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除氧器除氧裝置損壞原因分析及對策

2015-04-27 01:27劉建軍寶鋼集團八鋼有限公司能源中心熱力分廠烏魯木齊830022
山東工業技術 2015年4期
關鍵詞:除氧器填料鍋爐

劉建軍(寶鋼集團八鋼有限公司能源中心熱力分廠,烏魯木齊 830022)

除氧器除氧裝置損壞原因分析及對策

劉建軍
(寶鋼集團八鋼有限公司能源中心熱力分廠,烏魯木齊830022)

除氧器是鍋爐及供熱系統關鍵設備之一,如除氧器除氧能力差,將引起鍋爐給水管道、省煤器和其他附屬設備的腐蝕,其造成的嚴重損失將是除氧器造價的幾十或幾百倍。本文針對八鋼南疆公司動力廠旋膜式除氧器除氧裝置的損壞,進行了全面的原因分析,并提出具體可行的改進措施,有效解決了除氧裝置損壞影響氧量不合格的問題。

旋膜式除氧器;除氧裝置損壞原因分析;改進措施

1 引言

鍋爐給水雖經軟化或除鹽等方法處理,使鍋爐受熱面不結水垢,但水中仍含有氧和其他氣體,氧的存在將促使鍋爐設備及熱力系統金屬面產生腐蝕。這種腐蝕通常是局部性潰瘍腐蝕,嚴重時使鍋爐設備產生穿孔泄漏,從而影響鍋爐設備及熱力系統運行的安全性和縮短使用壽命。為確保鍋爐達到安全經濟運行,國家標準GB1576《鍋爐水質標準》規定鍋爐額定蒸發量大于2T/h均要除氧。因此,對除氧器除氧裝置的損壞原因進行研究,對延長電站鍋爐設備的使用壽命,提高火力發電機組的安全運行有很大意義。

2 八鋼南疆公司動力廠除氧器運行概況

新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司動力廠建有4臺160t/h中溫中壓鍋爐,配套建設4臺旋膜填料式除氧器。具體參數如下:除氧器出力Q=180t/h;工作壓力:0.02Mpa;工作溫度:105℃;工作介質:水、蒸汽;除氧水含氧量≤0.15mg/L。

自2012年投產以來,除氧器運行基本穩定,生產各參數達到了設計要求。但運行不到一年時間,除氧器開始頻繁出現工作壓力波動大,壓力波動區間在0.01Mpa-0.05Mpa,伴隨著除氧水溫度也呈現正比例變化,而且經過除氧水水質化驗,除氧水含氧量達到0.5-2mg/L,遠遠超過除氧水氧含量要求。對除氧器現場檢查,發現除氧器本體晃動量大,除氧頭內部有轟鳴聲。在除氧頭排氧管放散口正對面的屋頂地面上,散落著許多不銹鋼材質的碎片,應是內部除氧裝置損壞嚴重后小塊碎屑被排汽帶出。在除氧器出現工況失穩情況不久,緊接著發生了給水泵吸入口濾網堵塞造成水泵汽蝕的事故,堵塞物與除氧器排氧管排出的物品一致。

3 除氧裝置組成及功能修復

除氧裝置由汽水分離器、旋膜器組、淋水箅子、蓄熱填料層等部分組成,各組成部分的功能是否完善,是除氧效果好壞的前提,以下是現場采取的改善性措施。

3.1旋膜器組損壞的修復與措施

本除氧器旋膜器組由水室、汽室、旋膜管、各水、汽接管組成。蒸汽接管各部件基本完好,管箍有個別斷裂或脫焊。水接管在除氧頭內部呈“﹡”形狀等分布置,其管件完好,但管箍斷裂量比較大,多處焊點脫焊,水接管處于自由狀態。旋膜噴嘴在水接管下部均勻分布,與水管件上開口采用螺紋連接,每臺除氧器有旋膜噴嘴48個,但有多達15個左右的旋膜噴嘴脫落,脫落比例高達30%,嚴重影響到除氧頭水室內水膜裙的建立。

對水、汽接管全部校正正常,管箍重新制作焊接。將水接管上絲扣進行了改進,在各開口處滿焊等徑螺母,旋膜噴嘴與螺母絲扣連接到位后,在合縫處電焊四處,保證牢固。

3.2淋水箅子的改進

本除氧器淋水箅子為三層交錯排列的角形不銹鋼制成,角形鋼厚度在1.5mm,尺寸為50mm*50mm。但角形鋼全部破碎成片狀,徹底失去了二次配水的功能。

因無此備品備件,申報周期長,而且不銹鋼價格昂貴、超薄情況下易碎。結合現場情況將此淋水箅子取消,機加工一與除氧頭等徑配水盤來代替淋水箅子。配水盤采用8mm厚度鋼板,表面打磨干凈,其上均勻分布著10mm小孔。此配水盤與除氧頭內壁點焊生根。

3.3蓄熱填料的修復

本除氧器填料使用“¤”形狀的不銹鋼環在一定的平面上堆積而成,填料上、下部分別用配水盤進行包覆固定。此不銹鋼環也碎裂較多,全部予以更換。

4 除氧器除氧裝置損壞的原因分析

針對此次除氧裝置損壞的情況,對除氧器運行工況進行了分析。除氧器進水壓力為0.5Mpa左右,進水溫度在30-50℃,進水量在80-140t/h之間;除氧器進汽壓力為0.85-1.05Mpa,進汽溫度為220-280℃,水側和汽側各自由調節閥控制量度大小。從上述數據可以看出,當除氧器正常運行時,除氧器內部的高溫蒸汽遇低溫補充水,由于溫差很大,在除氧裝置處產生了強烈的汽水沖擊。而蒸汽壓力較高,除氧器內部的進汽量跟隨進水量工況劇烈變化,使汽水熱交換反應更為激烈。因而是造成除氧裝置損壞嚴重的根本原因。

5 防止除氧裝置損壞的改進措施

(1)對除氧器進汽進行降壓處理,在汽側進汽管路上加裝減壓閥,保持蒸汽壓力在0.3Mpa,增加調節閥調控裕度,使除氧器進汽更加平穩。

(2)投入板式換熱器,提高補充水溫度。將補充水溫控制到75-90℃之間,進一步減少汽、水溫差,降低汽、水熱交換時的沖擊應力。

(3)從生產操作上提高技能控制要求,對補充水的分配根據運行工況的改變及時進行調整,保證除氧器運行狀態基本穩定,杜絕人為因素造成除氧器運行失穩。

6 結論

基于上述除氧裝置的技術改造和運行工藝的優化,降低除氧水內部汽、水溫差,工況運行穩定是減少除氧裝置故障的最有效方法;同時加強除氧水水質管理,發現異常及時安排處理;提高設備檢修質量,才能有效減少除氧裝置故障次數,提高除氧器運行的安全穩定。

[1]遼寧省電力工業局編.汽輪機運行[M].北京:中國電力出版社,2003,10.

[2]GB1576-2001,《電站壓力式除氧器安全技術監察規程》[S].

[3]GB1576,《鍋爐水質標準》[S].

[4]JBT4709-2007,《鋼制壓力容器焊接規程》[S].

劉建軍,男,畢業于新疆鋼鐵學校冶金機械專業,冶金機械助理工程師,現從事熱力生產管理工作。

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