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馬56井區開發效果評價

2015-04-13 08:12李彩紅
江漢石油職工大學學報 2015年6期
關鍵詞:增油江漢井區

李彩紅,李 華

(中國石化江漢油田分公司江漢采油廠,湖北 潛江433123)

1 概況

馬56井區位于潛江凹陷岳口低凸起彭市河鼻狀斷裂帶上,以構造油藏為主,為一近南北向逆斷層和一條北東向正斷層所夾持的斷塊構造,區內再被兩條北東向小斷層分割成三個不同油水系統的構造單元。區塊含油面積為0.34km2,石油地質儲量88.73×104t,可采儲量為15.03×104t,主力油層為新。

該井區儲層物性較好,孔隙度25.4%,滲透率291×10-3μm2。原油性質較好,原油密度0.835 8g/cm3,屬于中孔、中高滲透油藏。

馬56井區共建成油水井30口,其中油井19口 ,水井11口。2015年8月,油井開井數10口,井口日產油14 t/d,采油速度0.61% ,日產水83t/d,綜合含水85.74% ;注水井開井10口,日注水153m3/d,月注采比1.52。截至2015年8月底,核實累產油15×104t,采出程度16.88% ,累注水102.07×104m3,累注采比1.39。

2 開發中存在的主要問題

2.1 層間矛盾突出,非主力層動用狀況差

油水井生產情況表明:馬56井區層間矛盾十分突出,尤其在逆斷層下盤,水井普遍吸水層位除馬56斜-1外均集中在,吸水較差(表1)。

表1 歷年吸水剖面統計表

2.2 油水井井況差,制約細分層開發

馬56目前共有6口井況不良井(表2),占油水井總數的25% 。部分井況問題較為嚴重,制約了分層系開采。

如馬56斜3-1井,2010年3月下入Φ117mm鉛模查套,深度1 673.27m,發現鉛模變形為最大外徑118.6 mm,最小外徑116.4mm,導致無法分注,注入水無法到達目的層,這對于分層挖潛極為不利。對應油井主力層均已高含水,因無能量補充,措施改造風險較大。

2.3 下2油組油井見效率低

2008年底,馬56井區下2是5采4注,5口生產油井均無見效,見效率為0。分析其原因,一是斷塊小而復雜,造成油井連通性差或主力層斷失而不見效。二是下2油組儲層物性差,平均孔隙度僅16.6%,而馬56井區平均孔隙度為25.4%。

如馬56斜-3井,通過地層對比,該井主力層下25(2),對應水井馬52斜-1井該層斷失,造成油井長期無能量補充,低產低液。

2.4 注采井網有待于進一步完善

目前馬56井區層數注采對應率僅52.6%,厚度的注采對應率僅51.7%(表3),尚有一半的井層無注水井對應,有待于進一步提高。

表2 井況不良井統計表

表3 馬56井區2008年注采對應率統計表

3 主要開發調整工作及效果

3.1 狠抓新井的搶投搶建工作

2009年以來,馬56井區共投新井4口,截至2015年4月累計增油2 244t。其中老井側鉆1口、擴邊1口,老區調整井2口,完善了馬56井區的注采井網。

3.2 加強低滲透層的措施改造

2009年以來,共實施油井措施改造4井次,有效2井次,有效率僅50% ,截至2015年4月,累計增油822t。措施均為壓裂改造,措施效果較差,其原因主要是儲層物性差,斷塊復雜,油水井連通性差,油井地層能量低。

3.3 強化注水調整,改善水驅效果

3.3.1 完善注采井網,夯實穩產基礎

馬56斜-4于2009年12月轉注,注水3個月后(累計注水2 510m3),馬56-2見效,液量由2.3t/d上升到6.0t/d,油量由2.2t/d上升到6.0t/d,含水由3.2%下降到0.3% ,當年累計增油772t。

馬56斜-1于2009年4月大修后,下32地層發生堵塞,馬斜56產量下降較快。由于馬56斜-1井內落物1 650.49 m,無法對進行措施,2010年7月對該井實施側鉆,側鉆后的馬56斜-1CZ注水1個月后(累計注水971m3),油井明顯見效,液量、油量均大幅度上升,含水下降,高峰期日增油2.0t/d,當年累計增油177t。

3.3.2 加強動態調水,穩油控水

2009年以來,馬56井區在10口注水井上進行了59井次動態調水,先后有6口油井不同程度見效,截止2015年8月累積增油2 833t。為穩油控水,一是加強非主力層注水,促使油井見效,如馬56斜3-31CZ井組、馬56斜1-1井組。二是在油井見效后,根據油井動態變化及時調整對應水井注水量,減緩油井含水上升速度,如馬56斜-1CZ井組、馬56斜-4井組。

4 開發效果評價

4.1 油藏水驅效果評價

從馬56井區甲型水驅特征曲線(圖1)可以看出,馬56井區水驅曲線逐漸變平,綜合含水下降,水驅開發效果變好。

圖1 馬56井區甲型水驅特征曲線

4.2 井網適應性評價

2009年以來,馬56井區針對部分井組完善注采井網,效果明顯,井區注采對應率由51.67% 上升到66.34%,上升了14.67%(表4)。

表4 注采對應率統計表

4.3 能量狀況評價

圖2 馬56井區地層壓力變化柱狀圖

5 認識與建議

1)鑒于強化注水調整的效果遠好于新井及措施井的改造,建議馬56井區下步工作重點仍放在完善注采井網和注水井的調整上:馬56斜3-3側鉆,完善東南部注采井網;馬56斜-4、馬56斜1-1、馬56斜-1CZ、馬56斜3-31CZ等井組根據油井動態變化及時調整注水量。

[1]李渝生,杜修宜,康欣榮.江漢油田開發論文集[C].北京:石油工業出版社,2003.

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