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鏜桿硬氮化工藝

2015-04-23 04:23程健康
金屬加工(熱加工) 2015年17期
關鍵詞:鏜桿氮化氨氣

■ 程健康

S1110和 S195和S1115機體鏜床的關鍵部件——鏜桿,原先為外協加工件,需費用18萬元,成本高,且硬氮化過程中由于熱變形大,精磨后表面硬度達不到750HV5以上,造成鏜桿早期磨損而失效。

為了提高鏜桿表面硬度、耐磨性、疲勞強度,節約開支,降低生產成本,保證鏜床的大修質量,集團公司下達攻關項目。

1. 工藝試驗

(1)硬氮化零件 鏜桿最長1120mm,最小直徑為40mm,有大小臺階5個,經精磨后鏜桿的硬氮化要求是硬度750HV5以上,硬氮化層≥0.25mm。硬氮化中控制變形量是保證硬氮化質量的關鍵。其他硬氮化部件由于尺寸較短,變形容易控制。

(2)鏜桿制造工藝流程 主要流程:下料→鍛造→退火→粗加工→調質→精加工→高溫回火→磨加工→回火→硬氮化→入庫(裝機)。

(3)試驗設備 使用設備為RQ2-105-9井式滲碳爐,用LEB-15氨氣流量計控制氨氣流量。

(4)試驗方法 為了保證獲得良好的硬氮化質量,在沒有氮勢測定儀的情況下,先用一根報廢的鏜桿用硬氮化工藝方法進行工藝試驗,然后根據試驗情況來調整工藝。先后采用4種硬氮化工藝方法(見圖1~圖4),不同的硬氮化工藝生產的鏜桿的硬度和滲層見表1。其裝掛方法為豎掛氮化架中,使裝吊牢靠、平穩,減少熱變形。在鏜桿大端鉆工藝孔,然后豎直掉掛,硬氮化變形情況見表2。

圖1 工藝方法1

圖2 工藝方法2

圖3 工藝方法3

圖4 工藝方法4

表1 不同硬氮化工藝的硬氮化層和硬度

(5)溫度的選擇 38CrMoA1材料具有優異的硬氮化工藝性,為了提高硬氮化層深度,在保證達到硬氮化硬度的前提下,應盡量提高硬氮化溫度,隨硬氮化溫度的提高,表面硬度降低,但在580℃以下時由于硬氮化物的聚集不顯著,硬氮化物彌散影響不大,故硬度變化較小。相反,隨溫度的提高,氮原子的擴散速度顯著加快,但溫度過高不僅降低硬度、耐磨性,同時易引起較大熱變形。因此,我們的工藝中選擇上區570℃,下區560℃的溫度。

(6)硬氮化時間和氨氣流量的控制 隨著時間的延長,硬氮化層呈拋物線型變化,因此無限地延長時間并不能增加硬氮化層的深度(或增加很少)。由于我們選擇的溫度較高,硬氮化時間不宜過長,當采用工藝方法3和工藝方法4時已經有少量的脈狀氮化物出現。另外,過長時間硬氮化將降低硬度、增加脆性等缺陷。氨氣流量分階段分別控制,為了縮短排氣時間,在排氣階段用滴乙醇通氨的辦法盡快地排出爐內的廢氣。硬氮化第一、第二階段通較大的氨量,目的是為了獲得大濃度梯度的硬氮化層和高的表面硬度,以加速氮在鋼中的擴散,第三階段適當減少流量是為了加速氮在鋼中的擴散,降低氮濃度梯度,使硬氮化層硬度分布平緩,降低零件的脆性,增加抗疲勞性,減薄化合物層厚度。通過分階段控制氨氣流量,采用工藝方法4使硬氮化層在20h內達到0.44mm以上,硬度達到900HV5以上,以求達到表面強化,來提高表面耐磨性。

(7)硬氮化變形 影響鏜桿硬氮化變形因素較多,除了硬氮化時的組織應力和熱應力外,棱角、尖角孔、硬氮化前機械加工和預處理的殘余應力均有重大影響,對機械加工產生的殘余應力在粗磨前,再進行一道去應力退火。降溫至380℃以下出爐時,應特別注意出爐時不能碰撞,由此產生擺動是造成變形的因素。能地少磨掉硬氮化層,保證有盡可能深的硬化層,由于與鏜桿配合的鏜套為鑄件,容易加工,因此根據鏜桿的精度,通過配磨鏜套,這樣既減少了鏜桿的磨量,又保證了其配套間隙精度,不僅可以提高使用壽命,還保護了最昂貴的鏜桿。通過熱處理與磨削加工的配合、協作,從而基本解決了變形的難題。

3. 效益和結論

2. 鏜桿的磨削加工

由于CE-U580-G143鏜桿細長,極易引起彎曲變形,在試驗中最大彎曲處徑向圓跳動達到0.4mm左右,而硬氮化層深度在該次試驗中僅0.4~0.43mm,若采用常規的磨削加工工藝,顯然無法磨削,因此必須改進磨削方法。

(1)設置中心孔二次校正裝置 硬氮化后直接磨削加工,加工余量不足,硬氮化層被加工掉,因此將中心孔打成螺孔形,由于鏜桿彎曲方向一致,因此按最高點的平均值作為中心孔的中心位置,經過校對,重新鉆中心孔,使磨量得到重新分配,從而解決了鏜桿的磨削問題。

(2)修正間隙 為了盡可

(1)效益 大修后的鏜桿供金工車間使用的效果良好,未發現早期磨損現象,由此產生了很高的經濟效益,自制費用僅需8萬元,外協則需18萬元,自制可節約費用10萬余元。到目前為止已生產7副鏜桿,共節約70萬元。

(2)結論 首先,采用適當提高硬氮化溫度的二段硬氮化工藝,對鏜桿的硬氮化生產是適用的,既保證了硬氮層的深度、硬度,表面強化又比一般的硬氮化工藝提高了效益。其次,在磨削加工中設置中心孔二次校正裝置,根據鏜桿的尺寸精度配磨鏜套的方法,不僅解決了鏜桿的變形問題,而且保證了硬氮化層深度,是鏜桿生產過程中解決硬氮化變形行之有效的方法。

表2 不同硬氮化工藝的鏜桿變形情況

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