口井使用套管外封隔器,并配合使用鎖水抗竄劑,仍有5口井固井質量不合格,出現管外冒的情況,說明西5-107井區S1、S2組存在異常高壓力。1 西5-107井區異常高壓層電性特征及形成原因1.1 異常高壓層的電性特征對西區完井電測曲線進行比較,高1129-21井和西6-P9井具有異常高壓層,西52-7井油層壓力正常,總結后發現異常高壓層具有

    西部探礦工程 2018年6期2018-06-19

  • 提高氣體鉆井效率方法與對策探討
    6.78d,有5口井鉆井周期縮短25d,氣體鉆井介質由單一的空氣鉆井發展到空氣/霧化/泡沫、氮氣、氮氣/霧化/泡沫鉆井的復合氣體鉆井,并形成了氣體鉆井設計、控斜打快、井壁保護、高溫霧化/泡沫鉆井液和氣體鉆井組分監測技術,初步解決了大慶探井氣體鉆井施工中的難題。氣體鉆井極低的循環介質當量密度使該項技術在提高機械鉆速、發現與保護儲層和提高油氣井具有十分突出的作用,從而使該項技術得到了應用發展。但應用氣體鉆井技術隨之帶來的是對地層流體壓力和井眼穩定性控制能力較低

    西部探礦工程 2018年4期2018-03-26

  • 我國首個燃氣企業儲氣庫投產
    項目計劃建設10口井,年總儲氣量將達4.6×108m3,工作氣量近2.6×108m3,最大供氣能力為500×104m3/d。2023-2026年為項目二期建設期,計劃建設12口井,屆時,港華金壇儲氣庫將擁有22口井,總儲量將達10×108m3,工作氣量近6×108m3。目前,港華金壇儲氣庫已建成3口井,儲氣量近1.5×108m3,工作氣量逾8 800×104m3。港華金壇儲氣庫由香港中華煤氣、中鹽金壇鹽化有限責任公司合作建設,是我國首個由城市燃氣企業籌建、

    天然氣技術與經濟 2018年6期2018-01-23

  • 電機直驅螺桿泵技術的應用前景
    用了4個廠家11口井;通過歸類,在原理上有兩種,一種是直流力矩電機系統,10口井;一種是交流力矩電機系統,1口井;現在分別介紹:2.1 直流電機直驅地面系統的結構直流直驅螺桿泵地面系統由智能控制器和直流永磁力矩無刷電機組成;其中智能控制器由整流濾波、功率單元、智能控制和鍵盤顯示四個部分組成。2.2 直流電機直驅地面系統的原理將交流電源變成平滑穩定的直流電源,提供給直流電機,直流電機緩慢轉動到設定的轉速,帶動井下泵舉升油液。2.3 交流電機地面系統的結構交流

    化工管理 2017年9期2017-03-05

  • 加強抽油機井系統優化,提高機采系統效率
    ,經過優化,63口井泵效由22%上升到24.3%,提高4.3%,系統效率由22.5%上升到23.1%,泵效的提高是因泵的充滿系數得到改善,泵工作時工況趨于合理,工況越好,深井泵的使用壽命越長,參數優化起到了一定的作用。1.2 設備優化1.2.1 重新評估抽油桿和加重桿,以防止抽油桿發生彎曲五里灣一區油井391口,直井12口,定向井379口,由于定向井存在一定的斜井段,在斜井段抽油桿下行阻力增加,如果抽油桿沒有加重措施,抽油桿就會彎曲,在頻繁的上下運動中抽油

    化工管理 2017年26期2017-03-04

  • CO2吞吐采油技術在稠油油藏的成功應用
    出17-17等9口井進行CO2吞吐采油技術。(2)措施前油井主要存在問題。措施前9口井主要存在以下問題:①采出程度低、回采水率低。17-17等9口井累計產油18982噸,產水37682噸,平均單井累計產油僅2109噸,回采水率0.45。由容積法 N=100Ahφ(1-Sωi)ρo/Boi計算9 口井可控制儲量12.6×104噸,剩余10.7×104噸,17-17等9口井僅采出可控制儲量的15%。②末周期油汽比低、吞吐效益差。末周期平均單井油汽比僅為0.23

    化工管理 2017年31期2017-03-03

  • “太空信使”景海鵬都念了啥?
    來自寧夏中寧縣寬口井希望學校學生的一封信。信件的主要內容為:“我們是中寧縣寬口井希望小學的學生,是一群來自大山里的孩子,請你把小小的夢想帶到太空吧,我們夢想有一天,讓每一個地球人,都能通過太空郵局聽到我們的歌聲?!备剑盒偶闹聴罾麄ゲ囊环庑啪磹鄣臈罾麄ゲ耗?!我們是一群來自大山里的孩子,我們的家鄉在海原縣曹洼鄉,那里有高高的大山、長長的梯田和凈凈的藍天。我們喜歡對著大山唱歌兒,我們喜歡對著羊群唱歌兒,雖然,我們的家鄉很窮。4年前,我們從山區搬了出

    家教世界·創新閱讀 2016年12期2017-01-09

  • 2015年某農村地區生活飲用水水質分析
    市某農村地區27口井,分別于2015年不同水期各采一次(枯水期為3-4月、豐水期為7-8月),每次采集水樣4個。共采集井水樣本216份送檢。方法水質檢驗結果依據《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)進行判斷,水樣中如有一項或一項以上不合格,即判定為不合格樣品。統計學分析用Excel表格進行數據錄入,采用SPSS17.0統計學軟件進行統計描述。水樣合格率的比較采用卡方檢驗,顯著性檢驗水準為α=0.05,以P<0.05為差異有統計學意義。結果現況調

    食品安全導刊 2016年30期2017-01-09

  • 涪陵頁巖氣田“井工廠”技術
    設計,正反向各2口井,水平段長1 500 m,靶前距800 m,水平段間距600 m,偏移距300 m,均為三維井眼軌道水平井,鉆井難度相同;圖1(b)為6井平臺正反向對稱式井眼軌道,正反向各3口井,中間2口井設計為二維井眼軌道,其余4口井設計為三維井眼軌道,偏移距600 m,鉆井難度相同。圖1 正反向對稱式井眼軌道設計示意Fig.1 The schematic diagram of reverse symmetrical well trajectory涪

    石油鉆探技術 2016年3期2016-12-02

  • 低滲透油田功率平衡技術應用及節能潛力分析
    場隨機測試138口井平衡狀況,其中電流平衡127口井,電流平衡率92%;功率平衡87口井,功率平衡率63%。造成電流平衡率與功率平衡率之間差值為29%的主要原因是由于電流法存在以下幾方面的問題:1)虛假平衡。鉗形電流表測試出的電流值不分正負,無法判斷是電動機發電電流還是輸電電流。如A1井上沖程電流峰值23 A,下沖程電流峰值20.4 A,電流平衡度為88.7%,判定抽油機處于平衡運行狀態。但是,功率法測試結果顯示下沖程過程中存在負功,因而判定抽油機處于嚴重

    石油石化節能 2016年9期2016-10-25

  • 陳毅當紅娘為葉飛牽紅線
    說才女,首推王于口井,這個女孩子寫過兩部大戲……”“對,就是王于口井!”沒等朱克靖介紹完,葉飛就搶著說。陳毅問:“你認識王于口井?”葉飛說:“不認識,我看過服務團出的墻報,王于口井寫的文章,不但文字流暢,而且很有思想和獨到見解?!标愐憷事曇恍Γ骸霸瓉砟阍缱⒁馍纤?!張茜也極力推薦王于口井!”陳毅轉身對鐘期光交代:“老鐘,回去把王于肼調過來?!苯又謱θ~飛說:“我們把人調過來,成不成就在你了。我主張,抗戰持久戰,戀愛速決戰?!辩娖诠庥H自找王于口井談話,并修書

    北廣人物 2016年6期2016-02-28

  • 抽油機井電機底座的改進
    礦中一隊安裝了2口井,應用改進的抽油機電機底座,每口井每年平均創效1.729萬元。3.1 投入費用:制作一套抽油機井電機底座需要資金0.2萬元,共計2套,所需資金為0.4萬元。3.2 產出效益3.2.1 節約時間,多產原油,增加產值:1)原來換1組皮帶,每次2人需要30分鐘,現在應用抽油機電機底座,換皮帶僅需要一個人8分鐘,以前是一年換10次皮帶;現在一年換2次皮帶;2)緊皮帶時原來每次需要2人30分鐘,現在緊皮帶僅需要一人1分鐘且不停機,每年緊30次皮帶

    化工管理 2015年5期2015-12-22

  • 地源熱泵地埋管單雙U選擇探討
    .0軟件計算16口井4行4列矩形排列,選用雙U32時30年內各年各月的地下換熱器進出水平均溫度,如表2所示。表2 峰值負荷各年各月月末進出水平均溫度表從表2可以看到本項目冬季地下換熱器水溫較高,遠優于規范的要求,夏季峰值負荷下的水溫在前10年是合格的,到第30年高達36.45℃,超標較嚴重。通過EHPD1.3程序,也可以得到一組類似的數據,表3為采用16口井4行4列排列選用單U32管時兩軟件的結果:表3 單U32各年計算結果從表3可以看出,兩軟件的計算結果

    資源節約與環保 2015年7期2015-12-14

  • 壓裂后卡管柱原因分析及對策研究
    均老井補壓在30口井左右。自2010年3月份大規模開發以來至今,在老井補壓中共出現壓后卡管柱8口井,其中強拔解卡4口井,大修處理4口井(80萬/口),直接造成經濟損失300多萬。由于受此問題的影響嚴重制約著油田的開發動用。2.壓后卡管柱單井實例:伊××井2.1 基礎數據斜井,最大井斜15.77,對應井段1200米,鉆井完井日期2009年11月6日,人工井底2668.93米,聯入4.8米;油層套管P110*139.7/121.36mm。該井于2010年2月8

    化工管理 2015年6期2015-03-23

  • 清潔壓裂液在化子坪油田長6油層應用研究
    44井組進行了3口井的清潔壓裂液試驗,并與同一井組常規瓜膠壓裂的化344-1、化344-2、化344-3進行了壓后產量對比?;?44-4、化344-5、化344-6等3口試驗井采用清潔壓裂液作為施工液體。在現場施工過程中,清潔壓裂液性能穩定,保證了加砂過程的順利進行,均按設計要求加入相應數量的支撐劑,平均加砂。由于清潔壓裂液無殘渣,對儲層無傷害,因此壓后可以不排液直接投產。3口試驗井在投產后,生產能力較鄰井有明顯提高。截止7月7日,3口井試驗井單井較鄰井平

    化工管理 2014年30期2014-08-15

  • 沙坪場氣田氣井有機解堵工藝試驗效果評價
    田天東93井等4口井井身結構見表1。表1 氣井井身結構這4口井的井下堵塞物有機組分中含有大量酰胺類化合物[3-4],分析后得出該化合物應是隨外界加注的入井液帶入井下。這4口井在投產后曾加注過大量緩蝕劑,分析緩蝕劑組分可知,井下堵塞物中的酰胺類化合物正是來源于緩蝕劑。有機解堵試驗井緩蝕劑加注情況見表2,緩蝕劑主要組分見表3。表2 有機解堵試驗井緩蝕劑加注情況表3 緩蝕劑主要組分這4口井使用的酰胺類緩蝕劑水溶性差,緩蝕劑溶劑的煤油或柴油在井下高溫條件下逐漸蒸發

    天然氣與石油 2014年2期2014-07-16

  • 長慶油田創新工藝管柱延壽
    注井上開展了34口井的現場試驗。長慶油田采出水回注井管柱腐蝕嚴重,使用壽命一般為2年至3年。頻繁更換注水管柱,既不利于油田穩產,又不利于油田高效開發。為此,長慶油田油氣工藝研究院通過大量調研分析,認為目前廣泛應用于油田地面集輸系統的柔性復合管防腐性能良好,用于采出水回注井具有可行性。為驗證室內研究結果,長慶油田油氣工藝研究院對8口井進行試驗,并定期取樣。分析證明,柔性復合油管性能受溫度影響較大,初步評價認為柔性復合油管適合井深小于2 000米的采出水回注井

    石油化工應用 2014年3期2014-04-06

  • 抽油機井的平衡調整
    %,對其中的57口井進行能耗測試,平均系統效率為12.14%。表1 第七采油廠2006年12月平衡現狀調查表一、平衡原理抽油機運轉不平衡,是因為上、下沖程中懸點載荷不同,造成電動機在上、下沖程中所做的功不相等。要使抽油機在平衡條件下運轉,就應使電動機在上、下沖程中都作正功,即下沖程時把能量存儲起來,上沖程時利用存儲的能量來幫助電動機做功。二、平衡判定方法工作時,始終處于平衡狀態的抽油機是沒有的,因為生產過程中油層情況、油井情況及油井工作制度的改變都會破壞抽

    中國設備工程 2014年8期2014-03-24

  • 國內頁巖氣開發最大規?!熬S”壓裂取得成功
    42-4HF等4口井的4個水平段分成75段,開展兩套機組同步交叉壓裂。經過各方通力配合、緊張有序施工,8月30日,焦頁42號平臺4口井“井工廠”同步交叉壓裂施工取得圓滿成功,創造了國內頁巖氣單平臺壓裂連續壓裂施工段數最多(75段)、總加砂量最多(4 321m3)、總加液量最多(133 283m3)、平均單井壓裂周期最短(4.25d)以及單日壓裂施工段數最多(8段)、單日加液量最多(12 965m3)、單日加砂量最多(339m3)等7項施工紀錄,提高施工效率

    天然氣工業 2014年9期2014-02-11

  • 體積壓裂與常規壓裂投資與效益的對比分析——以川南地區及長寧—威遠頁巖氣示范區為例
    壓裂累計完成77口井:其中體積壓裂38口井(須加河組砂巖24口井、龍馬溪組頁巖氣14口井),占比49.35%;常規壓裂39口井,占比50.65%。在此期間,2010年加砂壓裂11口井:其中體積壓裂1口井,占比9.09%,常規壓裂10口井,占比90.91%;2011年加砂壓裂17口井:其中體積壓裂5口井,占比29.41%,常規壓裂12口井,占比70.59%;2012年加砂壓裂28口井:其中體積壓裂16口井,占比57.14%,常規壓裂12口井,占比42.86%

    天然氣工業 2014年10期2014-01-03

  • 鈍角三角形小斷塊油藏注采井網研究
    形小斷塊油藏打2口井時選擇一注一采的方式,即注水井布置在較小角一端,采油井布置在對邊的中線處;打3口井時選擇一注兩采的方式,即注水井布置在較小角一端,采油井布置在另外2個角處;打4口井時選擇一注三采的方式,即中部注水,各頂角采油,注水井布在較大邊中點。采取上述注采井網形式能夠取得較好的開發效果。小斷塊油藏;合理井網;注采關系鈍角三角形小斷塊油藏,由于斷塊面積小及幾何形態限制,難以用常規面積井網形成完善注采關系,導致油藏能量下降快、水驅采收率低,嚴重制約了該

    長江大學學報(自科版) 2013年26期2013-11-02

  • 中國石油建成兩個國家級示范區
    氣示范區完鉆16口井,完成壓裂試氣12口井,直井日產量0.2萬立方米至3.3萬立方米,水平井日產量1萬立方米至16萬立方米。云南昭通國家級頁巖氣示范區完鉆7口井,完成壓裂試氣2口井,直井日產0.25萬立方米,水平井日產1.5萬立方米至3.6萬立方米,展示了較好的勘探開發前景。

    石油化工應用 2013年3期2013-08-15

  • 大慶油田高壓注水井開關井周期研究
    正常開井的510口井,平均注水壓力15.9MPa。壓力小于16MPa的井有280口,占開井數的54.9%,平均注水壓力位12.2MPa;壓力在16~20MPa的井有212口,占開井數的41.6%,平均注水壓力位17.7MPa;壓力大于20MPa的井有18口,占開井數的3.5%,平均注水壓力位20.5MPa。統計關井的406口井,方案關井393口,占總井數的85.5%,方案關井中間注或周期注水關井315口,鉆井關井或掃線關井78口,其他關井13口。間注及周期

    長江大學學報(自科版) 2013年14期2013-04-01

  • 中國石油建成兩個頁巖氣國家級示范區
    氣示范區完鉆16口井,完成壓裂試氣12口井,直井日產氣量0.2×104~3.3×104m3,水平井日產氣量1×104~16×104m3。云南昭通國家級頁巖氣示范區完鉆7口井,完成壓裂試氣2口井,直井日產氣量0.25×104m3,水平井日產氣量1.5×104~3.6×104m3,展示了較好的勘探開發前景。

    天然氣工業 2013年3期2013-02-14

  • 叢式井液壓排采系統協調控制建模及控制算法研究
    站提供,可帶動5口井 (以5口井為例)工作,各井均有自己的井下泵執行機構,完成采水及排水 (見圖1)。地面液壓站系統作用是驅動井下液力抽油泵液動機構運動,實現抽油過程,主要由增壓泵、換向閥、電磁閥、水箱、齒輪泵、液壓油箱、減壓閥等部分組成。當電磁閥開時,換向閥在液壓油的推動作用下處于開狀態,水箱中的水就經過增壓泵進入到井下泵中的動力管線,驅動動力缸上行,帶動抽油泵柱塞上行,抽油泵排出產液;電磁閥斷時,換向閥也隨之關閉,在配重桿的作用下,動力缸下行,動力液經

    長江大學學報(自科版) 2013年7期2013-01-06

  • 鄰井影響下高壓氣井地層壓力求取方法探討
    30100)當一口井開井生產時,在井底形成壓降漏斗,隨著開井時間的延長逐漸向外擴展。實際上,一個氣藏中有大批氣井同時生產,此時地層中各點的壓力降應是各井單獨工作時在該點造成的壓降的疊加和。氣井生產早期,由于開采時間短,所在儲層滲透率低,壓力變化的波及范圍很小,地層中各點的壓降則可以忽略認為是各井單獨工作造成的;但是隨著氣井的不斷生產,影響范圍越來越大,產生了井間干擾,則地層中各點的壓降應為各井單獨工作時在該點造成的壓降的疊加和。由常規試井解釋或井下壓力計測

    長江大學學報(自科版) 2013年8期2013-01-06

  • 低液面井合理間抽方式確定與應用
    以下條件,選取3口井進行現場試驗。1)沉沒度低于50 m。2)砂巖厚度和有效厚度較小,與注水井連通狀況較差,同時周圍注水井注水能力差,有些井甚至注不進水,地層能量得不到有效補充的嚴重供液不足井。3)在現有設備條件下,參數無法進一步縮小出現供、采不協調的嚴重供液不足井。表1為選定的3口試驗井的基本情況。表1 試驗井基本情況統計對選定的3口井,量油同時測功圖液面,確定實際的動液面深度和日產液量,然后關井。關井后每天測一次動液面;開井生產后,每天測功圖液面。3口

    石油石化節能 2012年2期2012-11-15

  • 宋芳屯油田控制無效注采措施
    量。方案調整28口井28個層,日配注由730m3降到8 5 m3,減少645 m3;日實注由748m3降到8 6m3,減少662m3。統計周圍連通的35口未措施井,日降液103t,日降油9.5t,含水上升0.14個百分點,流壓下降0.43M Pa。一是實施高壓層減水,減少低效注入。通過對注采關系進行綜合分析,有針對性治理高壓井層。高壓層減水8口井8個層,日配注減少220m3,日實注減少225 m3。其中,有注無采型2口井2個層,注多采少型6口井6個層。統計

    石油石化節能 2012年6期2012-11-07

  • 抽油機井系統效率影響因素分析與改善措施
    150 m的有7口井,高于400 m的有13口井,平均系統效率為13.16%。表2 沉沒度不合理井相關數據異常井數17口,平均系統效率為10.99%,見表3。3口井平衡塊已調整到頭,需加塊調整,未能及時解決,平均系統效率為15.44%,見表4。2.2 設備因素有8口井設備匹配不合理,其中有6口井機型偏大;1口井電動機偏大,但是運行電流高于標配電動機額定電流,不能換小電動機生產;1口井為淘汰電動機,平均系統效率為11.1%,見表5。建議對6口機型偏大井進行機

    石油石化節能 2011年8期2011-11-16

  • 高耗集油環改造技術研究與應用
    集油環管轄3~5口井。隨著區塊產量遞減,報廢井、轉注井、提撈井、關井的數量不斷增多,集油環內油井數不斷減少。管轄2口井以下且走向不合理集油環307個,占總環數的37.6%。年多耗氣量達614×104m3。由于集油環管道走向并未做改動,為了維護集油環正常運行,從集油環中分離出去的油井井口產液要由摻水來補充,致使這部分集油環摻水增多;同時集油環走向不合理,摻水路線增加,使得集油管道熱損增大,能耗增高。m——管道內介質的質量流量;Ti——管道內進口端的溫度;T—

    石油石化節能 2011年4期2011-11-16

  • 抽油機井提高系統效率方法探討
    進行參數調整25口井,可對比22口井(調大參數5口井,調小參數17口井,其中調小沖程4口井,調小沖速13口井),平均單井日產液由8.8 t增加至9.1 t,日產油由3.0 t穩定在3.0 t,日耗電由183 kW·h下降至160 kW·h,下降了23 kW·h,平均單井系統效率從調前的16.4%上升到18.7%,上升了2.3個百分點;其中調大參數5口井,平均單井日產液由14.3 t增加至15.5 t,日產油4.3 t穩定在4.4 t,日耗電由178 kW·

    石油石化節能 2011年5期2011-11-15

  • 沁南潘河煤層氣田煤層氣直井增產改造技術
    口,其中的147口井進行了壓裂增產改造,改造類型包括活性水加砂壓裂、氮氣泡沫壓裂、清水+氮氣壓裂、清水壓裂。36口井采用活性水攜砂壓裂技術;2口井(PH1和PH1-006井)采用氮氣泡沫壓裂技術,4口井采用清水+氮氣壓裂技術, 107口井采用清水加砂壓裂技術。其中PH1-002和PH1-009的3#、15#煤層分別采用了不同的壓裂技術。配液用水需精細過濾,配完的壓裂液要進行充分的攪拌,混合均勻,保證固體KCl完全溶解。所有盛液、備液設備必需清洗干凈,最大限

    天然氣工業 2011年5期2011-09-13

  • 自動加藥泵在高升采油廠研究與應用
    自動加藥泵, 2口井乳化較為嚴重,回壓較高,回壓最高達到分別達到1.3MPa、1.2 MPa,安裝自動加藥泵后,實施自動破乳,2口井回壓均下降至0.25MPa,能夠保證油井正常生產,我們對2口井安裝自動加藥泵前后的數據進行了對比,具體情況見表1和表2。表1 雷239安裝自動加藥泵油井數據對比表表2 雷248側安裝自動加藥泵油井數據對比表從表1和表2中我們可以看出,安裝自動加藥泵后,2口井回壓有了明顯的下降,平均油井回壓下降0.26MPa,產液量、產油量有了

    科技傳播 2011年7期2011-04-13

  • 降低敖南油田作業成本
    維護作業的548口井進行統計分析,將其按作業性質分類,以油田公司價格定額中心作業單價為指導,繪制了“2009年敖南油田維護作業費用分類統計表”(見表3)。其中:檢泵費用主要是指起、下管柱施工費用;清蠟費用主要是熱泡沫藥劑費用和車輛費用。從表3可以看出,敖南油田2009年僅檢泵作業一項費用就高達399萬元,占維護作業總費用的74.6%,因此檢泵作業費用高成為影響敖南油田作業成本的癥結問題。減少檢泵作業井井數成為小組成員減少作業費用的主攻方向。分析一:時時跟蹤

    石油工業技術監督 2011年11期2011-01-17

  • 烏津油田產層增產方法效果分析
    份公司處理的20口井有18口井見效,成功率為90%。這些井在2003年5個月的作業中增油量為17 071 t,可見單井平均增油量為3.6 t/d。單井平均注 п р о п п а н т試劑為 12 t。108 t/d,單井累積采油量為85“К А Т К О н е ф т ь”有限公司在 79 口井進行深穿透水力壓裂中效果最好。79口井中全部見效,也就是說成功率為100%。這些井在2003年5個月的作業中增油86 486 t,可見單井平均增產為16.

    石油石化節能 2010年1期2010-11-16

  • 塔里木油田新墾區塊勘探獲突破
    上獲得突破的第一口井。這口井獲得成功,使塔北碳酸鹽巖含油面積向西擴展456km2。新墾6井是塔北隆起輪南低凸起上的一口預探井,設計井深6 870m,后加深至6 920m完鉆。今年2月17日,新墾6井開鉆,5月30日完鉆,并于6月9日轉入試油。按照十年油氣發展規劃,塔里木油田的塔北碳酸鹽巖要實現300萬t產能。目前,已有一半左右產能在英買力、輪南等區塊得到基本落實。哈拉哈塘地區是塔里木油田現今碳酸鹽巖黑油勘探重點領域,目前包括熱瓦甫、新墾、哈6、齊滿4個區塊

    石油工業技術監督 2010年7期2010-04-14

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