韓貴德
(唐山首信自動化信息技術有限公司京唐運行事業部,河北 唐山 063000)
1700鍍鋅光整機模式主要分為3種:(1)無輥模式,一般在調試冷試車的時候使用;(2)延伸率模式,一般生產過程中均使用此模式;(3)恒軋制力模式,一般在生產過程中,光整機更換工作輥使用此模式。
延伸率模式又分為2種:(1)軋制力模式,一般1700鍍鋅在生產過程中均使用軋制力模式;(2)軋制力+張力模式,此模式只有在生產特殊鋼種時使用。
延伸率模式如下圖1所示:
在光整機入出口側分別安裝有5#張力輥和6#張力輥組,通過進出軋機前后,張力輥速度設定值不同,計算延伸率實際值的變化。入口側速度來自于5#張力輥2#輥,出口側速度來自于6#張力輥1號輥,入出口側速度均通過現場編碼器到MFM450計數器模塊,最終通過計算得到延伸率實際值。
光整機延伸率模式控制圖如下圖2所示:
光整機入出口張力輥速度設定值計算公式如下:
V_entry=VL+ V_entry_Tech
VL=線速度設定值
V_entry_Tech=E_entry_Tech(延伸率補償值)+T_entry_Tech(張力補償值)
E_ entry _Tech=光整機延伸率設定值*光整機入口側為線速度(VL)
T_entry_Tech=光整機入口側張力實際和設定值偏差輸出值。
V_exit=VL+ V_exit_Tech
VL=線速度設定值
V_exit_Tech=E_exit_Tech+T_exit_Tech
E_exit_Tech=光整機延伸率設定值*(光整機入口側線速度(VL)
T_exit_Tech=光整機出口側張力實際和設定值偏差輸出值。
帶鋼延伸率是帶鋼在張力和軋制力的作用下,物理長度被拉伸,產生一定的形變,通過張力輥一些參數計算,最終得到帶鋼長度的形變比值。計算公式如下:
在特定時間內,進入軋機前后帶鋼長度發生的形變比就是帶鋼延伸率實際值,計算公式4如下:
|Delta_Impuls|=前后計數器模塊的差值
Pi=3.141593
D=張力輥直徑
Eval=固定常數
Impuls/Rev=編碼器脈沖分辨率
Gear_Ratio=張力輥齒輪比
L_Old=前一個掃描周期內帶鋼長度變化
L_Entry=入口側帶鋼長度變化
L_Exit=出口側帶鋼長度變化
經過計算后的延伸率,累計10個周期,取平均值,增加精確度,如下公式5所示:
在生產過程中,軋制力參數對光整機延伸率穩定性影響很大,通過增加軋制力,增大光整機帶鋼形變量,進而來提高延伸率。軋制力設定值計算如下公式6所示:
Roll_Force_SET= Roll_Force_SET_L2+ELO_output
Roll_Force_SET_L2=軋制力二級設定值
ELO_output=延伸率控制器PI輸出的補償
在焊縫通過光整機時,延伸率產生一定的波動,造成帶鋼邊部缺陷,通過調整延伸率濾波周期由0.2 s改為0.3 s;對延伸率設定值的計算重新做補償,當產線在升速過程時,延伸率實際值大于設定值,延伸率設定值用實際設定值減去0.01 s;當產線在降速過程時,延伸率實際值小于設定值,延伸率設定值用實際設定值加0.01 s;經過此模型調整,帶鋼焊縫通過光整機時消除延伸率波動,提高帶鋼成材率。
經過現場帶鋼板型檢測,產線速度對延伸率模式有很大的影響,增加延伸率模式下軋制力的速度前饋補償,將延伸率PI控制輸出值,加上速度前饋補償,最終和值附加給軋制力設定值,通過速度前饋補償,消除產線速度對延伸率控制的影響。公式7如下所示:
v=產線速度設定值;135=產線最大速度
光整機延伸率模式對產線帶鋼質量起著舉足輕重的作用,本文針對延伸率模式控制策略進行解析,通過控制系統優化,消除帶鋼焊縫通過光整機延伸率波動情況,為鍍鋅產線的順穩運行奠定基礎。