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技術創新解決渤海某平臺液位計監測失真難題

2021-12-11 00:43李萌
油氣·石油與天然氣科學 2021年12期

李萌

摘要:渤海油田某海上中心處理平臺包含有污水處理系統,其中斜板除油器作為污水處理系統的第一級設備,撇油效率高達95%。投產多年來隨著處理工況的不斷變化以及油田含水的上升,斜板除油器作為高效除油設備負荷隨之增加,從而出現了其水室液位計頻繁卡堵監測失真的現象。為確保該設備的正常運行,針對其液位計問題進行理論分析與現場優化,成功解決了液位計監測失真難題。

關鍵詞:斜板除油器;液位計;連通

1.項目背景

渤海油田某平臺為該油田區域中心處理平臺,油田區塊于2003年開始注聚先導試驗,注聚時間12年。平臺各級設備受含聚產出液影響嚴重,其中斜板除油器作為污水處理系統的第一級設備,入口含油高達8500ppm,含聚在60—120ppm,經常性的出現水相液位計監測失真。通過統計,僅2018年與2019年間四臺斜板除油器液位計故障達100余次。液位計故障造成調節閥失去自動調節功能,一方面容易造成滿罐,頂部液體通過氣相管線進入火炬存在安全隱患,另一方面失去水相調節功能之后,嚴重影響注水水質。為消除隱患,并保障注水水質達標,決定開展本項目。

2.理論分析

通過對液位計故障進行統計,平臺常見故障主要分為:變送器跳變、冬季凍堵、液位計選型不合理、生產工況影響四種原因,其中尤其以生產工況影響最為嚴重,一年出現80多次。

為探明液位計受生產工況影響的具體原因,我們從液位計的工作原理著手。

目前斜板除油器水相液位計采用的磁翻板式液位計,通過與灌內頂部、底部分別連通,從而實現在線監測功能,實時反映容器內部液位。但是由于該平臺斜板除油器入口含油高,通過斜板除油器內部波紋板無法完全實現水質達標,必須常年通過水室頂部喇叭形收油口再次進行收油,即可以認定水室頂部油層一直存在。

通過如圖所示的“U型管”即液柱平衡原理,水的密度為1,該平臺原油平均密度0.9632,可得:

通過上述計算公式,可以看出:在油層較厚的情況下,液位計所反映液位低于罐內實際液位。

結合該平臺目前斜板除油器生產工況,斜板除油器水室運行液位3240——3390mm之間,斜板除油器水相液位計頂部連通口高度為3400mm,水室運行液位已經無限接近頂部連通口,當上游來液量增加,來液量含油增加的情況下,極易造成水室頂部油泥通過連通口進入液位計。通過現場對液位計檢修來看,浮子表面往往附著有聚合物油泥,同時,液位計進行隔離放空時觀察到大量的污油泥,可以確定為水室頂部浮油進入液位計內部。

因此,為避免浮油與聚合物進入液位計,需要提高水相液位計頂部連通口的高度。

3.現場優化與應用

結合該平臺斜板除油器的生產流程,選定了氣相調節閥前取樣口、安全閥處兩個點位進行與液位計頂部聯通,但是由于氣相調節閥開關存在壓力沖擊波動,造成液位計跳變,且取樣口距離水室較遠,安全閥距離水室近,并且不存在壓力沖擊,因此選定安全閥作為液位計頂部連通口的改造點。

實際改造利用安全閥入口,短接該三通,與液位計頂部連通口連接。通過實際測量,此處可以提高頂部連通口距離為1000mm,完全滿足目前生產工況。實際改造利用安全閥入口,短接該三通,與液位計頂部連通口連接。實現了提升連通口的目的。

4.實驗結論與效果

該平臺自進行液位計流程改造以來,年均節約磁翻板液位計內置浮子2個,磁翻板液位計1個;未再次出現因浮油進入液位計造成的監測失真現象,污水系統工況進一步穩定,注水水質因液位計原因波動次數消失;同時減輕了每年大量的液位計檢修工作,已在周邊平臺進行推廣應用,成效顯著。

參考文獻:

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