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淺析轉爐除塵風機節能技術改造

2014-12-25 01:25孫潔
城市建設理論研究 2014年37期
關鍵詞:變頻節能技術

孫潔

摘要:隨著企業面臨的競爭加劇,通過技術改造實現企業能耗成本的降低的重要性日漸突出。本文首先分析了我國轉爐除塵風機節能的潛力,然后說明了轉爐除塵風機存在的問題,最后詳細闡述了轉爐除塵風機的節能技術改造要點。

關鍵詞:轉爐除塵風機;節能技術;液力耦合器;變頻

中圖分類號:TE08文獻標識碼: A

一、我國轉爐除塵風機節能的潛力分析

轉爐除塵風機的節能離不開兩個方面,一個是風機的研發、設計和生產,另一個方面就是風機的使用、維護和保養。在風機的設計方面,可以考慮采用三元流動葉輪,實驗數據表明,在同等流量以及壓力條件下,風機效率至少提升5%,甚至達到10%,在制造方面,通過積極應用葉輪、蝸殼等關鍵部件的研究成果,可以進一步提升制造精度;在通風機的調節節能技術應用上,依據生產不同需求采用動葉可調、雙速電動機、液力耦合器以及多級液力傳動裝置等,在鼓風機制造上,要積極引進先進國家的研究成果,例如瑞士的大流量離心式鼓風機、日本的多級離心式鼓風機等。當然,風機使用者是風機節能的最大潛力源,也是風機節能的推動者、踐行者。通過對風機的運行裝置、風機管網配置、風機運行調節、風機選型等方面進行改造,可以實現風機效率的有效提升。

二、轉爐除塵風機存在的問題

(一)液力耦合器調速范圍窄,沖擊電流大,影響電網穩定

液力耦合器調速范圍一般在30%~97%。液力耦合器不能實現電機和風機的轉速同步,采用液力耦合器時沖擊電流較大,影響電網的穩定。在風機高速運

行時,液力耦合器有丟轉現象,影響煙塵捕集效果。液力耦合器故障時,無法再用其它方式使其拖動的風機運行,必須停機檢修。

(二)液力耦合器調速過程中發熱嚴重

實際運行時液耦基本不參與調速,風機常速運行,轉速較為穩定,風門全開。在風機運行過程中,電機始終滿負荷運行。除密切監視液耦的發熱情況外,用電量很大,也增大了維護量和維護成本。

(三)采用液力耦合器時風機和電機的運行噪音大、電耗高

采用液力耦合器時風機和電機的運行噪音達到90dB 左右。液力耦合器的效率與轉速成正比,低速時存在效率低,功率因數低,調節線性度差、控制精度差等問題。

雖然除塵系統的運行工況具有一定的復雜性,但根據不同鋼種的冶煉工況及現場除塵負荷狀況,可知當風機變頻運行的風量為額定風量的80%~90%之間時,風機能較好地滿足除塵系統的工況要求且具有一個較大的節能空間。

三、轉爐除塵風機節能技術改造

(一)工況分析

轉爐在煉鋼過程的不同階段對除塵風量需求有明顯的不同,以吹氧冶煉為最大,出鋼后為最低。通過分析轉爐煉鋼過程,對一次除塵風機的控制設計以下方案:整個吹煉工藝周期約40 min,其中高速運行段時間約15 min,中速運行段時間約15 min,低速運行段時間為10min。一次除塵風機運行在高、中、低速三種狀態,高速定為42 Hz,中速為30 Hz,低速定為22 Hz,均可以調節??煽紤]在冶煉準備前兌鐵水時由低速轉為中速,接收到下氧槍信號后使中壓變頻器升速進入高速運行,吹煉 900 s 內提氧槍時轉中速,以防補吹產生較大煙塵,得到出鋼信號后減速進入低速運行。循環流程:

二次除塵風機在完成中壓變頻改造后,升降速線性關系明顯,響應時間更快速,滿足將前頂吸閥門、側吸閥門和吹氬喂絲閥門與吹氧狀態聯鎖控制要求以一次除塵為主,二次除塵為輔;吹氧完成后,二次除塵根據各個工藝點閥門動作狀態進行高中低速連鎖,將爐前和管道內的剩余煙氣抽走,達到環保要求。

(二)設備選型

ZINVERT 系列高壓變頻調速系統是一種集電力電子技術、微電子技術、光電通信技術、計算機技術、自動化控制技術等為一體的高新技術產品。該產品通過“功率裂變”與高壓“再生”技術(“電池組”技術)的功率單元串聯,直接帶動高壓電機,具有對電網污染小、輸出諧波小的優良特性,各項技術指標嚴格符合相應標準最嚴酷要求,無需額外加裝濾波裝置即可適配各種電機,用戶采用 ZINVERT 系列高壓變頻時無需更換原有電機。

(三)變頻裝置原理圖

變頻裝置原理圖如圖所示。

圖 變頻裝置原理圖

1、移相變壓器

電網電壓經過二次側隔離變壓器降壓后給變頻器功率單元供電,輸入隔離變壓器采用多重化設計,以達到降低輸入諧波電流的目的。

2、功率柜

功率柜為三組輸入、單組輸出的交—直—交 SPWM 電壓源型逆變器結構,功率單元通過整流、逆變過程實現對驅動電機供電電源的頻率調節。變頻器采用 5 個獨立功率單元串聯的方式來實現高壓輸出。

3、控制器

控制器是變頻器的控制中心,它完成變頻器頻率調節的全過程控制、變頻器電氣保護功能實現及變頻器的人機交互與通訊接口功能實現。

采用變頻器調速方式替代液力耦合器調速,在可靠性與綜合性能提高的同時,電機的節能效率也大大改觀。

(四)變頻改造方案

按照液力耦合器的連接尺寸設計制作了一套直接連接軸來代替液耦。連接軸的基座安裝尺寸、軸連接中心尺寸、軸頸尺寸、軸與電機及風機側的連接背靠輪均與原液耦一致。安裝時,僅需將原液耦拆除,將連接軸代替液力耦合器,現場僅作少量調整即可達到安裝要求,而不用對風機及電機做任何調整,安裝方便快捷??紤]到變頻器故障退出運行后,為了不影響生產,確保除塵系統正常工作,系統需配置工頻旁路,變頻器出現故障時,將電機投切到工頻下運行。

(五)通訊方案

中壓變頻器可實現遠程及就地控制,就地控制為在變頻器控制柜上將遠程/ 就地選擇開關打至就地,利用設備自帶啟動、停止按鈕進行操控??刂乒裆显O計有聲音報警器、高壓帶電指示、緊急停機按鈕、輕故障報警、重故障報警以及待機狀態指示等直觀顯示,方便就地操作。

為適應遠程操作需求,減少人力成本,改造的除塵風機主要以遠程操作為主,要求將變頻器內原有的控制器系統改為西門子ET-200 PLC 系統后作為從站,掛在與各臺除塵風機相連的主控操作系統西門子S7-400 PLC下,通過 DP 網與除塵控制系統的S7-400 PLC通訊實現遠程控制。主控系統主要負責發送轉

速指令,接收從站的各種狀態反饋信號;從站負責接收轉速指令,反饋自身運行狀態,方便值班人員在遠程監控變頻器運行狀態,發生故障時可及時采取恢復措施。

(六)電網保護

由于中壓變頻器的接入,打破原有的從高壓控制柜直接到電機狀態,改為10kV高壓控制柜至變頻器控制柜再到電機,中間的變頻器自身又屬于一個獨立的控制系統和高壓單元,為防止因變頻器故障引起高壓控制柜異常,從而導致整體電壓異?;蛘咴郊壧l等供配電事故,有必要將變頻器與高壓控制柜之間形成保護連鎖。

對于主要故障,例如重故障信號發出,高壓控制柜必須立即跳閘以防止變頻器內部故障擴大影響電網,而變頻器內部需要檢測電壓是否有輸入,在高壓控制柜未合閘時不能啟動,確保無誤操作。為了適應不同電網情況,在120t轉爐區域內變頻器采取10.5kV∶10kV電壓比例輸出,利用變頻器內部自耦變壓器進行二次調壓,主要是考慮一直以來,該區域10kV電壓偏高,長期維持在10.5kV以上,而在150t轉爐區域則采用1∶1接法,因為該區域10kV電壓保持在正常范圍(10kV左右)。

參考文獻

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