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改善復雜斷塊油藏開發效果研究與實踐

2021-12-11 00:43吳玲玉
油氣·石油與天然氣科學 2021年12期
關鍵詞:問題

吳玲玉

摘要:Y斷塊位于遼河盆地東部凹陷**構造帶的中段,縱向上發育三套含油層系,主力含油層系為S1、d,油層埋深在1613~2989m。受構造及儲層發育影響,油藏剩余潛力認識不清,油水井井況復雜,注采對應系統不完善,遞減率居高不下,耗水率較高,近年來通過重構注采井網,強化注水綜合管理等工作,自然遞減率下降15%,開發效果得到改善。

關鍵詞:復雜斷塊;油藏開發;問題

1.概況

Y斷塊含油面積3.0km2,石油地質儲量645×104t,可采儲量146.4×104t,標定采收率22.7%,該塊儲層物性屬中等,但非均質性嚴重。層內變異系數0.1-1.66,級差為1.22-784.22,突進系數1.14-7.38,層間變異系數為0.8-1.28,級差為12.2-784.4,突進系數2.4-7.5。原油性質屬稀油,地面原油(50℃)粘度平均為6.13mPaS,密度(20℃)平均為0.8508g/cm3,地層水型為NaHCO3型,礦化度自上而下逐漸增加,d組總礦化度平均為1032.5mg/L;總礦化度平均為3442.6mg/L。

2.存在問題

(1)區塊構造復雜,剩余油分布認識不清

Y斷塊構造復雜,區塊內共發育10余條斷層,內部部分斷層認識不清,如茨50-082注水,在斷層另一側的茨48-G84井見到示蹤劑。并且油井段長達1200米。層系內及層系間均為多套油水組合,沒有統一的油水界面。導致油水關系復雜,剩余油分布認識不清。目前采出程度僅10.0%。

(2) 區塊井況復雜,注采系統不完善

Y斷塊自96年投入開發,完鉆各類油水井78井次(采油井63口,注水井15口),隨著開發歷程延長,受構造復雜,井段長,出砂等影響導致套變、落物、遇阻等井況井28口(采油井20口,注水井8口),套損比例為35.9%,其中停產13井次,影響日產油11.6t,導致4個井組注采系統不完善,2個井組有注無采,嚴重制約區塊開發水平。

縱向矛盾突出,水驅儲量動用程度低

區塊縱向上層內、層間非均質性強;同時受井況限制,分注率低50%,分注井完好率低(40%)(12口注水井,正常注水10口井,分注井5口,封漏2井次因井況無法換管柱,井卡無法重組1井次)。受以上雙重因素影響,水驅儲量動用程度低,僅為49.7%,相對吸水量高于20%的60.6m/14層,占吸水厚度18.6%,相對吸水量占59.5%,層間矛盾突出。

3.主要工作

3.1強化注水綜合治理,夯實區塊穩產基礎。

年初以來,針對區塊特點,以“完善注水,改善注水”為原則,分區域治理,控制平面結構差異;分層調整,提高縱向油層動用程度;細化動態調配機制,改善區塊開發效果。主要開展以下三方面工作:

一是完善局部注采井網,提高水驅控制程度。

針對新區局部注采井網不完善,油井產量快速遞減問題,實施轉注水1井次,區塊注采井數比由1:3.6提高至1:3.3,水驅儲量控制程度由57.9%提高至61.3%。

二是完善注采對應關系,提高水驅儲量動用程度。

針對局部注采系統不完善問題,實施注水井大修、補層完善、分注、重組、投球等工作15井次,區塊水驅儲量動用程度由49.7%提高至54.4%。

三是加強動態調配,提高注水波及體積。

針對老區油水井生產情況,對區塊內可正常注水的9口注水井,實施注水井動態調配47井次,分注水井調試17井次,日產油遞減率所有緩解,階段注水見效5井次,增油232t。

3.2著力套損治理,重構注采井網。

目前茨601塊綜合含水為91%,處于高含水階段,油水井數比偏高(4.6:1),層系間壓力差別大,套損嚴重,井況完好率低(采油井36.4%,注水井50.0%),注采系統不完善,注水能力與產液能力不匹配,根據注采平衡原理,確定合理油水井數比為2.3:1,實際油水井數比高于合理井數比0.5以上,需及時調整。

年初以來,細化單井潛力,結合井況完好程度,以套損井治理為契機,對套損無法修復,且位于剩余油富集區域的油水井,落實局部構造,完善并重構注采井網,個別井組實施井別互換,促進液流轉向,部署并通過審批側鉆井7井次,實施轉注水1井次,挖掘井間剩余潛力。7口側鉆井,目前投產3井次,初期日產液t,日產油t,正鉆1井次,剩余3井口已下計劃。

3.3細化措施潛力排序,挖掘油層剩余潛力。

自96年投入開發,經歷25年的開發歷程,區塊剩余潛力日漸匱乏,措施難度逐年增加,為克服這一問題,充分利用動、靜態監測資料,提高措施成功率,階段共實施進攻性措施11井次,措施有效率為90.0%,初期日增油25.2t,日增氣1.8×104m3,目前日增油8.6t,階段增油2298t,增氣56.2×104m3。

4.效果評價

4.1注水利用率低,含水上升率得以控制。

目前實際耗水率3.38m3/t,高于理論耗水率1.74m3/t;實際存水率0.27,遠低于理論存水率0.41,注水利用率較低。

年內隨著效益生產高含水關井,以及措施上產、精細注水等工作。含水上升速度減緩,年平均綜合含水由90.43%下降至90.12%。由含水上升率與綜合含水關系曲線可以看出,含水上升率由15.89%下降至-2.06% ,表明油田含水上升速度得以控制。

4.2水驅控制程度提高,水驅動用程度提高

通過實施注水工作量4井次(轉注3井次,重組1井次),水驅儲量控制程度由58.9%上升至59.3%,水驅儲量動用程度由46.7%上升至49.7%。

4.3存水率持續偏低,地層壓力下降。

近年來,受油水井井況復雜局限,注采對應系統不完善,注水利用率低,無限水循環嚴重,地層存水率持續偏低,同時新區無注水補層,導致地層壓力下降,目前為15.2MPa。

4.4遞減率有所緩和,水驅采收率低于標定值

2021年以來通過完善注采系統,精細動態調配,強化措施挖潛等工作,自然及綜合遞減率均有所下降。用水驅特征曲線預測最終采收率為98.7×104t,最終采收率為15.3%,低于標定值15.7%。

5. 總結

針對復雜斷塊油藏,認清區塊存在問題,是確定下步治理方向的有利依據。通過“基礎地質研究,儲層精細評價,重構注采井網”,等手段,落實并挖掘剩余潛力,改善區塊開發效果,提高最終采收率。

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