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830E-1AC 礦用汽車輪馬達支架的改造

2014-12-25 01:25王鑫
城市建設理論研究 2014年37期
關鍵詞:軸承

摘要:通過使用GE專用測試工具測試發現,830E-1AC 電動輪的輪馬達外圈軸承震動量較大,將影響輪馬達的使用壽命。鑒于此,對輪馬達支架進行改造,有效的減小了轉子內外圈軸承震動量,降低軸承磨損量,延長輪馬達的使用壽命。

關鍵詞:輪馬達;軸承;軸承支架;

中圖分類號:TH133文獻標識碼: A

引言

隨著科技的發展和礦山企業產能的不斷擴大, 830E-1AC等大型礦用汽車在礦山企業中得了廣泛的應用。巴潤礦業分公司現有830E-1AC型礦用汽車22臺,作為采礦通往選廠礦石輸送的重要載體之一,設備運轉中出現的問題和隱患,必須及時分析并消除缺陷,確保設備的運行臺班,降低設備的故障率,以滿足公司對礦石輸送產量的指標。本文針對830E-1AC 電動輪在運行期間,輪馬達外圈軸承震動量較大這一問題,對輪馬達軸承支架進行改造,以延長輪馬達的使用壽命。

1 礦用汽車輪馬達改造的必要性

830E-1AC型礦用汽車于2010年在巴潤礦業分公司投入使用,通過實踐發現,其輪馬達屬于設備主要大型結構件,價值巨大,維修成本高,檢查周期短,輪馬達軸承磨損后塌架造成輪馬達定子和轉子接觸,引起定子和轉子短路,出現掃膛,造成輪馬達定子和轉子的報廢,維修成本將達到輪馬達總成價值的75%到80%?,F通過采用GE專用測試工具對輪馬達進行轉子軸承震動測試,結果顯示輪馬達外圈軸承振動量進行測試發現其震動量較大,輪馬達外圈軸承震動幅度出現較多尖峰,使輪馬達轉子與定子間隙減小,如圖1所示。

圖1 改造前輪馬達轉子軸承外圈震動幅度測試結果圖

礦車輪馬達外圈軸承振動量過大,將可能會造成以下后果:

(1)縮短軸承使用壽命。由于振動較大會加速輪馬達軸承的磨損,使軸承的正常使用壽命大大縮短;

(2)降低輪馬達繞組絕緣。由于振動使輪馬達端部的綁線松動,造成線圈相互摩擦,線圈與絕緣之間,導線與外殼之間的摩擦,均會造成絕緣破壞,絕緣電阻降低,絕緣壽命縮短。

(3)可能引發火災。由于振動引起導線與外殼之間的摩擦,造成絕緣破壞,情況嚴重時還會造成輪馬達絕緣擊穿,引發火災。

(4)軸承損壞塌架,轉子與定子接觸造成輪馬達掃膛情況發生,維修成本高昂。

鑒于上述原因,應采取有效措施,降低830E-1AC型礦用汽車輪馬達內圈軸承震動量,避免事故的發生。

2 改造方法

結合現場實際情況,對830E-1AC型礦用汽車輪馬達的支架進行改造。改造前的輪馬達軸承采用單幅式軸承支架進行支撐,且支撐架通過螺栓連接(見圖2),系統鋼度低,導致運行期間軸承震動大;改造后采用多幅式軸承支架進行支撐(見圖3),新支架是一將支架和支架接口整合為一體,且厚度為25mm來適用于定子鼠籠式電機槽能夠進一步提高系統鋼度。同時,在外部增加了一個新的軸承環。支架采用整體鑄造,該結構本身更加穩定耐用。

圖2 改造前的輪馬達支架 圖3 改造后的輪馬達支架

3 效果分析

根據GE公司要求,輪馬達每運行6000小時需對輪馬達軸承振動量進行測試檢查。振動量峰值高于6g的臨界值時,該軸承故障頻率增加,GE公司要求對該軸承進行強制更換處理。

通過對830E-1AC型礦用汽車輪馬達支架的改造,有效提高系統鋼度,使結構更加穩固,改造后的輪馬達進行轉子軸承震動測試結果顯示,輪馬達內圈軸承震動量明顯減?。ㄒ妶D4),輪馬達轉子與定子間隙相對穩定。

檢查結果顯示改造后輪馬達轉子軸承震動量幅值由改造前的9.4g降低到了3.3g左右,改造后輪馬達軸承的振動峰值遠低于6g的臨界值,有效降低了輪馬達軸承損壞的幾率。

圖4 改造后輪馬達轉子軸承外圈震動幅度測試結果圖

自改造后的830E-1AC型礦用汽車輪馬達支架投入使用后,輪馬達在一個檢修周期內對其進行了軸承振動的測試,測試結果表明其震動量一直保持在合理范圍之內,未出現過改造前軸承振動量超過其臨界值的情況。由于輪馬達外圈軸承震動量減少,降低了輪馬達端部的綁線松動情況,減小線圈之間、線圈與絕緣之間,導線與外殼之間的摩擦,有效防止了絕緣層破壞。本次輪馬達支架的改造有效的延長了輪馬達軸承的使用壽命,減小了輪馬達塌架掃膛的故障幾率,為運礦車輛安全運行提供了有力的保障。

4 結束語

通過此次對830E-1AC型礦用汽車輪馬達支架的改造,有效的減小輪馬達外圈軸承振動量,軸承的磨損量遠低于改進前軸承的磨損量,且減少了對其他構件的損壞情況,輪馬達使用壽命得到了延長,并且降低了輪馬達塌架掃膛的故障幾率。在后期的設備運行過程中,將繼續對礦車的運行工況進行監測,發現問題及時予以檢查、分析并消除缺陷,以確保設備安全可靠的運行,保證生產的順利進行。

參考文獻

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作者簡介:

第一作者:王鑫(1985——),男,漢,內蒙古,本科,助理工程師,現從設備管理工作。

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