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變頻器在礦用機械設備中的應用探析

2014-03-22 14:08俞國弘
中國科技博覽 2014年10期
關鍵詞:變頻器應用

俞國弘

[摘 要]礦用生產往往是多小時連續作業,即使短時間的停機維修也會給生產帶來很大損失。礦用機械設備的技術改造要求迫在眉睫。鑒于提升絞車的特殊性,本文將研制開發礦用機械設備系列變頻器,用該系列變頻器對原礦用提升機進行改造,具有良好的安全運行及節能效果。

[關鍵詞]變頻器;礦用機械設備;應用

中圖分類號:U463.8 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2014)10-0032-01

現在大多數礦用機械設備還在沿用傳統的線繞轉子異步電動機,用轉子串電阻的方法調速。這種系統屬于有級調速,低速轉矩小,轉差功率大,起動電流和換擋電流沖擊大;中高速運行振動大,制動不安全不可靠,對再生能量處理不力,斜井提升機運行中調速不連續,容易掉道,故障率高,因此,開發原礦用機械設備勢在必行[1]。

1 使用礦用機械設備系列變頻器的優點

1)可以實現電動機的軟起動、軟停車,減少了機械沖擊,使運行更加平穩可靠。2)起動及加速換檔時沖擊電流很小,減輕了對電網的沖擊,簡化了操作、降低了工人的勞動強度。3)運行速度曲線成S形,使加減速平滑、無撞擊感。4)安全保護功能齊全,除一般的過電壓、欠電壓、過載、短路、溫升等保護外,還設有聯鎖、自動限速保護功能等。5)設有直流制動、能耗制動、回饋制動等多種制動方式,使安全性更加可靠。6)該系統四象限運行,回饋能量直接返回電網,且不受回饋能量大小的限制,適應范圍廣,節能效果明顯[2]。

2 變頻器在礦用機械設備應用的原理

該系統的運行過程主要分為兩個過程:1)絞車電機作為電動機的過程,即正常的逆變過程。該過程主要由整流、濾波和正常逆變三大部分組成。其中,正常逆變過程是其核心部分,它改變電動機定子的供電頻率,從而改變輸出電壓,起到調速作用。2)絞車電機作為發電機的過程,即能量回饋過程。該過程主要由整流、回饋逆變和輸出濾波三部分組成。其中,該部分的整流是由正常逆變部分中IGBT的續流二極管完成。二極管VD1和VD2為隔離二極管,其主要作用是隔離正常逆變部分和回饋逆變部分[3]。電解電容C2的主要作用是為回饋逆變部分提供一個穩定的電壓源,保證逆變部分運行更可靠?;仞伳孀儾糠质钦麄€回饋過程的核心部分,該部分實現回饋逆變輸出電壓相位與電網電壓相位的一致。因為回饋逆變輸出的是調制波,故為保證逆變的正常工作以及減少對電網的污染,我們增加了一個輸出濾波部分,使該系統的可靠性更加穩定。鑒于礦區電壓的波動性可能比較大的事實,由于變頻器的回饋條件是要和電網電壓有一個固定的電壓差值,假若某時刻電網電壓比較高,再加上回饋時的固定電壓差值,則此時變頻器的母線電壓就會達到一個比較高的電壓值:如果再有重車下滑,則母線電壓會更高。此時的高電壓就有可能威脅到變頻器的大功率器件的安全,為此,該系統又加了一個剎車部分,以保證變頻器的安全[4]。

3 工程應用

3.1 礦用提升機概況

礦井提升機是煤礦、有色金屬礦生產過程中的重要設備。提升機的安全可靠運行,直接關系到企業的生產狀況和經濟效益。目前,大多數中小型礦井采用斜井串車提升,這種提升方式建井快、地面布置簡單、投資少。傳統斜井提升設備采用繞線轉子電動機串電阻調速,電阻的投切用繼電器-交流接觸器控制。這種控制系統由于調速過程頻繁,設備運行的時間較長,交流接觸器主觸頭氧化,引起設備故障[5]。

礦山井下采礦作業,采好的礦石通過斜井用串車拖到地面上來。串車與火車的運貨車廂類似,只不過高度和體積小一些。在井口有一提升機,由電動機經減速器帶動卷筒旋轉,鋼絲繩在卷筒上纏繞數周,其兩端分別掛上兩列串車車廂,所示為提升機卷簡機械傳動系統結構示意圖,在電動機的驅動下將裝滿礦石的列車從斜井拖上來,同時把一列空車從斜井放下去,空車起著平衡負載的作用,任何時候總有一列重車上行,不會出現空行程,電動機總是處于電動狀態。這種拖動系統要求電動機頻繁地正反轉起動、減速制動,而且電動機的轉速按一定規律變化。斜井提升機的動力由75kW繞線轉子電動機提供,采用轉子串電阻調速。繞線轉子電動機轉子串電阻調速,是消耗轉差功率的調速,是耗能的低效調速方式。

3.2 提升機工作過程

提升機無論是正轉,還 工是反轉其工作過程是相同的,都有起動、加速、中速運行、穩定運行、減速、低速運行、制動停車等七個階段。每提升一次運行,的時間,與串車的運行速度、加速度及斜井的深度有關,各段加速度的大小根據工藝情況確定,運行時間由操作工人根據現場的狀況自定。

(1)第一階段0~t1。串車車廂在井底工作面裝滿礦石后,發聯絡信號給井口提升機操作工人,操作工人再回復信號到井底,然后開機提升。重車從井底開始上行,空車同時在井口車場位置開始下行。

(2)第二階段t1~t2。重車起動后,加速到變頻器頻率為五的速度運行,中速運行的時間較短,只是過渡階段,加速時間內設備如果沒有問題,立即再加速到正常運行速度。

(3)第三階段t2~t3。再加速段。

(4)第四階段t3~t4。重車以變頻器頻率為以的最大速度穩定運行,一般這段過程最長。

(5)第五階段t4~t5。操作工人看到重車快到井口時立即減速,如減速時間設置較短時,變頻器制動單元和制動電阻起作用,不致因減速過快而跳閘。

(6)第六階段t5~t6。重車減速到低速,以變頻器頻率為^的速度低速爬行,便于在規定的位置停車。

(7)第七階段t6~t7??斓酵\囄恢脮r,變頻器立即停車,重車減速到零,操作工人發聯絡信號到井下,整個提升過程結束。

3.3 方案實施

斜井提升負載是典型的摩擦性負載,即恒轉矩特性負載。重車上行時,電動機的電磁轉矩必須克服負載阻轉矩,起動時還要克服一定的靜摩擦力矩,電動機處于電動工作狀態,且工作于第一象限。在重率減速時,雖然重卒在斜井面上有一向下的分力,但重車的減速時間較短時,電動機仍會處于再生狀態,工作于第二象限。當另一列重車上行時,電動機處于反向電動狀態,工作在第三象限和第四象限。另外,如果單獨運輸工具、炸藥到井下時,電動機也處于第二和第四象限。由上述可見,提升機的負載特性為恒轉矩位能負載,起動力矩較大,選用變頻器,由于提升機電動機絕大部分時間獨處于電動狀態,僅在少數時間有再生能量產生,考慮變頻器接入制動單元和制動電阻,就可以滿足再生制動、平穩的下行。井口還有一個圓盤機械制動器,類似于電磁抱閘,此制動器用于重車靜止時的制動,特別是重車停在斜井的斜坡上,必須有圓盤機械制動器制動。

結論

總之,對于礦用機械設備變頻器系統改造后效果明顯,尤其是斜井單溝和直井礦井,節電率都在30%以上,同時變頻改造后絞車運行的穩定性和安全性都大大增加,因此大減少了運行故障和維修時間,礦區的產量也提高不少,用戶反應普遍較好。

參考文獻

[1] 羅貞平.礦用機械式挖掘機技術探索[J].煤礦機械,2012,11:224-226.

[2] 陶勇.礦用機械滾動軸承潤滑維護探索[J].煤礦機械,2012,12:192-194.

[3] 秦成緒,高龍,武景濤,陳閃.礦用機械設備高速滾動軸承優化分析[J]. 煤礦機械,2013,02:93-95.

[4] 孫鵬飛,侯大勇,康凱,魏學孔.靜止變頻器礦用在電機拖動中的應用研究[J].科技創新與應用,2013,14:36-37.

[5] 毛吉昌.礦用減速器的安裝調試及維護[J].科技風,2013,19:39.endprint

[摘 要]礦用生產往往是多小時連續作業,即使短時間的停機維修也會給生產帶來很大損失。礦用機械設備的技術改造要求迫在眉睫。鑒于提升絞車的特殊性,本文將研制開發礦用機械設備系列變頻器,用該系列變頻器對原礦用提升機進行改造,具有良好的安全運行及節能效果。

[關鍵詞]變頻器;礦用機械設備;應用

中圖分類號:U463.8 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2014)10-0032-01

現在大多數礦用機械設備還在沿用傳統的線繞轉子異步電動機,用轉子串電阻的方法調速。這種系統屬于有級調速,低速轉矩小,轉差功率大,起動電流和換擋電流沖擊大;中高速運行振動大,制動不安全不可靠,對再生能量處理不力,斜井提升機運行中調速不連續,容易掉道,故障率高,因此,開發原礦用機械設備勢在必行[1]。

1 使用礦用機械設備系列變頻器的優點

1)可以實現電動機的軟起動、軟停車,減少了機械沖擊,使運行更加平穩可靠。2)起動及加速換檔時沖擊電流很小,減輕了對電網的沖擊,簡化了操作、降低了工人的勞動強度。3)運行速度曲線成S形,使加減速平滑、無撞擊感。4)安全保護功能齊全,除一般的過電壓、欠電壓、過載、短路、溫升等保護外,還設有聯鎖、自動限速保護功能等。5)設有直流制動、能耗制動、回饋制動等多種制動方式,使安全性更加可靠。6)該系統四象限運行,回饋能量直接返回電網,且不受回饋能量大小的限制,適應范圍廣,節能效果明顯[2]。

2 變頻器在礦用機械設備應用的原理

該系統的運行過程主要分為兩個過程:1)絞車電機作為電動機的過程,即正常的逆變過程。該過程主要由整流、濾波和正常逆變三大部分組成。其中,正常逆變過程是其核心部分,它改變電動機定子的供電頻率,從而改變輸出電壓,起到調速作用。2)絞車電機作為發電機的過程,即能量回饋過程。該過程主要由整流、回饋逆變和輸出濾波三部分組成。其中,該部分的整流是由正常逆變部分中IGBT的續流二極管完成。二極管VD1和VD2為隔離二極管,其主要作用是隔離正常逆變部分和回饋逆變部分[3]。電解電容C2的主要作用是為回饋逆變部分提供一個穩定的電壓源,保證逆變部分運行更可靠?;仞伳孀儾糠质钦麄€回饋過程的核心部分,該部分實現回饋逆變輸出電壓相位與電網電壓相位的一致。因為回饋逆變輸出的是調制波,故為保證逆變的正常工作以及減少對電網的污染,我們增加了一個輸出濾波部分,使該系統的可靠性更加穩定。鑒于礦區電壓的波動性可能比較大的事實,由于變頻器的回饋條件是要和電網電壓有一個固定的電壓差值,假若某時刻電網電壓比較高,再加上回饋時的固定電壓差值,則此時變頻器的母線電壓就會達到一個比較高的電壓值:如果再有重車下滑,則母線電壓會更高。此時的高電壓就有可能威脅到變頻器的大功率器件的安全,為此,該系統又加了一個剎車部分,以保證變頻器的安全[4]。

3 工程應用

3.1 礦用提升機概況

礦井提升機是煤礦、有色金屬礦生產過程中的重要設備。提升機的安全可靠運行,直接關系到企業的生產狀況和經濟效益。目前,大多數中小型礦井采用斜井串車提升,這種提升方式建井快、地面布置簡單、投資少。傳統斜井提升設備采用繞線轉子電動機串電阻調速,電阻的投切用繼電器-交流接觸器控制。這種控制系統由于調速過程頻繁,設備運行的時間較長,交流接觸器主觸頭氧化,引起設備故障[5]。

礦山井下采礦作業,采好的礦石通過斜井用串車拖到地面上來。串車與火車的運貨車廂類似,只不過高度和體積小一些。在井口有一提升機,由電動機經減速器帶動卷筒旋轉,鋼絲繩在卷筒上纏繞數周,其兩端分別掛上兩列串車車廂,所示為提升機卷簡機械傳動系統結構示意圖,在電動機的驅動下將裝滿礦石的列車從斜井拖上來,同時把一列空車從斜井放下去,空車起著平衡負載的作用,任何時候總有一列重車上行,不會出現空行程,電動機總是處于電動狀態。這種拖動系統要求電動機頻繁地正反轉起動、減速制動,而且電動機的轉速按一定規律變化。斜井提升機的動力由75kW繞線轉子電動機提供,采用轉子串電阻調速。繞線轉子電動機轉子串電阻調速,是消耗轉差功率的調速,是耗能的低效調速方式。

3.2 提升機工作過程

提升機無論是正轉,還 工是反轉其工作過程是相同的,都有起動、加速、中速運行、穩定運行、減速、低速運行、制動停車等七個階段。每提升一次運行,的時間,與串車的運行速度、加速度及斜井的深度有關,各段加速度的大小根據工藝情況確定,運行時間由操作工人根據現場的狀況自定。

(1)第一階段0~t1。串車車廂在井底工作面裝滿礦石后,發聯絡信號給井口提升機操作工人,操作工人再回復信號到井底,然后開機提升。重車從井底開始上行,空車同時在井口車場位置開始下行。

(2)第二階段t1~t2。重車起動后,加速到變頻器頻率為五的速度運行,中速運行的時間較短,只是過渡階段,加速時間內設備如果沒有問題,立即再加速到正常運行速度。

(3)第三階段t2~t3。再加速段。

(4)第四階段t3~t4。重車以變頻器頻率為以的最大速度穩定運行,一般這段過程最長。

(5)第五階段t4~t5。操作工人看到重車快到井口時立即減速,如減速時間設置較短時,變頻器制動單元和制動電阻起作用,不致因減速過快而跳閘。

(6)第六階段t5~t6。重車減速到低速,以變頻器頻率為^的速度低速爬行,便于在規定的位置停車。

(7)第七階段t6~t7??斓酵\囄恢脮r,變頻器立即停車,重車減速到零,操作工人發聯絡信號到井下,整個提升過程結束。

3.3 方案實施

斜井提升負載是典型的摩擦性負載,即恒轉矩特性負載。重車上行時,電動機的電磁轉矩必須克服負載阻轉矩,起動時還要克服一定的靜摩擦力矩,電動機處于電動工作狀態,且工作于第一象限。在重率減速時,雖然重卒在斜井面上有一向下的分力,但重車的減速時間較短時,電動機仍會處于再生狀態,工作于第二象限。當另一列重車上行時,電動機處于反向電動狀態,工作在第三象限和第四象限。另外,如果單獨運輸工具、炸藥到井下時,電動機也處于第二和第四象限。由上述可見,提升機的負載特性為恒轉矩位能負載,起動力矩較大,選用變頻器,由于提升機電動機絕大部分時間獨處于電動狀態,僅在少數時間有再生能量產生,考慮變頻器接入制動單元和制動電阻,就可以滿足再生制動、平穩的下行。井口還有一個圓盤機械制動器,類似于電磁抱閘,此制動器用于重車靜止時的制動,特別是重車停在斜井的斜坡上,必須有圓盤機械制動器制動。

結論

總之,對于礦用機械設備變頻器系統改造后效果明顯,尤其是斜井單溝和直井礦井,節電率都在30%以上,同時變頻改造后絞車運行的穩定性和安全性都大大增加,因此大減少了運行故障和維修時間,礦區的產量也提高不少,用戶反應普遍較好。

參考文獻

[1] 羅貞平.礦用機械式挖掘機技術探索[J].煤礦機械,2012,11:224-226.

[2] 陶勇.礦用機械滾動軸承潤滑維護探索[J].煤礦機械,2012,12:192-194.

[3] 秦成緒,高龍,武景濤,陳閃.礦用機械設備高速滾動軸承優化分析[J]. 煤礦機械,2013,02:93-95.

[4] 孫鵬飛,侯大勇,康凱,魏學孔.靜止變頻器礦用在電機拖動中的應用研究[J].科技創新與應用,2013,14:36-37.

[5] 毛吉昌.礦用減速器的安裝調試及維護[J].科技風,2013,19:39.endprint

[摘 要]礦用生產往往是多小時連續作業,即使短時間的停機維修也會給生產帶來很大損失。礦用機械設備的技術改造要求迫在眉睫。鑒于提升絞車的特殊性,本文將研制開發礦用機械設備系列變頻器,用該系列變頻器對原礦用提升機進行改造,具有良好的安全運行及節能效果。

[關鍵詞]變頻器;礦用機械設備;應用

中圖分類號:U463.8 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2014)10-0032-01

現在大多數礦用機械設備還在沿用傳統的線繞轉子異步電動機,用轉子串電阻的方法調速。這種系統屬于有級調速,低速轉矩小,轉差功率大,起動電流和換擋電流沖擊大;中高速運行振動大,制動不安全不可靠,對再生能量處理不力,斜井提升機運行中調速不連續,容易掉道,故障率高,因此,開發原礦用機械設備勢在必行[1]。

1 使用礦用機械設備系列變頻器的優點

1)可以實現電動機的軟起動、軟停車,減少了機械沖擊,使運行更加平穩可靠。2)起動及加速換檔時沖擊電流很小,減輕了對電網的沖擊,簡化了操作、降低了工人的勞動強度。3)運行速度曲線成S形,使加減速平滑、無撞擊感。4)安全保護功能齊全,除一般的過電壓、欠電壓、過載、短路、溫升等保護外,還設有聯鎖、自動限速保護功能等。5)設有直流制動、能耗制動、回饋制動等多種制動方式,使安全性更加可靠。6)該系統四象限運行,回饋能量直接返回電網,且不受回饋能量大小的限制,適應范圍廣,節能效果明顯[2]。

2 變頻器在礦用機械設備應用的原理

該系統的運行過程主要分為兩個過程:1)絞車電機作為電動機的過程,即正常的逆變過程。該過程主要由整流、濾波和正常逆變三大部分組成。其中,正常逆變過程是其核心部分,它改變電動機定子的供電頻率,從而改變輸出電壓,起到調速作用。2)絞車電機作為發電機的過程,即能量回饋過程。該過程主要由整流、回饋逆變和輸出濾波三部分組成。其中,該部分的整流是由正常逆變部分中IGBT的續流二極管完成。二極管VD1和VD2為隔離二極管,其主要作用是隔離正常逆變部分和回饋逆變部分[3]。電解電容C2的主要作用是為回饋逆變部分提供一個穩定的電壓源,保證逆變部分運行更可靠?;仞伳孀儾糠质钦麄€回饋過程的核心部分,該部分實現回饋逆變輸出電壓相位與電網電壓相位的一致。因為回饋逆變輸出的是調制波,故為保證逆變的正常工作以及減少對電網的污染,我們增加了一個輸出濾波部分,使該系統的可靠性更加穩定。鑒于礦區電壓的波動性可能比較大的事實,由于變頻器的回饋條件是要和電網電壓有一個固定的電壓差值,假若某時刻電網電壓比較高,再加上回饋時的固定電壓差值,則此時變頻器的母線電壓就會達到一個比較高的電壓值:如果再有重車下滑,則母線電壓會更高。此時的高電壓就有可能威脅到變頻器的大功率器件的安全,為此,該系統又加了一個剎車部分,以保證變頻器的安全[4]。

3 工程應用

3.1 礦用提升機概況

礦井提升機是煤礦、有色金屬礦生產過程中的重要設備。提升機的安全可靠運行,直接關系到企業的生產狀況和經濟效益。目前,大多數中小型礦井采用斜井串車提升,這種提升方式建井快、地面布置簡單、投資少。傳統斜井提升設備采用繞線轉子電動機串電阻調速,電阻的投切用繼電器-交流接觸器控制。這種控制系統由于調速過程頻繁,設備運行的時間較長,交流接觸器主觸頭氧化,引起設備故障[5]。

礦山井下采礦作業,采好的礦石通過斜井用串車拖到地面上來。串車與火車的運貨車廂類似,只不過高度和體積小一些。在井口有一提升機,由電動機經減速器帶動卷筒旋轉,鋼絲繩在卷筒上纏繞數周,其兩端分別掛上兩列串車車廂,所示為提升機卷簡機械傳動系統結構示意圖,在電動機的驅動下將裝滿礦石的列車從斜井拖上來,同時把一列空車從斜井放下去,空車起著平衡負載的作用,任何時候總有一列重車上行,不會出現空行程,電動機總是處于電動狀態。這種拖動系統要求電動機頻繁地正反轉起動、減速制動,而且電動機的轉速按一定規律變化。斜井提升機的動力由75kW繞線轉子電動機提供,采用轉子串電阻調速。繞線轉子電動機轉子串電阻調速,是消耗轉差功率的調速,是耗能的低效調速方式。

3.2 提升機工作過程

提升機無論是正轉,還 工是反轉其工作過程是相同的,都有起動、加速、中速運行、穩定運行、減速、低速運行、制動停車等七個階段。每提升一次運行,的時間,與串車的運行速度、加速度及斜井的深度有關,各段加速度的大小根據工藝情況確定,運行時間由操作工人根據現場的狀況自定。

(1)第一階段0~t1。串車車廂在井底工作面裝滿礦石后,發聯絡信號給井口提升機操作工人,操作工人再回復信號到井底,然后開機提升。重車從井底開始上行,空車同時在井口車場位置開始下行。

(2)第二階段t1~t2。重車起動后,加速到變頻器頻率為五的速度運行,中速運行的時間較短,只是過渡階段,加速時間內設備如果沒有問題,立即再加速到正常運行速度。

(3)第三階段t2~t3。再加速段。

(4)第四階段t3~t4。重車以變頻器頻率為以的最大速度穩定運行,一般這段過程最長。

(5)第五階段t4~t5。操作工人看到重車快到井口時立即減速,如減速時間設置較短時,變頻器制動單元和制動電阻起作用,不致因減速過快而跳閘。

(6)第六階段t5~t6。重車減速到低速,以變頻器頻率為^的速度低速爬行,便于在規定的位置停車。

(7)第七階段t6~t7??斓酵\囄恢脮r,變頻器立即停車,重車減速到零,操作工人發聯絡信號到井下,整個提升過程結束。

3.3 方案實施

斜井提升負載是典型的摩擦性負載,即恒轉矩特性負載。重車上行時,電動機的電磁轉矩必須克服負載阻轉矩,起動時還要克服一定的靜摩擦力矩,電動機處于電動工作狀態,且工作于第一象限。在重率減速時,雖然重卒在斜井面上有一向下的分力,但重車的減速時間較短時,電動機仍會處于再生狀態,工作于第二象限。當另一列重車上行時,電動機處于反向電動狀態,工作在第三象限和第四象限。另外,如果單獨運輸工具、炸藥到井下時,電動機也處于第二和第四象限。由上述可見,提升機的負載特性為恒轉矩位能負載,起動力矩較大,選用變頻器,由于提升機電動機絕大部分時間獨處于電動狀態,僅在少數時間有再生能量產生,考慮變頻器接入制動單元和制動電阻,就可以滿足再生制動、平穩的下行。井口還有一個圓盤機械制動器,類似于電磁抱閘,此制動器用于重車靜止時的制動,特別是重車停在斜井的斜坡上,必須有圓盤機械制動器制動。

結論

總之,對于礦用機械設備變頻器系統改造后效果明顯,尤其是斜井單溝和直井礦井,節電率都在30%以上,同時變頻改造后絞車運行的穩定性和安全性都大大增加,因此大減少了運行故障和維修時間,礦區的產量也提高不少,用戶反應普遍較好。

參考文獻

[1] 羅貞平.礦用機械式挖掘機技術探索[J].煤礦機械,2012,11:224-226.

[2] 陶勇.礦用機械滾動軸承潤滑維護探索[J].煤礦機械,2012,12:192-194.

[3] 秦成緒,高龍,武景濤,陳閃.礦用機械設備高速滾動軸承優化分析[J]. 煤礦機械,2013,02:93-95.

[4] 孫鵬飛,侯大勇,康凱,魏學孔.靜止變頻器礦用在電機拖動中的應用研究[J].科技創新與應用,2013,14:36-37.

[5] 毛吉昌.礦用減速器的安裝調試及維護[J].科技風,2013,19:39.endprint

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