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低低溫電除塵提效改造項目分析

2017-03-13 02:28張哲偉陳秀峰
科技創新導報 2016年24期
關鍵詞:煤耗鍋爐

張哲偉++陳秀峰

摘 要:低低溫靜電除塵技術主要是通過在干式電除塵器(DESP)之前投加煙冷器,使熱煙氣和汽機冷凝水實現熱交換,煙氣得以冷卻,減少排煙熱損失,同時將DESP的運行溫度由130 ℃~150 ℃降低到85 ℃~90 ℃(煙氣酸露點以下),不僅可脫除SO3、提高除塵效率,而且起到余熱回收利用的效果,實現了保護環境和降低能耗的雙重目的。

關鍵詞:低低溫電除塵 余熱回收利用 鍋爐 煙冷器 煤耗

中圖分類號:X773 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)08(c)-0027-02

早在“十一五”時期,國家把節約能源作為基本國策之一,要求發展循環經濟,保護生態環境,加快建設資源節約型、環境友好型社會?,F在到了“十三五”階段的初期,我國節能減排形勢依然嚴峻,且迫在眉睫。電力作為高耗能行業,將在降低能耗、提高經濟效益中扮演著重要角色。

某火力發電廠基于目前生產狀況以及“十三五節能規劃”的要求,實施了低低溫電除塵提效改造項目,實現余熱回收利用,達到節能減排的效果。同時,大大減少了SO2氣體排放、提高了除塵效率,在保護地區環境中發揮了重要作用。

1 改造前后的工藝對比及技術原理

改造前,原煤由煤斗送入鍋爐的磨煤機,原煤被磨成煤粉以后進入鍋爐進行燃燒,將水加熱成過熱蒸汽,從而推動汽輪機轉子轉動做功,整個過程經歷了從化學能到熱能,再轉化成機械能的過程。汽輪機帶動發電機發電,最終實現將機械能轉變為電能。在發電過程中,汽輪機乏汽通過凝汽器冷卻為冷凝水,經回熱系統加熱后經給水泵重新送入鍋爐中;煤燃燒后產生的煙氣經脫硝裝置、空預器、電除塵、引風機、增壓風機、脫硫裝置后進入煙囪排至大氣。

據實測數據表明,排煙所帶走的熱量是鍋爐運行中熱損失最大的部分,占鍋爐總輸入熱量的5%~8%,占鍋爐的總熱損失的70%~80%。一般而言,排煙溫度每增加15 ℃~20 ℃,排煙熱損失將增加1%,鍋爐效率相應降低1%,導致煤耗增加。

為保護尾部煙道、設備不受腐蝕,電廠必須將煙氣溫度控制在酸露點以上。按照國內常規設計,煙氣溫度需高于酸露點5 ℃~10 ℃,因此空預器出口煙氣溫度通常設定為120 ℃~130 ℃。而在濕法脫硫工藝中,吸收塔中的煙氣為絕熱飽和狀態,溫度(等焓過程)為50 ℃左右,即從120 ℃~150 ℃到50 ℃溫差之間的熱量全部損失了。

改造后的工藝流程圖如圖1所示。

改造后,低低溫靜電除塵技術則是通過在干式電除塵器(DESP)之前投加煙冷器,使熱煙氣和汽機冷凝水實現熱交換,煙氣冷卻,將DESP的運行溫度由130 ℃~150 ℃降低到85 ℃~90 ℃(煙氣酸露點以下),實現余熱回收利用,大大降低生產煤耗,實現經濟效益和環境效益共贏。

2 節能效果及環境效益分析

2.1 節能效果分析

實施了低低溫靜電除塵技術后,節能效果主要體現在余熱回收利用。在煙冷器中,汽機冷凝水與煙氣發生熱交換,煙氣溫度由120 ℃~130 ℃降低到85 ℃的同時,加熱了冷凝水。這不僅減少排煙熱損失,還可預熱即將返回鍋爐的冷凝水,從而降低煤耗,給機組帶來節能效益,可謂一舉兩得。

2.1.1 項目節能量測算的依據和基礎數據

(1)產品產量的依據。

機組發電利用小時為5 500 h,年發電量:1000MW×5500h=

550000萬kW·h。

(2)能耗的依據。

能耗依據火電廠有關熱經濟性理論計算。

2.1.2 項目實施前后節能量計算

根據煙冷器性能試驗結果,低低溫電除塵節能效果明顯,統計如下。

在1 000 MW負荷下分別投退煙冷器,測得鍋爐修正后效率分別為94.445%、94.370%,汽機修正后熱耗率分別為7 408.58 kJ/kW·h、7 463.14 kJ/kW·h,修正后供電煤耗分別為284.16 g/kW·h、285.97 g/kW·h,即煙冷器改造后降低機組供電煤耗1.81 g/kW·h。

在750 MW負荷下分別投退煙冷器,測得鍋爐修正后效率分別為94.397%、94.289%,汽機修正后熱耗率分別為7 511.86 kJ/kW·h、7 571.31 kJ/kW·h,修正后供電煤耗分別為289.51 g/kW·h、291.81 g/kW·h,即煙冷器改造后降低機組供電煤耗2.30 g/kW·h。

在500 MW負荷下分別投退煙冷器,測得鍋爐修正后效率分別為94.381%、94.494%,汽機修正后熱耗率分別為7 691.92 kJ/kW·h、7 769.63 kJ/kW·h,修正后供電煤耗分別為300.67 g/kW·h、302.71 g/kW·h,即煙冷器改造后降低機組供電煤耗2.04 g/kW·h。

相關的機組運行負荷分布按表1計算。

2.1.3 節能量計算

改造前機組年綜合能源消耗量=2000h×1000MW×

285.97g/kW·h+2250h×1000MW×291.81g/kW·h+1250h×

1000MW×302.71g/kW·h=1606900 tce。

改造后機組年綜合能源消耗量=2000h×1000MW×

284.16g/kW·h+2250h×1000MW×289.51g/kW·h+1250h×

1000MW×300.67g/kW·h=1595555 tce。

由上述計算可知,項目實施前后每年節約標煤量=1606900tce-1595555tce=11345 t標煤。

2.2 環境效益分析

2.2.1 脫除SO3

脫除煙氣中的SO3主要在于布置在空預器和靜電除塵器之間的煙冷器。它是SO3慢速冷凝場所。當煙氣溫度降到酸露點以下,由于飛灰總表面積遠大于換熱器殼體和管表面面積,硫酸蒸汽將優先在飛灰顆粒表面上冷凝,并與飛灰中的堿性金屬氧化物發生化學反應,生成硫酸鹽,隨后與飛灰一起被電除塵設備收走,致使煙氣中的硫酸蒸汽量大大減少,SO3脫除率可達95%以上。

2.2.2 提高除塵效率

(1)煙塵灰比電阻決定了除塵效果。

當灰比電阻在104~1 011 Ω·cm區間時,電除塵器收塵效果最佳,比電阻過大或過小都會導致除塵效率急劇下降。若比電阻過小,荷電煙塵達到集塵極很快釋放電荷,容易從極板上返回氣流;若比電阻過大,荷電粒子在集塵極上緩慢釋放電荷,煙塵積累容易產生反電暈現象。影響飛灰比電阻大小的因素很多,譬如飛灰堿性金屬含量、煤的含硫量和水分等,一般高硫煤的比電阻低于低硫煤。

(2)低低溫靜電除塵器的優勢。

其一,傳統靜電除塵器的操作溫度在120 ℃~150 ℃之間,此時飛灰的比電阻最高,而低低溫靜電除塵器出口溫度只有85 ℃左右,大幅度降低了飛灰比電阻,使靜電除塵器依然能高效收塵。另外,飛灰表面吸收了SO3后,比電阻進一步降低,可通過后續的干式靜電除塵器脫除。

其二,在煙塵入口濃度不變,靜電除塵器總集塵面積相同條件下,出口煙塵濃度與趨近速度和體積流量呈指數關系。當煙氣溫度從150 ℃降低到85 ℃,煙氣體積將減少16%左右,在相同條件下,意味著比集塵面積提高了16%,飛灰趨近速度可增加70%左右,可提高ESP對細顆粒的捕集效率。

3 結論

(1)與傳統的煙氣治理技術相比,低低溫靜電除塵技術具有脫除SO3、提高除塵效率、降低排煙溫度從而減少熱損失以及余熱回收利用的特點。

(2)項目實施后,每年可節省11 345 t標準煤,降低生產煤耗,同時減少SO2排放量5 447.7 kg。不僅為企業節省生產成本、創造經濟效益,且為環境大氣保護做出巨大貢獻。

(3)該項目的技術先進,運行穩定、可控,具有較好的經濟效益和環境效益,符合國家“十三五節能規劃”的要求和行業長遠發展計劃,促進地區和企業經濟發展,使企業經濟和地區環境保護事業齊頭并進。

參考文獻

[1] 節能項目節能量審核指南(發改環資〔2008〕704號)[Z].

[2] 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局.GB/T 28750-2012,節能量測量和驗證技術通則[S].北京:中國標準出版社,2013.

[3] 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局.GB/T 2589-2008,綜合能耗計算通則[S].北京:中國標準出版社,2008.

[4] 中華人民共和國國家發展和改革委員會.國家發改委、財政部關于印發《節能項目節能量審核指南》的通知[Z].

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