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吳堡油區長4+5油藏降壓增注對策研究

2020-12-28 11:20范大峰羅慶梅朱小萌韓義旗陳旭
中國化工貿易·中旬刊 2020年7期
關鍵詞:巖心區長油藏

范大峰 羅慶梅 朱小萌 韓義旗 陳旭

摘 要:吳堡油區長4+5油藏注水壓力不斷上升、注水量不斷下降,通過對目的層油區的巖心進行降壓增注驅替實驗,對比不同注入水時的注入壓力,尋找最適合油區的方法。驅替實驗表明,通過將注入水與采出水按照1:1配比回注、或者添加FT-1003表面活性劑,可以達到降壓增注的目的。

關鍵詞:吳堡油區;長4+5油藏;降壓增注;表活劑

1 引言

吳堡油區是一個含有多層系、多油藏、多流體性質的非均質特低滲油氣藏,其中三疊系延長組長4+5油層組是吳堡油區主力產層之一,其儲層孔隙度主要集中在7%~13%,平均值10.29%;滲透率變化范圍較大,為0.1×

10-3μm2-40×10-3μm2,大部分滲透率小于0.1×10-3μm2,平均值為0.95×10-3μm2,屬于低孔低滲砂巖油藏。

吳堡油區長4+5層自2007年投產以來即實施超前或同步注水以保持儲層地層壓力。按照前期研究方案,儲層的破裂壓力為35.5MPa左右,儲層注水井最大井口壓力為15MPa左右;注水強度應控制在1.0~1.2m3/m·d之間較為合理,單井注水量平均為20~26.5m3。

然而,研究區注水壓力高于15MPa的高壓注水井占注水井開井數的50%,高壓井欠注率達20%,造成地層虧空嚴重,影響了穩產基礎。如山03-311井、山03-31井、山03-291井、雙注6-2井、山019-411井的實際注入量已不足5m3/d,甚至完全注不進。降壓增注,減緩井況惡化,注夠水、注好水,提高縱向上水驅動用程度,增強穩產后勁,是該油區開發急需解決的問題。

2 吳堡長4+5巖心--改變注入水水質的驅替實驗

實驗巖心使用研究區長4+5儲層的天然巖心,經鉆、切、洗油、抽真空后,用模擬地層水充分飽和,以備使用。巖心物性參數見表1,其孔隙度最大值為17.78%,最小值為3.64%,平均值為9.64%。氣測滲透率最大值為5.75×10-3μm2,最小值為0.05×10-3μm2,平均值為1.19×10-3μm2。

實驗用水模擬地層水礦化度94850.79mg·L-1,CaCl2水型;模擬現場注入水礦化度1534.94mg·L-1,NaHCO3水型。實驗溫度為地層溫度50℃。

為模擬地層情況,先用地層水飽和巖心,在恒溫箱中,保持溫度。首先,用現場注入水直接驅替,驅替完成厚,巖心已被壓碎。在此后實驗中,凡用注入水驅替,均加入阻垢劑。分別用用加入阻垢劑的注入水、采出水、采出水與注入水配比的混合水、不同溶質的低礦化度水等水樣進行驅替,記錄在不同流速下的注入壓力。

圖1是在驅替實驗注入速度分別為0.5mL/min,1.0mL/min,2.0mL/min時,不同水質的注入壓力。在0.5mL/min的注入速度下,注入水中加入500mg/L NaCl的注入壓力最高,其次為加了阻垢劑的注入水,再次為注入水中加入100mg/L NaCl;注入水與采出水1:1配比的注入壓力最低,其次為注入水與采出水2:1配比,再次為注入水中加入1000mg/LCaCl2。這個規律在注入速度為1mL/min、2mL/min時同樣存在,說明了改變注入水的離子組成可以在一定程度上降低吳堡油區長4+5的注入壓力。其中,將注入水按照1:1配比后回注效果最佳,將注入水與采出水按照2:1配比后回注效果次之,在注入水中加入CaCl2改變注入水水型也可行。

3 吳堡長4+5巖心--表面活性劑的驅替實驗

加注表活劑以改變儲層巖石潤濕性以達到降壓增注的目的是比較通常的做法,通過在巖心中分別注水、再注兩性表活劑XU-1、氟碳表活劑FT-1003、氟碳表活劑FT-1005表活劑、再注水的實驗中,發現XU-1對注入壓力降低的幅度遠不如后兩者。圖2是在流速為0.5mL/min時,加入表活劑前、中、后的注入壓力變化柱狀圖,可以看出在加入0.05%的FT-1003后,注入壓力顯著下降,即由15.5MPa降至11.2MPa,再恢復注水后,仍能比注劑前壓力降低2MPa;在加注0.05%FT-1005后,注入壓力得到一定下降,由15.5MPa降低至12.4MPa,再恢復注水后,比注劑前壓力下降2.3MPa。因此,氟碳類的表活劑在吳堡長4+5區塊具有良好的降壓增注效果。

4 結論與對策

低孔低滲砂巖油藏孔喉細微,具有很高的比表面積和表面能,加之毛管中表面作用、電化學作用強烈,因此流體在滲流能力很差。吳堡長4+5區塊儲層為低孔低滲且含有易遷移、水化的粘土礦物,在注入與地層水不配伍的低礦化度水后,一方面容易產生沉淀,另一方面容易使細小粘土遷移堵塞喉道造成儲層滲透率進一步下降,加之長期注水形成的水鎖現象未有效解除,導致了該區塊注水壓力持續升高。為消除這一現象,可采取以下對策:

①改變注入水的水源性質??赏ㄟ^在地面將采出水與原有注入水調配成新的水源,使其沉淀在地面可控的條件下形成,阻斷其不配伍而產生的對儲層的傷害?;蛟谧⑷胨屑尤隒aCl2,使注入水的水型由NaHCO3型轉變為CaCl2型,與地層水完全配伍;

②在注水的過程中除了添加阻垢劑外,應加注表面活性劑,一方面使油/水界面張力降低,另一方面改變固體表面性質,減小固--液作用力,降低流動阻力。

參考文獻:

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