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大直徑鋼筋混凝土供水管道漏水修復技術

2015-05-30 08:50張華朱宗河
信息周刊 2015年12期
關鍵詞:混凝土

張華 朱宗河

【摘 要】供水管道的損壞漏水問題主要帶來兩方面的危害,一種是影響了城市居民的正常生活,城市工廠的正常生產活動,另一種是管道漏水造成了水資源的嚴重浪費。本文主要對大直徑混凝土供水管道漏水修復技術進行了分析探討。

【關鍵詞】大直徑;混凝土;供水管道;漏水修復

一、供水管道的漏水原因分析

通過對管道漏水情況的分析,筆者認為中小城市管網主要的漏水原因分別表現為以下幾個方面:(1)管網老化:供水管網使用年限較長,管網老化嚴重,容易引起管材接口漏水和提高管道爆管機率。(2)管材質量差,根據已使用的管道管材分析:預應力水泥管、鋼筋砼壓力管管材組織比較疏松、質脆、易生氣孔、結垢嚴重、粗糙系數較大;玻璃夾砂管比較疏松、質脆、強度低抗壓性能差,在裝卸和安裝過程中易產生裂縫;塑鋼管壁厚度太薄,強度低抗壓性能差;塑料管管壁薄厚不均,抗老化性能差;卷板鋼管偷工減料,部分管段采用較薄鋼板制作,鋼管未按焊接規定要求焊接,焊縫存在氣孔、夾渣、未焊透等缺陷。(3)施工技術落后:由于供水管材本身特點所形成的施工工藝,給管材安裝施工帶來不便。原有施工方法單一、復雜、技術落后,再加之施工質量良莠不齊,安裝質量很難得到保證,給供水管網帶來事故隱患。在接口過程中,油麻填塞得不均勻,石棉水泥口敲打不密實,因此在天氣溫差大的時候,接口來回脹縮,形成了接口滲漏現象。剛性接口漏水率較高,由于接口的剛性太強,當管底土層出現不均勻沉降時,使管道產生縱向斷裂(小管徑)或承口處斷裂(大管徑),個別甚至接口脫開。(4)支墩后背土質松動:在大管徑的彎頭、三通等處。推力較大,若支墩后背土質松動,可使彎頭或三通處的接口拉開,引起漏水。(5)管道附屬設施:閥門因銹蝕、磨損、污物嵌住無法關緊,這都是長期不維修,管理不當引起漏水;由于施工人員不按圖紙施工閥門井,使井壁直接壓在管道上,井壁沉降壓壞管道。(6)與其他管道交叉,凈距太近,沉降時容易損壞給水管道。(7)管道防腐措施不當,特別是鍍鋅管,主要原因是埋地鍍鋅管內壁沒做防腐,管外壁防腐層太薄或者根本沒做防腐,造成管道內外腐蝕。

二、工程實施,以大直徑鋼筋混凝土管漏水維修為例進行說明

1、擬定的施工方案

2、施工方法

2.1工作井開挖

挖掘機開挖,鎬頭機鑿除混凝土管,氣割配合液壓鉗切割鋼筋,視施工季節、邊坡穩定情況采取錨、網、噴混凝土等不同的支護方式。

2.2鋼管制造

采用雙定尺鋼板(幅寬、長度)在工廠內下料、切割、除銹、防腐,根據安裝條件制造成成品節(每幅寬為一節)或縮徑(縱縫不在工廠焊接)。

2.3鋼管運輸

工廠到施工現場汽車運輸,工作井內垂直運輸利用挖掘機配合汽車吊,洞內運輸視混凝土管變形情況采取不同的運輸方式。

2.4管道清理堵漏

利用風鎬人工鑿除錯臺、變形嚴重管壁,明顯漏水點鑿除到新鮮混凝土后用環砂漿和堵漏劑封堵滲漏;混凝土管壁表面人工用角磨機、鋼刷、高壓風和水清理干凈。

2.5充填灌漿

在每節鋼管留3個直徑25mm注漿孔和排氣孔(按底1頂2和頂1底2交錯布置,底部注漿,頂部排氣),每10m左右為一注漿段,端頭用水泥砂漿封堵;選用JRD400B攪灌一體泵,采用無收縮水泥漿,注漿壓力不超過0.2MPa。達到7d齡期后,利用錘擊法檢查空鼓情況,在空鼓部位電鉆開孔、手壓泵補注純水泥漿。外包混凝土施工:工作井、過河、過路段鋼管安裝后,進行鋼筋混凝土施工。達到設計齡期后回填夯實,恢復地貌,過河段恢復過流,過路段恢復通行。

3、施工中易出現的主要問題及解決措施

3.1工作井

(1)工作井開挖工程量大,加大工程成本。管線的過河、過路段一般設計全部開挖,原混凝土管道要徹底拆除,開挖、鑿除工程量大,開挖邊坡支護防護困難。特別是過路、過河段不但道路改線、河道導流、排水、混凝土施工等受季節施工影響,施工難度大,施工成本較高工程造價高。

(2)鋼襯在原混凝土管內運輸安裝困難,嚴重制約施工速度。原混凝土管變形嚴重導致導軌安裝困難,單節成品管運輸十分困難。

(3)壁厚充填灌漿效果不佳,嚴重影響工程質量。無收縮水泥漿,水灰比小時流動性極差,注漿泵實施困難;采用1∶1純水泥漿時,如厚鋼襯管自身剛度不夠,則無法抵抗注漿壓力,極易變形;如果注漿壓力達不到0.1MPa,錘擊檢查空鼓現象就比較普遍。

3.2措施

針對施工中易出現的上述問題,本著保障安全、保證質量、工期可靠、降低成本的原則,綜合工程施工經驗采取了如下措施。(1)在保證質量的前提下,有效地降低了工程成本:①在保證施工方便的前提下,采用半管開挖,可削減工作井開挖工作量近70%,減少混凝土鑿除量80%,減少混凝土襯砌30%,有利邊坡安全防護。取消過河、過路段開挖,減少了開挖工程量,大大減少導流、排水、改道以及外包鋼筋混凝土、恢復通行工程量,降低了施工難度。②針對無收縮水泥漿實施困難的具體情況,為了保證注漿質量、提高結實率、減少水化熱、消減空鼓現象、降低工程成本,選擇適合實際情況的漿液配合比(1∶1的水泥砂漿,水灰比1∶1,摻入水泥量10%~30%的粉煤灰和0.5%的灌漿料防收縮添加劑,根據現場施工條件適時調整),降低了注漿成本,穩定了注漿質量。③針對鋼襯管自身剛度差、易產生彈性變形的情況,在鋼襯管外表面增加一層鋼絲網,用點焊機焊接到鋼板上,增加其剛度,有效控制注漿后的彈性變形,以進一步消減空鼓現象。(2)改進施工工藝,在有利于施工的前提下,有效提高施工效率:①鋼襯管半成品制造,即厚鋼管在工廠制造成半成品(除銹刷底漆、縮徑卷制、縱縫不焊接、不防腐);②利用叉車縮徑運輸就位,利用叉車改進后直接將縮徑的鋼管運輸到安裝地點,運輸速度大大提高;③外拉內撐加固鋼襯管,即鋼管就位校圓后,利用錨固在原混凝土管壁上的膨脹螺栓將鋼管固定的同時,每節鋼管再用10號工字鋼支撐加固一次,以增加鋼管的剛度;④改變注漿方法、逐步加長注漿段長,即通過4~20節不同注漿段長的試驗,根據現場安裝情況適時調整,保證安裝、注漿均衡施工。同時針對注漿升壓容易造成鋼管變形的情況,增加了腰部注漿孔和端頭排氣孔,采用低壓自流式、間歇式注漿,注漿過程人工敲擊震動鋼襯管促使漿液密實和空氣排出,有效地控制了鋼管變形和消減了空鼓現象;⑤分段一次防腐,即補充注漿完成后,滯后一定距離進行防腐工作,充分保證了防腐質量。(3)合理資源配置,采取專業化施工,確??偣て跐M足合同要求:針對修復工期要求,對施工資源進行了優化,按不同的專業工序特點組建多個專業工作隊,形成流水線作業,各工序專業各負其責、相互配合、互創條件、協調施工,最大程度地發揮專業資源的優勢,滿足總工期的要求。

結束語:

我們都知道目前世界的水資源嚴重緊張,節約用水是一項造福子孫后代的大事,供水管道漏水不僅增加了城市供水的負擔,也浪費了水資源的處理費用。為此應該組織相應的技術人員,憑借豐富的檢修經驗和檢修技能,進行定期的水資源運輸管道的檢修,發現問題及時上報,采取合理的措施進行挽救,降低水資源的浪費,節約管道的維修費用,是一項雙贏的有效途徑。

參考文獻:

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