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非金屬帽塑壓工藝研究

2017-10-21 02:12陳璽媛
西江文藝 2017年19期

陳璽媛

【摘要】:一種加工方法過程的摸索,對塑壓加工作工藝實驗,良好地實現了由機加工向塑壓加工的工藝轉變。這種加工方法適用范圍廣,適用于非金屬大小零件的生產,完全滿足產品使用要求,同時降低成本,提高效益,易于實現。

【關鍵詞】:機加工零件;工藝試驗;塑壓零件

1、引言

非金屬材料制品以其物美價廉的特點,深受廣大用戶的青睞。根據電池軍工產品零件的相關使用要求及性能,對很多由機械加工制作的非金屬零件完全可以考慮由注塑來完成。

2、技術分析

以廣泛用于鋅銀貯備電池產品上的帽為例:傳統工藝是機械加工,原材料設計采用尼龍棒(1010) Q/GHPG2-95,零件如下圖:

采用機加成形(車、銑、鉗),工序較復雜。單件所用尼龍棒料毛坯質量為113.9g,單個零件凈重為11g,材料利用率僅為9.9%,每件浪費材料100.3g;單件準結工時總和為115min,制造總工時為38 min。如果我們嘗試用塑壓的方法,可以一次成形,且采用成份、性能完全相同的塑壓原材料,材料利用率可達95%以上(不包括換料);常規單件準結工時可忽略不計,單件加工工時僅為0.5 min -1 min。

3、工藝試驗

塑壓蓋帽技術難點在于加工技巧及工藝指標的確定,即:確定參數,一次成型的收縮變形率;保證零件外形及內腔各檔尺寸,并滿足公差;該零件的生產難度為帽口部尺寸應達到一定精度,與正負極柱襯套相配;零件的外觀要求無氣泡、銀絲、毛刺、發黃、缺料、明顯贓物現象并具有良好的表面粗糙度。

方案一:

1)選擇材料:由于設計采用的原材料為尼龍棒(1010) Q/GHPG2-95,這樣塑壓材料也就相應選用了聚酰胺1010樹脂,即:顆粒尼龍 HG2349-92 11型(以下簡稱顆粒尼龍1010)。2)材料干燥:將顆粒尼龍1010材料(11型, HG2349-92 )按料厚3cm~4cm裝于烘料盤中,放入106烘箱,溫度95℃~100℃,烘12h~15h。 3)將帽塑壓模調試、安裝在臥式注塑機上。4)按顆粒尼龍1010特性及常規經驗,預先設定工藝參數:

帽(顆粒尼龍1010)工藝參數

5)試注射100件。6)試驗結果:a.從注射過程發現,材料顆粒尼龍1010的工藝參數很難確定,隨機性很強,并受季節影響,設定一個值還不行,得不斷調整,直至最佳值,否則就注射不出合格零件,塑壓工藝性差,參數的適應范圍狹窄。b. 從注射出的零件看,發現有嚴重的氣泡,大量的氣泡和銀絲導致表觀很差,且無法控制,它們是在注射成型過程中隨機產生的,難以克服;顆粒尼龍1010原材料本身顏色不均,同一批材料中都存在較大的差異,透明度差,再加上烘料時間調節控制不好,則易出現變色(發黃)、失色現象;且一致性、穩定性不好,成品率低,每批只有20%-30%。c.從使用效果發現,用顆粒尼龍1010壓出來的帽剛性強,柔性差,很硬。帽是靠內表面與正負極柱襯套摩擦套配,太緊,就會產生裂紋;太松,就配裝不上;配合好的,隨時間久后容易松脫,且口部尺寸易變形,不滿足公差要求;鑒于這種情況,不得不要思考尋求更好的材料及加工技巧和參數。

方案二:

1)選擇材料:不偏離設計選用尼龍棒的初衷,保證材質和使用性,選用耐沖擊性強度和韌性優于顆粒尼龍1010的聚丙烯PP材料。2)材料干燥:聚丙烯材料不需干燥。3)預先設定工藝參數:

5)試注射100件。6)試驗結果:a.從注射過程發現,材料聚丙烯PP的工藝參數適應范圍大,可調節性好,容易確定并固定下來,不受季節影響,無飛邊、無脹模,塑壓工藝性好。b.從注射出的零件看,發現其外觀無缺角、缺口、縮孔、裂紋、氣泡、銀絲現象,表面收縮凹陷不超過0.3mm,表面光潔美觀,柔軟有韌性;原材料顏色差異不大,透明度好,且不需烘干,節約了成本又避免了烘料可能產生的變色;一致性、穩定性好,容易注射出合格零件,成品率100%。c. 從使用效果發現,聚丙烯PP的耐沖擊性強度和韌性好,注射的零件收縮很到位,尺寸完全滿足設計要求。手感好,內表面與正負極柱襯套摩擦套配良好,不容易松脫,不易變形。

試驗結果對比分析:

帽的注塑試驗狀況

兩種方案中,方案二工藝難度低,簡易可行,成型周期短,加工損耗小,參數易控制,零件效果好,成品率高,成本低,并克服了方案一的工藝問題,摸索了一種行之有效的加工材料及其參數的確定,控制一次成型的收縮變形率小于1.5%,滿足設計要求的外形、內腔各檔尺寸及精度,成功塑壓出產品零件。

從采用尼龍1010棒材機加工成型到采用顆粒尼龍1010注塑成型,尼龍棒(1010) Q/GHPG2-95,價格為95元~100元/公斤,(不含運費),顆粒尼龍1010材料 HG2349-92 11型價格為65元~70元/公斤,從它們的價格差異到工藝定額、工時定額的差異(前面已分析過),不難看出我們已達到提高生產效率、降低成本的目的。采用聚丙烯PP,其生產工藝簡單,成型時間短,成品率幾乎是100%;加之材料的價格(10元~20元/公斤)較顆粒尼龍1010降低了許多,再一次降低了成本。

帽塑壓試驗確定后的工藝參數

4、結論

通過工藝研究,原來采用機加工的帽完全可以采用注塑生產,大大提高了效率、降低了成本。采用聚丙烯作為注塑材料將更加優越。實踐證明該方法穩定可靠,具有很強的推廣性,可以確保制品的一致性、穩定性、可靠性、可操作性。

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