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石油焦煅燒余熱鍋爐積灰原因分析及對策

2016-05-14 09:31肖述兵
科技創新導報 2016年6期
關鍵詞:石油焦積灰鍋爐

肖述兵

摘 要:國內某炭素企業煅燒系統余熱鍋爐盤管堵塞頻繁,導致壓損過大,一段時間后被迫停產清灰,每15 d需停產清灰一次,該文從煅燒煙氣在燃燒室內的燃燒時間上進行了計算和分析,制定對策加以改進,最后得以扭轉。

關鍵詞:石油焦 煅燒 鍋爐 積灰

中圖分類號:X51 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)02(c)-0051-02

某炭素企業煅燒系統配置有2臺φ3.43 m×67 m回轉窯,石油焦在回轉窯中被高溫煅燒,高溫煙氣從窯尾進入燃燒室,助燃風機為燃燒室提供空氣(氧化)助燃,然后進入余熱鍋爐,最后低溫煙氣進入脫硫塔凈化后排入大氣中。

2011年12月份投產以來,粉塵(可燃物)被吸入鍋爐和脫硫塔內,然后從煙囪排向大氣,造成環境污染;同時粉塵進入鍋爐后附著在盤管上,堵塞鍋爐(如圖1所示),導致壓損過大,一段時間后被迫停產清灰,每15天需停產清灰一次,耗時7 d,每次清理出的粉塵達15 t,鍋爐運行參數見表1。

1 原因分析

含塵煙氣(可燃物)進入燃燒室后與補入的新鮮空氣混合后邊流動邊燃燒,剩余的少量煙塵進入后煙道后繼續燃燒,該窯直徑3.43 m,燃燒路徑長度應至少70 m[1]。該系統燃燒室直線長度為15 m,后煙道長度為30 m,煙塵在燃燒室內流動時碰撞到墻壁后折射運動(如圖2所示),經計算,煙氣折射流動的路徑長度為21 m,與后煙道長度總計51 m,小于70 m要求,煙氣燃燒時間短,燃燒不充分,造成鍋爐盤管積灰堵塞。

2 改進對策

為了增加燃燒室煙氣滯留時間,提高煙氣燃燒程度,在燃燒室底部使用耐火磚砌筑“高低高”3面貫穿擋墻,燃燒室進口內距離原墻面3.8 m處,用耐火磚砌筑第一面貫穿擋墻,墻厚37 cm,高度2.5 m;燃燒室居中位置,用耐火磚砌筑第二面貫穿堵墻,墻厚37 cm,高度1.3 m;燃燒室出口。距離出口邊墻面3.5 m處,耐火磚砌筑第三面貫穿堵墻,墻厚37 cm,高度2.5 m(如圖3所示)。

煙塵在燃燒室內流動時碰撞到墻壁和擋墻后折射運動(如圖4所示),經計算,煙氣折射流動的路徑長度為47 m,與后煙道長度總計77 m,大于70 m要求,煙氣燃燒時間延長,燃燒充分。

3 結語

煙氣燃燒時間延長,燃燒充分,鍋爐積灰現象明顯降低,從排氣中檢測,粉塵濃度小于20 mg/m3,符合環保指標要求,煙囪基本消除冒煙現象。2015年3月改進半年后鍋爐進行了一次清灰,爐內基本沒有積灰結塊現象,此次共清理出約200 kg灰塵,滿足生產需求,爐內盤管狀況如圖5所示,運行情況如表2。

參考文獻

[1] 王平甫.鋁電解炭陽極技術[M].北京:冶金工業出版社, 2005.

[2] 楊根柱.己內酰胺廢液焚燒裝置引風機長周期運行措施[J].石油化工設備,2012(6):89-91.

[3] 彭建鄂,閆孟秋,張占勛.轉爐煤氣鼓風機葉輪粉塵沉積與對策[J].風機技術,2010(1):67-70.

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