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基于分段注水的綜掘工作面防塵技術實踐

2022-03-17 10:30高軍軍
同煤科技 2022年6期
關鍵詞:煤壁降塵煤體

高軍軍

(山西汾西礦業集團南關煤業有限責任公司 山西 靈石 031300)

相比采煤工作面,掘進工作面工作空間狹小,不具備循環通風條件,無論是爆破掘進的打眼、放炮、出煤工序,還是綜合機械化掘進的破煤、裝煤、運煤工序,作業過程中均會產生大量粉塵,僅靠局部通風機通風降塵,控制難度較大,一是容易造成粉塵積聚,當濃度達到一定值會形成爆炸隱患,二是大量粉塵積聚,會對掘進迎頭作業人員造成極嚴重的塵肺病隱患,還會干擾作業人員視野,造成作業效率降低,安全性無法保障。目前,掘進工作面常見的降塵措施包括濕式打眼、斷面噴霧、爆破噴霧、轉載點噴霧、沖洗巷道、落煤灑水等,但均屬于粉塵產生之后的被動降塵,不能有效降低粉塵的產生量。降低粉塵產生量的最關鍵的方法還屬煤層注水,通過注水提前對即將剝落的煤體進行浸潤,提高煤體濕度,降低粉塵的產生量。但常規的煤層注水受煤體裂隙發育程度、注水參數影響較大,注水效果不易控制和評價[1-3]。針對掘進工作面粉塵產生量大、常規注水效果不佳的問題,南關煤業在2607掘進工作面創新性地使用了分段式煤層注水進行防塵,取得了較好的應用效果。

1 工程概況

南關煤業位于山西省靈石縣南關鎮北余家溝村,現有井田面積38.67 km2,地質儲量7 770 萬t,煤種為1/3焦煤,煤質為低硫、低灰、低磷優質肥煤。礦井設計生產能力90萬t/年,安全生產許可證核定能力140萬t/年,屬證照齊全的煤礦生產礦井。礦井2607工作面主采6#煤層,煤層平均厚度2.5 m,平均傾角12°,煤層堅固性系數1.2,實驗室測定的煤層含水率為0.52%。煤層直接頂為平均厚度2.6 m的泥巖、砂質泥巖,老頂為平均厚度4.1 m 的細砂巖,直接底為平均厚度1.2 m 的松軟泥巖、黏土巖,老底為平均厚度2.2 m 的粉砂巖。其中,2607 運輸平巷采用綜合機械化掘進工藝,沿煤層底板掘進,為梯形斷面,上寬3 600 mm,下寬4 600 mm,高為2 600 mm,采用金屬架棚支護工藝。

2607 運輸平巷在掘進過程中使用常規的兩部FBD-NO.5.6/2×15 kW型局部通風機進行供風,一用一備,風機裝機功率30 kW,葉輪直徑560 mm,額定轉速2 930 r/min,供風量參數為260 m3/min~440 m3/min,風筒直徑為600 mm。由于煤層含水率較低,綜掘破煤過程中會產生大量煤塵,控制難度較大。目前的降塵措施,一是綜掘機上安裝的內外噴霧,二是掘進迎頭15 m處安裝的一處凈化水幕,三是轉載點噴霧及巷道回風口處的斷面噴霧,四是巷道沖洗降塵。但由于噴霧屬于被動降塵,在大量粉塵產生后,降塵效果仍較有限,測得的粉塵濃度最高可達1 498 mg/m3,需要采取更為有效的降塵方式。

2 分段式注水方案設計

2.1 分段式注水技術原理

分段式注水技術并未脫離普通單級注水技術,其原理是根據掘進工作面煤壁前方煤體承受不同應力情況,打設注水鉆孔,使用2級或者3級封孔器進行分段注水,如圖1所示。根據煤壁前方應力值大小,至淺部向深部可分為卸壓帶、應力集中帶、原巖應力帶,簡稱“三帶”,第1 段封孔器的出水孔位于應力集中帶,第2段封孔器的出水孔位于原巖應力帶,通過分段式封孔器完成煤壁前方煤體內分段注水。通過煤壁內部分段注水,通過注水使煤體裂隙不斷擴展,卸壓帶范圍更大,向內部延伸,繼而應力集中帶整體向深部移動,一是能夠提高煤體濕度,降低粉塵產生量,二是能夠使應力集中帶前移,工作面的礦壓顯現強度明顯降低[4-5]。

圖1 分段式注水及二級注水器工作原理示意圖

2.2 分段式注水方案設計

系統設計采用二級分段式注水,系統整體的方案設計如圖2所示,由注水泵站、管路、閥門、第1段封孔器進水閥門、第2段封孔器進水閥門、兩段式注水封孔器等組成。在巷道內安設好注水泵站后,需要先施工注水鉆孔,然后將封孔器插入打設好的鉆孔內,連接好注水管路,通過調節閥門的開啟實施鉆孔內的分段注水和封孔。

圖2 二級分段式注水系統示意圖

2.3 注水參數設計

注水鉆孔設計在巷道中央距離底板1 300 mm處,位于巷道的中心位置,一次施工鉆孔深度為10 m,用時約15 min,施工時間選在綜掘機掘進后支護之前,可充分利用巷道支護時間進行注水,不影響巷道其他工序。通過進行注水試驗,比對10 MPa、12 MPa、14 MPa三個注水壓力的注水效果,設計當掘進迎頭煤壁出現滲水或者注水壓力降幅達3 成后停止注水,基本的對應關系是注水壓力越大,注水量就越大;注水壓力越大,需要的注水時間越短。綜合考慮比對注水時間、注水量及注水效果關系,確定注水壓力為12 MPa,一次注水約耗時30 min~40 min,注水量能達到約1 000 L;在此壓力條件下,注水濕潤半徑能達到1 800 mm,一次施工一個鉆孔可滿足全斷面的注水需求。除此之外,在注水試驗時,通過在注水孔兩側布置檢測孔,提取檢測孔內的煤屑,測定煤屑水分來分析注水效果,測定水分增加1%時可起到較好的降塵作用,驗證得出每次注水只施工1個鉆孔即可滿足要求。

3 分段式注水實踐及效果分析

按照以上制定的注水方案實施煤壁分段注水,注水泵站選用BPW80/16 型噴霧泵,泵的額定壓力為16 MPa,額定流量為80 L/min;兩段式注水封孔器選型為FSFZ38/16,額定工作壓力為16 MPa,封孔直徑為38 mm,粉塵采樣儀選用AFZ-2型。實施鉆孔及注水后,對注水前后掘進迎頭的粉塵濃度進行測量,測量方法是濾膜采樣稱重法,粉塵測定位置為綜掘機司機處及綜掘機后5 m 處,測定結果如表1 所示。檢測結果顯示,在綜掘機司機處,全粉塵濃度降低率達到68%,呼吸性粉塵降低率達到71.5%;綜掘機后5 m 處,全粉塵濃度降低率達到58.5%,呼吸性粉塵降低率達到59%??梢?,實施分段注水后,工作面粉塵降低效果較好,粉塵降低率基本能達到60%及以上,呼吸性粉塵的降塵效果更好。在掘進施工過程中,配合使用泡沫除塵措施,綜合降塵率能達到85%以上,降塵效果顯著,工作環境得到極大改善。同時,煤層注水對煤體強度起到了很好的弱化作用,煤壁支承應力峰值前移,工作面礦壓顯現程度顯著降低。

表1 分段注水前后粉塵濃度變化情況

4 結語

2607 運輸平巷在掘進過程中受到較嚴重的粉塵困擾,使用常規的降塵措施效果不佳,測得的粉塵濃度最高可達1 498 mg/m3,需要采取更為有效的降塵方式。設計使用分段式注水技術進行煤層注水,對系統整體方案、系統組成、設備選型、注水參數進行設計,并在巷道掘進過程中實施分段式煤層注水及泡沫除塵,綜合降塵率能達到85%以上,降塵效果顯著,工作環境得到極大改善,工作面礦壓顯現程度顯著降低,實現了預期目的。

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