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海南油田改善水驅效果研究與實踐

2021-12-11 11:02景越
油氣·石油與天然氣科學 2021年12期

摘要:海南油田是目前遼河灘海唯一實現面積注水的區塊,為復雜斷塊油藏,由于海南油田地理位置特殊,位于省級環保緩沖區、紅海灘國家風景廊道腹地內,采用了砂石人工平臺模式進行開發,由于井場面積較小,開發初期采用叢式井位部署開發,造成了該油田油井具有井斜大、全角變化率大、井眼螺旋彎曲等特點,不利于井下工藝技術的實施。經過系統的分析該油田的存在問題,通過實施完善井網及對應關系、修復問題井、改變液流方向、提高排液量等措施,區塊的水驅效果大幅提高,水驅儲量控制程度由74.2% 提高至75.5% ,水驅儲量動用程度由71.9提高到73.8%。

關鍵詞:注采井網;不穩定注水;多層流入動態

1、油田基本概況

海南油田位于遼東灣北部遼河灘海地帶,構造上位于遼河斷陷盆地中央低凸起南端,海南-月東披覆構造帶,海南構造的北端,是目前遼河灘海唯一實現面積注水的區塊。為復雜斷塊油藏,共發育了兩條主干斷層以及16條次級斷層, 由底部潛山起伏控制形成背斜或半背斜圈閉,油藏類型為層狀邊水巖性構造油氣藏 。其地質特征與遼河陸上基本相近,是陸上向海域的自然延伸,“三凸兩凹”的構造格局與遼河陸上一一對應,具有構造相似性、儲層連續性的特點。海南3斷塊地理位置特殊,位于省級環保緩沖區、紅海灘國家風景廊道腹地,采油砂石人工平臺模式進行開發,由于井場面積較小,開發初期采用叢式井位部署開發,造成了該油田油井具有井斜大、全角變化率大、井眼螺旋彎曲等特點,不利于井下工藝技術的實施。

海南油田98年試采,99年正式開發,2000年9月7口油井試注,2001年6月開始按照返七點法實施注水開發,截止目前已經注水開發24年,已經進入注水開發中后期高含水采油階段。目前共有油井100口,日產油105噸,綜合含水89.5%,共有注水井37口,日注水1260方,月度注采比為1.16,累計地下虧空37萬方。

2、注水開發過程中存在的主要問題

一是注采井網不完善。經過多年開發井下技術狀況逐漸變差,故障井逐年增多,造成局部缺失注采井,以及斷塊西南部擴邊油井,由于投產初期產量較高,未能及時轉注,導致注采井網不完善。

二是注采對應關系不完善,一方面由于生產層位調整,使層位對應變差或不對應,另一方面由于油、水井無法正常生產,導致層位對應變差,目前不對應井有25口。

三是縱向上層間矛盾突出,動用情況差異。由于儲層物性在縱向上差異較大,各層吸水情況也有較大差異,使注入水沿高滲層快速推進,導致油井含水上升快。

四是平面上油井受效不均。主要表現為處于主流河道上的油井見效快,高含水,而河道邊部的油井受效慢,或不受效,低液低含水生產。

3、改善水驅效果具體做法

一是完善區塊的注采井網及注采對應,在未受水驅控制區域實施油井轉注,在含水89.5%的情況下,按照開井數,合理注采井數比應為1:1.64,目前注采井數比提高至1:191,同比明顯提高。

二是通過大修、側鉆、回采等措施恢復問題井。進一步完善注采井網及注采對應,通過治理不對應井減少至11口,為下步實施區塊注水綜合調整奠定基礎。

三是實施不穩定注水。通過改變注水方式,周期性的改變注入量和采出量,達到了改善層間矛盾狀況的目的。通過在地層中造成不穩定的壓力場,使流體在地層中不斷地重新分布,從而使注入水在層間壓力差的作用下發生層間滲流,從而啟動未受效的小薄層,限制水淹層,較好解決層間矛盾。選取了海南13-27井區實施周期注水,取得了較好的效果,區塊產油量穩中有升,綜合含水由95%下降至90%,自然遞減率控制在5%以內。

四是改變液流方向。它的原理是改變注入水在油層中原來穩定注水時形成的固定的水流方向,把高含油飽和度區的原油驅出。主要采取了兩種方法,方法一是實施注水井交替注水,當一口井注水時,臨近水井停注,用這種方法改變原來的水流方向;方法二是通過關停高含水井來改變液流方向,擴大水驅面積。

五提高排液量。定性研究多層流入動態,通過實施換大泵、下電泵、撈封合采等措施增大生產壓差,提高排液量,以引導水流方向,以強化水驅效果。同時增加生產井數,通過增加排液點,以改善水驅方向單一的狀況。

六是各種方法結合,實施綜合治理。根據各區塊不同的水驅特點,在相應的井區分別實施低部位周期條帶注水、點對點脈沖注水、周期性層對層注水、油套輪替注水等方式,同時在幾個大的區塊,以周期注水為主并結合其他引效措施實施綜合治理。如在13-27井區實施周期輪替注水,同時對一線井實施抑排,二線井實施增排,引導水流方向,強化水驅效果。

在9-9井區實施“兩注一?!敝芷谳喬孀⑺绞?,同時恢復長停井,增加排液井點,擴大水驅面積。 在23-17井區實施兩組注水井周期輪替注水,并周期性的關閉水驅受效的高含水井,擴大水驅面積,改善水驅效果。

4、結論與認識

經過對海南油田實施的一系列調整措施,有效的解決了部分井組在水驅過程中存在的問題,目前區塊的水驅儲量控制程度由74.2% 提高至75.5% ,水驅儲量動用程度由71.9提高到73.8%,注采井網基本完善,含水上升率控制在3%以內,自然遞減率保持低位運行,在9%以內。共取得以下兩點認識:

一、不穩定注水能夠有效的解決非均質性強的注水油藏的矛盾狀況,從而達到改善區塊水驅效果級開發效果,從而達到提高最終采收率目的。

二、注水管理是一個動態的調整過程,在不同注采井區針對不同地質特點,采取適宜引效措施,提高采油速度及采出程度,能夠有效的將強化程度較低的注水系統轉為強化程度較高的注水系統。

作者簡介:

景越,男,1980年6月出生于遼寧省盤錦市,滿族,工程師,2007年畢業于大慶石油學院石油工程學院,目前任職遼河油田金海采油廠月海項目部地質技術骨干。

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