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循環水泵電機雙速改造效能分析

2009-08-28 09:09程秀芝
電氣世界 2009年7期
關鍵詞:水泵機組電機

蔣 勇 王 軍 程秀芝

[摘要]文章闡述了循環水泵電機雙速改造在大唐淮北發電廠的應用,介紹了改造后的試驗情況,并著重對改造前后的效能和節電情況進行了分析與對比。結果表明,對循環水泵進行雙速改造,不僅提高了循環水系統調節的靈活性,而且投資省,節能效果顯著,降低了廠用電量,帶來了可觀的經濟效益,為電力企業的“節能減排”工作取得了較成功的經驗,據有重要的推廣價值。

[關鍵詞]循環水泵調速分析節能

0引言

大唐淮北發電廠8號機組投產于2005年8月,汽輪機為東方汽輪機廠生產,型號為N210—12.7/535/535—2型,屬超高壓中間再熱三缸二排汽冷凝式機組。機組配備兩臺1400KLA-31型循環水泵,屬立式斜流泵結構形式。與循環水泵配套的電機為YLKS800-10型,額定功率1700kW,電壓6kV,額定電流200A。

8號機組經過一年的運行檢驗,發現其所配備的循環水泵運行性能不夠理想,加上與循環水泵配套的單速電機在運行中轉速恒定,運行方式單一,機組的循環水量不能根據運行工況進行轉速調整,電能浪費嚴重、設備效率偏低,尤其是在低負荷或較冷季節運行時,這種狀況更加不利于提高機組的經濟效益。為響應國家“節能減排”政策,廠部于2006年提出將此項工作作為研究重點,商討對循環水泵電機進行調速改造,使之能夠根據機組運行工況調控轉速,有效提高機組經濟效益。

1改造方案的確立

目前,較為常用的改造方法有兩種,即加裝變頻調節裝置和對電機進行雙速改造。

第一種:加裝高壓變頻器對循環水泵電機轉速進行調速控制。這種方法是要添加變頻設備,設備的優點是調速作用明顯,但費用投入大,施工工期長。

第二種:將循環水泵電機進行變極改造(10極改為10/12極雙速)。這種方法是利用電機本身條件,將電機進行單速改雙速,經驗成熟且費用低、工期短,但帶來的經濟效益不如變頻裝置。

上述兩種改造方法都能做到對循環水泵的轉速進行調控,保證在改造后的循環水泵的可調性能夠提高,達到節能降耗的目標。經充分論證和分析,針對8號機組設備運行年限和工程造價等情況,認為第二種方法比較符合我廠實際,決定對8號機組循環水泵電機采取單速改雙速的改造方案。

2007年1月,結合8號機組中修機會,按計劃將8號機組兩臺10極循環水泵電機改造為10/12極雙速電機。

2方案的實施

進行電機單速改雙速改造,是利用電機原有繞組結構,在不更換定子繞組和不降低原絕緣等級的情況下,將電機原單一極相組接線拆開引出至附加接線盒中,通過改變電機內部繞組接線方式(在電機附加接線盒中進行極相組連接),形成595/495r/min兩種轉速,達到改變循環水泵轉速的目的。

8號機組循環水泵電機改造前、后數據對照見表1。

3改造后的試驗及效能分析

(1)循環水泵電機在單速改雙速后即投入運行,為了驗證循環水泵在電機改造后運行的實際效果,淮北發電廠在2008年2月下旬,委托安徽省電力科學研究院到現場對電機改造效果進行試驗。試驗方案中將循環水泵運行方式分為甲泵低速運行、甲泵高速運行、甲乙泵低速并聯運行、甲乙泵高速并聯運行、甲泵低速乙泵高速并聯運行、甲泵高速乙泵低速并聯運行、乙泵低速運行、乙泵高速運行等8種工況進行(見表2)。

從試驗測量及計算數據匯總表的結果可以看出,循環水泵電機單速改雙速運行,高速結合低速并聯運行對提高機組效益明顯,電機改造效果理想。這是因為電機在低速運行中,經改造后的電機額定功率只有1400kW,比原高速運行時的電機額定功率1700kW減少300kW,耗電量明顯降低。另外,經對試驗測量及計算數據分析認為,循環水泵在低速運行時的運行效率明顯高于高速運行,分析原因是由于該循環水泵在選型時對揚程選擇過大,使循環水泵的實際運行點遠遠偏離水泵設計工作點,當降低轉速運行相當于降低了水泵的設計揚程。

(2)電機改造前、后效能分析(參照省電科院試驗測量及計算數據匯總表數據整理)

選擇8號機組兩臺循環水泵改造前具有代表性的運行方式為:春、夏、秋三季兩臺泵高速并列運行4000h,冬季一臺高速運行2000h(按全年運行6000h計算)。

春、夏、秋季兩臺水泵高速運行:

(1620+1707)×4000=13308000(kW·h)。

冬季1臺水泵高速運行:

1515×2000=3030000(kW·h)。

循環水泵改造前全年用電量合計:

13308000+3030000=16338000(kW·h)。

在對循環水泵電機進行改造后,通過調整循環水泵的轉速,可組合為5種運行方式:即雙高速、高低速、雙低速、單高速、單低速。運行時可根據循環水溫、機組負荷進行靈活選擇(由于甲循環水泵存在缺陷,未進行雙低速長期運行試驗)。

如還是按機組全年運行6000h考慮,循環水泵運行方式按照4種來組合進行,夏季兩臺泵高速運行2000h(2.8個月),春、秋季一臺泵高速與一臺低速并列運行2000h(1.4個月),冬季一臺泵高速運行2000h,則:

夏季兩臺水泵高速運行:

(1620+1707)×2000=6654000(kkW·h)

春、秋季水泵1臺高速1臺低速運行:

(1512+1107)×2000=5238000(kW·h)

冬季1臺水泵高速運行:

1512×2000=3024000(kW·h)

改造后循環水泵用電量合計:

6654000+5238000+3024000=14916000(kw·h)。

循環水泵電機改造后節省電量:

16338000-14916000=1422000(kW·h)

如按每度電價O.36元計算,可節約費用為:

1422000×0.36=51 1920(元)

(3)對投資回報等指標的分析計算:8號機甲、乙兩臺循環水泵電機雙速改造投資共計26萬元,按上述計算方法,當年可收回設備改造投資。

從改造后的試驗測量及計算數據匯總結果看,各種試驗工況下的運行效率均比改造前有了較大幅度的提高,循環水泵可根據機組負荷狀況和季節特征進行各種運行方式組合。如能在春、秋季保持2臺水泵低速運行、冬季保持l臺水泵低速運行,取得的經濟效益將更為顯著。

由于循環水泵本身的性能問題,使水泵整體效率變差,特別是甲循環水泵效率過低。試驗結果分析認為循環水泵有進一步改造的必要,專家建議:如改造循環水泵,揚程宜選擇在高速下(流量16000m3/h左右)26~28m,節電效益會更顯著。

4改造后循環水泵運行中的注意事項

(1)8號機組經改造的兩臺循環水泵電機,乙泵較甲泵效率高。由于甲泵存在效率低的問題,故不經常投入使用,有待于對水泵進行處理,以提高循環水泵的整體效能。

(2)在冬季單臺循環水泵運行時,循環水流量會比雙水泵下降很大且使循環水流速降低,為保持凝汽器效率,宜投入膠球清洗裝置運行。

(3)因為循環水泵在低速運行時會使循環水揚程偏低,可能造成發電機氫冷器中的冷卻水流量下降或斷流,這時要根據情況及時投入氫冷升壓泵運行,保證發電機氫冷器冷卻水正常投入,不致因冷卻水流量下降或斷流對發電機造成危害。

(4)由于電機進行雙速改造時沒有添加開關等設施,使電機不能夠在運行中進行轉速切換,故需要在改變轉速前先將電機停電,然后才可進行電機內部繞組接線聯片調整,進行此項操作的時間顯得偏長。

(5)循環水泵電機在改造后的試轉和運行中,發現電機上部推力軸承的溫度均較改造前有顯著升高。在改造前軸承運行溫度為73℃,改造后為84℃,高于電機制造廠規定的標準(報警75℃,跳閘80℃)。經與改造廠家共同對此現象進行檢查,沒有發現原因。分析可能是由于上軸承原裝測溫元件損壞后,重新更換的元件與原測溫元件型號不符有很大關系。經與電機制造廠專家協商研究,將循環水泵電機推力軸承溫度報警值調整到88℃、將跳閘值調整到95℃。將循環水泵電機推力軸承運行在規定的范圍內,值得注意的是要在夏季高溫季節時應加強這方面的監視。

5結束語

火力發電廠節約廠用電是一項長期的、艱苦的工作,本次改造工作經過對8號機組兩臺循環水泵電機雙速改造,不僅增加了循環水泵系統調節方式的靈活性,而且取得了相當顯著的節能效果,實踐證明本次改造工作是成功的,是電廠節能降耗的一個有效的途徑,今后降低廠用電率的主要手段是加大科學新技術投入,繼續開展6kV主要輔機各項技術改造工作。

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